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        懸吊式發(fā)電機(jī)磁極接地處理工藝

        2017-05-06 03:46:31吳良春楊應(yīng)武
        水電站機(jī)電技術(shù) 2017年4期
        關(guān)鍵詞:滑環(huán)磁極處理工藝

        吳良春,楊應(yīng)武

        (阿壩水電開發(fā)有限公司,四川成都610041)

        懸吊式發(fā)電機(jī)磁極接地處理工藝

        吳良春,楊應(yīng)武

        (阿壩水電開發(fā)有限公司,四川成都610041)

        水輪發(fā)電機(jī)組投運(yùn)后轉(zhuǎn)子接地故障現(xiàn)象不能避免,如果故障點(diǎn)發(fā)生在磁極線圈上,則處理費(fèi)用大、工期長。本文通過介紹某水電站1F機(jī)組轉(zhuǎn)子磁極線圈發(fā)生接地后的排查和處理工藝,為懸吊式發(fā)電機(jī)組出現(xiàn)此類故障找到新的處理工藝,不僅可以降低處理費(fèi)用,同時(shí)可以縮短處理工期。

        懸吊式機(jī)組,磁極接地,工藝

        1 前言

        水電站水輪發(fā)電機(jī)隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子磁極線圈絕緣老化或是其他原因造成轉(zhuǎn)子絕緣損壞的案例越來越多。對于懸吊式立式水輪發(fā)電機(jī)而言,如果能采取在機(jī)坑內(nèi)拔磁極的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)子絕緣故障處理,可以縮短故障處理工期,也能夠減少處理的費(fèi)用,提高機(jī)組的等效利用率。

        本文通過闡述某水電站1F水輪發(fā)電機(jī)發(fā)生轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地后,進(jìn)行接地點(diǎn)排查和機(jī)坑內(nèi)拔磁極的處理工藝,從實(shí)踐證明了懸吊式機(jī)組在機(jī)坑內(nèi)拔磁極處理一點(diǎn)接地故障的工藝是可行的。

        2 機(jī)組概況

        某水電站1F水輪發(fā)電機(jī)組型號為SF50-24/6050,結(jié)構(gòu)采取懸吊式,設(shè)有上導(dǎo)、下導(dǎo)軸承,上導(dǎo)軸承滑轉(zhuǎn)子設(shè)置在推力頭上,與推力軸承共用一個(gè)油槽。發(fā)電機(jī)上機(jī)架布置在定子基座上,支腿4個(gè),轉(zhuǎn)子直徑為5 162 mm,勵(lì)磁調(diào)節(jié)裝置使用武漢洪山電工科技有限公司的ZL-088勵(lì)磁調(diào)節(jié)裝置,勵(lì)磁方式為自并激靜止可控硅勵(lì)磁,額定勵(lì)磁電流829 A,額定勵(lì)磁電壓246 V,電刷數(shù)量9對,空氣間隙為20 mm,磁極總高度為1 576 mm,磁極鍵為冷打鍵,機(jī)組額定轉(zhuǎn)速250 r/min。

        3 接地點(diǎn)排查

        3.1 引起發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子接地的主要原因

        (1)發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)直流回路中設(shè)備絕緣損壞引起的轉(zhuǎn)子接地故障;

        (2)發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)交流回路中設(shè)備絕緣損壞引起的轉(zhuǎn)子接地故障;

        (3)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子磁極線圈本體絕緣損壞引起的轉(zhuǎn)子接地故障。

        3.2 某水電站1F水輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子接地故障排查

        轉(zhuǎn)子接地故障發(fā)生時(shí),該機(jī)組帶負(fù)荷運(yùn)行,監(jiān)控上位機(jī)報(bào)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子接地動(dòng)作信號后,運(yùn)行人員現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)機(jī)組發(fā)電機(jī)保護(hù)柜界面顯示“轉(zhuǎn)子一點(diǎn)低定值動(dòng)作、轉(zhuǎn)子一點(diǎn)高定值動(dòng)作”并觀察集電環(huán)無異常。查看實(shí)時(shí)參數(shù),顯示勵(lì)磁電壓為:278.13 V,接地電阻0.00 kΩ,接地點(diǎn)位置16.1。隨后,立即轉(zhuǎn)移負(fù)荷將機(jī)組解列停機(jī)。

        維護(hù)人員對機(jī)組保護(hù)裝置、轉(zhuǎn)子引線、勵(lì)磁直流回路電纜、滑環(huán)、碳刷、穿心螺桿絕緣子、發(fā)電機(jī)保護(hù)轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地回路、勵(lì)磁系統(tǒng)整流回路、勵(lì)磁變、接地碳刷、分別進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,情況如下:

        (1)發(fā)電機(jī)保護(hù)裝置檢查

        1)檢查1F機(jī)組發(fā)電機(jī)保護(hù)裝置,動(dòng)作報(bào)告顯示:轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地低定值動(dòng)作值0Ω,動(dòng)作延時(shí)為2002ms,接地點(diǎn)位置為16.1;轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地高定值動(dòng)作值0 Ω,動(dòng)作延時(shí)為6 002 ms,接地點(diǎn)位置為16.1。接地電阻為0.00 kΩ。

        2)微機(jī)保護(hù)裝置采樣檢查:微機(jī)保護(hù)裝置轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地保護(hù)電壓采樣精度檢查(表1)。裝置電壓采樣誤差符合要求(±3%)。

        表1 轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地采樣精度檢查

        3)保護(hù)邏輯檢查:輸入轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地高定值,19.9kΩ動(dòng)作,延時(shí)6 002 ms動(dòng)作,動(dòng)作正確;輸入轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地低定值,0.99 kΩ動(dòng)作,延時(shí)2 002 ms動(dòng)作,動(dòng)作正確。

        表2 轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地高定值檢查

        表3 轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地低定值檢查

        4)保護(hù)動(dòng)作信號與LCU核對正確。

        結(jié)論:保護(hù)裝置轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地保護(hù)檢查無異常。

        (2)相關(guān)部件檢查

        對發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子及勵(lì)磁直流電纜、滑環(huán)采用500 V絕緣搖表進(jìn)行絕緣測試,結(jié)果顯示絕緣電阻為0 Ω,初步判斷有接地故障。

        用吸塵器、吹風(fēng)機(jī)、破布等對機(jī)組滑環(huán)、碳刷進(jìn)行徹底檢查、清掃后,轉(zhuǎn)子帶勵(lì)磁電纜、滑環(huán)采用500 V絕緣搖表進(jìn)行絕緣測試,結(jié)果顯示絕緣電阻仍為0 Ω。

        將勵(lì)磁電纜與滑環(huán)分開,單獨(dú)對勵(lì)磁電纜進(jìn)行絕緣測試,結(jié)果顯示絕緣電阻為100 MΩ,勵(lì)磁電纜絕緣符合標(biāo)準(zhǔn)要求。勵(lì)磁電纜有破損接地的可能性被排除。

        對滑環(huán)和轉(zhuǎn)子進(jìn)行絕緣電阻測試,結(jié)果顯示絕緣電阻為0 Ω。

        經(jīng)過以上絕緣電阻試驗(yàn)、保護(hù)裝置試驗(yàn)綜合分析,初步判斷故障在滑環(huán)和轉(zhuǎn)子上的可能性較大。

        將滑環(huán)和轉(zhuǎn)子的連接線分開后,分別對轉(zhuǎn)子和滑環(huán)進(jìn)行絕緣電阻測試,結(jié)果顯示滑環(huán)絕緣電阻為100 MΩ,轉(zhuǎn)子絕緣電阻為0 Ω。由此將滑環(huán)絕緣破損的可能性排除,進(jìn)一步的將故障點(diǎn)鎖定在轉(zhuǎn)子上。

        拆除轉(zhuǎn)子引出線位置上擋風(fēng)板,進(jìn)入上擋風(fēng)板內(nèi)磁極安裝位置,逐個(gè)檢查磁極以及氣隙內(nèi)部情況,從目測檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯接地點(diǎn)和異常情況。

        從轉(zhuǎn)子輪轂上將轉(zhuǎn)子引線拆除分?jǐn)?,然后進(jìn)行了絕緣測試,經(jīng)測試,從滑環(huán)至斷開位置銅排引線的電阻值為100 MΩ,因此,可以斷定接地故障在轉(zhuǎn)子磁極上。

        (3)采用直流電壓和磁極對數(shù)正比法排查磁極。

        圖1 直流電壓和磁極對數(shù)正比法排查原理圖

        1)直流電阻測試儀測試(20 A)

        總電壓V1=11.05 V,負(fù)極對地V2=0.463 V。磁極個(gè)數(shù)N=24個(gè)。

        24/V1=X/V2,(X:為負(fù)極至接地點(diǎn)磁極個(gè)數(shù)),求得X=1.005個(gè)。

        2)直流焊接測試(50 A)

        總電壓V1=34.9 V,負(fù)極對地V2=3.93 V。磁極個(gè)數(shù)N=24個(gè)。

        24/V1=X/V2,(X:為負(fù)極至接地點(diǎn)磁極個(gè)數(shù)),求得X=2.702個(gè)。

        根據(jù)上述數(shù)據(jù)可以得知接地點(diǎn)在距負(fù)極引出線1~3個(gè)磁極范圍內(nèi),對應(yīng)磁極編號為1號、2號、3號。具體磁極方位需要將連接線拆除后再進(jìn)行下一步查找。

        3.3 結(jié)論

        本次“轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地”事件初步判斷為轉(zhuǎn)子負(fù)極引出線方向順時(shí)針1~3號磁極范圍內(nèi)出現(xiàn)接地現(xiàn)象,接地應(yīng)為磁極線圈與轉(zhuǎn)子鐵心接觸造成。檢修人員進(jìn)一步排查后確定為2號磁極負(fù)極引出線絕緣損壞與鐵心接觸引起接地故障。

        4 磁極線圈接地處理工藝

        4.1 處理方法選擇

        轉(zhuǎn)子磁極線圈接地一般為線圈絕緣損壞或老化造成,接地點(diǎn)隱秘,故障處理必須要將磁極拔出,然后進(jìn)行絕緣修復(fù)處理。根據(jù)懸吊式機(jī)組結(jié)構(gòu),拔磁極的傳統(tǒng)流程如圖2所示。

        按照傳統(tǒng)方式進(jìn)行處理,以及磁極線圈返廠修復(fù),至少需要工期27 d左右,對機(jī)組恢復(fù)至運(yùn)行狀態(tài)比較滯后。因此,如何縮短處理工期,讓機(jī)組盡快恢復(fù)運(yùn)行,成為首要考慮的技術(shù)難題。

        根據(jù)機(jī)組結(jié)構(gòu)和排查結(jié)論,可以確定采取機(jī)坑內(nèi)拔出磁極條件基本滿足:

        (1)電氣試驗(yàn)人員能夠通過試驗(yàn)手段,確定接地磁極位置;

        (2)根據(jù)上機(jī)架與轉(zhuǎn)子輪轂尺寸、空間范圍現(xiàn)場勘測,確保磁極滿足從機(jī)坑內(nèi)直接拔出條件;

        圖2 傳統(tǒng)處理工藝流程

        (3)磁極鍵采用冷打鍵方式,沒有復(fù)雜工藝;

        (4)磁極引線、磁極間連接線連接方式采用銅鉚釘配合錫焊進(jìn)行,滿足拆除、恢復(fù)的施工空間要求。

        綜合上述分析,機(jī)組磁極線圈一點(diǎn)接地采取機(jī)坑內(nèi)拔磁極方式進(jìn)行處理。

        4.2 處理程序

        (1)利用手拉葫蘆旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)子,使磁極避開上機(jī)架支腿,并方便施工;

        (2)測量相關(guān)數(shù)據(jù),固定轉(zhuǎn)動(dòng)部分使轉(zhuǎn)動(dòng)部分不得產(chǎn)生位移;

        (3)進(jìn)行拔磁極鍵工作;

        (4)利用橋機(jī)和手拉葫蘆將磁極吊出機(jī)坑;

        (5)進(jìn)行磁極稱重,記錄重量;

        (6)進(jìn)行磁極檢查、處理、試驗(yàn);

        (7)處理后進(jìn)行再次稱重,記錄重量;

        (8)吊入磁極,根據(jù)拆除前測量數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后初打鍵;

        (9)再次復(fù)測相關(guān)數(shù)據(jù),包括高程、圓度、垂直度等控制數(shù)據(jù),且應(yīng)滿足要求;

        (10)進(jìn)行最后打鍵工作;

        (11)進(jìn)行最后連線、絕緣工作;

        (12)按照上述方法處理完成后進(jìn)行整體試驗(yàn),滿足要求;

        (13)按照磁極兩次重量,計(jì)算轉(zhuǎn)子配重塊重量及配重位置,根據(jù)配重計(jì)算結(jié)果焊接配重塊。

        4.3 關(guān)鍵工藝控制

        此工藝可以不拆除其他任何主設(shè)備部件,可以減少工程量,但對尺寸控制的要求更為嚴(yán)格。因此,處理磁極的直徑、安裝高程、磁極鍵緊度、重量的控制為處理工藝控制重點(diǎn)。具體方法如下:

        (1)磁極的直徑。在轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)到處理工位后,測量磁極空氣間隙,并記錄。根據(jù)現(xiàn)場情況在定子基座上焊接Q235鋼塊高度大于200 mm,利用重錘和內(nèi)徑千分尺測量2號磁極至鋼塊距離L,并進(jìn)行記錄。磁極回裝后按照上述方法測量空氣間隙及距離L,兩測量數(shù)據(jù)與拆除前應(yīng)一致。

        (2)磁極高程。磁極的安裝高程由專門的磁極托塊固定,磁極托塊焊接在磁極鐵心T尾底部的下磁軛板上,拔磁極鍵前用塞尺檢查磁極鐵心與托塊的接觸面,0.02 mm塞尺不能塞入,可視間隙為0。

        (3)磁極鍵緊度。將主鍵涂抹好鋰基脂后插入鍵槽內(nèi),先用小錘均勻的敲緊后再用大錘按順序依次來回敲打,保證其緊度一致。磁極鍵按工藝分3次打緊,打緊后檢查主、副鍵組合縫之間的間隙,用0.02mm的塞尺檢查不能塞入,并用榔頭從側(cè)面左右敲擊主鍵,無松動(dòng)現(xiàn)象,說明鍵已打緊。

        (4)磁極重量控制。磁極重量控制關(guān)系到機(jī)組靜平衡,因此,在進(jìn)行修復(fù)處理前連同附件一起對磁極進(jìn)行稱重,修復(fù)后連同附件一起再次稱重,兩次重量分別為:354.8 kg、354.95kg。磁極鍵均更換為新磁極鍵,打緊后,磁極副件預(yù)留長度較拆除前分別長32 mm、16 mm、-13 mm、8 mm。根據(jù)磁極鍵尺寸,總重量為0.068kg??傇黾又亓繛?.218kg,基本視為無變化。

        5 新工藝應(yīng)用效果

        1F機(jī)組發(fā)生轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地后,經(jīng)過專業(yè)排查,并采用了基坑內(nèi)拔磁極處理的新工藝,機(jī)組投運(yùn)后運(yùn)行工況良好,瓦溫、振動(dòng)均滿足要求。

        單從處理工期分析,采用新工藝比常規(guī)處理的工期縮短了15 d,為機(jī)組提前投入運(yùn)行,提供了時(shí)間保障。從現(xiàn)場處理修復(fù)的費(fèi)用計(jì)算,新工藝比常規(guī)處理工藝節(jié)約約20萬元人民幣。

        6 結(jié)束語

        本文闡述了某水電站1F機(jī)組在出現(xiàn)轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地后,采用了不吊轉(zhuǎn)子,直接在機(jī)坑內(nèi)拔轉(zhuǎn)子磁極的處理工藝,使得故障點(diǎn)得到快速排除,機(jī)組提前投入運(yùn)行,其效果明顯,質(zhì)量滿足要求。經(jīng)過本次嘗試,從根本上驗(yàn)證了此類型水輪發(fā)電機(jī)在不拆除其他部件的條件下,直接在機(jī)坑內(nèi)進(jìn)行處理的工藝是可行的,值得同行借鑒。

        [1]中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局.GB/T8564-2003水輪發(fā)電機(jī)組安裝技術(shù)規(guī)范[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社.

        [2]陳文添.水輪發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地的分析與查找[J].廣西電力,2005,28(3):26-29.

        [3]蔡煒.水輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子絕緣故障原因及解決措施[J].中國新技術(shù)新產(chǎn)品,2011(8):111-112.

        TM312

        B

        1672-5387(2017)04-0060-03

        10.13599/j.cnki.11-5130.2017.04.018

        2016-11-30

        吳良春(1964-),男,工程師,從事流域梯級水電站生產(chǎn)技術(shù)與管理工作。

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