李庚,趙萬生,鄧曉峰
(1.大慶油田有限責(zé)任公司資產(chǎn)設(shè)備管理部2.大慶油田第六采油廠第一油礦試井隊,黑龍江 大慶 163002)
注水井分層測試過程中降本增效的幾種做法
李庚1,趙萬生2,鄧曉峰2
(1.大慶油田有限責(zé)任公司資產(chǎn)設(shè)備管理部2.大慶油田第六采油廠第一油礦試井隊,黑龍江 大慶 163002)
目前,在實際生產(chǎn)過程中,隨著分層測試工作量大幅增加,測井儀器的起下頻率也不斷增加,儀器掉、卡井的次數(shù)也在逐步增加,從而導(dǎo)致測試成本增加、工作效率降低。本文通過對大量影響生產(chǎn)效率現(xiàn)象進行歸集和研究,依靠規(guī)范管理、修舊利廢、技改革新等方式來提高測試時效,降低購置成本,減少儀器故障率,從而在注水井分層測試工作中實現(xiàn)降本增效。
測試;電纜;維修;革新;降本增效
在測試工作中,經(jīng)常出現(xiàn)測試儀器的故障、損壞,儀器或下井工具遇卡、脫落的情況,影響測試效率,增加了測試成本。基于對采油六廠一礦測試隊連續(xù)3年(2013~2015年)的故障信息收集和分析,梳理故障產(chǎn)生原因,綜合考慮人為因素和設(shè)備因素的影響,分類制定整改措施和解決方案,從提高設(shè)備使用效率和挖掘設(shè)備創(chuàng)效潛力等方面,全面分析測試成本構(gòu)成和降本增效重要可控節(jié)點,立足內(nèi)部挖潛,開展技術(shù)革新,通過降低儀器、設(shè)備的故障率,提高了測調(diào)效率,實現(xiàn)為企業(yè)降本增效。
(1)儀器故障。測調(diào)儀器電路板故障,機械問題造成調(diào)節(jié)臂展不開、無法收回,保管使用不當(dāng)損壞等。
(2)工具故障。堵塞器、投撈器、振蕩器、打撈工具,由于長時間在井下頻繁使用,出現(xiàn)精度下降、失效及損壞。
(3)電纜故障。測調(diào)聯(lián)動單芯承荷探測電纜損壞,線芯與外鎧短路或斷路。
(4)井內(nèi)故障。儀器或工具在井下遇卡、掉井、位置傾斜、變形等。
3.1 儀器故障產(chǎn)生原因分析
(1) 人為使用不當(dāng),操作不規(guī)范,造成儀器損傷。
(2)儀器保管保養(yǎng)不到位導(dǎo)致精度下降。
(3)儀器使用過程中,因震動引起內(nèi)部元件脫焊、斷腳、掉線。
3.2 工具故障產(chǎn)生原因分析
(1)投撈器出現(xiàn)主抓損壞、主抓螺絲松脫使儀器遇卡、凸輪失效無法釋放投撈抓以及彈簧疲勞變形。
(2)振蕩器失效無震擊作用,不能解卡井下落物。
(3)堵塞器損壞、變形、凸輪卡死、彈簧銹蝕。
3.3 電纜故障產(chǎn)生原因分析
(1)試井車盤新電纜不規(guī)整、測試使用中發(fā)生排列錯亂、擠壓損傷電纜。
(2)在測試過程中測調(diào)儀遇卡時,硬起車加油門使電纜拉斷拉傷,電纜芯銅線拉斷,絕緣降低,導(dǎo)致電纜報廢。
(3)施工環(huán)境夏冬季溫差大,導(dǎo)致電纜的絕緣層快速過度老化,致使電纜性能不穩(wěn)定,影響測試資料的準(zhǔn)確錄取。
3.4 井內(nèi)故障產(chǎn)生原因分析
(1)由于打撈工具連接為絲扣連接,無活動角度。
(2)傳統(tǒng)打撈頭導(dǎo)向口小。
(3)測調(diào)聯(lián)動測試過程中,可調(diào)堵塞器的打撈桿有時出現(xiàn)彎曲。
針對以上這些問題進行的數(shù)據(jù)整理和分析,通過分析儀器工具、設(shè)備等的工作原理,以及性能和維護保養(yǎng)的知識的基礎(chǔ)上,對影響測試工作效率的原因逐一進行分析,提出解決的方法和措施。
4.1 加強日常使用管理
(1)使用者進行儀器性能和維護的講解,愛惜儀器,能做到勤檢查,勤保養(yǎng)。
(2)測試結(jié)束后應(yīng)清潔儀器,保持內(nèi)流儀器(高效測調(diào)儀)內(nèi)流通道、超聲波探頭無油污,外流儀器(久利電磁)測量電極無污物,清潔后用軟布包裹差繞幾圈保護。
(3)儀器起下要平穩(wěn),速度不宜過快,做到能向儀器維修者準(zhǔn)確清晰的描述儀器發(fā)生異常情況時的現(xiàn)象和時間。
(4)熟練掌握主爪和螺絲修保技術(shù),日常工作及時保養(yǎng)維修更換,延長投撈器的使用壽命。
(5)振蕩器失效無震擊作用一般表現(xiàn)在保養(yǎng)不到位,使用后不除水除銹涂抹機油潤滑脂、井口閘板夾變形等。做到用后勤保養(yǎng),對變形不大的振蕩器外套進行校直打磨。
4.2 加強修舊利費管理
(1)在儀器維修上,對出現(xiàn)問題,及時處理,能更換部分零件決不整臺報廢,報廢儀器要拆除有用配件以備修理其他儀器。
(2)對報廢儀器、儀表、井下工用具進行常態(tài)化、集約化、規(guī)范化“交舊領(lǐng)新”管理。廢舊材料回收統(tǒng)一保管,拆下有價值部件重新組合使用。把有使用價值零部件拆下來分門別類集中匯集到“淘寶箱”,以備在其它損壞儀器再利用上。
(3)在本著與廠家互相溝通、共同開發(fā)的前提下,測試儀器或井下工具等在使用的過程中,根據(jù)現(xiàn)場需要不斷改進功能與結(jié)構(gòu),使儀器不斷完善。和他們探討和學(xué)習(xí)儀器的性能及維修經(jīng)驗,積累了大量的維修經(jīng)驗,能自己修的絕不外委廠家維修,節(jié)約了維修成本,修理及時也為班組及時上井提供保障,保證測試工作的效率。
(4)把班組從井下?lián)瞥龅目烧{(diào)堵塞器及時回收,先進行清洗除垢,靈活好用的單獨存放并記錄,重新檢定查驗后再發(fā)放給班組繼續(xù)使用。轉(zhuǎn)動不靈活的、銹蝕嚴(yán)重的、被長期注水刺壞的,都進行拆解,把好使的壓蓋、打撈桿、凸輪主體、彈簧、調(diào)節(jié)閥桿、濾網(wǎng)等部件清洗干凈后,分別歸類單獨存放,再重新組裝出好用的,或給有個別零件損壞的可調(diào)堵塞器更換,當(dāng)備用配件。
4.3 加強技術(shù)革新管理
4.3.1 針對儀器落井后掉入人工井底,在井底處于傾斜位置的問題解決的革新方案
(1)方案設(shè)計。對打撈頭加以改進,將打撈頭外沿削去1厘米,繩帽用砂輪磨去倒數(shù)3、4節(jié)臺階,將另一個打撈頭下端焊接3個圓弧形鋼板。將削去外沿的打撈頭內(nèi)裝入一片卡瓦,繩帽與下一個打撈頭連接后插入上一個打撈頭。
(2)技術(shù)措施。通過削去打撈頭外沿、繩帽磨去3、4節(jié)臺階、裝入一片卡瓦,增大了下一個打撈頭的擺動角度。另一個打撈頭焊接3個圓弧形鋼板,加大了導(dǎo)入槽的范圍。最大外徑從原來的40mm增加到44mm(圖1)。
4.3.2 在測調(diào)聯(lián)動的電纜使用中的革新方案
(1)方案設(shè)計。電纜盤上滾筒前盡量保持清潔,必須打黃油防止銹蝕。在有條件時可以用潤滑防銹劑來保養(yǎng)電纜。經(jīng)常檢查鎧甲鋼絲的松散性和磨損程度,長期保持兩層鎧甲鋼絲之間的潤滑,既可以保護內(nèi)層鎧甲鋼絲減少腐蝕又可以減小兩層鋼絲之間的摩擦阻力,延長電纜的使用壽命。
(2)技術(shù)措施。電纜絞車啟車速度必須控制到80米/分以下,平穩(wěn)勻速起下;電纜要求每次啟出必須在滾筒上盤緊盤齊;電纜遇卡必須使用電纜井口拔斷器解卡。
圖1
4.3.3 盤鋼絲裝置無法使新電纜盤整齊的革新方案
研制開發(fā)了防繞線盤電纜裝置。該裝置充分利用動滑輪、定滑輪的組合,解決了電纜排列不緊密,時松時緊的問題。該裝置解決了盤電纜的技術(shù)問題,提高了盤電纜的質(zhì)量,從而延長電纜使用壽命(圖2)。
圖2
4.3.4 解決電纜彈性無法控制的革新方案
把厚度為36cm的鋼絲滾筒改造成厚度為8cm的滾筒,并在滾筒的兩側(cè)邊緣打貫通孔,以固定拖車鉤。
當(dāng)電纜遇卡時,把電纜從絞車?yán)鲈谠撗b置上盤7~8圈,并將該裝置固定在試井車尾部,利用車輛緩慢前進解卡。該裝置的作用在于有效的控制電纜解卡后釋放的彈力,使電纜有序、有效的在該裝置內(nèi)釋放彈性。達(dá)到解卡而不被卡斷的效果(圖3)。
圖3
4.3.5 解決電纜結(jié)冰后,啟動絞車電纜的鎧甲鋼絲被拉破的革新方案
測試前試井車進入井場盡量背對風(fēng)向停車,又在絞車旁邊安裝一臺小型柴油鍋爐,用熱風(fēng)吹探測器大小輪和電纜,很好的保護了電纜,解決了這個難題。
我們就以上出現(xiàn)的諸多問題展開了調(diào)查、討論和及時維修,提出了上述做法,并在實際測試工作中得到了充分的驗證。3年來,通過加強管理、修舊利廢、技術(shù)革新等多種手段綜合使用取得直接經(jīng)濟效益110萬元。
同時,通過提高儀器的管理水平及修理質(zhì)量,不斷總結(jié)以往的好經(jīng)驗好做法的,開拓思路創(chuàng)新實踐,產(chǎn)生了積極的社會效益。一方面可以降低材料消耗和人力資源的浪費,另一方面可以降低班組的生產(chǎn)勞動強度,提高生產(chǎn)效率,為班組縮短測試時間做出有力的保障,使生產(chǎn)進度順利進行,整體經(jīng)濟效益有所保證,最終達(dá)到了降本增效的目的。
[1]試井手冊[M].石油工業(yè)出版社:1991.
[2]油氣井測試工藝技術(shù)[M].石油工業(yè)出版社:2007.
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TE357.6+2
A
1671-0711(2017)03(上)-0126-03