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        連續(xù)油管解堵打撈技術(shù)在趙安2120井的現(xiàn)場應(yīng)用

        2017-05-13 00:29:23胡漢勃李建坡楊波郭文博
        魅力中國 2017年2期

        胡漢勃+++李建坡++楊波++郭文博

        摘要:近年來,國內(nèi)通過技術(shù)引進和自主研發(fā),在井下作業(yè)已經(jīng)形成了一套相對成熟的技術(shù)工藝,較好的滿足了油氣田勘探開發(fā)的需要。然而井下作業(yè)往往工序復(fù)雜、差異大,動用的設(shè)備工具多,在非常規(guī)井施工中,常規(guī)工具無法下入,施工效率低,施工周期長,作業(yè)風(fēng)險高,而連續(xù)油管的使用可以很好的解決這些問題。本文通過對連續(xù)油管在趙安2120的應(yīng)用,顯示出連續(xù)油管在清蠟、打撈作業(yè)中特有的優(yōu)勢。

        關(guān)鍵詞:連續(xù)油管;清蠟;打撈

        一、前言

        趙凹管理區(qū)原油物性具有粘度高、凝固點高、含蠟高等特點,該區(qū)塊多口油氣井因管柱內(nèi)結(jié)蠟而導(dǎo)致產(chǎn)量降低,甚至出現(xiàn)管柱內(nèi)因結(jié)蠟嚴重而造成油、氣井停抽、停產(chǎn)的現(xiàn)象,嚴重影響了油氣井的正常生產(chǎn)。常規(guī)解決方法只有機械清蠟、熱洗、注化學(xué)藥劑等,但效果一直不好,甚至造成油管內(nèi)堵死,井底壓力升高,工具的受限也造成打撈困難,所以用一種新的工藝來解決該塊地區(qū)清蠟問題勢在必行。

        二、趙安2120井作業(yè)簡況

        趙安2120是趙凹管理區(qū)的一口自噴井,該井無油嘴放噴生產(chǎn),日產(chǎn)液12m3/d下降到11m3/d,日產(chǎn)油3.8t/d 下降到1.4t/d。

        2013年,由HN-DX204隊進行帶壓自噴轉(zhuǎn)抽作業(yè),在起原井壓裂管柱時發(fā)現(xiàn)管柱被卡。套管壓力為12MPa,上提550KN未能成功解卡。上提180KN進行倒扣,套管返出油氣水,油管未出液體,倒扣成功。起油管10根(油管內(nèi)腔被蠟堵死)后油管內(nèi)開始緩慢的返出比較干稠的原油,使用油層保護液進行洗井,打壓30MPa未洗通。繼續(xù)起出油管16根后井噴險兆,搶裝旋塞閥控制井噴,連接生產(chǎn)管線進站,繼續(xù)自噴生產(chǎn)。

        2014年,再次由我隊進行帶壓作業(yè),由于上部油管內(nèi)結(jié)蠟嚴重,無法進行投堵作業(yè),管柱下部為光油管,無附帶工具,因投堵工具在投堵過程中容易掉落入井,從而使事故復(fù)雜化,沒有進行投堵作業(yè),所以,此次帶壓作業(yè)是在只有外控而無內(nèi)控的情況下進行的,作業(yè)過程中發(fā)生了多次井噴險兆,最后在與甲方多次協(xié)商后,使用油層保護液壓井后才起出上次作業(yè)倒扣倒掉的上部管柱。井下落魚魚頂為Ф89mm油管接箍,魚頂深度在1833.58m下油管進行對扣打撈管,上提管柱負荷無明顯變化,反復(fù)對扣打撈數(shù)次均未成功。因井內(nèi)壓力較高,且油套連通,可自噴生產(chǎn),經(jīng)討論決定繼續(xù)自噴生產(chǎn),期間必須定時清蠟。

        2016年7月,測試隊進行清蠟作業(yè)(為清蠟徹底,測試隊將刮蠟片由44mm刮蠟片換成了52mm刮蠟片),清蠟器在180米卡死,打撈未成后,決定用罐車正洗井或憋壓擬將清蠟器推至井底,用罐車正洗井,壓力升至20MPa后停止施工。放壓后打撈清蠟器時鋼絲拔斷,換小清蠟器再次清蠟后在300m處遇阻,無法繼續(xù)向下清蠟。油套放空后,用加熱鍋爐車反洗井,1分鐘后套壓升至20MPa,且壓力不降,釋放壓力后油、套均不出液。

        第二天,作業(yè)隊搬上,上提管柱活動解卡,在450KN負荷內(nèi)上提管柱,管柱緩慢上移,上移速度約1m/ 5min,下放管柱,負荷迅速回0,管柱緩慢下移,下移速度約為1m/10min。起89mm平管1根后,用400型水泥車泵入熱水反洗井,套壓升至20MPa,壓力不降,判斷套管內(nèi)被結(jié)蠟堵死,在450KN負荷活動解卡,情況與前兩日相同,現(xiàn)場決定油管正打壓,嘗試憋通油管。用700型水泥泵車正打壓40MPa,壓力上升至40MPa,壓力不降,反復(fù)憋壓無效。

        三、趙安2120清蠟、打撈難點與采取措施

        (一)趙安2120清蠟、打撈難點

        1.現(xiàn)有的清蠟解堵方式不能解除生產(chǎn)管柱內(nèi)的堵塞。目前在河南油田現(xiàn)場應(yīng)用的常規(guī)清蠟手段有機械清蠟,化學(xué)清蠟,熱洗清蠟。通過以前井史發(fā)現(xiàn),都不能有效解決管柱內(nèi)堵死的情況,測試隊施工時,將清蠟器卡死在井中,打撈清蠟器時又將鋼絲繩拔斷,鋼絲繩落入油管內(nèi)。

        2.生產(chǎn)管柱內(nèi)堵塞段長,堵塞段以下圈閉壓力無法預(yù)測。通過對趙安2120井資料分析,它的結(jié)蠟點較深、堵塞段較長,但具體的結(jié)蠟點有多深,堵塞段的長度有多長,目前還沒有有效的手段來檢測。趙安2120 原始地層壓力較高,因此解堵瞬間產(chǎn)生的激動壓力也不可預(yù)測,解堵作業(yè)危險性很大。

        3.井內(nèi)情況復(fù)雜,井下情況不明。井內(nèi)有壓裂管柱、清蠟器、加重桿、鋼絲繩等,對落物位置、魚頂情況不清楚,造成施工難度加大。

        4.打撈難度大。油管為89mm油管,管掛為73mm,打撈工具受限,打撈鋼絲繩時因油管內(nèi)結(jié)蠟堵死內(nèi)腔造成多次打撈均失敗。

        5.油套環(huán)空結(jié)蠟堵死,無法進行外部熱熔清蠟。因井內(nèi)情況復(fù)雜,多次進行正反循環(huán)熱洗作業(yè)未果,判斷油套環(huán)空被結(jié)蠟堵死,無法進行外部熱熔清蠟,油管內(nèi)、外的結(jié)蠟都無法清理。

        6.進行帶壓作業(yè),作業(yè)周期長,且風(fēng)險依然較大。結(jié)合前兩次帶壓作業(yè)的教訓(xùn),本次如果繼續(xù)選擇帶壓作業(yè),作業(yè)周期較長,成本高,同時作業(yè)風(fēng)險依舊無法消除,作業(yè)過程中如果使用油層保護液,成本高,對后期生產(chǎn)不利。

        (二)趙安2120采取措施

        1.清蠟時,采用連續(xù)油管作業(yè),使熱水能在較短時間內(nèi)與管串內(nèi)堵塞物有較大面積的接觸,提高了熱能利用的效率,同時連續(xù)油管相對靈活,根據(jù)井內(nèi)情況,上提下放,使得清蠟更徹底。

        2.連續(xù)油管打撈打撈具有以下優(yōu)勢。

        (1)它有能力在直井或大斜度井中產(chǎn)生較大的軸向力,用以震動和拉出相對于鋼絲繩來說太重的落魚。

        (2)它有能力循環(huán)各種沖洗流體,包括氮和酸,可以高壓沖洗、噴射或溶解砂子、泥垢和其它碎屑等,將魚頂沖洗干凈。

        (3)打撈靈活,打撈周期短,可以通過現(xiàn)場實際情況,隨時更改措施。

        四、結(jié)論

        (一)連續(xù)油管清蠟、解堵作業(yè)能提供相對較大的出口液體流量,不易堵卡,使熱水能在較短時間內(nèi)與管串內(nèi)堵塞物有較大面積的接觸,提高了熱能利用的效率。

        (二)連續(xù)油管在生產(chǎn)管柱內(nèi)易于上提下放、靈活機動,對管柱內(nèi)結(jié)蠟的清理更為干凈徹底,并且遇到氣侵,溢流等情況時,處理速度快,風(fēng)險系數(shù)低。

        (三)在趙安2120井可以看出,在復(fù)雜井,多種工藝相互配合時,連續(xù)油管更為靈活,效率更高,處理起來游刃有余。

        (四)隨著推廣應(yīng)用,連續(xù)油管是解決油氣田中,生產(chǎn)管柱被蠟堵死的情況,最為安全、簡單、實用的手段

        (五)連續(xù)油管作業(yè)是明顯優(yōu)于常規(guī)作業(yè)的。

        參考文獻:

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        [4]管峰,馬衛(wèi)國.連續(xù)油管技術(shù)在井下作業(yè)中應(yīng)用.2012,12

        作者簡介:

        胡漢勃,中國石油大學(xué)。

        李建坡,井下作業(yè)工技師。

        楊波,大專學(xué)歷,石油工程專業(yè)畢業(yè)。

        郭文博,本科。

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