王崗 黃強(qiáng) 孫鈿翔(中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第十二采油廠,甘肅 慶陽(yáng) 745400)
實(shí)測(cè)示工圖分析與應(yīng)用
王崗 黃強(qiáng) 孫鈿翔(中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第十二采油廠,甘肅 慶陽(yáng) 745400)
抽油機(jī)井示功圖是判斷深井泵在井下工作狀況好壞的重要依據(jù),在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐中掌握好示功圖的分析方法,將方便我們更好的管理油井。本文結(jié)合典型示功圖的圖形特征,對(duì)實(shí)測(cè)示功圖進(jìn)行綜合分析,并結(jié)合油井生產(chǎn)情況和檢泵情況進(jìn)一步驗(yàn)證核實(shí),以準(zhǔn)確判斷抽油機(jī)井井下實(shí)際工況。
示功圖;圖形分析;泵況
示功圖分析和解釋,是直接了解深井泵工作狀況好壞的一個(gè)主要手段。深井泵工作中的一切異?,F(xiàn)象可以在示功圖上比較直觀的反映出來(lái),可以分析判斷油井工作制度是否合理,還可以通過(guò)“示功圖法”對(duì)低產(chǎn)、低能井制定出合理的開(kāi)關(guān)井制度,減少設(shè)備磨損和電能浪費(fèi)等。
2.1 泵工作正常、充滿程度高
圖1 Z306-7井示功圖
如果油層供液充足,泵工作正常,游動(dòng)閥和固定閥均無(wú)漏失現(xiàn)象,測(cè)出的示功圖上下左右曲線平行,充滿系數(shù)接近100%。如圖1所示為Z306-7井的實(shí)測(cè)示功圖,該井泵掛深度1400m,動(dòng)液面維持在900m左右,油層供液充足,泵無(wú)漏失,泵充滿程度高。
2.2 供液不足
供液不足是種最常見(jiàn)的工況,可以認(rèn)為是泵的工作制度或抽汲參數(shù)組合不合理,泵的排出能力超過(guò)油層的供液能力,液體不能充滿泵筒。另外,井筒有蠟、垢等臟物堵塞油管進(jìn)油孔道,使油流進(jìn)入泵筒的阻力增大,油不能及時(shí)充滿泵筒,也會(huì)出現(xiàn)刀把狀的功圖。與油層供液不足不同的是,由于篩管堵塞導(dǎo)致泵充不滿的井,液面將會(huì)逐漸升高。
圖2 N19-2井實(shí)測(cè)示功圖
圖2為N19-2井供液不足的示功圖,其卸載線與加載線平行,上行線與下行線平行,當(dāng)柱塞下行猛然接觸到液面時(shí),由于撞擊作用在圖形右下角形成一個(gè)凸角。對(duì)于這種供液不足的井可以通過(guò)調(diào)整其工作制度(如降低沖次、調(diào)間開(kāi))來(lái)解決,泵掛相對(duì)較淺的井也可以考慮加深泵掛。
2.3 氣體影響
圖3所示G01-03井受氣體影響的示功圖,為類似供液不足的刀把狀功圖。由于氣體影響導(dǎo)致加載過(guò)程和卸載過(guò)程變緩慢,卸載線成一圓弧狀。對(duì)于受氣體影響較大的井,可以加深泵掛來(lái)增大沉沒(méi)度,并盡可能調(diào)小防沖距以減小余隙體積,還可以下井底氣錨,一般情況下通過(guò)放油管氣即可解決。
圖3 G01-03井示功圖
圖4 N51-6井游動(dòng)凡爾漏失和檢泵后示功圖
2.4 漏失
排出部分漏失:由于油井結(jié)蠟堵塞在游動(dòng)閥里,游動(dòng)凡爾裝配不嚴(yán),或者柱塞與襯套間隙過(guò)大都會(huì)導(dǎo)致排出部分的漏失。排出部分漏失的圖形特點(diǎn)是左上角與右上角缺失。
圖4左為N51-6井游動(dòng)凡爾漏失示功圖,該井泵掛深度
808m,動(dòng)液面588m。經(jīng)檢泵發(fā)現(xiàn)該井井筒較臟,游動(dòng)閥內(nèi)結(jié)蠟,這是造成游動(dòng)閥漏失的主要原因。檢泵后恢復(fù)正常生產(chǎn)(圖4右),動(dòng)液面降到798m。
吸入部分漏失:固定凡爾球與凡爾座配合不嚴(yán)、凡爾座錐體裝配不緊密,或者凡爾罩內(nèi)落入臟物卡住凡爾球都會(huì)導(dǎo)致吸入部分的漏失。其圖形特點(diǎn)是左下角與右下角為圓角。
圖5 Z306-3井固定閥漏失及檢泵后示功圖
圖5左為Z306-3井示功圖,從功圖結(jié)合該井產(chǎn)液量變化判定為固定閥漏失,該井的泵掛深度為1348m,動(dòng)液面已上升到228m。經(jīng)檢泵發(fā)現(xiàn)井筒結(jié)蠟,固定閥內(nèi)有蠟、垢等臟物,檢泵完后該井恢復(fù)正常生產(chǎn),動(dòng)液面降至1308m,實(shí)測(cè)示功圖為供液不足,如圖5右。
雙漏失:由于結(jié)蠟堵塞、凡爾球磨損等原因?qū)е屡懦霾糠?、吸入部分同時(shí)漏失。雙漏失的圖形特點(diǎn)是四個(gè)角均變成圓角,如圖6所示為N29井雙漏失示功圖。對(duì)于雙漏失井,常規(guī)的碰泵、洗井已經(jīng)不起作用,必須進(jìn)行檢換泵作業(yè)。但定期洗井,落實(shí)周期加藥,可以延緩檢泵時(shí)間,延長(zhǎng)泵的使用壽命。
圖6 N29井雙漏失示功圖
2.5 抽油桿斷脫
抽油桿由于彈性疲勞,深井泵遇卡,或抽油桿之間絲扣未上緊而脫扣,這些原因?qū)е碌某橛蜅U斷脫都會(huì)使功圖呈水平條帶狀,油井不出油。
圖7 Z206井抽油桿斷脫示功圖
如圖7所示為Z206井抽油桿斷脫示功圖,功圖為靠近最小靜載荷線的條帶狀圖形。該井表現(xiàn)為突然不出液,光桿發(fā)黑發(fā)燙,井口憋不起壓,碰泵無(wú)效。經(jīng)檢泵發(fā)現(xiàn)活塞斷脫,檢泵完后油井恢復(fù)正常生產(chǎn)。
2.6 連抽帶噴
對(duì)于連抽帶噴的井,在柱塞上沖程時(shí),由于游動(dòng)凡爾下部壓力較大,游動(dòng)凡爾不能關(guān)閉或關(guān)閉不嚴(yán);在下沖程時(shí),由于固定凡爾下部壓力較大,固定凡爾也不能關(guān)閉。由于抽汲過(guò)程中固定凡爾和游動(dòng)凡爾同時(shí)打開(kāi),液柱載荷加不到懸點(diǎn)上,圖形近似于水平條帶狀。
圖8 N53井抽噴示功圖
如圖8所示為N53井抽噴示功圖。該井油層中深1450m,泵掛1163m,動(dòng)液面109m,地層能量供應(yīng)充足,結(jié)合功圖可知該井為連抽帶噴。另外,抽噴井的功圖與抽油桿斷脫和凡爾嚴(yán)重漏失的功圖十分相似,主要從油井出液情況來(lái)區(qū)分,抽油桿斷脫的井突然無(wú)產(chǎn)量,凡爾漏失的井產(chǎn)量逐漸下降,而抽噴井的產(chǎn)量較高。
2.7 結(jié)蠟
石油中都不同程度含蠟,當(dāng)溫度降低到蠟的凝析結(jié)晶溫度時(shí),蠟就會(huì)從石油中凝析出來(lái)。一旦油井結(jié)蠟,會(huì)使油流通道減小,油流阻力增大,還會(huì)造成凡爾失靈或卡死,引起泵漏失。對(duì)于結(jié)蠟井,要定期洗井,并落實(shí)周期加藥,如有必要應(yīng)在井下裝清蠟防蠟設(shè)備。
圖9 N26-27井結(jié)蠟及洗井后示功圖
圖9左為N26-27井示功圖,由于結(jié)蠟的影響,柱塞運(yùn)行阻力增大,功圖變得“肥胖”。同時(shí)由于蠟堵塞固定閥使卸載過(guò)程變緩,并提前加載,圖形左下角與右下角變圓。該井熱洗后,結(jié)蠟情況得到改善,如圖9右所示。
上面所述示功圖分析,往往只能對(duì)泵的工作狀況做定性分析,而無(wú)法做出定量的判斷。在油井實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,泵的工作條件十分復(fù)雜,不只受出砂、結(jié)蠟、含氣等單一因素的影響,而是受到兩種或幾種因素相結(jié)合的影響,因此在進(jìn)行示功圖分析時(shí)必須全面了解油井生產(chǎn)動(dòng)態(tài)情況(井下設(shè)備、管理措施、產(chǎn)液量、液面、氣油比以及歷史生產(chǎn)情況等),才能對(duì)泵的工作狀況和故障原因做出正確的判斷。
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