李 清
(湖北能源集團鄂州發(fā)電有限公司,湖北 鄂州 436032)
某電廠3號機組系東方汽輪機廠引進日立技術(shù)生產(chǎn)制造的N600-24.2/566/566型超臨界壓力、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、雙背壓、純凝汽式機組,該機組2009年投產(chǎn)后推力瓦溫度基本正常,然而到2015年12月份,該機組推力軸承工作瓦一局部瓦塊溫度高達105℃(110℃跳機),超溫嚴重已經(jīng)影響到了該機組的安全穩(wěn)定運行。為此本文對推力瓦塊溫度高的原因進行了分析并做出了相應(yīng)的處理。
該機組為斜面式推力軸承,由兩個旋轉(zhuǎn)推力盤和兩個推力瓦組成,旋轉(zhuǎn)推力盤構(gòu)成了軸承的前部和后部,推力瓦支承在箱體內(nèi),以使它們可以位于對著旋轉(zhuǎn)推力盤旋轉(zhuǎn)面的位置,旋轉(zhuǎn)推力盤表面經(jīng)機加工和研磨形成光滑的平面;兩側(cè)推力瓦基體為銅質(zhì)半圓環(huán),表面澆注有巴氏合金層,將推力瓦的巴氏合金表面分成10小塊,每一小塊表面沿推力盤旋轉(zhuǎn)方向刮出傾斜的坡度,使旋轉(zhuǎn)的推力盤和推力瓦之間形成油楔,推力瓦沿徑向切出扇形面和進油槽,徑向油槽在外端被擋住,以保持油槽內(nèi)的油壓。推力軸承的結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 推力軸承結(jié)構(gòu)Fig.1 Thrust bearing structure
汽輪機的軸向推力即整個轉(zhuǎn)子上的軸向推力,主要是各級軸向推力的總和,是由作用在動葉片上的軸向推力、作用在葉輪面上的軸向推力以及作用在軸的凸肩處的軸向推力3部分組成的,而承擔此推力的部件就是推力軸承;若軸向推力大于推力軸承的承載能力,推力軸承瓦溫將升高直至損壞,使轉(zhuǎn)子產(chǎn)生軸向移動,引起動靜部件接觸、磨損甚至破壞[3-4]。
該機組在2016年2月因推力瓦溫度高解體檢修前(負荷為590 MW),工作推力瓦各塊溫度測點溫度如下表1所示;從表1數(shù)據(jù)可看出P3點瓦塊溫度超過高報警值85℃而達104.3℃,超溫很嚴重。
表1 修前推力工作瓦塊對應(yīng)測點溫度 (單位:℃)Tab.1 Repair before the thrust pad work corresponding measuring point temperature
在該機組檢修解體推力軸承后發(fā)現(xiàn),各個工作推力瓦塊表面均有微小硬顆粒劃痕,巴氏合金均有受損,其中P3測點對應(yīng)的瓦塊磨損最為嚴重,分析P3測點對應(yīng)的瓦塊溫度高的原因是由于瓦塊與推力盤的接觸面積過大,使得瓦塊與推力盤的接觸面惡化,導(dǎo)致進油口處間隙過小,破壞了形成油膜潤滑的基本條件,使瓦面沒有充分油量冷卻而導(dǎo)致金屬表面局部干摩擦,這樣在轉(zhuǎn)子軸向力的作用下引起瓦溫高是必然的,如果這種狀態(tài)繼續(xù)發(fā)展,就會導(dǎo)致軸承合金熔化事故[5]。
在推力瓦的檢修過程中,既要保證各瓦塊之間的厚度差和不平行度,又要保證推力盤與推力瓦的接觸面積在設(shè)計范圍之內(nèi),因此應(yīng)采用正確的測量方法,即瓦塊合金面朝上,將瓦塊放平,使背部平面與平板全部接觸,移動瓦塊,千分表的最大跳動量即為該瓦塊的不平行度[6-7]。修前修后各推力瓦塊厚度、平行度數(shù)據(jù)如圖2~圖5所示。
圖2 修前瓦塊平行度Fig.2 Fix pad parallelism
圖3 修后瓦塊平行度Fig.3 Parallel repair pad
從圖2~圖5的檢修記錄數(shù)據(jù)可以看出,修前P3測點對應(yīng)的瓦塊內(nèi)外斜面厚度差分別為0.04 mm和0.01 mm,平行度分別為0.09 mm和0.06 mm,不符合內(nèi)外斜面的實際高低差標準0.23 mm和0.15 mm(該標準來源于圖6,對照推力瓦斜面加工尺寸圖,得出了該型機組推力瓦的斜面修刮驗收標準)。本次檢修針對此問題,在檢修過程中采取了如下消除措施。
(1)檢修人員清除推力瓦表面的異物或污物,然后對推力瓦塊進行壓紅丹研磨劃線修刮,在這個過程中要保證推力盤與推力瓦的接觸面積在設(shè)計范圍之內(nèi)達到70%。
圖4 修前瓦塊厚度(以25 mm的內(nèi)徑千分尺為基準)Fig.4 Before the repair pad
圖5 修后瓦塊厚度(以25 mm的內(nèi)徑千分尺為基準)Fig.5 After repair of pad thickness
圖6 推力瓦斜面加工尺寸圖Fig.6 Dimensions of thrust tile
(2)針對進油口處因間隙過小油膜受擠壓過薄問題,開大了推力瓦進油口處的進油囊,但是由于開大油囊的同時會增大推力盤與推力瓦的接觸面積,所以要注意保證推力盤與推力瓦接觸面積處于合理范圍之內(nèi)。
初始設(shè)計的RBF神經(jīng)網(wǎng)是不能夠正常工作的,需要采集適當?shù)臉颖緮?shù)據(jù)對網(wǎng)絡(luò)進行適當訓(xùn)練。較多的樣本數(shù)據(jù)可以更好地表現(xiàn)原始數(shù)據(jù)的特性,但會增大網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練時間;而過少的樣本數(shù)據(jù)不能反應(yīng)數(shù)據(jù)的原始特性,訓(xùn)練出來的網(wǎng)絡(luò)泛化性會降低,因此,樣本數(shù)的選擇應(yīng)能體現(xiàn)數(shù)據(jù)的特性且不宜過多。在0~20 mm全量程范圍內(nèi),根據(jù)間隙值均等分布的原則選取41個數(shù)據(jù)樣本點,并對其進行歸一化處理以方便RBF網(wǎng)絡(luò)計算,樣本數(shù)據(jù)如圖5所示。圖5中,選取樣本中均等分布的21個樣本點作為訓(xùn)練樣本,在網(wǎng)絡(luò)參數(shù)優(yōu)化學(xué)習(xí)時使用;選取其余20個樣本點作為測試集來驗證網(wǎng)絡(luò)對陌生樣本預(yù)測時的泛化性能。
通過對P3測點工作推力瓦塊的檢修,使厚度差、不平度幾乎達到設(shè)計標準,從該機組推力瓦檢修后運行情況來看,P3測點對應(yīng)的瓦塊溫度明顯地降低了不少,修后590 MW負荷下的推力瓦測點溫度見表2。
表2 修后工作推力瓦塊對應(yīng)測點溫度 (單位:℃)Tab.2 After the repair work corresponding thrust pad temperature
(1)針對機組在運行過程中突然出現(xiàn)正向推力瓦局部瓦塊溫度異常升高,通過原因分析,及時找出問題所在,發(fā)現(xiàn)是由于瓦塊與推力盤的接觸面積過大,使得瓦塊與推力盤的接觸面惡化,導(dǎo)致進油口處間隙過小,破壞了形成油膜潤滑的基本條件,從而使正向推力瓦溫異常升高。
(2)對照機組推力瓦的斜面修刮驗收標準進行了相應(yīng)的檢修工作。通過本次檢修的實踐探索和開機情況表明,對推力瓦塊斜面進行修拂、是消除推力軸承推力瓦塊溫度高的有效方法。
(3)汽輪機正常的運行離不開推力瓦,而推力瓦的瓦溫直接影響到汽輪機的正常運行;長久以來,有很多因為推力瓦溫度升高,造成了汽輪機工作效率低下和安全隱患的問題。因此本論文的研究成果具重要的現(xiàn)實意義。
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