聶清升,孫賀龍
(中海油東方石化有限責(zé)任公司,海南 東方 572600)
苯乙烯(SM)是一種非常重要的基本有機(jī)化工原料,主要用于生產(chǎn)聚苯乙烯樹脂(PS)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)、苯乙烯-丙烯腈共聚物(SAN)、離子交換樹脂、不飽和聚酯以及苯乙烯系列橡膠(SBR、SBS)等。此外,苯乙烯還可用于制藥、染料、農(nóng)藥以及選礦等行業(yè)。聚苯乙烯樹脂(PS)廣泛用于制造家用電器等硬質(zhì)朔料品,如收音機(jī)、電視機(jī)和洗衣機(jī)外殼等;丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)具有耐沖擊、高剛性、耐油、耐低溫、耐化學(xué)藥品性,機(jī)械強(qiáng)度和電氣性能優(yōu)良,易于加工,加工尺寸穩(wěn)定性和表面光澤性好,容易涂裝、著色,還可以進(jìn)行噴鍍金屬、電鍍、焊接、熱壓和粘接等二次加工,是用途極廣泛的大宗熱塑性工程塑料,廣泛用于機(jī)械工業(yè)、汽車工業(yè)、電子電器工業(yè)、儀器儀表工業(yè)、紡織工業(yè)和建筑行業(yè)等;苯乙烯-丙烯腈共聚物(SAN)樹脂在商業(yè)市場(chǎng)上有廣泛用途,如家庭用品、器械附件、汽車部件、電器、建筑用安全玻璃、濾水器外殼和水龍頭旋鈕、醫(yī)用制品注射器、血液抽吸管、腎透析裝置及反應(yīng)器等;離子交換樹脂在工業(yè)水處理、食品、石油化工、電力、醫(yī)藥等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用;不飽和聚酯樹脂主要用于玻璃鋼制品及粘結(jié)劑、人造大理石,裝飾家居及電器元件;苯乙烯系列橡膠(SBR、SBS)主要用于制造輪胎、膠帶、輸送帶、醫(yī)療用品機(jī)械制品等。
中海油東方石化有限公司12萬t/a苯乙烯裝置是由中國(guó)石化上海石油化工研究院設(shè)計(jì)。苯乙烯裝置分為反應(yīng)單元和精餾單元,反應(yīng)單元以新鮮乙苯為原料在負(fù)壓、高溫、催化劑的作用下反應(yīng)生成苯乙烯,轉(zhuǎn)化率55%~65%,產(chǎn)物名脫氫液;精餾單元為4個(gè)分離塔(圖1、2),粗苯乙烯塔T4001、精苯乙烯塔T4003、乙苯回收塔T4002、苯甲苯塔T4004。反應(yīng)單元生成的脫氫液進(jìn)入粗苯乙烯塔T4001,脫出乙苯以及比乙苯沸點(diǎn)低的苯、甲苯等組份從塔頂走,進(jìn)入乙苯回收塔T4002。苯乙烯以及比苯乙烯沸點(diǎn)高的成分從塔釜走,進(jìn)入精苯乙烯塔T4003,精苯乙烯塔T4003塔頂產(chǎn)出苯乙烯產(chǎn)品,其余比苯乙烯重的組份由塔釜進(jìn)入薄膜蒸發(fā)器進(jìn)行苯乙烯回收,剩余部分以焦油的形式送入焦油罐。
圖1 粗苯乙烯塔T4001
圖2 真空系統(tǒng)X4001/D4004/E4003
粗苯乙烯塔T4001是精餾單元最重要的一個(gè)塔,其能否正常運(yùn)行決定著苯乙烯產(chǎn)品是否合格,其負(fù)荷決定了整個(gè)苯乙烯裝置的負(fù)荷。苯乙烯裝置于2015年3月一次開車成功,在平穩(wěn)運(yùn)行2年后于2017年4月根據(jù)公司統(tǒng)一安排進(jìn)行大檢修。大檢修后,在經(jīng)過正壓氣密、負(fù)壓氣密、吹掃、置換合格后投料開車,開車初期負(fù)荷為50%,在負(fù)荷緩慢提至80%的過程中發(fā)現(xiàn)該塔真空泵氣體返回閥關(guān)至5%開度,T4001塔壓稍微升高該返回閥即全關(guān),且長(zhǎng)時(shí)間不能恢復(fù)至正常操作壓力,返回閥全關(guān)即真空泵滿負(fù)荷運(yùn)行,沒有調(diào)節(jié)塔頂壓力的能力。塔壓無法調(diào)節(jié)意味著苯乙烯精餾單元無法繼續(xù)提負(fù)荷,無法以較高或滿負(fù)荷運(yùn)行,因此前端反應(yīng)單元的負(fù)荷也受到限制。面對(duì)大檢修期間積累了大量的脫氫液,罐區(qū)臨時(shí)存放脫氫液的兩個(gè)大罐急需清罐以及現(xiàn)階段國(guó)外幾套大型苯乙烯裝置處在檢修期,苯乙烯行情大好,因此解決粗苯乙烯塔真空系統(tǒng)氣體返回閥全關(guān)問題迫在眉睫。
出現(xiàn)真空泵氣體返回閥全關(guān)現(xiàn)象后立即做出切換真空泵的措施,但真空泵切換后氣體返回閥沒有任何變化,泵的運(yùn)行電流、振動(dòng)情況和原運(yùn)行泵一樣;其次對(duì)真空泵的循環(huán)工作液過濾器進(jìn)行切換清理,以排除真空泵循環(huán)工作液流量不足引起的泵的抽力不足,最后經(jīng)確認(rèn)工作液流量在正常范圍,同時(shí)對(duì)工作液的溫度進(jìn)行檢查、確認(rèn),也在正常設(shè)計(jì)溫度范圍內(nèi);最后協(xié)同儀表人員對(duì)氣體返回閥閥位進(jìn)行校對(duì),結(jié)果調(diào)節(jié)閥閥位動(dòng)作和信號(hào)一致,無異常。經(jīng)上述各項(xiàng)措施的實(shí)施結(jié)果分析,真空泵運(yùn)行正常,無故障。
運(yùn)行數(shù)日以來對(duì)比檢修之前D4001的切水頻次并無增多,說明進(jìn)料中水含量適中;對(duì)近幾日脫氫液進(jìn)料樣品與檢修之前樣品對(duì)比分析,非芳也在正常范圍內(nèi),并無異常。
經(jīng)儀表人員調(diào)試,T4001塔液位計(jì)、壓力表吹掃氮?dú)忾_度適中,并無過大現(xiàn)象。為確定并非氮?dú)獯祾咭鸬臍饬窟^大,將三處吹掃氮?dú)馊P(guān),全關(guān)后經(jīng)過5 h的運(yùn)行觀察,真空泵返回閥開度并無變化。因此,可以確定真空泵返回閥全關(guān)并非是儀表吹掃氮?dú)饬枯^大引起的。
經(jīng)詳細(xì)確認(rèn)排水系統(tǒng)流程,將D4003排水至D3005流程上加上臨時(shí)盲板,氮?dú)獯祾哌M(jìn)D4003斷開,進(jìn)過幾個(gè)小時(shí)的觀察真空泵返回閥開度無任何變化。因此,確定真空泵返回閥全關(guān)并非T4001塔集液罐排水系統(tǒng)串氣引起的。
為防止T4001塔漏氣,聯(lián)系相關(guān)人員對(duì)該塔相關(guān)的法蘭部位重新檢查、緊固,同時(shí)進(jìn)行涂抹黃油、貼膠帶處理。
經(jīng)過半個(gè)多月的尋找處理扔未找到真空泵返回閥全關(guān)的原因。在對(duì)真空泵出口氣體采樣時(shí)發(fā)現(xiàn),當(dāng)該氣體排向大氣時(shí)T4001塔壓迅速升高,經(jīng)反復(fù)嘗試確定對(duì)大氣排氣時(shí)塔壓力升高。根據(jù)理論分析,當(dāng)真空泵對(duì)大氣排時(shí)真空泵背壓降低,將更有利于真空泵運(yùn)轉(zhuǎn)抽氣,壓力應(yīng)該有所降低才對(duì)。針對(duì)這一發(fā)現(xiàn),將D4004氮?dú)獯祾唛_大時(shí),向大氣排氣時(shí)塔壓穩(wěn)定、無上漲現(xiàn)象,因此懷疑尾氣冷卻器E4022液相處可能串氣。E4022為尾氣冷卻器,冷卻下來的凝液極少,因此決定在不影響運(yùn)行的情況下,將E4022液相去D4004管線臨時(shí)加上盲板。經(jīng)過程實(shí)施發(fā)現(xiàn),當(dāng)加上盲板后塔壓迅速降低,在真空泵兩個(gè)氣體返回調(diào)節(jié)閥全開狀態(tài)下塔壓依然緩慢下降。因此確定真空泵氣體返回閥全關(guān)是由于此處氣體串回E4003、真空泵引起的。經(jīng)過近一個(gè)月的尋找、排查,終于找到了問題所在。理論分析該處不應(yīng)該出現(xiàn)串氣現(xiàn)象,因E4003氣相處壓力為20kPa,D4004壓力為15 kPa,兩者相差95kPa,同時(shí)E4003距離D4004有15m的位差,E4003液相管線與E4022液相管線交匯后進(jìn)入D4004,交匯處高于D4004 4m,理論上足以形成水封效果,E4022氣體不足以由液相管線串氣至E4003,進(jìn)而進(jìn)入真空泵。事實(shí)確實(shí)是氣體由E4022液相串入真空泵導(dǎo)致真空泵重復(fù)做功、負(fù)荷過大不足以達(dá)到運(yùn)行操作壓力。面對(duì)嚴(yán)峻的生產(chǎn)壓力,經(jīng)討論決定臨時(shí)制作一塊限流孔板置于E4022液相管線至D4004處。經(jīng)實(shí)施,真空泵氣體返回閥都有了適當(dāng)開度,有了調(diào)節(jié)壓力的能力。經(jīng)過一個(gè)星期的跟蹤、關(guān)注沒有發(fā)現(xiàn)任何異常現(xiàn)象。然后裝置逐漸恢復(fù)滿負(fù)荷生產(chǎn)。真空泵氣體返回閥閥位變化整個(gè)過程如圖3黑線所示。
圖3 真空泵氣體返回閥閥位變化過程
經(jīng)過近一個(gè)月的查找、排查,終于找到了真空泵氣體返回閥全關(guān)問題的癥結(jié)。真空泵氣體返回閥全關(guān)導(dǎo)致無法控制T4001塔壓力,在全球苯乙烯行情大好之下,不能以較高甚至滿負(fù)荷、超負(fù)荷生產(chǎn),給公司造成了一定的經(jīng)濟(jì)損失,造成了資源的浪費(fèi),好在及時(shí)找出原因并制定了對(duì)策得以暫時(shí)性解決。深究其原因問題應(yīng)該在E4003的冷凝效果或D4004的操作壓力上,兩者的調(diào)整對(duì)整個(gè)精餾系統(tǒng)存在較大隱患,隨時(shí)都有面臨停車的可能。面對(duì)苯乙烯的大好形式,現(xiàn)決定以加限流孔板的方式解決真空泵氣體返回閥全關(guān)的問題,待檢修時(shí)再對(duì)E4003、D4004進(jìn)行全面檢查、調(diào)整。此次查找的整個(gè)過程雖沒有從根本上解決問題,但是已經(jīng)找到問題所在,并有一定的對(duì)策,對(duì)同類裝置出現(xiàn)類似問題有一定的借鑒意義。