賈春梅
[摘要]龍口礦業(yè)集團熱電公司5#機組汽機保護測點較多,機組部分保護油管遭和管件較細、管道彎曲較多,系統(tǒng)現(xiàn)狀導致多次發(fā)生一些無效保護擾動,致使5#機停機。因此將熱工保護進行了優(yōu)化改造。一是會直接影響到機組的安全運行造成危害的,這種保護直接動作不做任何修改;二是對于短故障或延時動作不會對機組的安全造成很大危害的,做相關延時處理,同時對其它保護停機點做聲光保警處理。
[關鍵詞]熱工保護;擾動;ETS改造
0項目簡介
熱工保護系統(tǒng)是火力發(fā)電廠一個十分重要的、不可缺少的組成部分,對提高機組主輔設備的可靠性和安全性具有十分重要的作用。在主、輔設備發(fā)生某些可能引發(fā)嚴重后果的故障時,及時采取相應的措施加以保護,從而軟化故障,停機待修,避免發(fā)生重大的設備損壞和人身傷亡事故。
龍口礦業(yè)集團熱電公司5#機組汽機保護測點較多,機組部分保護油管道和管件較細、管道彎曲較多,系統(tǒng)現(xiàn)狀導致多次發(fā)生一些無效保護擾動,致使5#機停機。經(jīng)過不斷查找相關資料,分析研究歷次跳機的曲線和數(shù)據(jù),查找機組跳閘原因主要有以下幾點,一是控制油等油路管徑與油系統(tǒng)不匹配,管道彎曲較多、油質(zhì)較差,導致控制油等油壓不穩(wěn)或有滯后現(xiàn)象:二是汽輪機保護較多,可能發(fā)生一些無效保護擾動:三是電液轉換器CPC存在輸入與輸出信號不對應時發(fā)出故障停機。針對以上分析原因,對5#機組ETS模塊及油系統(tǒng)進行相關改造。
發(fā)電車間對5#機油系統(tǒng)進行濾油處理,去除油中雜質(zhì),檢修車間將CPC人口前的調(diào)壓閥、溢流閥等改至8米層CPC前,縮短CPC前管道長度,提高油壓穩(wěn)定性。電氣車間排除DCS軟、硬件故障、熱控元件故障、電纜接線短路、斷路、虛接。熱控設備電源故障以及人為因素等原因,確定ETS、DEH軟件無問題。并根據(jù)汽輪機技術規(guī)范要求、電氣動作要求,重新排查落實汽輪機保護跳閘的ETS、DEH等相關測點,根據(jù)其重要性和必要性進行保護分類,分為立即動作、延時動作2種方式,并確定每個信號的動作定值、延時時間、報警數(shù)值。改造主要分為兩部分。一部分為ETS,另一部分為DEH。
1DEH部分
按照魯能控制系統(tǒng)公司在DCS系統(tǒng)板卡配置現(xiàn)狀,大部分DEH跳閘信號均通過DCS的ETS模塊進入系統(tǒng)進行比較,然后輸出給DEH裝置,在DEH直接進入的保護動作信號予以保留。而由ETS模塊引入DEH的信號則按照改造方案實施。將直接進入DEH的FTM-3板高壓油動機CPC停機、中壓油動機CPC停機、低壓油動機CPC停機,改為此信號先進人5#DPU站的DI模塊,經(jīng)過組態(tài)編程對三路信號分別延時3秒后,由5#站DO模塊輸出至DEH的FTM-3板,才能動作停機。將信號經(jīng)過3s延時動作處理,以消除因油管路問題造成油壓震蕩時,電液轉換器CPC輸入與輸出信號不對應時發(fā)出故障信號造成的停機保護動作。
2ETS部分
對現(xiàn)有的進入ETS模塊的動作信號分為兩類。
一類為直接影響汽機安全運行,需要速斷的測點不做任何改動。這些信號為:
1、潤滑油壓低2、軸向位移大3、發(fā)電機保護動作4、軸瓦溫度高5、凝汽器真空低停機6、軸振大7、脹差大停機8、一級工業(yè)抽汽壓力高9、二級工業(yè)抽汽壓力高
另一類對于瞬間動作不需要DEH立即停機的ETS輸入信號,進行相應的延時處理。
1、二次脈沖油壓低(3路輸入)3秒延時
2、三次脈沖油壓低(3路輸入)3秒延時
3、保安油壓低(2路輸入)3秒延時
4、軸承回油溫度高5秒延時
由于5#機ETS模塊既做停機邏輯保護模塊,又做SOE事故記錄模塊。上面所列信號均改造為先進入5#DPU站的DI模塊,經(jīng)過相應的組態(tài)編程(主要對測點瞬時動作、延時動作及邏輯判斷等做相關修改)對各路信號進行比較判斷分別延時3秒后,由5#站DO模塊輸出至ETS模塊,接人原保護回路再動作停機。改造后既便于SOE事故記錄,又將信號經(jīng)過3s延時動作處理,消除因油管路問題造成油壓震蕩時造成的停機保護動作。
3模擬試驗
改造共敷設電纜18根,電纜屏蔽一端接人盤內(nèi)接地極,另一端懸空。經(jīng)過查線、接線檢查無誤,對二次脈沖油壓低3路(3選2)、三次脈沖油壓低3路(3選2)、保安油壓低2路(2選2)、CPC故障輸出3路、軸承回油溫度高逐一進行延時組態(tài)編程后,模擬保護試驗動作均正常。
4開機前靜態(tài)試驗
開機前,汽機系統(tǒng)建立起油壓后,和發(fā)電車間運行進行開機前的靜態(tài)試驗,保護動作正常。
5結論
通過5#機組熱工保護優(yōu)化改造,很好的解決了熱電公司5#機組目前存在的問題。但是,無論多么先進的設備,從可靠性角度看。絕對可靠(即不出故障)是絕對辦不到的。因此,在一定意義上講,“有故障”是絕對的。但是,故障與事故之間并不是必然的關系,對故障也不是不能防范,關鍵是如何盡早檢測、發(fā)現(xiàn)故障,然后預防、軟化、控制和排除故障,避免故障的進一步擴大。我們追求的最高目標是,努力使熱工保護的正確動作率達到100%,為機組的安全運行把好最后的一道關。
[責任編輯:王偉平]