陳艷明++左紅穩(wěn)++趙天翔
摘 要:該文首先對船用柴油機(jī)的配氣系統(tǒng)的定義和組成進(jìn)行了介紹,隨后分析了兩例MAN公司生產(chǎn)的8L21/31型船用柴油機(jī)典型故障。其中一例為某船海上航行期間同一臺機(jī)組連續(xù)兩年氣缸單元和增壓器分別損壞的兩次故障。案例二為某廠進(jìn)行機(jī)組負(fù)荷試驗時,發(fā)現(xiàn)配氣系統(tǒng)中的閥橋?qū)U斷裂。兩例故障案例看似并無關(guān)聯(lián),但實質(zhì)上都是由于閥橋與導(dǎo)桿存在的質(zhì)量問題引起故障,所以該文將兩例案例一起進(jìn)行討論分析,望同行在遇到類似故障時起到借鑒作用。
關(guān)鍵詞:柴油機(jī) 配氣系統(tǒng) 故障案例
中圖分類號:U67 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2017)03(b)-0073-02
柴油機(jī)工作中,每完成一個工作循環(huán)都必須把廢氣排出氣缸,把新鮮空氣吸入氣缸,進(jìn)、排氣過程必須嚴(yán)格地按照柴油機(jī)的定時要求和發(fā)火順序進(jìn)行,以保證柴油機(jī)在最佳工況下正常運(yùn)行。為此,設(shè)置一套系統(tǒng)來完成上述任務(wù),稱之為配氣系統(tǒng)。配氣系統(tǒng)主要包括增壓器、空冷器、掃氣箱、進(jìn)氣支管及進(jìn)氣閥、排氣閥、排氣支管、排氣總管和消音器組成。配氣系統(tǒng)對船舶柴油機(jī)的正常運(yùn)行作用重大,如遇故障應(yīng)及時進(jìn)行分析解決。
1 故障案例一
某船發(fā)電柴油機(jī)使用MAN公司生產(chǎn)的8L21/31型船用柴油機(jī),某日4#機(jī)突然出現(xiàn)三個缸不發(fā)火的異常情況,該船立刻組織技術(shù)人員進(jìn)行排查,初步了解發(fā)現(xiàn)6#缸氣缸套有漏水,再打開氣缸罩蓋,發(fā)現(xiàn)進(jìn)氣閥橋和閥橋?qū)U咬死倒在一邊。進(jìn)一步解體檢查,發(fā)現(xiàn)6#缸的氣缸蓋、活塞、氣缸套、氣閥以及增壓器渦輪軸、噴嘴環(huán)已不同程度損壞。
一年后,該船反映4#機(jī)又在運(yùn)行中突然出現(xiàn)自動跳閘停機(jī)。檢查發(fā)現(xiàn)3#缸有異常,其中一根進(jìn)氣閥閥桿折斷,閥面掉入燃燒室被撞擊成餅狀,閥桿可以從鎖夾部位拔出,活塞、火焰圈、氣缸套、氣缸蓋和噴油器損壞,進(jìn)、排氣凸輪軸挺桿變形彎曲。
該船同一臺機(jī)連續(xù)發(fā)生同類故障,質(zhì)量管理部與技術(shù)人員進(jìn)行全面檢查。檢查發(fā)現(xiàn):進(jìn)氣閥橋與閥橋?qū)U卡死,導(dǎo)桿已經(jīng)脫離氣缸蓋,4根氣閥中,1根斷裂,其余3根的閥盤嚴(yán)重敲擊變形,損壞的氣閥碎片進(jìn)入增壓器后,造成增壓器噴嘴環(huán)損壞,部分損壞零件返廠進(jìn)行進(jìn)一步檢查,發(fā)現(xiàn)閥橋體孔與導(dǎo)桿摩擦副之間嚴(yán)重拉傷。
上述兩起事故,均發(fā)現(xiàn)閥橋孔與導(dǎo)桿卡死,導(dǎo)桿卡死后被拔出氣缸蓋安裝孔。初步分析是閥橋孔與導(dǎo)桿的安裝質(zhì)量導(dǎo)致事故發(fā)生的。隨后,對庫房所有的L21-31閥橋體進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)其中有少量的閥橋體與導(dǎo)桿配合非常的緊,將導(dǎo)桿拔出后,閥橋體內(nèi)孔會出現(xiàn)拉痕。檢查其中一個配合緊的閥橋體和導(dǎo)桿的尺寸,發(fā)現(xiàn)配合間隙為0.04 mm,如此大的間隙,配合應(yīng)該非常自如。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)閥橋體的內(nèi)孔直線度超差。
2 故障案例二
某日某廠進(jìn)行8L21-31發(fā)電機(jī)組負(fù)荷試驗時,發(fā)現(xiàn)3#機(jī)組的3#缸排氣閥閥橋?qū)U斷裂。
斷口宏觀形貌分析:斷裂位置位于氣缸蓋安裝面下1~2 7 mm的空口倒角處,斷裂面上存在兩種特征的區(qū)域,絕大部斷裂面比較比較平坦、細(xì)膩,和軸向相垂直,具有典型的剪切斷裂特征,隱約可見貝殼紋和放射狀條紋,根據(jù)貝殼紋的擴(kuò)展方向判斷斷裂起源于導(dǎo)桿表面,斷裂方面與氣閥方向一致。斷裂面上有一個很小的區(qū)域,比較粗糙,和軸向約成45°角,具有典型的拉伸斷裂特征。斷口宏觀所顯示的先剪后拉的形貌具有典型的彎曲應(yīng)力斷裂特征。
閥橋?qū)U受力狀態(tài)分析:正常情況下,導(dǎo)桿為閥橋的上下運(yùn)動起導(dǎo)向和定位的作用,其受力狀態(tài)僅為承受非壓力潤滑條件下的閥橋孔與導(dǎo)桿摩擦副的摩擦力。
斷裂原因分析:在檢查過程中,發(fā)現(xiàn)斷裂閥橋?qū)U對應(yīng)的閥橋組兩側(cè)的氣閥頂部接觸面存在明顯的高度差,用高度尺測量兩個接觸面的高度差為1.3 mm,同時測得兩個氣閥兩個氣閥頂部的高度差為僅僅為0.14 mm。按照設(shè)計要求,閥橋體的兩側(cè)應(yīng)與兩個氣閥頂部同時接觸。兩個高度差不一致說明該法橋兩側(cè)存在不能同時接觸氣閥頂部的情況,從而導(dǎo)致兩個氣閥不能同時開啟。在兩個氣閥先后開啟的情況下,閥橋?qū)U先后承受氣閥彈簧預(yù)緊力和作用在氣閥閥盤面上的氣缸壓力的合力對閥橋所產(chǎn)生的彎矩,并在開啟過程中在兩個氣閥間交變。計算得出氣閥在先后開啟情況下所承受的變交彎曲應(yīng)力大于600 N/mm2。因此,閥橋體調(diào)節(jié)螺釘調(diào)整不正確產(chǎn)生的彎曲應(yīng)力使閥橋?qū)U產(chǎn)生疲勞破壞。
3 兩例案例總結(jié)
案例一為配氣系統(tǒng)的氣缸單元和增壓器損壞;案例二為配氣系統(tǒng)的閥橋?qū)U斷裂,從故障表象來看好像不是一回事,但實質(zhì)上都是閥橋與導(dǎo)桿的質(zhì)量問題,所以,放在一起進(jìn)行總結(jié)。
閥橋孔直線度超差、導(dǎo)桿精度差、安裝前清洗不徹底或潤滑油中有固體顆粒,都會使閥橋孔和導(dǎo)桿的摩擦面接觸不好、受力不均,導(dǎo)致摩擦面拉毛、咬死,進(jìn)而將導(dǎo)桿從氣缸蓋安裝孔中連根拔出,案例一就是由閥橋孔的直線度差造成的。閥橋和導(dǎo)桿咬死后被從氣缸蓋安裝孔中連根拔出,在搖臂的下壓作用下向一側(cè)倒下,卡死某一個氣閥。于是,閥橋孔直線度的小誤差造成了氣閥斷裂、氣缸單元損壞、增壓器打壞的嚴(yán)重事故。事實上,閥橋孔的直線度不好、摩擦副之間配合偏緊完全可以在裝配過程中發(fā)現(xiàn),這充分暴漏工作人員的責(zé)任心不強(qiáng)和管理上有疏漏。
案例二為閥橋?qū)U直接斷裂,發(fā)生這類故障應(yīng)首先對損壞部件進(jìn)行受力分析,弄清楚受力狀態(tài)是否正常,有沒有附加受力。如果受力狀態(tài)正常,就要重點(diǎn)分析材料選用是否合適,加工、裝配過程中是否造成損傷,是否有應(yīng)力集中點(diǎn)。如果有附加受力,就要找到附加受力的來源,并針對力的來源采取有效措施。案例二發(fā)生后,如果及時對損壞部件進(jìn)行受力分析,就有可能找到閥橋體的調(diào)節(jié)螺釘使兩個氣閥先后開啟,導(dǎo)桿在此狀態(tài)下所承受的交變彎曲應(yīng)力接近所能承受的疲勞極限,這是最終導(dǎo)致導(dǎo)桿疲勞斷裂的直接原因。幸運(yùn)的是,閥橋?qū)U斷裂后仍然保持在安裝孔中,如果在運(yùn)行中也向一側(cè)倒下,就可能出現(xiàn)比案例一更嚴(yán)重的后果。
4 結(jié)語
上述兩起故障,均發(fā)現(xiàn)閥橋孔與導(dǎo)桿卡死,導(dǎo)桿卡死后被拔出氣缸蓋安裝孔。初步分析是閥橋孔與導(dǎo)桿的安裝質(zhì)量導(dǎo)致事故發(fā)生的。案例一為配氣系統(tǒng)的氣缸單元和增壓器損壞,案例二為配氣系統(tǒng)的閥橋?qū)U斷裂,從故障表象來看好像不是一回事,但實質(zhì)上都是閥橋與導(dǎo)桿的質(zhì)量問題,根據(jù)以上兩起案例找到附加受力的來源,并針對力的來源采取有效措施。
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