王秀季
摘 要:本文通過對中片貼合機工作原理的分析,闡述了在中片貼合機中運用液壓、氣壓傳動系統(tǒng),以及應(yīng)用PLC控制技術(shù),具有節(jié)能減廢、提高工作效率等優(yōu)點。
關(guān)健詞:中片貼合機;PLC控制
1 概述
中片貼合機是一種液壓、氣壓傳動壓模貼合機,主要用于絨布等軟性材料與汽車門型板粘合,是汽車門型板的主要設(shè)備。此設(shè)備性能穩(wěn)定、機械結(jié)構(gòu)緊固,最大優(yōu)點是可更換多種型號的貼合模,第一代產(chǎn)品以繼電器控制為核心元件的自動順序控制系統(tǒng),有許多固有的缺陷。一是這種系統(tǒng)利用布線邏輯來實現(xiàn)各種控制,需要使用大量的機械觸點,系統(tǒng)運行的可靠性差、故障率高;二是當生產(chǎn)的工藝流程改變時要改變大量的硬件接線,為此要耗費許多人力、物力和時間;三是功能局限性大;四是體積大,耗能多。這些缺陷大大限制了它的應(yīng)用范圍。為此采用PLC技術(shù)進行控制優(yōu)化。
2 中片貼合機中液壓、氣動傳動系統(tǒng)簡述
(1)控制上模運行用油缸,中片貼合機在工作時,先啟動電動機,再由電動機通過聯(lián)軸器驅(qū)動油泵,使液壓油從油箱中經(jīng)過濾網(wǎng)到高壓油管中,產(chǎn)生壓力。控制電路使得壓力閥、電磁閥通電,高壓油管中的液壓油通過壓力閥、單向閥、電磁閥、節(jié)流閥壓向油缸,油缸的回油經(jīng)單向閥、電磁閥、節(jié)流閥、回油濾網(wǎng)流回油箱,從而使上模可以上下運行。
(2)控制下模運行用氣缸,下模運行時,先將總氣管氣閥開啟,通過控制電路,使氣壓閥通電,氣壓將通過氣壓閥,將氣壓送到氣缸中,使下模在氣缸推動下,可以前進、后退的運行,氣缸中的回氣經(jīng)氣壓閥、消音器排向空氣中。
3 中片貼合機PLC控制
3.1 對中片貼合機PLC控制的技術(shù)要求
(1)手動、半自動、復(fù)位
手動、半自動轉(zhuǎn)換,通過轉(zhuǎn)換開關(guān)SB0控制,SB0閉合時為手動;SB0斷開為半自動。
手動、半自動、復(fù)位相互聯(lián)鎖,三者之間相互制約,運行時只能存在其中一種狀態(tài)。
(2)緊急停止、光柵安全保護
在緊急或人體進入光柵安全保護范圍情況下,所有狀態(tài)必須全部停止運轉(zhuǎn);緊急情況消除后,啟動復(fù)位,使各種動作自動運行到原點位置。
(3)復(fù)位
當設(shè)備運行時,因停止或緊停,設(shè)備啟動復(fù)位后能正常運行到原點位置;設(shè)備未停在原點時,啟動半自動時,設(shè)備禁止運行。
3.2 狀態(tài)轉(zhuǎn)移圖
根據(jù)中片貼合機工作原理及控制要求,編制狀態(tài)轉(zhuǎn)移圖,如圖1所示,PLC控制工作原理如下:
(1)復(fù)位運行
開機,特殊繼電器M8002初始脈沖使初始狀態(tài)S0置1,啟動X2使電機運行,需使中片貼合機半自動運行,必需使設(shè)備在原點狀態(tài)。
在轉(zhuǎn)換開關(guān)X0斷開,電機Y0啟動后;啟動復(fù)位按鈕X5置1,狀態(tài)轉(zhuǎn)移到S10,S10置1,驅(qū)動壓力閥Y15、上升電磁閥Y10動作,使上模上升;上模上升限位X11閉合,狀態(tài)轉(zhuǎn)移到S11;S11置1,驅(qū)動下模后退氣壓閥Y13動作,使下模后退;下模后退限位X10閉合后,原點指示Y1亮時表明原點復(fù)位完成。
(2)半自動運行
開機,特殊繼電器M8002初始脈沖使初始狀態(tài)S0置1;半自動運行條件達到,即轉(zhuǎn)換開關(guān)X0常閉、原點Y1閉合、復(fù)位開關(guān)X5常閉。
按啟動按鈕X6閉合,狀態(tài)轉(zhuǎn)移S20,S20置1,驅(qū)動下模前進氣閥Y5動作,使下模前進。當下模限位X7閉合,上模上限位X11閉合時,狀態(tài)轉(zhuǎn)移S21。
S21置1,驅(qū)動上模下降電磁閥Y7、壓力閥Y15動作,使上模下降。當上模下限位X12閉合,下模前進限位X7閉合時,狀態(tài)轉(zhuǎn)移S22。
S22置1,驅(qū)動外部計時器Y2閉合,當計時時間到X4閉合,狀態(tài)轉(zhuǎn)移S23。
S23置1,驅(qū)動上模上升電磁閥Y10、壓力閥Y15動作,使上模上升。當上模上限位X11閉合,下模前進限位X7閉合時,狀態(tài)轉(zhuǎn)移S24。
S24置1,驅(qū)動下模后退氣閥Y13動作,接通外部計數(shù)進行計數(shù)。當下模后退限位X10閉合,上模上限位X11閉合時,狀態(tài)轉(zhuǎn)移S0;回到原點位置,完成一個周期循環(huán)。
本程序具有多重聯(lián)鎖保護:
①在半自動啟動前,需滿足原點位置和轉(zhuǎn)換開關(guān)X0常閉條件,方可進行半自動運行。②在半自動或復(fù)位時,遇到緊急事故或突發(fā)事件時,只要按急停按鈕X17則電機M0以及各電磁閥都會全部停止運行。③當電機M0過載時,外部熱繼電器FR常閉觸點斷開,使電機失電,停止工作。④各個狀態(tài)運行時,都相互制約;即下模前進禁止上模下降;上模上升或下降時禁止下模后退。⑤手動與半自動禁止同時運行,利用轉(zhuǎn)換開關(guān)進行控制。⑥當操作人員進入光柵安全保護范圍時,電機M0以及各動作立即全部停止;保護人員的安全。
4 結(jié)論
中片貼合機電氣控制裝置采用PLC控制的方法是切實可行的,通過對改進后的中片貼合機試驗運行,證明中片貼合機采用PLC控制系統(tǒng)能大大地提高設(shè)備運行的可靠性、安全性,降低設(shè)備故障發(fā)生率以及減少了因設(shè)備故障而產(chǎn)生的六大損失(即排除故障損失、調(diào)整損失、空轉(zhuǎn)和小停止損失、速度異常損失、不良損失、開機損失),提高生產(chǎn)效率,降低了成本,節(jié)約了能源。
參考文獻
[1]冀鈺,程耀瑜,方順林,等.基于PLC的全自動對位貼合機的設(shè)計[J].山西電子技術(shù),2015,(1):9-10.
(作者單位:廣東省華僑職業(yè)技術(shù)學校)