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        造氣廠鼓風(fēng)機潤滑系統(tǒng)改造分析

        2017-05-18 08:31:30張治坤王松竹楊志東
        科技視界 2016年19期
        關(guān)鍵詞:技術(shù)改造鼓風(fēng)機

        張治坤 王松竹 楊志東

        [摘要]為了提高鼓風(fēng)機運行的安全性、供氣穩(wěn)定性,對造氣廠4#、5#、6#鼓風(fēng)機潤滑系統(tǒng)進行了技術(shù)改造。改造完成后,避免了因主油泵反轉(zhuǎn)而反向吸油。造成軸瓦無油潤滑而燒壞的嚴重后果;預(yù)計每年為公司創(chuàng)造經(jīng)濟效益在60萬元以上。

        [關(guān)鍵詞]鼓風(fēng)機;潤滑系統(tǒng);技術(shù)改造

        0前言

        鼓風(fēng)機潤滑系統(tǒng)運行是否正常,直接關(guān)系到鼓風(fēng)機工作性能的好壞。一旦潤滑系統(tǒng)出現(xiàn)故障,首先導(dǎo)致軸瓦燒壞,進而造成鼓風(fēng)機轉(zhuǎn)子的損壞,最終結(jié)果是使造氣廠煤氣爐癱瘓,無法生產(chǎn)。鼓風(fēng)機的潤滑系統(tǒng)幾乎是全封閉的,無法對其進行正常檢測。我們經(jīng)過全面細致的分析和論證,采用最有效的方法于2015年7月至9月對造氣廠3臺2218-582型鼓風(fēng)機潤滑系統(tǒng)進行了改造,大大提高了鼓風(fēng)機運行的安全性、供氣的穩(wěn)定性。

        1鼓風(fēng)機潤滑系統(tǒng)改造前問題分析

        1.1鼓風(fēng)機系統(tǒng)簡介

        造氣廠原有3臺D700-12-1型鼓風(fēng)機(1#、2#、3#鼓風(fēng)機)。由于生產(chǎn)的需要,逐步增加了3臺2218-582型鼓風(fēng)機(4#、5#、6#鼓風(fēng)機),現(xiàn)6臺鼓風(fēng)機并聯(lián)投入系統(tǒng)使用(見圖1)。2218-582型鼓風(fēng)機出口壓力為:25kPa,D700-12-1型鼓風(fēng)機出口壓力為:19.5kPa,由于二種鼓風(fēng)機的型號不匹配,無法同時使用。在生產(chǎn)實際中煤氣爐制氣主要依靠3臺2218-582型鼓風(fēng)機,它們運行是否正常,直接關(guān)系到造氣廠生產(chǎn)的好壞。

        1.2鼓風(fēng)機潤滑系統(tǒng)工作原理

        2218-582型鼓風(fēng)機潤滑系統(tǒng)包括主油泵、手動油泵、電動油泵、油過濾器、水冷器及安全閥等管道附件。軸承座兼做油箱用。其潤滑方式是壓力循環(huán)的稀油潤滑方式,整個系統(tǒng)油壓為0.05MPa~0.15MPa。主油泵、電動油泵都是齒輪傳動。主油泵是由套在鼓風(fēng)機轉(zhuǎn)子軸上的套筒齒輪通過與其相接的塑膠齒輪帶動而轉(zhuǎn)動的,當(dāng)轉(zhuǎn)子軸轉(zhuǎn)動時,它從油箱中通過裝在軸承座內(nèi)的油過濾器吸入油,然后再經(jīng)冷卻器送人軸瓦。當(dāng)油壓大于0.15MPa時,裝在軸承箱內(nèi)的安全閥開始啟跳、卸壓;當(dāng)油壓小于0.05MPa時,其安全控制裝置報警,并相繼自動跳車。當(dāng)設(shè)備在啟動或停車過程中,齒輪油泵的轉(zhuǎn)速隨轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速的變化而變化,不能保證系統(tǒng)所需要的油壓,這時由電動油泵供油潤滑。因此,電動油泵的設(shè)計是以開、停車按鈕按下而自動開啟,到開車正常后,由操作人員手動關(guān)閉,從而保證了系統(tǒng)的潤滑;在此過程中,如果電動油泵出現(xiàn)故障不能開啟時,則靠人工啟動手動油泵供油潤滑。2218-582型鼓風(fēng)機潤滑系統(tǒng)見圖2。

        1.3改造前問題分析

        2218-582型鼓風(fēng)機潤滑系統(tǒng)是按其獨立工作而設(shè)計的,在此工作方式下,潤滑系統(tǒng)是比較好的。但是,因為造氣廠鼓風(fēng)機現(xiàn)有的運作方式為并聯(lián)式(見圖1),是6臺鼓風(fēng)機并聯(lián)向8臺煤氣爐供氣,所以這種潤滑系統(tǒng)存在以下問題:當(dāng)某臺鼓風(fēng)機因故障突然停車時,操作人員來不及關(guān)出口閥,這時,此鼓風(fēng)機出口的壓力急劇降低:而鼓風(fēng)機出口與系統(tǒng)空氣總管相通,空氣總管內(nèi),在其它鼓風(fēng)機的供氣下,壓力較高。從而造成該鼓風(fēng)機反轉(zhuǎn);又因主油泵為齒輪油泵,隨鼓風(fēng)機轉(zhuǎn)子反轉(zhuǎn)而反轉(zhuǎn),從而反向吸油;盡管電動油泵已正常供油,但潤滑油被主油泵吸走,通過冷卻器、主油泵而返回油箱,使軸瓦處于無油潤滑狀態(tài),造成軸瓦燒壞。三臺2218-582型鼓風(fēng)機自投入使用至今,已出現(xiàn)了20多次這樣的情況-從而制約了煤氣爐生產(chǎn)能力的充分發(fā)揮,嚴重影響著公司的經(jīng)濟效益。

        2改進措施

        針對上述問題,課題攻關(guān)小組經(jīng)過反復(fù)分析與論證,得出的結(jié)論是:造成2218-582型鼓風(fēng)機軸瓦燒壞的主要原因是供油系統(tǒng)沒有設(shè)置止回裝置。根據(jù)鼓風(fēng)機現(xiàn)場的狀況,考慮到安裝的方便,主要進行了以下技術(shù)改造:

        在電動油泵與水冷器之間的g-h管路中,加裝了一個單向止回閥,使油只能從g-h-t管路流向軸瓦方向,防止了油沿g-f-d管路倒回,這樣一來,阻止了油被主油泵反向吸回,解決了反向吸油的問題;與此同時叉產(chǎn)生了一個新的問題:由2218-582型鼓風(fēng)機潤滑系統(tǒng)示意圖中可看出,塑膠齒輪的潤滑是從主油泵出口端d點開口,經(jīng)過一根φ16×2的管子將潤滑油輸送過來的,按照上述改造后,當(dāng)鼓風(fēng)機轉(zhuǎn)子反轉(zhuǎn)時。塑膠齒輪就沒有油潤滑了,極易造成齒輪損壞。經(jīng)過多次探索和分析,決定將d-e管路盲死,從軸瓦潤滑總管l-m上開口配管至e口,將潤滑油引過來,問題得到了解決。

        在上述改造過程中要注意二個因素對系統(tǒng)產(chǎn)生的影響:(1)增加單向止回閥,不可避免的增加了系統(tǒng)的阻力,降低了潤滑油的油壓;(2)在軸瓦滑總管上增開接口,會減少軸瓦的潤滑油量。針對這二種情況,具體做法是:在單向止回閥的選型上參考了多種閥,最后選定了H11T-0.6型單向止回閥,此種單向止回閥產(chǎn)生的阻力很少,系統(tǒng)油壓可以保證在0.05MPa-0.15MPa正常范圍內(nèi);其次,盡量把新增的油管管徑減少,經(jīng)過反復(fù)摸索比較,使用φ10×1.5的鋼管最為適宜,對軸瓦的潤滑量影響很少。

        3結(jié)束語

        2218-582型鼓風(fēng)機潤滑系統(tǒng)經(jīng)過改造后,效果可佳:避免了因主油泵反轉(zhuǎn)而反向吸油,造成軸瓦無油潤滑而燒壞的嚴重后果。自改造至今,還沒有出現(xiàn)因軸瓦缺油潤滑而燒壞的現(xiàn)象,沒有因此而影響煤氣爐的生產(chǎn),為公司創(chuàng)造了非??捎^的經(jīng)濟效益(預(yù)計創(chuàng)造經(jīng)濟效益在60萬元/年以上)。

        [責(zé)任編輯:楊玉潔]

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