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        某型輕客制動(dòng)踏板頂腳問題研究

        2017-05-22 02:24:17蘇媛陳杰鄭朋輝
        汽車實(shí)用技術(shù) 2017年17期
        關(guān)鍵詞:卡鉗后輪跳動(dòng)

        蘇媛,陳杰,鄭朋輝

        (安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司,安徽 合肥 230601)

        前言

        隨著車輛的普及及人民生活水平的提升,消費(fèi)者對(duì)車輛駕乘舒適性的要求也越來越高。制動(dòng)系統(tǒng)作為涉及車輛安全性的重要系統(tǒng),若制動(dòng)過程中出現(xiàn)異常,駕駛?cè)藛T產(chǎn)生的恐慌程度遠(yuǎn)大于其他系統(tǒng)異常,會(huì)嚴(yán)重影響客戶使用感覺。本文對(duì)研發(fā)過程中,車輛出現(xiàn)的制動(dòng)踏板頂腳問題進(jìn)行分析和排除,并完善了EBD驗(yàn)收規(guī)范。

        1 故障現(xiàn)象

        該輕型客車目前處于開發(fā)尚未上市的狀態(tài),在試驗(yàn)場(chǎng)進(jìn)行強(qiáng)化路可靠性試驗(yàn)。試驗(yàn)人員反映當(dāng)正常緩踩制動(dòng)踏板進(jìn)行行車制動(dòng)過程中車輛四輪沒有出現(xiàn)抱死的情況,在制動(dòng)末端車速很低的狀態(tài)下主觀感覺踏板存在“頂腳”現(xiàn)象。隨著踩踏制動(dòng)踏板力度增加,制動(dòng)踏板“頂腳”力度隨之增加,拆檢制動(dòng)未見異常現(xiàn)象。

        2 故障原因及排除過程

        根據(jù)制動(dòng)系統(tǒng)各零部件的工作原理制定了確認(rèn)表

        表1 原因確認(rèn)

        2.1 液壓控制單元內(nèi)部堵塞、真空助力器損壞、卡鉗卡滯等機(jī)械故障

        對(duì)故障車進(jìn)行換件處理,針對(duì)更換下的舊件進(jìn)行臺(tái)架性能測(cè)試:

        ①對(duì)更換下的液壓控制單元舊件進(jìn)行增壓閥增壓速率、減壓閥減壓速率等臺(tái)架測(cè)試。

        ②對(duì)更換下的卡鉗進(jìn)行活塞和卡鉗體滑動(dòng)阻力、摩擦片滑移力臺(tái)架測(cè)試。

        ③對(duì)真空助力器按試驗(yàn)大綱進(jìn)行性能測(cè)試。

        所有數(shù)據(jù)均符合技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),且換件后故障仍然存在,故排除液壓控制單元內(nèi)部堵塞、真空助力器損壞、卡鉗卡滯造成踏板頂腳故障。

        2.2 制動(dòng)盤變形、厚差超差

        針對(duì)故障車制動(dòng)盤如下圖所示進(jìn)行薄厚差及端面跳動(dòng)測(cè)量。

        ①用干凈的紗布,清潔制動(dòng)盤表面,在距離制動(dòng)盤最大直徑約10mm處的端面均等選取 8個(gè)點(diǎn),使用螺旋測(cè)微計(jì)測(cè)量該8個(gè)點(diǎn)的厚度,得到的最大值減去最小值即為厚薄差。

        ②將百分表固定在前懸掛殼體一側(cè),表頭測(cè)量離制動(dòng)盤最大直徑約 10 毫米處的端面,脫檔轉(zhuǎn)動(dòng)制動(dòng)盤,得到的最大值減去最小值即為制動(dòng)盤跳動(dòng)值;

        ③ 用干凈的紗布清潔前輪轂表面; 將百分表固定在前懸掛殼體一側(cè);表頭測(cè)量離前輪轂最大直徑約2 毫米處的端面,脫檔轉(zhuǎn)動(dòng)前輪轂,得到的最大值減去最小值即為前輪轂跳動(dòng)值。

        標(biāo)準(zhǔn)要求制動(dòng)盤的厚薄差≤0.02 毫米;制動(dòng)盤端面跳動(dòng)≤0.05 毫米;前輪轂端面跳動(dòng)≤0.03 毫米。

        圖1 制動(dòng)盤薄厚差及端面跳動(dòng)測(cè)量方法

        測(cè)量結(jié)果均滿足使用要求,排除制動(dòng)盤引起的踏板頂腳故障。

        表2

        2.3 ABS、EBD調(diào)節(jié)異常

        在車輛故障發(fā)生后,讀取液壓?jiǎn)卧狤CU數(shù)據(jù)得知,整個(gè)制動(dòng)過程中ABS及電機(jī)均未介入,EBD介入工作,前輪壓力126Bar,后輪保壓為79.6Bar。

        圖2 故障發(fā)生時(shí)ABS ECU的數(shù)據(jù)

        圖3 故障發(fā)生后管路壓力波動(dòng)曲線

        讀取圖3制動(dòng)過程壓力曲線中,前輪壓力波動(dòng)平緩,后輪壓力有瞬間上升的過程,快速的壓力波動(dòng)極易反饋至踏板,造成頂腳現(xiàn)象,此時(shí)斷開ABS針對(duì)故障車進(jìn)行道路測(cè)試,制動(dòng)頂腳感消失,鎖定EBD介入調(diào)節(jié)異常造成踏板頂腳問題發(fā)生。

        為了更好的解決因EBD調(diào)節(jié)引起的制動(dòng)踏板頂腳問題,我們對(duì)EBD進(jìn)行了進(jìn)一步的分析,EBD工作原理:ECU根據(jù)制動(dòng)時(shí)的輪速計(jì)算滑移率,通過滑移率判斷路面情況或者軸荷轉(zhuǎn)移的程度,通過減壓、保壓、增壓來控制后輪的制動(dòng)力,從而調(diào)節(jié)前、后軸的制動(dòng)力分配比例,提高制動(dòng)效能,并配合ABS制動(dòng)提高制動(dòng)過程的穩(wěn)定性。當(dāng)車輛兩前輪的減速度大于0.6g某個(gè)后輪的輪減速度大于0.75g且滑移率大于等于0.05的情況下,EBD介入調(diào)節(jié)。

        經(jīng)實(shí)車液壓?jiǎn)卧狤CU程序讀取,EBD介入調(diào)節(jié)時(shí)間合理,ABS全程沒有介入調(diào)節(jié)。

        EBD的特點(diǎn):制動(dòng)一開始就啟動(dòng);同ABS一樣具有增壓、減壓、保壓三個(gè)狀態(tài),以保壓為主。

        當(dāng)車輛滑移率觸發(fā)EBD,開始進(jìn)行后輪保壓,若滑移率和輪減速度繼續(xù)增大到ABS減壓門限,則退出EBD流程進(jìn)入ABS控制,后輪減壓,若滑移率大于EBD觸發(fā)門限且不能達(dá)到ABS減壓門限,則后輪持續(xù)保壓直至車速降低至車速低于10km/h,車輪抱死已基本不影響車輛穩(wěn)定性, EBD退出介入。

        經(jīng)ECU數(shù)據(jù)分析及制動(dòng)系管路壓力波動(dòng)曲線判斷,該車輛制動(dòng)頂腳故障發(fā)生在EBD退出的瞬間,后輪因EBD介入保壓,制動(dòng)壓力一直保持在70-80Bar,而此時(shí)前輪和主缸壓力在 126bar,當(dāng)車速降低 EBD功能退出后,后輪壓力 200毫秒內(nèi)迅速上升至與主缸壓力一致,與ABS標(biāo)定廠家商討方案,優(yōu)先考慮調(diào)整EBD調(diào)節(jié)方式和EBD介入門限兩種方式進(jìn)行程序優(yōu)化,將將 EBD的介入時(shí)機(jī)調(diào)晚使前后輪壓差減小,優(yōu)化EBD的調(diào)節(jié)方式,將增、減壓閥的開啟和關(guān)斷由原來的瞬間開啟、關(guān)斷方式調(diào)整為緩開啟和緩關(guān)斷,延緩后輪管路增壓時(shí)間,減緩壓力波動(dòng)對(duì)踏板腳感的沖擊。經(jīng)過控制程序的重新標(biāo)定和優(yōu)化,制動(dòng)踏板頂腳感消除。

        3 總結(jié)

        因踏板感覺受整車、路況、制動(dòng)系各零部件等多方面影響,在前期車輛開發(fā)過程未出現(xiàn)過類似問題,EBD工作及退出時(shí)踏板感為正常的嗒嗒的輕微振動(dòng),但該車踏板感覺放大至令人不舒服的頂腳感,這也是不同配置車輛開發(fā)均需要重新標(biāo)定ABS的原因。遇到該問題在排除了制動(dòng)系統(tǒng)的機(jī)械故障后,并未第一時(shí)間考慮到是EBD工作造成,經(jīng)過逐一分析和排除,最終確認(rèn)EBD程序調(diào)節(jié)不當(dāng)導(dǎo)致制動(dòng)踏板頂腳感的發(fā)生,該論文對(duì)故障排查和解決方法進(jìn)行了介紹,以便后期新車型開發(fā)和在ABS標(biāo)定過程中規(guī)避類似問題發(fā)生。文中還介紹了制動(dòng)盤薄厚差及端面跳動(dòng)的測(cè)量方法,對(duì)排除制動(dòng)盤變形引起的踏板頂腳感及制動(dòng)抖動(dòng)有一定的參考價(jià)值。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 吉林大學(xué)汽車工程系.汽車構(gòu)造(第 5版)[M].北京:人民交通出版社,2005.

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        [3] 劉惟信.汽車設(shè)計(jì)[M].北京:清華大學(xué)出版社,2001.

        [4] 汽車工程手冊(cè) 設(shè)計(jì)篇( 第14 卷) 人民交通出版社,2000.

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