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        熱軋薄規(guī)格不銹鋼帶扣頭原因及改進(jìn)

        2017-05-16 02:49:08
        四川冶金 2017年2期
        關(guān)鍵詞:輥壓軋件鋼帶

        李 鋒

        (山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司,山東萊蕪 271100)

        熱軋薄規(guī)格不銹鋼帶扣頭原因及改進(jìn)

        李 鋒

        (山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司,山東萊蕪 271100)

        利用“爐卷+連軋”工藝生產(chǎn)200系、300系薄規(guī)格不銹鋼帶時出現(xiàn)帶頭下扣的情況,分析了影響薄規(guī)格不銹鋼帶扣頭的多種因素,通過對生產(chǎn)過程中溫度控制、軋制標(biāo)高及速度、F3輥壓等進(jìn)行系統(tǒng)改進(jìn),解決了薄規(guī)格不銹鋼帶軋制扣頭的問題。

        爐卷+連軋;不銹鋼帶;扣頭;輥壓

        1 引言

        在熱軋生產(chǎn)過程中,鋼帶頭部扣頭會引起鋼帶折疊缺陷,降低成材率,扣頭會使鋼帶在輥道運(yùn)輸過程中產(chǎn)生跳躍,影響軋制節(jié)奏[1],嚴(yán)重時鋼帶頭部會鉆入運(yùn)輸輥道之間造成廢鋼事故。不銹鋼軋鋼廠在利用“爐卷+連軋”機(jī)生產(chǎn)200系、300系不銹鋼薄規(guī)格鋼帶(厚度<3.5 mm、且寬度≥1500 mm)時,帶頭出F3后,多次出現(xiàn)扣頭現(xiàn)象。經(jīng)統(tǒng)計,2016年3~4月份出現(xiàn)扣頭14次,叩頭率為8.81%,累計誤時482 min,導(dǎo)致薄規(guī)格軋制廢鋼或被迫變更規(guī)格,影響正常生產(chǎn)節(jié)奏;同時由于中斷生產(chǎn)導(dǎo)致板坯駐爐時間延長,增加板坯表面燒損,對后序帶鋼表面及性能質(zhì)量控制帶來不利影響,增加了燃動力消耗,已成為制約薄規(guī)格不銹鋼帶質(zhì)量及成本控制的主要癥結(jié)。

        2 生產(chǎn)工藝簡介

        泰鋼1800 mm“爐卷+連軋”新型軋線的加熱、粗軋、爐卷精軋、卷取工序工藝設(shè)備配置采用“2+1 +4+2”,即2臺加熱爐、1臺粗軋機(jī)、4臺爐卷精軋機(jī)(SM+3FM)、2臺卷取機(jī)。這種工藝配置方式的工業(yè)化生產(chǎn)應(yīng)用在國內(nèi)尚屬首次,能夠生產(chǎn)200系、300系、400系的所有不銹鋼品種鋼帶,生產(chǎn)工藝見圖1。

        圖1 “爐卷+連軋”生產(chǎn)工藝

        3 扣頭產(chǎn)生的原因

        3.1 溫度對扣頭的影響

        對于薄規(guī)格軋制,經(jīng)粗軋后的中間坯在爐卷軋機(jī)軋制3~5道次后依次經(jīng)過F1-F3連軋機(jī),由于鋼帶在卷取爐中的吸熱、傳熱條件不同,出爐后輸送過程中鋼帶上下表面散熱條件的差異,會造成軋機(jī)在軋制時上下表層存在溫度差。一般情況下,軋件的上層溫度較下層溫度高,鋼帶溫度高的表層的變形阻力小于鋼帶溫度低的表層的變形阻力,這樣上表層金屬變形要比下表層金屬變形容易[2]。因此,軋件溫度較高的上表面高溫側(cè)的金屬壓下量較溫度較低的下表面相對大一些,從而使兩側(cè)金屬的延伸率、前滑及出口流動速度不一致,最終造成鋼帶帶頭向下彎曲。

        3.2 軋制標(biāo)高對扣頭的影響

        當(dāng)鋼帶入口中心高度和軋制線高度一致時,即可保證鋼帶水平咬入和出口平直,如果軋線高度和鋼板入口中心高度不一致,會造成鋼板傾斜咬入,可能會造成鋼帶頭部彎曲。

        軋制標(biāo)高過高或?qū)l(wèi)標(biāo)高過低,軋輥咬入軋件的瞬間,下軋輥與鋼帶前端下表面先接觸,上軋輥與上表面后接觸,造成F3軋機(jī)出口鋼帶上表面速度大于下表面速度,從而形成鋼帶出軋機(jī)后向下彎曲,出現(xiàn)扣頭現(xiàn)象,見圖2。

        圖2 標(biāo)高過高或?qū)l(wèi)過低對扣頭的影響

        在導(dǎo)衛(wèi)高度固定的情況下,對F3軋制標(biāo)高分別按+5 mm、+10 mm、+15 mm進(jìn)行試軋制,發(fā)現(xiàn)+ 5 mm效果最佳,+10 mm效果較好,大于10 mm以上效果變差,說明標(biāo)高低有利于扣頭的控制。

        3.3 輥徑和輥壓對扣頭的影響

        當(dāng)其他軋制工藝參數(shù)全部相同,僅當(dāng)上下工作輥輥徑不相等時,對軋件頭部翹曲有兩種影響:兩輥軋制力相等,則在小輥徑一側(cè)產(chǎn)生的壓下量大于大輥徑一側(cè)的壓下量,則小輥徑一側(cè)金屬流動量大,使軋件彎向大輥徑側(cè)。兩輥角速度相同,則大輥徑一側(cè)的軋件表面金屬在單位時間內(nèi)流動的距離長,使軋件彎向小輥側(cè)[3]。圖3為軋件上表面的金屬流動量大于下表面的金屬流動量,導(dǎo)致鋼帶頭部下扣。

        圖3 上表面金屬流動量大對扣頭的影響

        軋制過程中,一般習(xí)慣性地使用下壓輥,下壓量≤0.2 mm,對于生產(chǎn)200系、300系厚規(guī)格及400系不銹鋼時,不會產(chǎn)生明顯的帶頭彎曲現(xiàn)象,但對于200系、300系薄規(guī)格軋制時,帶頭出F3后發(fā)生下扣頭現(xiàn)象。分別進(jìn)行輕上壓、中上壓及大下壓對比試驗,發(fā)現(xiàn)對于該規(guī)格的軋制,采用上壓對于減少扣頭現(xiàn)象效果明顯。

        4 改進(jìn)方法

        4.1 溫度的控制

        為避免粗軋過程造成溫差過大,加熱爐均熱段溫度調(diào)整為(1250±10)℃,出爐溫度控制在(1220± 10)℃。同時為了避免材料在高溫加熱時晶粒急劇長大,板坯駐爐時間控制到220~260 min。粗軋過程上下表面溫差控制到0~20℃,以微翹為基準(zhǔn)。對粗軋至精軋之間運(yùn)輸輥道保溫罩的保溫材料進(jìn)行修補(bǔ)更換,以改善上下表面溫差對后序精軋過程的影響。

        在連軋過程中,在確保卷取爐安全運(yùn)行的情況下,適當(dāng)提高卷取爐溫度10~15℃,減少卷筒與爐膛溫度差,減少爐卷軋制道次,從而減少軋件頭尾與卷筒接觸部位上、下表面的溫度差。

        4.2 軋制標(biāo)高及軋制速度的改善

        導(dǎo)衛(wèi)高度穩(wěn)定不變的情況下,軋制標(biāo)高按+5~10 mm配置,減輕軋制標(biāo)高對扣頭的影響程度。同時,為了減少軋件在軋線的停留時間,將穿帶速度及拋鋼速度比原來提高0.5 m/s,軋制速度最快提高到7 m/s以上,以盡量減少下表面溫降。另外適時關(guān)閉或減少輥道冷卻水,軋機(jī)切水板要及時更換,避免軋輥冷卻水、輥道冷卻水濺到軋件表面,造成溫降,使上下軋輥磨損均勻。

        4.3 合理配備輥壓

        在保證輥徑配對合理的條件下,做好輥壓配置。要求軋輥錐度、輥型、橢圓度均≤0.01 mm,F3工作輥采用上壓輥,輥壓控制在0.05~0.10 mm范圍內(nèi)。

        5 結(jié)束語

        薄規(guī)格不銹鋼帶軋制是一個復(fù)雜的物理過程,鋼帶的應(yīng)力狀態(tài)、溫度分布、軋制速度設(shè)定、壓下設(shè)置等都會引起扣頭現(xiàn)象的發(fā)生。這些因素往往交叉影響、相互作用,只有對這些因素綜合分析,才能制定合理的軋制控制措施,保證軋制過程順行。通過以上措施的實施,2016年6月以來,200系、300系薄規(guī)格不銹鋼帶軋制扣頭廢鋼率由8.81%降至0.2%以下,每月誤時小于10分鐘,取得了良好的應(yīng)用效果。

        [1] 王廣科,孔偉,劉健,等.厚板軋制中翹頭原因分析及解決措施[J].寶鋼技術(shù),2012(3):47-51.

        [2] 楊竟,吳迪平.軋件頭部下彎的成因分析[J].北京科技大學(xué)學(xué)報,1997(19)(增刊):97-100.

        [3] 袁福順,孫薊泉.粗軋帶鋼頭部翹曲原因分析及控制措施[J].山東冶金,2010,32(4):23-25.

        Reason and Improvement of the Head Down Bending of Hot Rolled Thin Stainless Steel Belt

        LI Feng

        (Shandong Taishan Iron and Steel Group Co.,Ltd.,Laiwu 271100,Shandong,China)

        Head down bending of production is appeared when 200 and 300 series thin stainless steel belt are made by the manufacturing technique of SM+FM,the influence factors of head down bending of the thin stainless steel belt is analyzed.Through the improvement of the temperature control system,rolling elevation and speed,F3 rolling and so on system improvements,the problem of head down bending of rolled thin stainless steel belt is solved.

        SM+FM,stainless steel belt,head down bending,roll

        TG335.5+6

        A

        1001-5108(2017)02-0023-02

        李鋒,工程師,主要從事不銹鋼熱軋、退火酸洗技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量管理。

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