張濤,呂衛(wèi)國(guó)
(三峽水力發(fā)電廠,湖北宜昌443000)
三峽地下電站700 MW水輪發(fā)電機(jī)蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)環(huán)流、溫升與穩(wěn)定性提高
張濤,呂衛(wèi)國(guó)
(三峽水力發(fā)電廠,湖北宜昌443000)
文章對(duì)三峽地下電站水輪發(fā)電機(jī)蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)的原理進(jìn)行簡(jiǎn)要論述,并對(duì)運(yùn)行過(guò)程中冷卻介質(zhì)HFC-4310壓力與液位變化規(guī)律、系統(tǒng)環(huán)流、溫升以及如何提高系統(tǒng)穩(wěn)定性等技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行了探討。
水輪發(fā)電機(jī);蒸發(fā)冷卻;液位變化規(guī)律;穩(wěn)定性提高
蒸發(fā)冷卻技術(shù)最早是由荷蘭的T.De.koning于1949提出的。許多國(guó)家對(duì)此技術(shù)進(jìn)行過(guò)理論研究,并建立了一些實(shí)驗(yàn)機(jī)組,取得過(guò)不少成果和專利,但始終未能形成工業(yè)樣機(jī)投入使用,且主要研究方向是針對(duì)汽輪發(fā)電機(jī)的。水輪發(fā)電機(jī)為立式結(jié)構(gòu),這給冷卻介質(zhì)的自然循環(huán)創(chuàng)造了必要條件。蒸發(fā)后的介質(zhì)蒸汽可用環(huán)境溫度的水直接冷卻。它無(wú)需外加動(dòng)力,依靠介質(zhì)受熱后所產(chǎn)生的密度變化形成循環(huán)驅(qū)動(dòng)力,從而可以產(chǎn)生自然循環(huán)。
在國(guó)內(nèi),中國(guó)科學(xué)院電工所于20世紀(jì)50年代末開(kāi)始蒸發(fā)冷卻的應(yīng)用基礎(chǔ)研究,1976年后與東方電機(jī)廠聯(lián)合研制開(kāi)發(fā)2臺(tái)10 MW云南大寨電站蒸發(fā)冷卻水輪發(fā)電機(jī),于1983年投產(chǎn)。1992年又在安康火石巖聯(lián)營(yíng)電站52.5 MW水輪發(fā)電機(jī)上應(yīng)用此項(xiàng)技術(shù)。為檢驗(yàn)蒸發(fā)冷卻效果及摸索運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),故將原設(shè)計(jì)為全空冷的李家峽水電站400 MW 4號(hào)水輪發(fā)電機(jī)改為蒸發(fā)冷卻發(fā)電機(jī)。并于1999年12月改裝完畢,投產(chǎn)發(fā)電。
隨著三峽水電站的興建,我國(guó)水輪發(fā)電機(jī)容量達(dá)到了一個(gè)前所未有的水平。但三峽發(fā)電機(jī)定子鐵心高度高達(dá)4 m。理論計(jì)算表明它已達(dá)到空冷效果的極限(圖1),這為蒸發(fā)冷卻技術(shù)的應(yīng)用提供了一個(gè)很好的機(jī)會(huì)。
三峽地下電站中2臺(tái)機(jī)組定子線棒采用HFC-4310為介質(zhì)自循環(huán)蒸發(fā)冷卻技術(shù),在全世界尚屬首例在700 MW巨型水輪發(fā)電機(jī)上運(yùn)用。本文通過(guò)蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)的原理和運(yùn)行特點(diǎn)等研究和分析產(chǎn)生環(huán)流和溫升的原因,并結(jié)合缺陷處理,探索提高系統(tǒng)穩(wěn)定性的措施和方法。
圖1 空冷發(fā)電機(jī)極限容量與轉(zhuǎn)速的關(guān)系
蒸發(fā)冷卻自循環(huán)系統(tǒng)由6部分組成:定子繞組蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)、冷凝器、冷凝器供排水管路系統(tǒng)、均壓排氣管路系統(tǒng)、蒸發(fā)冷卻供排液系統(tǒng)及控制系統(tǒng)。另外配置1套移動(dòng)式抽真空裝置(2臺(tái)機(jī)共用)。
按照冷卻介質(zhì)的流動(dòng)方向,包括:回液管、下集液環(huán)管、下絕緣引流管、定子線棒(圖2、圖3中僅用1根示意)、上絕緣引流管、上集氣環(huán)管、上導(dǎo)流管、冷凝器,以及管路內(nèi)部充入適量的冷卻介質(zhì)等,同時(shí)各冷卻單元通過(guò)冷凝器上部的均壓管連接成整體,形成蒸發(fā)冷卻循環(huán)回路。
圖2 蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)示意圖
圖3 蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)模型圖
當(dāng)機(jī)組運(yùn)行時(shí),定子線棒發(fā)熱,線棒空心導(dǎo)體中的冷卻介質(zhì)(介質(zhì)HFC-4310,二氫十氟戊烷,沸點(diǎn)55℃,無(wú)色透明,易揮發(fā),本文簡(jiǎn)稱氟里昂)吸收定子線棒的熱量,當(dāng)冷卻介質(zhì)溫度達(dá)到一定時(shí)冷卻介質(zhì)部分沸騰汽化,由于空心導(dǎo)體內(nèi)的介質(zhì)為氣液混合態(tài),其密度小于回液管中純液態(tài)介質(zhì)的密度?;匾汗芎涂招膶?dǎo)體間的密度差在重力加速度作用下,生成流動(dòng)壓頭。該壓頭克服回路中的阻力壓降維持一定流量的循環(huán),使含熱兩相介質(zhì)進(jìn)入系統(tǒng)中壓力最低的冷凝器,經(jīng)與二次冷卻介質(zhì)——水進(jìn)行熱交換后還原為純液態(tài)再流到回液管進(jìn)行新一輪循環(huán),如此往復(fù)把熱量傳到外部,從而冷卻發(fā)電機(jī)定子線棒。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),介質(zhì)HFC-4310冷卻定子線棒,技術(shù)供水用于冷卻介質(zhì)HFC-4310。蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)能自行調(diào)整蒸發(fā)點(diǎn)位置、介質(zhì)流量和蒸氣干度,這一過(guò)程不依靠外力,是自循環(huán)調(diào)整方式。當(dāng)二次冷卻水足量時(shí),冷凝器內(nèi)介質(zhì)所在空間幾為零壓狀態(tài),而系統(tǒng)中各種部件所承受的壓力僅是其內(nèi)含液態(tài)介質(zhì)重力的反映,各部壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于純水系統(tǒng)壓力,運(yùn)行可靠性大幅度上升。
在大寨水電站10 MW發(fā)電機(jī)上,氟里昂液位及壓力變化表現(xiàn)出較為單一的規(guī)律:即在負(fù)荷增加的過(guò)程中,壓力逐漸升高,回液管液位逐漸降低。簡(jiǎn)單理論解釋可以認(rèn)為,隨負(fù)荷加大,定子線棒發(fā)熱加大,氟里昂汽化加劇,液態(tài)氟里昂減少。從而使壓力上升,液位下降。而三峽蒸發(fā)冷卻機(jī)組為大型水輪發(fā)電機(jī)組,其規(guī)律與小型發(fā)電機(jī)有明顯不同。主要表現(xiàn)為:某一負(fù)荷以下,規(guī)律與前述基本相同,而超過(guò)這一負(fù)荷,就會(huì)出現(xiàn)壓力上升同時(shí)液位也上升的情況。
初步分析原因認(rèn)為:在某一負(fù)荷以上,線棒溫度升高到一定值,介質(zhì)汽化位置在線棒中下移,同時(shí)汽壓上升,液體被壓迫至回液管中,導(dǎo)致線棒內(nèi)液體量減少,回液管液位指示上升。具體的這一負(fù)荷分界點(diǎn),隨液體添加量不同而不同。液位變化為診斷蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)穩(wěn)定性提供了有效的依據(jù),具體規(guī)律如下:
(1)沒(méi)有泄露情況下機(jī)組停機(jī)后一段時(shí)間,隨著定子線槽溫度的下降,介質(zhì)液位有所下降。
(2)機(jī)組停機(jī)時(shí)介質(zhì)液位高于并網(wǎng)運(yùn)行時(shí)液位;機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行穩(wěn)定后,當(dāng)線槽溫度大于61℃時(shí),線槽溫度上升,介質(zhì)液位隨之升高;線槽溫度下降,介質(zhì)液位隨之下降。
1)從整體來(lái)看,機(jī)組停機(jī)時(shí),介質(zhì)液位相對(duì)較高;機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行后,介質(zhì)液位較低。這說(shuō)明并網(wǎng)運(yùn)行后,部分介質(zhì)揮發(fā)成氣體(沸點(diǎn)55℃),且揮發(fā)作用的影響大于液體的熱膨脹,故介質(zhì)液位降低。
2)當(dāng)機(jī)組運(yùn)行一段時(shí)間后,隨著定子線槽溫度的變化,介質(zhì)液位正向變化,此時(shí)介質(zhì)液體的熱膨脹占主導(dǎo)地位。
3)開(kāi)始時(shí)隨著機(jī)組負(fù)荷的增加,定子線槽溫度隨之上升(略微滯后),介質(zhì)液位下降。以大概判斷,機(jī)組開(kāi)機(jī)過(guò)程中線槽溫度小于59.5℃時(shí),隨著線槽溫度的上升,介質(zhì)液位呈下降趨勢(shì);線槽溫度在59.5~61℃時(shí),介質(zhì)液位比較穩(wěn)定;線槽溫度大于61℃時(shí),隨著線槽溫度的上升,介質(zhì)液位上升。
(3)蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)介質(zhì)泄漏。
某年8月上旬28 F滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),對(duì)應(yīng)的蒸發(fā)冷卻介質(zhì)還比較平穩(wěn),從8月23日開(kāi)始有所下降。
結(jié)合前面分析得結(jié)論:沒(méi)有泄露情況下機(jī)組停機(jī)后,隨著定子線槽溫度的下降,介質(zhì)液位有所下降。剔除這部分影響外,介質(zhì)液位仍有所下降。
(4)當(dāng)蒸發(fā)冷卻介質(zhì)泄露時(shí),機(jī)組停機(jī)時(shí)泄露速率小于機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行時(shí)泄露速率。
為盡量避免線槽溫度對(duì)蒸發(fā)冷卻介質(zhì)的影響,選取開(kāi)機(jī)前某個(gè)相對(duì)較平穩(wěn)的點(diǎn)以及停機(jī)后某個(gè)相對(duì)較平穩(wěn)的點(diǎn)來(lái)估算開(kāi)機(jī)的這段時(shí)間內(nèi)蒸發(fā)冷卻介質(zhì)的平均泄漏量。當(dāng)然,選取的兩個(gè)點(diǎn)臨近開(kāi)機(jī)以及停機(jī)時(shí)刻的點(diǎn)。
選取9月8日06:00對(duì)應(yīng)的介質(zhì)液位作為開(kāi)機(jī)前液位(此點(diǎn)之后有一段突變?cè)龈撸菑?qiáng)制介質(zhì)液位以滿足開(kāi)機(jī)條件),此時(shí)液位為2 854.875 mm。
選取9月11日04:00對(duì)應(yīng)的介質(zhì)液位作為停機(jī)后液位(停機(jī)后,由于熱脹冷縮,蒸發(fā)冷卻介質(zhì)有減小,故時(shí)間選取滯后點(diǎn)),此段開(kāi)機(jī)時(shí)間內(nèi),平均每小時(shí)泄漏量為每小時(shí)介質(zhì)液位下降3.79 mm。
選取停機(jī)后9月10日21:10機(jī)組停機(jī)后的介質(zhì)液位作為計(jì)算。同樣,停機(jī)后,由于熱脹冷縮,蒸發(fā)冷卻介質(zhì)有減小,故時(shí)間選取滯后點(diǎn),選9月11日00:00對(duì)應(yīng)的2 628.75 mm作為起點(diǎn),選9月11日07:00對(duì)應(yīng)的2 623.125 mm作為終點(diǎn),歷時(shí)7 h而下降5.625 mm,平均每小時(shí)下降0.803 mm。
比較開(kāi)機(jī)和停機(jī)時(shí)蒸發(fā)冷卻介質(zhì)平均每小時(shí)泄漏量,可得知停機(jī)時(shí)泄漏慢。
5.1 回液管活接頭松動(dòng)導(dǎo)致大量冷卻介質(zhì)泄漏
檢修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)由于管箍式活接頭自身設(shè)計(jì)的原因,其緊固螺栓只有兩根,在震動(dòng)環(huán)境下容易逐漸松動(dòng),而其內(nèi)部密封使用橡膠材質(zhì),又有使用壽命的局限,在蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)中使用這種接頭有一定的不可靠性,從現(xiàn)場(chǎng)管道布置情況來(lái)看,回液管緊貼風(fēng)洞地面,因此用自主設(shè)計(jì)的矩形法蘭來(lái)替代傳統(tǒng)圓形法蘭。
5.2 消除集汽環(huán)管產(chǎn)生的環(huán)流和溫升
另外由于蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)集汽環(huán)管布置在定子線棒正上方,在機(jī)組運(yùn)行時(shí)轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)磁力線會(huì)切割集汽環(huán)管,從而在環(huán)管上產(chǎn)生感應(yīng)電流。環(huán)管由16根集汽支管組成,支管與支管采用卡箍接頭連接。由于卡箍接頭的結(jié)構(gòu)限制,支管與支管極易接觸不良,環(huán)管上的感應(yīng)電流會(huì)在卡箍接頭上產(chǎn)生極高的溫度(感應(yīng)電流大小未測(cè)量,但卡箍上溫度已超過(guò)測(cè)溫片最高量程127℃),該溫度足以使卡箍的密封橡膠熔毀。另外如此高的溫度也會(huì)對(duì)環(huán)管內(nèi)介質(zhì)產(chǎn)生不良影響。綜合上面的因素,故我們對(duì)集汽環(huán)管采用了一點(diǎn)斷開(kāi)并一點(diǎn)接地的導(dǎo)流方式改造。
在發(fā)電機(jī)中性點(diǎn)附近的一處集汽管法蘭孔內(nèi)套“T”型絕緣套,加平墊片后穿螺栓把緊,確保螺栓與法蘭不直接接觸,測(cè)兩側(cè)法蘭之間絕緣電阻≥2MΩ,使集汽環(huán)管形成電氣斷開(kāi)點(diǎn)。將集汽環(huán)管與冷凝器連接的上導(dǎo)流管連接法蘭螺栓全部加絕緣套,在斷開(kāi)點(diǎn)對(duì)側(cè)180°附近上導(dǎo)流管連接法蘭兩端加短接銅扁線,形成一點(diǎn)接地。
5.3 定子直流耐壓及泄漏電流試驗(yàn)不合格處理
由于蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)機(jī)組開(kāi)機(jī)實(shí)驗(yàn)定子直流耐壓及泄漏電流試驗(yàn)不合格,經(jīng)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)對(duì)地絕緣不合格,故將系統(tǒng)中所有法蘭密封墊全部更換為聚四氟乙烯加玻璃纖維材質(zhì)的密封墊,并將集液環(huán)管支撐支架上加諾麥克紙以提高系統(tǒng)絕緣。
措施實(shí)施完畢后,針對(duì)蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)穩(wěn)定性進(jìn)行了一系列的試驗(yàn):灌液前進(jìn)行了整體氣密性試驗(yàn);注入介質(zhì)后還對(duì)定子繞組進(jìn)行了電氣試驗(yàn),主要包括:絕緣電阻、吸收比和極化指數(shù)測(cè)試;測(cè)量集汽管和集液管絕緣電阻值;對(duì)定子繞組進(jìn)行交流耐壓試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果均滿足要求,經(jīng)過(guò)改造后機(jī)組已穩(wěn)定運(yùn)行累計(jì)超過(guò)3000h,系統(tǒng)穩(wěn)定性得到顯著的提高(圖4)。
圖4
大型發(fā)電機(jī)的關(guān)鍵技術(shù)難題就包括定子繞組的冷卻問(wèn)題,所以蒸發(fā)冷卻效果的好壞直接影響機(jī)組運(yùn)行的出力和溫升控制情況,采用蒸發(fā)冷卻技術(shù)的機(jī)組難點(diǎn)是絕緣引流管的安裝、蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)整體氣密性與兩相流動(dòng)的系統(tǒng)穩(wěn)定性、消除內(nèi)部環(huán)流和溫升傳熱問(wèn)題于實(shí)踐中的保證等。
蒸發(fā)冷卻技術(shù)首次應(yīng)用于700 MW大型水輪發(fā)電機(jī)組上,難免還存在一些值得改進(jìn)的地方,以上是對(duì)三峽地下電站700 MW水輪發(fā)電機(jī)蒸發(fā)冷卻原理的闡述和一些技術(shù)問(wèn)題的探討。作為一項(xiàng)新興技術(shù)蒸發(fā)冷卻具有冷卻效果好、可靠性更高、維護(hù)工作量小等特點(diǎn);具有廣闊前景。如何更好地發(fā)揮蒸發(fā)冷卻的效果提高系統(tǒng)穩(wěn)定性并掌握其運(yùn)行規(guī)律,有待于
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TM312
B
1672-5387(2017)04-0066-04
10.13599/j.cnki.11-5130.2017.04.020
2016-08-01
張濤(1983-),男,高級(jí)工程師,從事水電站機(jī)械設(shè)備技術(shù)管理工作。