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        “三軟”工作面深孔注水防塵技術(shù)研究

        2017-05-09 07:57:32李延河劉寶敏
        中國煤炭工業(yè) 2017年11期
        關(guān)鍵詞:三軟濕潤煤體

        文/李延河 劉寶敏

        河南平禹煤電有限責(zé)任公司一礦位于禹州煤田東北部,井田面積13.5km2,礦區(qū)煤層主要分布在太原組和山西組,其中山西組二1煤層為主要開采煤層。二1煤體及頂?shù)装逅绍浧扑?,硬度低,屬于典型的“三軟”煤層,工作面在回采和掘進(jìn)期間產(chǎn)塵量較大,綜合防塵一直是礦井“一通三防”管理工作中的難題,特別是綜采放頂煤工作面,正常生產(chǎn)期間工作面及回風(fēng)巷粉塵飛揚(yáng),最高粉塵濃度達(dá)到28.95mg/m3,工作環(huán)境差,危害了職工身心健康。同時,由于煤體破碎,工作面在割煤期間極易出現(xiàn)連續(xù)大面積煤壁片幫現(xiàn)象,僅維護(hù)治理煤壁片幫這一項(xiàng)工作,每班就需要抽調(diào)3~5人耗時2小時以上,嚴(yán)重制約了安全生產(chǎn)。

        為消除安全隱患,改善井下勞動條件,進(jìn)一步優(yōu)化綜采工作面回采工藝,保證安全高效生產(chǎn),平禹一礦采用以深孔注水技術(shù)為主的治理優(yōu)化技術(shù),成功解決了降低回采作業(yè)期間產(chǎn)塵量的問題,并實(shí)現(xiàn)了綜采放頂煤工作面安全高效生產(chǎn)。

        一、工作面概況

        13110工作面位于三采區(qū)下山東翼第六個工作面,該工作面北臨二1-13091工作面(已采),南臨三采區(qū)未開采區(qū)域,西臨三采區(qū)皮帶下山保護(hù)煤柱,東至東井水倉保護(hù)煤柱。工作面地面標(biāo)高+132~+141m,井下標(biāo)高-328~-216m。工作面采用走向長壁后退式采煤方法,綜采放頂煤工藝。所采二1煤層為“三軟”煤層,可采走向長820m,傾斜長126.5m,可采儲量64.63萬噸。工作面北高南低,平均煤厚5m,煤層結(jié)構(gòu)簡單,局部煤層有0.3m~0.8m夾矸。煤層傾角16°~30°,平均23°。煤層直接頂為中粒砂質(zhì)泥巖,厚度2.39m,直接底為砂質(zhì)泥巖或泥巖,煤層厚度變化較大,煤質(zhì)松軟,賦存條件復(fù)雜,回采過程中兩巷動壓區(qū)及采面頂板管理難度較大。

        二、注水方案及施工設(shè)計(jì)

        采取在工作面風(fēng)巷沿煤層傾斜方向與煤層傾角平直的方法,施工下行鉆孔作為工作面深孔注水鉆孔,在工作面風(fēng)巷車場口安裝高壓注水泵,通過專用管路與注水孔連接,實(shí)現(xiàn)對工作面煤體不間斷動壓注水。

        1.注水設(shè)備

        注水泵選用BRW200/31.5型乳化液泵,鉆機(jī)采用ZDY4000R型全液壓坑道鉆機(jī),鉆桿和鉆頭分別采用Φ73mm三棱螺旋鉆桿和Φ75mm鉆頭,封孔注漿泵采用ZBQ-8/2氣動注漿泵,采用SGS雙功能高壓水表對注水壓力進(jìn)行監(jiān)測,配套附件:Φ16mm高壓軟管等。

        2.注水時機(jī)和鉆孔工藝參數(shù)

        注水時機(jī)指注水工藝和工作面采煤之間的時空配合關(guān)系。從時間上來看,由于要求注水能充分濕潤煤體,注水點(diǎn)煤體應(yīng)該在工作面超前支承壓力影響范圍內(nèi),以加快水的注入速度;從空間上則要求注水點(diǎn)不能因距離工作面太近而影響工作面生產(chǎn)。根據(jù)相鄰工作面礦壓觀測結(jié)果,工作面超前影響范圍在50~80m之間,工作面推進(jìn)速度為4.2m/d,通過觀測,鉆孔注水經(jīng)過6~8d可以充分濕潤臨近鉆孔之間的煤體,由此確定注水點(diǎn)應(yīng)不小于25.2~33.6m,取30m,既滿足注水點(diǎn)在工作面超前影響范圍內(nèi),也能保證注水充分濕潤煤體。

        鉆孔間距的大小取決于煤層的透水性、煤層厚度及封孔工藝、注水壓力等綜合因素,由于各礦井地質(zhì)條件不一,觀測得本煤層注水濕潤半徑為5m,根據(jù)相近礦井和本煤層的實(shí)際條件,確定鉆孔間距10m。

        鉆孔深度應(yīng)由工作面長度確定,該工作面傾斜長度 126.5m,按照《(MT501-1996)長鉆孔煤層注水方法》要求保留工作面下段煤體寬度20~40m(考慮巷道松動泄壓范圍15m),鉆孔設(shè)計(jì)孔深確定為75m。

        鉆孔傾角與煤層傾角一致,隨工作面地質(zhì)條件和回采條件變化及時調(diào)整,施工時考慮鉆桿自重下垂,下行鉆孔施工時一般小于煤層實(shí)際傾角2°(注水鉆孔布置如圖1所示)。

        圖1 13110注水鉆孔示意圖

        3.注水量

        單孔注水量Q按下式計(jì)算:

        式中:Q——單孔注水量,m3;

        L——鉆孔深度,L=75m(減去封孔長度,考慮注水濕潤半徑5m);

        B——鉆孔間距,B=10m;

        M——開采厚度,取H=2.5m(采面采高);

        γ——煤的容重,γ=1.34t/m3;

        q——噸煤注水量,取q=0.02m3/t。

        根據(jù)鉆孔參數(shù)計(jì)算得出當(dāng)鉆孔間距為10m時,單孔注水量為43.55m3。

        在實(shí)際注水過程中,由于采動和巷道松動圈范圍的限制等因素,單孔注水量一次很難達(dá)到設(shè)計(jì)要求。為保證注水量達(dá)標(biāo),往往需要不斷提高注水壓力,但一味地提高注水壓力并不能有效解決該問題,實(shí)際采用以下技術(shù)措施:

        (1)控制注水時的最大注水壓力。注水時泵站壓力調(diào)整在8~10MPa之間,孔口壓力控制在6MPa以下,防止因注水壓力過大出現(xiàn)管路接頭爆裂、破壞封孔效果,引發(fā)注水孔漏水,同時注水壓力達(dá)到6MPa時,注水流量開始衰減直至為0。

        (2)采用反復(fù)、循環(huán)、多輪的方法進(jìn)行注水。反復(fù)循環(huán)多輪是指:若一號孔注水因注水流量衰減而達(dá)不到設(shè)計(jì)注水量停止注水時,則連接二號注水孔進(jìn)行注水,當(dāng)一號注水孔停止注水24h后,重新連接一號注水孔繼續(xù)注水,直至達(dá)到設(shè)計(jì)注水量。以此類推,直至所有的注水孔全部達(dá)到設(shè)計(jì)注水量要求。

        4.施工組織

        平禹煤電公司一礦成立專職注水隊(duì)伍,實(shí)行“四專”管理,即專業(yè)隊(duì)伍施工、專用設(shè)備打鉆、專項(xiàng)考核驗(yàn)收、專項(xiàng)資金支持。礦井專門抽調(diào)人員在通風(fēng)維修隊(duì)成立本煤層深孔注水小組,采用三班連續(xù)作業(yè)的方式組織施工(如圖2所示)。注水小組共配備18人,分為打鉆班、檢修班和注水班3個小班,其中注水班6人,每班兩人,分三班進(jìn)行注水工作;打鉆班6人,負(fù)責(zé)每天四點(diǎn)班打鉆工作;檢修班6人,負(fù)責(zé)每天零點(diǎn)班檢修設(shè)備,移鉆機(jī)、固孔及現(xiàn)場文明衛(wèi)生等工作。

        圖2 13110綜采工作面深孔注水正規(guī)循環(huán)圖表

        三、實(shí)施效果分析

        1.理論分析

        深孔注水技術(shù)是由被動防塵措施向主動防塵措施轉(zhuǎn)變的一次重大突破,注水后煤層含水量增加,水濕潤了煤體內(nèi)的原生煤塵,使其失去飛揚(yáng)能力,并有效地包裹煤體的細(xì)小部分,當(dāng)煤體破碎時,避免了細(xì)粒煤塵的飛揚(yáng)。水的濕潤作用使煤的塑性增加,脆性減弱,當(dāng)煤體受外力作用時,許多脆性破碎變?yōu)樗苄宰冃危蚨罅繙p少了煤體破碎為塵粒的可能性,降低了產(chǎn)塵量。同時,由于煤層經(jīng)過水的充分濕潤后,其原生結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,塑性增加,能有效控制煤壁片幫,防止冒頂事故的發(fā)生,有利于工作面的頂板管理。

        2.效果檢驗(yàn)

        圖3 13110綜采工作面煤層含水量圖

        取樣測試分析表明,工作面注水后煤層含水分最高達(dá)到6.15%,平均達(dá)到5.37%,較注水前的2.8%平均增加了2.57個百分點(diǎn),增幅達(dá)到91.2%(如圖3所示)。

        回風(fēng)側(cè)粉塵濃度明顯下降,工作面割煤期間由粉塵量原來的28.95mg/m3下降至10.62mg/m3,降塵率達(dá)到了63.3%(如表1所示)。注水前,采煤工作面單產(chǎn)5萬噸左右,采取注水措施后,不僅煤壁片幫、冒頂現(xiàn)象得到有效控制,而且由于生產(chǎn)環(huán)境的改善,為采面回采作業(yè)解放了生產(chǎn)時間,提高了工作效率和安全生產(chǎn)保障,回采工作面單產(chǎn)達(dá)到了8萬噸,創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益。

        表1 13110綜采工作面粉塵量統(tǒng)計(jì)

        四、結(jié)語

        煤層注水后含水量的增加使原生煤塵失去飛揚(yáng)能力,避免了煤體破碎時細(xì)粒煤塵的飛揚(yáng);水的濕潤作用使煤的塑性增加,大量減少了煤體破碎為塵粒的可能性,降低了產(chǎn)塵量。同時,煤層經(jīng)過水的充分濕潤后塑性增加,能有效控制煤壁片幫,防止冒頂事故發(fā)生,有利于工作面的頂板管理,提高工作面生產(chǎn)能力。

        針對平禹一礦13110工作面煤層賦存情況,采用深孔注水方式進(jìn)行礦塵治理,確定了注水時機(jī)、鉆孔間距和深度、注水壓力等工藝參數(shù),在13110工作面進(jìn)行了成功實(shí)踐。工作面注水后煤層含水分增幅達(dá)到91.2%,降塵率達(dá)到了63.3%;采煤工作面產(chǎn)量由原來的5萬t/月左右,提高到8萬t/月,實(shí)現(xiàn)了綜采放頂煤工作面安全高效生產(chǎn)。

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