文 章,陳保華,李國沖,黃 聰
(中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535008)
連續(xù)重整裝置進料換熱器壓降高的原因分析及對策
文 章,陳保華,李國沖,黃 聰
(中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535008)
本文分析了220萬噸/年連續(xù)重整裝置進料換熱器冷流進料側(cè)壓降升高的原因,并根據(jù)重整原料所帶的機械雜質(zhì)沖破進料過濾器濾網(wǎng)進入換熱器噴淋管造成堵塞,進而引起壓降升高的情況,制定了一系列應對措施,取得了明顯效果,并提出了相應建議。
連續(xù)重整裝置;進 料換熱器;壓降
某煉廠22 0萬t·a-1連續(xù)催化重整裝置采用美國UOP公司專利技術(shù),以上游輕烴回收裝置提供的精制石腦油為原料生產(chǎn)高辛烷值汽油組分,同時還副產(chǎn)含氫氣體、C5組分(液化氣)等產(chǎn)品。重整反應部分采用UOP超低壓連續(xù)重整工藝,反應器2+2布置。催化劑再生部分采用UOP第三代催化劑再生工藝“CycleMax”, 其中分離料斗氯吸附區(qū)采用了UOP最新的ChlorsorbTM氯吸收技術(shù)。裝置于2010年5月建設完成,同年9月一次性開車成功。
重整反應系統(tǒng)混合進料換熱器采用法國ALFA LAVAL PACKINOX(帕奇諾)公司生產(chǎn)的焊接板式換熱器。該換熱器是超大型的焊接板式換熱器,由一個焊接的板式傳熱板束和一個壓力容器組成。板束裝在壓力容器內(nèi),承受著來自系統(tǒng)最高壓力循環(huán)氫的外壓,在壓力容器內(nèi)無物料流通,只是用來承受操作壓力和保護板束。壓力容器采用全焊接結(jié)構(gòu),從而可以保證最安全的操作。換熱器立式安裝,物料在板束內(nèi)進行全逆流換熱,冷物流從底部流入,加熱后從頂部流出,熱物流從頂部進入換熱器,冷卻后從底部流出(圖1)。該換熱器具有占地面積小、換熱效率高、壓力降低等優(yōu)點。裝置于2017年1月2日完成大檢修后投料生產(chǎn),1月25日進料換熱器E101壓降開始出現(xiàn)異常并逐步惡化。
圖1 板式換熱器流程示意圖
自2017年1月2日投料開工至1月25日20:00前,重整裝置逐步將加工量提至215t·h-1,而進料換熱器E101壓降穩(wěn)定在0.08MPa以下。1月25日20:00,加氫裂化石腦油改進石腦油分餾塔后,分餾塔塔底泵出現(xiàn)波動,重整進料隨之波動,E101壓降也出現(xiàn)波動。1月26日6:00,石腦油塔底泵切換,清理過濾器(無濾網(wǎng)只有骨架),清出大量鐵銹等機械雜質(zhì)(圖2),E101壓降上漲趨勢開始變大。至1月28日16:00,壓降由0.1MPa上升至0.2MPa,期間石腦油分餾塔底泵一直處于波動狀態(tài)。之后,雖然石腦油塔底泵進行了切換,但重整板換噴淋管差壓急劇上升,至1月29日17:00,壓降由0.2MPa上升至0.4MPa,達到設計報警值。
圖2 石腦油分餾塔塔底泵入口濾網(wǎng)情況
之后,采取了一些措施進行應對,E101壓降上漲趨勢得到明顯抑制,但沒有從根本上解決問題,E101壓降仍然緩慢上漲。至3月15日,E101壓降上漲至0.6MPa以上(圖3),裝置被迫逐步降量并計劃停工進行處理。
圖3 重整進料量及E101壓降趨勢
部門工藝、設備相關(guān)技術(shù)人員調(diào)取相關(guān)參數(shù)的歷史數(shù)據(jù)進行研究,發(fā)現(xiàn)E101前的進料過濾器S108壓降出現(xiàn)了波動性上漲(圖4),懷疑重整進料中有部分雜質(zhì)進入E101噴淋管處,導致其壓降升高,于是安排班組切換S108并進行清理。在清理過程中,發(fā)現(xiàn)切除的S108A過濾器內(nèi)有大量機械雜質(zhì),同時底部濾網(wǎng)被沖破(圖5),而S108B在運行7h后切除清理也存在同樣情況(圖6)。
圖4 進料過濾器壓降趨勢圖
圖5 S108A檢查情況
圖6 S108B檢查情況
結(jié)合圖2所示分餾塔塔底泵入口的雜質(zhì)情況,可以判斷造成本次重整進料換熱器E101壓降升高的原因主要有以下兩點:
1)原料質(zhì)量把控不到位。從時間上可以清晰地反映出,自加氫裂化石腦油改進石腦油分餾塔后,分餾塔塔底泵出現(xiàn)波動,且泵入口過濾器出現(xiàn)大量機械雜質(zhì)。由于該過濾器未安裝濾網(wǎng),使得雜質(zhì)進入重整裝置,損壞進料過濾器S108濾網(wǎng),進入E101堵塞噴淋管。
2)重整進料過濾器濾網(wǎng)的材質(zhì)強度不夠。盡管在重整原料正常的情況下可以保證平穩(wěn)運行,但如遇到原料含大量機械雜質(zhì)的異常情況,極易出現(xiàn)破損情況,無法達到過濾作用。
對以上原因進行分析后,公司及部門相關(guān)人員召開專題會進行探討,制定了相應的措施,具體如下:
1)將含有雜質(zhì)的加裂石腦油改至罐區(qū),并清理加裂石腦油至石腦油分餾塔管線,確保雜質(zhì)清理干凈。
2)將進料過濾器原材質(zhì)316的濾網(wǎng)升級為材質(zhì)321的濾網(wǎng),防止濾網(wǎng)短時間內(nèi)被沖破。
3)將進料過濾器濾網(wǎng)由60目提升為80目,防止大顆粒雜質(zhì)進入E101,加劇噴淋管堵塞。
4)制定重整進料過濾器定期清理制度,要求班組每12h對S108進行切換清理一次,同時檢查濾網(wǎng)完好情況,并觀察雜質(zhì)含量變化情況。
5)當E101壓降漲至0.6MPa時,及時協(xié)調(diào)各裝置,在確保全廠物料平衡的條件下,適當降低重整加工量,緩解壓降上漲問題。
6)若裝置加工負荷降至近60%時壓降仍居高不下,則需要對E101進行反沖洗處理。由于裝置在建設時未采納PACKINOX(帕奇諾)公司提供的板式換熱器反沖洗流程,因此無法進行在線反沖洗,只能在其反沖洗方案和步驟的基礎上進行優(yōu)化,制定短時間停進料反沖洗的方案(圖7、圖8)。
圖7 板式換熱器改進后反沖洗流程示意圖
圖8 板式換熱器改進后反沖洗步驟
7)如果反沖洗效果不佳,則裝置需要徹底停運泄壓,將E101噴淋管拆除清洗。
1)自1月底E101出現(xiàn)壓降高后,裝置通過采取相應措施,雖然不能從根本上解決問題,但也能維持運行較長一段時間(共計時間約45d)。
2)在裝置無法繼續(xù)維持運行時,裝置于3月23日13:04切斷進料,之后按照既定的反沖洗方案進行處理,18:16進料恢復生產(chǎn)。經(jīng)過反沖洗處理前后同為60%加工負荷條件下的對比, E101壓降由0.495MPa下降至0.08MPa,并且當加工量再次提至215t·h-1時,E101壓降也僅上漲至0.15MPa左右。由此可見,本次E101反沖洗效果很明顯,在很大程度上將噴淋管處的雜質(zhì)清理掉了。
通過對本次板式換熱器壓降升高的原因進行分析及處理,我們認為重整原料帶機械雜質(zhì)是不容忽視的問題,一旦重整進料過濾器失去過濾作用,會嚴重影響裝置的正常運行。因此,為了確保連續(xù)重整裝置安穩(wěn)長滿優(yōu)運行,結(jié)合裝置現(xiàn)有的狀況,提出以下幾點建議:
1)加強重整原料質(zhì)量管控,避免不合格原料進入裝置影響正常生產(chǎn)。
2)要對重整進料過濾器的濾網(wǎng)強度升級,如有可能將進料過濾器改造為強度更高的金屬燒結(jié)過濾器,提高其抗沖擊能力。
3)對于新建的需要使用板式換熱器的裝置,應該保留其在線反沖洗流程,以便在線處理板式換熱器噴淋管的堵塞問題。
4)如現(xiàn)有裝置在運行過程中出現(xiàn)類似的問題,可以結(jié)合自身裝置的特點,制定相應反沖洗方案進行處理。
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Cause Analysis and Countermeasures of High Pressure Drop of CCR Feed Heat Exchanger
WEN Zhang, CHEN Baohua, LI Guochong, HUANG Cong
(Guangxi Petrochemical Company, CNPC, Qinzhou 535008, China)
TE 965
B
1671-9905(2017)05-060-03
2017-03-16