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        某300MW機組冷源系統(tǒng)優(yōu)化及應(yīng)用研究

        2017-05-24 03:07:06羅振新
        發(fā)電技術(shù) 2017年2期
        關(guān)鍵詞:冷源水流量凝汽器

        羅振新

        (陜西華電能源有限公司,陜西西安710000)

        某300MW機組冷源系統(tǒng)優(yōu)化及應(yīng)用研究

        羅振新

        (陜西華電能源有限公司,陜西西安710000)

        介紹了一種冷源系統(tǒng)優(yōu)化改造技術(shù),并將該技術(shù)在國內(nèi)某300MW機組投入應(yīng)用,對其經(jīng)濟性進行了計算分析,得出以下結(jié)論:冷源系統(tǒng)改造技術(shù)可大幅降低凝汽器運行壓力,相比于改造前,凝汽器運行壓力降低1.2 kPa,機組年平均標煤耗降低3.6g/kW·h,年節(jié)煤效益達326.7萬元,節(jié)能效益顯著。

        冷源系統(tǒng);凝汽器壓力;標煤耗;節(jié)能效益

        0 引言

        對于火力發(fā)電機組而言,凝汽器是其冷源系統(tǒng)的核心部件,冷源系統(tǒng)的運行參數(shù)將直接影響到機組的經(jīng)濟性運行。以亞臨界300M W和600M W等級機組為例,凝汽器背壓每升高1%,汽輪機的平均汽耗量將增加1%-2%[1]。相關(guān)研究表明,國內(nèi)大部分的機組凝汽器運行背壓值普遍達不到設(shè)計值,一般相差1kPa以上,夏季工況下則更加突出。而隨著《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃》以及《火電廠大氣污染物排放標準》[2]的提出,火力發(fā)電機組的污染物排放標準進一步提高。因此,為提高機組經(jīng)濟性,減少污染物的排放量,對冷源系統(tǒng)進行優(yōu)化改造研究具有重要意義。

        針對如何有效地降低凝汽器的運行背壓,國內(nèi)外的專家學者開展了大量的研究工作[3-10]。研究結(jié)果表明,凝汽器的換熱效率及真空嚴密性、循環(huán)水溫度及流量等因素對凝汽器運行背壓具有重大影響。以某300M W機組為例,對機組冷源系統(tǒng)進行優(yōu)化改造研究。改造完成后,凝汽器運行背壓值顯著降低,節(jié)能效益顯著。

        1 冷源系統(tǒng)改造

        1.1 系統(tǒng)概況

        某300M W機組的凝汽器為北重制造的N-17563型單殼體、單流程、單背壓、表面式凝汽器,凝汽器設(shè)計參數(shù)見表1。循環(huán)水泵為1600H TEX-24型循環(huán)水泵,循環(huán)水泵參數(shù)見表2。

        表1 凝汽器參數(shù)

        表2 循環(huán)水泵參數(shù)(單臺)

        1.2 系統(tǒng)存在的問題

        (1)實驗研究表明,該機組的凝汽器在額定工況下運行時,冬季凝汽器運行背壓達到6kPa,夏季達到13.9 kPa,均高于設(shè)計值。此外,循環(huán)水流量設(shè)計值為38268t/h,而在循環(huán)水泵雙泵全開循環(huán)水流量為34020t/h,僅為設(shè)計值的89%。

        (2)該機組從1999年開始投運至今,已運行超過17年,調(diào)查結(jié)果顯示,凝汽器銅管平均使用壽命約為9-10年。為防止銅管泄漏影響機組安全運行,有必要對凝汽器進行改造。

        (3)機組采用的自然通風逆流式冷卻塔,由于塔芯部件陳舊老化、泥沙淤堵水槽、除水器破損結(jié)垢、塔內(nèi)氣流不均勻等原因?qū)е滦实拖?,冷卻塔出水溫度高于設(shè)計值。

        (4)機組已于2014年增容至330M W,但未對冷源系統(tǒng)的凝汽器、循環(huán)水泵以及冷卻塔等關(guān)鍵部件進行同步改造,導(dǎo)致機組運行中存在著冷源系統(tǒng)冷卻能量不足的問題。

        1.3 改造方案

        為保證冷源系統(tǒng)的運行特性,提高機組的經(jīng)濟性,此次改造最終選擇采用以下改造方案。

        (1)凝汽器改造方案

        采用多孔介質(zhì)模型,對原凝汽器布管方式(將軍帽型)及仿生雙連樹形布置方式進行了數(shù)值計算研究。仿生雙連樹形布置的數(shù)值模擬結(jié)果如圖1所示。

        根據(jù)數(shù)值模擬結(jié)果,將布管方式改為仿生雙連樹形布置后,可有效改善蒸汽側(cè)的流場均勻性,消除渦流、低速區(qū),解決空冷區(qū)不合理的問題,從而改善凝汽器的換熱效果,達到提高凝汽器真空度的目的。

        具體改造方案如下:在保持凝汽器殼體不變的條件下,更換整個凝汽器管束,原銅管全部更換為不銹鋼管,且管束布置采用仿生雙連樹形布置方式;調(diào)整管束的支撐隔板間距,優(yōu)化管束的支撐方式;調(diào)整進出口水室的結(jié)構(gòu),優(yōu)化循環(huán)冷卻水的流場分布,保證凝汽器運行達到設(shè)計背壓。

        圖1 仿生雙連樹形布置的數(shù)值模擬結(jié)果

        (2)循環(huán)水泵改造

        為配合凝汽器改造方案,循環(huán)冷卻水流量必須增加6%以上才能保證凝汽器的設(shè)計壓力達到4.9kPa。而實驗結(jié)果表明,循環(huán)水泵的流量僅為設(shè)計值的89%,循環(huán)冷卻水流量不足,循環(huán)水泵本身效率較低是循環(huán)冷卻水不足的主要原因。因此,對循環(huán)水泵進行優(yōu)化泵體葉輪模型、提高制造工藝等改造工作,并采用優(yōu)化的水力模型,對循環(huán)水泵的葉片結(jié)構(gòu)進行了設(shè)計優(yōu)化。

        具體改造方案如下:在循環(huán)水泵配套電機不改的情況下,重新設(shè)計循環(huán)水泵,最終選擇采用立式斜流泵,提高循環(huán)水流量10%以上,使其滿足凝汽器的運行需求。

        (3)冷卻塔改造

        結(jié)合現(xiàn)場實際,并借助數(shù)值模擬軟件,對冷卻塔進行全三維建模傳熱傳質(zhì)數(shù)值分析計算,得到塔內(nèi)濕空氣與循環(huán)水的速度場、溫度場、壓力場等的分布情況。再根據(jù)“風-水匹配”原則,重新設(shè)計配水系統(tǒng),噴頭更換為旋轉(zhuǎn)式噴頭,并調(diào)整填料的布置方式。

        具體改造方案如下:清理冷卻塔內(nèi)的淤泥,修復(fù)除水器并更換損壞部分;重新布置填料,將填料更換成高效增效型填料。

        2 工程應(yīng)用及效果分析

        2.1 優(yōu)化改造內(nèi)容

        (1)針對某300M W機組,對凝汽器布管方式進行仿生樹形布置方式改造,改造后的設(shè)計參數(shù)見表3。

        表3 仿生樹形布置凝汽器參數(shù)

        (2)對循環(huán)水泵重新進行設(shè)計優(yōu)化,采用立式斜流泵,優(yōu)化后其設(shè)計參數(shù)見表4。在運行時,由于循環(huán)水流量的增大,凝汽器壓力將進一步降低。

        表4 循環(huán)水泵參數(shù)(單臺)

        (3)對冷卻塔內(nèi)淋水裝置內(nèi)的淤泥進行清理,并修復(fù)除水器4750m2,更換淋水填料5120m3,并對配水管、接頭、配水堵板、墊塊等設(shè)施進行處理或更換;改造后冷卻塔效率不低于設(shè)計值,水塔出水溫度同比降低2℃左右。

        2.2 運行結(jié)果及經(jīng)濟性分析

        該300M W機組在進行冷源系統(tǒng)優(yōu)化改造后,于2016年10月5日開始投入運行,至今運行穩(wěn)定可靠。2016年11月對冷源系統(tǒng)進行了性能試驗,性能試驗在330M W負荷下進行,試驗結(jié)果顯示各項指標均達到設(shè)計要求。該冷源系統(tǒng)性能試驗的主要參數(shù)見表5。

        表5 冷源系統(tǒng)性能試驗參數(shù)

        由于循環(huán)冷卻水參數(shù)與設(shè)計值存在偏差,在將循環(huán)冷卻水流量及進口溫度分別修正至40564t/h、20℃后,凝汽器平均壓力為4.8kPa,優(yōu)于設(shè)計值0.1kPa,優(yōu)于改造前運行值1.2kPa。

        按1kPa影響標煤耗3g/kW·h計算,則改造后共降低標煤耗3.6g/kW·h。按照機組年運行5500h、標煤單價500元/t計算,則節(jié)能效益為326.7萬元/a。

        3 結(jié)語

        從國內(nèi)某300M W機組的實際出發(fā),分析了機組冷源系統(tǒng)存在的問題,提出了一種冷源系統(tǒng)改造技術(shù),并將該技術(shù)在該300M W機組投入運行,對投運后的經(jīng)濟性進行了計算分析,得出以下結(jié)論:

        (1)改造完成后,可大幅降低凝汽器運行壓力。相比于設(shè)計工況,凝汽器運行壓力降低0.1kPa;相比于改造前,凝汽器運行壓力降低1.2kPa;

        (2)該技術(shù)投入運行后,機組年平均標煤耗降低3.6g/kW·h,按機組年運行5500h、標煤單價500元/t計算,節(jié)能效益為326.7萬元/a。節(jié)能效益顯著,具有良好的推廣價值。

        [1]葛曉霞,繆國鈞,鐘澎,等.雙壓凝汽器循環(huán)水系統(tǒng)的優(yōu)化運行[J].動力工程,2009,29(4):389-393.

        [2]國家發(fā)展改革委,環(huán)境保護部,國家能源局.煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014-2020年):1-2.

        [3]張煒光,葉學民,吳瑞濤.600M W機組凝汽器性能分析與循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化研究[J].電站系統(tǒng)工程,2012,28(6):59-63.

        [4]曾德良,王瑋,楊婷婷,等.基于換熱理論的凝汽器壓力應(yīng)達值的確定[J].動力工程學報,2010,30(9):678-684.

        [5]徐星,黃啟龍,戴維葆,等.考慮汽輪機工況變化的凝汽器最佳真空的確定及應(yīng)用[J].動力工程學報,2015,31(1):70-75.

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        [8]種道彤,劉繼平,嚴俊杰,等.漏空氣對凝汽器傳熱性能影響的實驗研究[J].中國電機工程學報,2005,25(4):152-157.

        [9]王學棟,成渫畏,鄭威.凝汽器高背壓改造后性能的試驗研究與分析[J].汽輪機技術(shù),2013,55(2):135-138.

        [10]張艷萍,張光.凝汽器真空的影響因素分析及定量計算[J].現(xiàn)代電力,2009,26(2):51-54.

        Application Study of Optimization for the Cold Source System in a 300MW Unit

        LUO Zhen-xin
        (Shanxi Huadian Energy Engineering Institute,Xi'an 710000,China)

        This article introduced a technology ofreconstruction forthe cold source system.A nd applied in a 300 M W unit,the econom ic benifits were analyzed,the resultshow ed that:this technology can substantially depress the pressure of steam condenser,com paring with the pressure before reconstruction,the pressure depressed 1.2 kPa;afteritsapplication,the standard coalconsum ption ofthe unitdepressed 3.6g/kW·h,the energy-saving benefits is about3.267 m illion yuan each year.

        the cold source system;the pressure of steam condenser;the standard coal consum ption;the energy-saving benefits

        TM 621

        B

        2095-3429(2017)02-0030-04

        2017-03-07

        修回日期:2017-03-13

        羅振新(1966-),男,新疆人,本科,高級工程師,研究方向:火力發(fā)電廠運行與節(jié)能環(huán)保技術(shù)。

        D O I:10.3969/J.ISSN.2095-3429.2017.02.007

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