陳長松
摘要:闡述了硅鋼設(shè)備熱處理加熱爐運行現(xiàn)狀,分析了導(dǎo)致設(shè)備工藝性能參數(shù)波動的原因,提出了解決優(yōu)化思路,提高試驗的用氣控制精度,滿足不同工藝情況下試驗要求,為今后其他加熱爐提供借鑒。
關(guān)鍵詞:硅鋼熱處理爐;氣體保護;優(yōu)化
中圖分類號:TG155.1
文獻標(biāo)識碼:A文章編號:16749944(2017)8015204
1加熱爐現(xiàn)狀
中試生產(chǎn)工藝流程為冶煉、鍛造、軋制、剪切、熱處理、加工試樣等,熱處理站現(xiàn)有幾臺不同型號試驗加熱爐,分別是成品爐、高溫爐、梯度爐、滲氮爐、燒結(jié)爐,主要是硅鋼中心生產(chǎn)試驗和汽車板、產(chǎn)品鋼科研試驗設(shè)備,熱處理加熱爐是科研試驗重要配套設(shè)施。
1.1硅鋼加熱爐的技術(shù)參數(shù)
工作電源: 380V,50Hz,設(shè)備總功率: 36kW,相數(shù): 3相,控溫區(qū)數(shù): 3區(qū)最高使用溫度:1200℃,使用氣體:N2、H2、NH3,加熱元件: 硅碳棒,加熱元件接法:Y/Δ,加熱元件規(guī)格:φ18×250×350,控溫方式:采用PID智能模糊控制,控溫精度可達±1℃,爐溫均勻性可達±5℃。
1.2加熱爐的工藝結(jié)構(gòu):
加熱爐的工藝流程結(jié)構(gòu)如圖1所示。
2加熱爐目前主要問題
2.1加熱爐運行現(xiàn)狀
以高溫爐為例:爐體兩邊和爐口分別有氮氣、氫氣各一路入口管道,爐口氮氣一路封爐口、一路與氫氣混合燃燒,用氣量均采用閥門或氣瓶減壓閥調(diào)節(jié)。滲氮爐和梯度爐的用氣點與高溫爐多二路加濕氫氣入爐口。爐體布置通過加熱元件加溫,達到一定溫度后通入氮氣,控制其流量,通過熱電偶測定儀表測定溫度,爐溫達到試驗溫度時向爐膛通入氫氣,在上部點火管點燃明火燃燒,根據(jù)各試驗工藝不同,調(diào)整氮氣、氫氣或氨氣的用量,控制氣源控制精度波動,防止存在安全隱患。
2.2加熱爐的運行操作步驟
按工藝要求連接保護氣體、水冷系統(tǒng)管路;檢查確認(rèn)排風(fēng)系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、送氣系統(tǒng); 閉合控制柜各段開關(guān),實施手動控制升溫,確認(rèn)電壓表、電流表指示正常;按工藝規(guī)定調(diào)節(jié)控制儀表工作溫度和預(yù)報警溫度;升溫至300℃后,通入N2氣保護,N2流量為5~10 L/min,啟動水冷系統(tǒng);爐溫升至控制工作溫度后用電位差計檢測爐溫準(zhǔn)確性。
若工藝規(guī)定需加入H2時,應(yīng)先將N2氣流量加大至≥15~30 L/min,清掃爐膛20 min后方可開啟H2氣瓶開關(guān),然后適量減少N2流量;H2進入爐膛后,在點火嘴處點燃明火燃燒;按工藝規(guī)定調(diào)整N2、H2流量,N2、H2壓力應(yīng)大于等于2倍大氣壓。
2. 3現(xiàn)有工藝與設(shè)備缺陷
(1)氣體流量控制經(jīng)常憑經(jīng)驗用閥門操作,致使科研試驗數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。
(2)現(xiàn)場管道部分用膠皮管連接,一般使用一個月,多則三個月就出現(xiàn)老化斷裂,造成安全隱患。
(3)外網(wǎng)氮氣主管壓力為8 kPa,而加熱爐使用壓力為4 kPa,未安裝減壓設(shè)備使?fàn)t內(nèi)混合氣體波動大,造成燃燒不充分,溫度不穩(wěn)定。
(4)氫氣管道未采取防回火措施,操作不當(dāng)容易出現(xiàn)爆燃事故。
(5)氣瓶室擺放不規(guī)范,未達到公司危險源管理要求。
(6)閥門控制使用頻率過高,閥門易損壞增加了備件費用成本。
(7)現(xiàn)場設(shè)備管路隨意鋪設(shè),操作工器具隨意擺放不規(guī)范。
3改造應(yīng)用實踐
3.1管網(wǎng)優(yōu)化與布置
針對現(xiàn)場管道布局不規(guī)范,存在安全隱患,應(yīng)采取以下步驟進行改造。
(1)選用材料比較好的不銹鋼管,進口主管采用焊接鋼管,閥門選用不銹鋼球閥。
(2)氮氣根據(jù)使用純度和壓力,分別布置管道氣、瓶裝氣管道接入爐口,并在入口處加裝減壓器,使壓力保持在4 kPa左右。
(3)增設(shè)新型氫氣加濕機,滿足工藝條件要求。
(4)氫氣管道根據(jù)使用工藝不同,在入口處安置氫氣防回火裝置。
(5)在每臺爐體下布置氣體匯流排,選用701HB型玻璃轉(zhuǎn)子流量計,對不同流量通過閥門控制分別安裝高低流量計。
(6)在滲氮爐爐口加裝快速加熱裝置。
(7)增設(shè)氫氣、氮氣固定報警器。
(8)在爐體下部焊接支架擺放取試樣的導(dǎo)管架。
管路布置如圖2所示。
3.5安裝故障狀態(tài)下的氮氣自動吹掃裝置
成品退火爐是常用的可控氣氛爐,主要做光亮退火、高溫退火等各種熱處理試驗,以N2、H2O、H2作為保護氣氛,但是目前該爐流量計失靈、爐膛漏氣、設(shè)備跳閘等故障頻繁發(fā)生,如果在做含H2保護氣氛試驗時,發(fā)生爐膛漏氣或者設(shè)備短路跳閘等故障,勢必會導(dǎo)致爐壓下降,空氣吸入爐內(nèi),這時易發(fā)生爐膛氧化及氫氣爆炸事故,存在較大安全隱患。如果在發(fā)生上述故障時,自動向爐內(nèi)輸送氮氣進行吹掃,那樣不僅可以保護爐膛不被氧化,而且還消除了氫氣爆炸事故的隱患,因此設(shè)計一種故障狀態(tài)下氮氣自動吹掃裝置是非常有必要的。其示意圖與電路原理圖分別如圖4、圖5所示。
4效果與效益
4.1加熱爐的運行操作步驟
對硅鋼熱處理滲氮爐進行加裝快速加熱段的改造。改造后的快速加熱脫碳/滲氮退火爐,滿足快速加熱工藝研究的需要,同時也不影響原脫碳/滲氮試驗的單獨進行。
5節(jié)約成本
根據(jù)2007年與2008年設(shè)備能源介質(zhì)使用統(tǒng)計:氫氣為146×30×22×20%=19272元,氮氣為67×50×22=14740元,月節(jié)約用氣成本34012元,年可節(jié)約用氣成本40.8144萬元,其中還不包括備件材料維護、運輸費約60000元/年。
6結(jié)語
通過改造現(xiàn)場管道布局大為改善規(guī)范了管理,提高試驗的用氣控制精度,滿足不同工藝試驗要求。設(shè)備故障時自動通入氮氣吹掃保護爐膛不氧化提高了安全使用,同時消除氫氣爆炸隱患,避免了安全事故發(fā)生。減少能源介質(zhì)消耗量,節(jié)約備件材料維護成本費用,提高硅鋼熱處理科研保障水平。
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