夏忠清
(北方水泥有限公司,吉林 長春 130700)
新型干法窯如何選擇好配料方案,是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗熟料的前提和基礎(chǔ)。結(jié)合工廠的具體情況,根據(jù)原燃材料的化學(xué)成分和所生產(chǎn)的產(chǎn)品品種及質(zhì)量要求,選擇合理的熟料礦物組成及各種率值,才能得出已知化學(xué)成分的各種原料及燃料的配合比。
產(chǎn)品質(zhì)量的好壞,熟料的易燒性,易磨性如何,煤耗的高低,礦山資源的有效利用,生產(chǎn)的正常進行等,很大程度上均取決于合理的配料方案。
(1)保證獲得特定要求的水泥熟料;(2)要求熟料在燒成過程中,化學(xué)反應(yīng)完全,且易于燒成,所得熟料易于粉磨;(3)生產(chǎn)上易于控制、易于操作。如不結(jié)圈、不結(jié)球,易于形成堅固的窯皮,燃料消耗低等。
不同工程對水泥品種的各種不同的要求,配料時應(yīng)選擇不同的礦物組成,以滿足不同品種水泥的要求。
硅酸鹽水泥應(yīng)該具有正常的凝結(jié)時間、良好的安定性與符合相應(yīng)等級的強度等基本性能,因為對它沒有特殊要求,可以允許多種配料方案進行生產(chǎn),諸如低鐵、高鐵、低硅、高飽和系數(shù)等多種方案,但要注意三個率值配合適當(dāng),不能過分強調(diào)某一率值。當(dāng)組成偏離過大,會給生產(chǎn)帶來較大的困難。如低鐵方案,液相黏度大,有可能增加fCaO的含量,但早期強度高,有利于強度提高;高鐵方案液相黏度小,有利于fCaO的吸收,但有可能產(chǎn)生fCaO低,升重也低的黏散料,不利于窯皮的粘掛。鐵過高在煅燒過程中,易結(jié)大塊,燒結(jié)范圍窄,熱工制度不穩(wěn),不利于操作及系統(tǒng)的穩(wěn)定。因此,合適的配料方案必須根據(jù)工廠實際情況,在多次實踐總結(jié)的基礎(chǔ)上進行優(yōu)化。
選擇生產(chǎn)用原料必須根據(jù)原料的資源情況、物理性質(zhì)、化學(xué)成分及有害成分的含量,決定是否可以使用或?qū)⒉煌贩N原料進行搭配。
在配料時必須注重原料的化學(xué)成分,并對原料資源進行評價,確定熟料率值方案,石灰石以含有微晶方解礦體、結(jié)晶不良、雜質(zhì)含量較少的礦體資源為好,黏土質(zhì)原料應(yīng)盡量選擇含有非晶態(tài)SiO2的風(fēng)化黏土,含微晶石英的黏土質(zhì)原料次之,盡量不用含有粗大顆粒石英的砂巖及河砂。當(dāng)原料資源較好時,KH值可稍高些,否則應(yīng)低些。
生料質(zhì)量的優(yōu)劣對熟料煅燒和質(zhì)量有重要影響,也影響配料方案的確定。熟料的率值,特別是KH值應(yīng)和生料的均勻性相適應(yīng)。預(yù)分解窯生產(chǎn)線的生料制備系統(tǒng)工藝條件一般都比較完善,又加強了原料的預(yù)均化和生料的均化,入窯生料CaO的合格率都在80%以上,有些甚至達到100%,對于那些采用率值控制出磨生料的企業(yè),生料質(zhì)量更穩(wěn),因此出磨生料的穩(wěn)定及均勻性影響一個配料方案的實施效果。
煤的品質(zhì)對熟料組成的選擇也有一定的影響,當(dāng)采用質(zhì)量較差的煤時,煤的灰分大,發(fā)熱量低,一般燒成溫度較低,因而KH值不宜選擇過高,又由于煤灰分全部進入熟料,因此還要相應(yīng)地提高生料中的SM值和IM值。
由于生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)方法不同,即使生產(chǎn)同一品種水泥,所選擇的KH值也有所不同。如濕法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)由于生料成分均勻,熱工制度穩(wěn)定,要求KH值適當(dāng)高些,干法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)則KH值可適當(dāng)?shù)托?/p>
操作條件并不能作為具體的因素在配料時考慮,但由于操作習(xí)慣和操作水平的高低,往往會影響配料方案的實施。因此必須不斷提高操作水平,以適應(yīng)配料方案的要求。
預(yù)分解窯由于碳酸鹽分解過程大部分在分解爐內(nèi)完成,因而其熱工特性與一般的回轉(zhuǎn)窯有很大區(qū)別。
(1)預(yù)分解窯中的固相反應(yīng)集中,反應(yīng)速度快,且為多質(zhì)點。
由于預(yù)分解窯入窯生料C a C O3分解率已達85%~95%,故在窯內(nèi)首先進行固相反應(yīng)。固相反應(yīng)起始于800℃,而預(yù)分解窯窯尾煙氣溫度達到1 000℃以上,這就使得入窯物料固相反應(yīng)較為集中。另一方面,物料固相反應(yīng)為放熱反應(yīng),其放熱量約為480kJ/kg~500kJ/kg,這足以使物料溫度升高300℃以上,達到燒結(jié)溫度,使進入燒成帶的物料得到充分預(yù)燒,不致像其他窯型那樣出現(xiàn)竄料現(xiàn)象,保證了窯內(nèi)煅燒制度的穩(wěn)定。此外,碳酸鹽在分解爐內(nèi)30s~40s時間即基本分解完畢。有研究表明:在該條件下游離CaO晶體平均尺寸僅為緩慢煅燒分解的晶體顆粒尺寸的五分之一,細小的CaO顆粒不僅有助于固相反應(yīng)的進行,而且生成C2S的反應(yīng)為多質(zhì)點進行,生成的C2S晶體尺寸也較小,故易熔于熔劑礦物,且擴散、遷移速度較快,因而反應(yīng)能力很強。
(2)預(yù)分解窯的煅燒溫度高,燒成帶長,物料受熱均勻。
預(yù)分解窯窯頭用煤量一般只占全窯系統(tǒng)用煤量的40%,但煅燒溫度比較高。尤其二次風(fēng)溫高,即使用煤量減少,火焰溫度也高,相應(yīng)的煅燒溫度就高,徐德龍院士等人用計算機對φ4.5m×60m預(yù)分解窯和同規(guī)格的旋風(fēng)預(yù)熱器窯內(nèi)氣體溫度,物料溫度和窯溫度沿窯長度分布進行計算。理論分析認(rèn)為,由于煅燒產(chǎn)生的熱量和煅燒煙氣生成量成正比,多燒燃料會多產(chǎn)生煙氣,而單位煙氣的熱含量不變。發(fā)現(xiàn)預(yù)分解窯內(nèi)物料最高溫度比旋風(fēng)預(yù)熱器窯高100℃(見圖1)。煅燒溫度的提高,可以縮短熟料燒成時間,對于易燒性差的生料也可煅燒出較好質(zhì)量的熟料。另外,由于窯尾煙氣溫度高,固相反應(yīng)又放出大量的熱量,因此窯中溫度梯度下降較平緩,物料經(jīng)過較長的高溫帶,使熟料的燒成得以充分進行。值得一提的是預(yù)分解窯轉(zhuǎn)速較快,一般可達3r/min以上,使物料的翻滾次數(shù)增多,其與熱氣流和窯壁的接觸次數(shù)也增加,提高了傳熱效率,彌補了物料的在堆積狀態(tài)下傳熱不足,使物料受熱均勻。
圖1 預(yù)分解窯和預(yù)熱器窯內(nèi)物料溫度沿窯長分布規(guī)律
(3)預(yù)分解窯出窯熟料溫度高、冷卻速度快。
預(yù)分解窯煅燒溫度較高,窯內(nèi)冷卻帶較短,出窯熟料溫度在1 300℃以上,有的接近1 400℃,由于熟料冷卻一般采用篦式冷卻機,使熟料冷卻速度很快。熟料快速冷卻,一個好處是B礦保留高溫型a′-C2S(據(jù)報道:冷卻快的熟料中a′-C2S含最要占B礦總量的40%,而慢冷熟料中a′-C2S所占B礦中的比例幾乎為零),相應(yīng)數(shù)量高活性a′-C2S的存在,無疑會有利于熟料強度的提高,同時還可避免在鋁率高的條件下發(fā)生L(液相)+C3S 、C3A+C2的轉(zhuǎn)熔反應(yīng),從而提高C3S的含量,這也為提高鋁率創(chuàng)造了條件。
總之,預(yù)分解窯的熱工特性在于固相反應(yīng)集中,燒成溫度高,冷卻速度快。因此選擇配料方案時,需考慮其熱工特性,以便能最大幅度發(fā)揮預(yù)分解窯的效能。
1982年B.Kohl haas在改編出版的《水泥工作者指南》一書中,用試驗水泥和工業(yè)生產(chǎn)的水泥做了各率值對抗壓強度影響和各礦物組成變化的試驗,得出圖2(a)、(b)、(c)的關(guān)系曲線。這些曲線的數(shù)據(jù)主要表示一個趨勢,并非絕對值。
試驗的基準(zhǔn)水泥KH=0.90,SM=2.0,IM=2.0,SO3=2.8%,比表面積320m2/kg。在此基礎(chǔ)上固定其中兩個率值,改變第三個率值,測得抗壓強度,并與基準(zhǔn)水泥強度相比,列出相對強度值。
從(a)圖可以看出,提高SM對提高28d強度的作用比較明顯,早期強度也有所提高。
這是因為隨著SM的提高,熟料中硅酸鹽礦物增多,鋁酸鹽和鐵酸鹽含量相對減少,阿利特含量也有所增加。但如果SM過高,熔劑礦物少,導(dǎo)致熟料煅燒困難結(jié)粒細小,窯前飛砂嚴(yán)重,涮窯皮長期會縮短耐火材料的使用壽命。
從(b)圖可以看出,提高IM只能提高早期強度,同時又會提高水化熱,因為隨著IM的提高鋁酸鹽含量提高十分明顯,它對水化熱增高的影響完全遮蓋了阿利特減少的作用。但IM過高,料發(fā)粘,分子之間擴散速度慢,不利于C3S的形成fCaO會增加,篦冷機容易堆“雪人”。
圖(c)顯示,KH對提高抗壓強度有決定性的作用,對早期強度的提高作用更明顯,因為A礦含量以更快的速度增大。從試驗中得出KH約提高0.06,或者SM提高約0.3,都可以使28d抗壓強度提高約10%。但KH過高煅燒困難,fCaO高。
圖2 三率值與強度關(guān)系
我國預(yù)分解窯的配料方案,目前大多采用“兩高一中”配料方案(即KH=0.87±0.1,SM=2.5±0.1,IM=1.6±0.1),對保證預(yù)分解窯的熟料質(zhì)量,提高設(shè)備長期安全運轉(zhuǎn)起到了重要作用。
結(jié)合我廠 5 000t/d預(yù)分解窯熟料生產(chǎn)線,為獲得較高的熟料強度,良好的物料易燒性,以及易于控制生產(chǎn),統(tǒng)計了近3年的有關(guān)KH-,fCaO,立升重,熟料強度,物料燒成特點,最后得出KH=0.9±0.01,SM=2.5±0.1,IM=1.5±0.1為我廠的配料方案,此種配料方案fCaO<1.0%時合格率最高,易于煅燒且強度高,實現(xiàn)了優(yōu)質(zhì),高產(chǎn),低耗的目的。