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        高溫高壓井射孔自動進(jìn)液管柱及現(xiàn)場實(shí)踐

        2017-05-08 06:44:59陳建波唐凱陳華彬楊亮王海東高尊升
        測井技術(shù) 2017年2期
        關(guān)鍵詞:液閥進(jìn)液射孔

        陳建波, 唐凱, 陳華彬, 楊亮, 王海東, 高尊升

        (1.中國石油川慶鉆探工程公司測井公司, 重慶 400021; 2.塔里木油田分公司, 新疆 庫爾勒 841000)

        0 引 言

        塔里木盆地、四川盆地等地區(qū)三高氣井較多,這些井儲層條件復(fù)雜,油氣埋藏深,地層壓力高。庫車山前克深9區(qū)塊地層壓力接近或超過150 MPa,射孔段地層溫度達(dá)到或超過190 ℃,已經(jīng)接近超高壓射孔槍和超高溫火工品的耐溫耐壓極限[1];塔里木迪那區(qū)塊地層壓力高達(dá)120 MPa,單井日產(chǎn)量可達(dá)100×104m3以上,且富含CO2、H2S等腐蝕性氣體,給施工作業(yè)和管柱安全帶來較大的風(fēng)險。在這些三高氣井射孔作業(yè)中,大多采用管柱傳輸射孔壓力延時起爆作業(yè)技術(shù)[2]。

        壓力延時起爆作業(yè)技術(shù)一般用在油管或鉆桿傳輸射孔作業(yè)管柱中,但在射孔孔眼與地層已連通而再次進(jìn)行射孔作業(yè)或者井筒存在井漏無法進(jìn)行環(huán)空加壓起爆的復(fù)雜條件下,只能采用壓力開孔延時起爆作業(yè)技術(shù)。射孔管柱由射孔槍、壓力開孔延時起爆器、鉆桿或油管等組成,射孔管柱下放過程中管柱內(nèi)與環(huán)空未連通,存在一定的井控風(fēng)險,一旦井口出現(xiàn)復(fù)雜異常情況,不能通過已入井的射孔管柱進(jìn)行小排量循環(huán)壓井[3]。

        在塔里木油田等一些高溫高壓井射孔作業(yè)中,為了降低射孔負(fù)壓,實(shí)現(xiàn)復(fù)雜條件下的射孔作業(yè),常采用壓力開孔延時起爆技術(shù)。然而,在采用壓力開孔延時起爆工藝進(jìn)行射孔作業(yè)時,為平衡油管或鉆桿內(nèi)外壓力,在下放射孔管柱時需要時刻進(jìn)行手動灌液作業(yè),射孔作業(yè)時間、火工器材井下停留時間以及人工勞動強(qiáng)度至少增加一倍以上。對于高溫高壓井,為了降低高溫火工品的晶粒分解速度,確保起爆、傳爆及射孔性能,有必要減少射孔作業(yè)時射孔槍管承壓、射孔作業(yè)時間和火工器材井下停留時間[4]。

        斯倫貝謝公司擁有一系列用于超高溫超高壓作業(yè)的油管灌入試壓閥,最高耐壓差105 MPa,最高耐溫218 ℃,可實(shí)現(xiàn)下鉆過程中的自動灌液[5]。中國已有的反向灌液洗井閥利用油套壓差解決了下鉆桿或螺桿現(xiàn)場施工存在的問題,但不適用于射孔作業(yè)[6]。針對高溫高壓井井筒無法加壓等一些復(fù)雜情況下的射孔作業(yè),本文設(shè)計了一套以自動進(jìn)液閥為核心的高溫高壓井射孔自動進(jìn)液管柱及工藝技術(shù)。

        1 自動進(jìn)液閥研制

        1.1 結(jié)構(gòu)及流量設(shè)計

        自動進(jìn)液閥是解決上述難題的一種有效方案,該方案無需人工灌液,在下放射孔管柱過程中,依靠井內(nèi)壓力實(shí)現(xiàn)單向自動進(jìn)液,同時又能實(shí)現(xiàn)油管或鉆桿內(nèi)加壓起爆的目的,解決了目前管柱存在的井控風(fēng)險。

        圖1 自動進(jìn)液閥方案

        該方案主要采用單向閥原理實(shí)現(xiàn)單向限流的作用,由進(jìn)液閥本體、閥蓋、球形閥芯、壓縮彈簧和氟橡膠密封圈組成(見圖1)。自動進(jìn)液閥本體既是單向閥組件的承載體,又需要滿足進(jìn)液及加壓需求和承受射孔瞬間較大沖擊的能力,因此需要對本體進(jìn)行合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計。針對5 in*非法定計量單位,1 ft=12 in=0.304 8 m,下同、5in和7 in套管的射孔作業(yè),為了保持射孔管柱的通用性,外徑擬采用93 mm,上下端扣型采用2in的EU扣,可方便與壓力開孔起爆器和油管連接,本體上單向閥組件數(shù)量根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需求設(shè)計。

        設(shè)計使用對象為油基泥漿,泥漿密度1.9 g/cm3,黏度150 mPa·s。該方案中的球形徑向密封單向閥的最小過流孔徑6 mm,根據(jù)流量(Q)計算公式,在0.1 MPa壓差下可得

        (1)

        式中,Q流量,L/mm。

        結(jié)合以上計算數(shù)據(jù),自動進(jìn)液閥本體上應(yīng)至少安裝4個及以上球形徑向密封單向閥組件。設(shè)計采用安裝12個單向閥組件的方案,每組周向3個均勻分布,連續(xù)4組的排布方式。

        1.2 數(shù)值分析

        按照以上設(shè)計數(shù)據(jù)建立起進(jìn)液閥本體三維模型,并賦予材料屬性。進(jìn)入應(yīng)力分析模塊,對進(jìn)液閥本體上端進(jìn)行端面約束,下端添加882 kN拉力載荷,并在內(nèi)表面添加70 MPa壓力載荷,進(jìn)行應(yīng)力分析后其結(jié)果見圖2。

        圖2 進(jìn)液閥本體應(yīng)力分析云圖

        如圖2,最大Mises應(yīng)力為344 MPa,出現(xiàn)在本體開孔處,遠(yuǎn)小于材料屈服強(qiáng)度,安全系數(shù)較高,本體設(shè)計合理。對球形閥芯的應(yīng)力分析見圖3。如圖3,最大Mises應(yīng)力為329 MPa,遠(yuǎn)小于材料屈服強(qiáng)度,部件設(shè)計合理。

        圖3 球形閥芯應(yīng)力分析云圖

        1.3 材料及制備工藝

        進(jìn)液閥材料及制備工藝是決定最終是否成功的關(guān)鍵,本體材料選用具有較高屈服強(qiáng)度和抗沖擊功的35CrMo高強(qiáng)度合金管材,經(jīng)調(diào)質(zhì)處理后加工制成。

        閥芯和閥蓋采用W18Cr4V耐磨軸承鋼制成,經(jīng)過淬火和拋光處理,既有效滿足耐壓差70 MPa需求,又能達(dá)到較好的密封效果。由于使用條件復(fù)雜,需要最高耐溫達(dá)到200 ℃,因此,加工制作時應(yīng)在250 ℃下進(jìn)行回火處理,以提高閥芯和閥蓋在高溫條件下硬度、耐磨性、耐沖擊性和尺寸穩(wěn)定性。壓縮彈簧由60Si2MnA或1Cr18Ni19制成,兩者均滿足200 ℃的高溫環(huán)境,1Cr18Ni19彈簧鋼絲具有耐腐蝕的作用。

        2 高溫高壓井射孔自動進(jìn)液工藝研究

        2.1 自動進(jìn)液管柱設(shè)計

        針對以上研究的自動進(jìn)液閥,設(shè)計了如圖4所示的自動進(jìn)液管柱。射孔管柱分別為槍尾、射孔槍、壓力開孔延時起爆器、球形徑向密封進(jìn)液閥、3根或3根以上油管、定位短油管、油管或鉆桿等。射孔管柱也可根據(jù)實(shí)際作業(yè)需求增加井下工具。

        圖4 球形徑向密封進(jìn)液閥管柱

        2.2 現(xiàn)場作業(yè)工藝及要求

        采用壓力開孔延時自動進(jìn)液管柱的射孔作業(yè)中,組裝射孔槍、射孔彈及火工品;組裝壓力開孔延時起爆器,起爆器的銷釘數(shù)量設(shè)計按照常規(guī)射孔作業(yè)要求根據(jù)具體井況計算;井口連接射孔槍、安裝壓力開孔延時起爆器。在壓力開孔延時起爆器里面倒入一定量硅脂,并在扣上面涂抹鉆桿用密封脂;在球形徑向密封進(jìn)液閥上端連接油管或鉆桿,并均勻涂抹鉆桿用密封脂;在球形徑向密封進(jìn)液閥下端涂抹鉆桿用密封脂,連接在壓力開孔延時起爆器上端并緊固。下放射孔管柱,管柱下放速度不超過300 m/h;記錄鉆桿或油管下鉆過程中的返排量,若返排量超過正常返排量1.5 m3,需從環(huán)空向鉆桿或油管內(nèi)補(bǔ)充灌液,直到灌滿為止。射孔管柱下到目的層位后,從環(huán)空往鉆桿里面灌滿液體并校深、調(diào)整管柱,管柱調(diào)整到位后準(zhǔn)備采取鉆桿內(nèi)加壓起爆。采用泵車或井隊用泥漿泵向鉆桿內(nèi)加壓,根據(jù)起壓時間合理調(diào)整排量,同時觀察環(huán)空壓力,環(huán)空壓力為零或者較小為正常情況。加壓至壓力突降,鉆桿與油管內(nèi)外連通時立即停泵,并觀察環(huán)空返液情況和鉆桿內(nèi)壓力。延時等待射孔;射孔完成后,按作業(yè)程序進(jìn)入下步作業(yè)。若在射孔管柱下放過程中井口出現(xiàn)溢流等復(fù)雜工程情況,可通過高溫高壓射孔自動進(jìn)液管柱中的進(jìn)液孔進(jìn)行小排量反循環(huán)壓井作業(yè),施工壓力不超過壓力起爆器的安全起爆最低壓力。

        3 現(xiàn)場實(shí)踐

        高溫高壓射孔自動進(jìn)液管柱及技術(shù)自成功研發(fā)以來,截至目前為止,已在塔里木油氣田進(jìn)行了3井次的現(xiàn)場實(shí)踐(見表1)。

        3.1 ××602井基本井況、施工過程及效果

        ××602井人工井底6 120 m,射孔工藝采用鉆桿傳輸射孔作業(yè),設(shè)計的射孔管串見表2。

        為檢驗(yàn)自動進(jìn)液閥在下鉆過程中是否完全按照設(shè)計要求自動進(jìn)液,通過觀察下鉆過程的返排量與油管或鉆桿的開排或閉排量進(jìn)行對比確認(rèn)。2in外加厚油管外徑73 mm,壁厚7.82 mm,內(nèi)徑57.38 mm,平均每根長度9.5 m,單位開排量1.6 L/m,單位內(nèi)容積2.58 L/m,單位閉排量4.181 L/m。記錄的油管反排數(shù)據(jù)見表3。

        表1 試驗(yàn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)

        表2 ××602井射孔管柱

        表3 ××602井油管下鉆試驗(yàn)反排數(shù)據(jù)

        下鉆完成后,校深調(diào)整管柱,采用泥漿泵向鉆桿內(nèi)加壓,加壓至28 MPa,壓力起爆器開孔,環(huán)空與鉆桿連通,延時7 min射孔完成。加壓過程中,環(huán)空未見返排液,從而證明自動進(jìn)液閥單向加壓功能良好。整個下鉆過程耗時20 h,對比相同條件需要手動灌液的時效至少節(jié)約20%以上。

        3.2 ××10井基本井況、施工過程及效果

        ××10井人工井底6 385 m,射孔工藝采用鉆桿傳輸射孔作業(yè)。前期已對6 315.00~6 365.00 m進(jìn)行射孔作業(yè),計劃對6 180.00~6 186.00 m、6 196.00~6 206.00 m、6 210.00~6 220.00 m、6 242.00~6 258.00 m、6 268.00~6 275.00 m進(jìn)行鉆桿傳輸射孔。射孔作業(yè)層段預(yù)測溫度153 ℃,地層壓力為104 MPa,射孔時泥漿密度1.95 g/cm3。射孔參數(shù)及性能要求:槍型為SQ89;彈型為SDP35 HNS25-4,相位60°、孔密16孔/m,工作壓差175 MPa,耐溫200 ℃/100 h,設(shè)計的射孔管串見表4。

        表4 ××10井射孔管柱

        表5 ××10井油管下鉆試驗(yàn)反排數(shù)據(jù)

        下鉆完成后,校深調(diào)整管柱,采用泥漿泵向鉆桿內(nèi)加壓,壓力起爆器開孔,環(huán)空與鉆桿連通,延時7 min射孔完成。加壓過程中,環(huán)空未見返排液,從而證明自動進(jìn)液閥單向加壓功能良好。整個下鉆過程耗時24 h,現(xiàn)場下鉆速度與進(jìn)液流量相匹配,理論反排量與實(shí)際反排量基本吻合。

        4 結(jié) 論

        (1) 高溫高壓射孔自動進(jìn)液管柱及技術(shù)的成功研制及現(xiàn)場實(shí)踐,解決了目前射孔作業(yè)中存在的一些難題,必將會得到進(jìn)一步的推廣和應(yīng)用。該技術(shù)尤其適用于高溫高壓井、油氣井套管壓力操作窗口較小井、井漏無法進(jìn)行環(huán)空加壓井等一些復(fù)雜情況下的射孔作業(yè)。

        (2) 解決了目前油管傳輸壓力開孔延時射孔管柱中存在的井控風(fēng)險,提高了油氣井試油完井作業(yè)的安全性和可靠性。一旦井口出現(xiàn)復(fù)雜異常情況,可以通過高溫高壓射孔自動進(jìn)液管柱中的進(jìn)液孔進(jìn)行小排量反循環(huán)壓井作業(yè),施工壓力不超過壓力起爆器的安全起爆最低壓力即可。

        (3) 高溫高壓射孔自動進(jìn)液管柱及作業(yè)方法能實(shí)現(xiàn)下放射孔管柱過程中,依靠井內(nèi)壓力實(shí)現(xiàn)單向自動進(jìn)液,同時又能實(shí)現(xiàn)油管或鉆桿內(nèi)加壓起爆的目的,提高了作業(yè)時效。

        (4) 減少了射孔作業(yè)時間,可以有效降低高溫火工品在高溫長時間條件下的晶粒分解速度,確保起爆、傳爆及射孔性能。降低了射孔作業(yè)時的施工壓力,可以有效保護(hù)油氣井套管,保障射孔作業(yè)時的井筒完整性。

        參考文獻(xiàn):

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