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        100t高阻抗電弧爐泡沫渣工藝分析與優(yōu)化

        2017-05-02 11:58:17
        上海電氣技術(shù) 2017年1期
        關(guān)鍵詞:渣量碳量爐門

        盧 斌

        上海電氣上重鑄鍛有限公司 上海 200245

        泡沫渣是堿度在一定范圍內(nèi)的渣,允許埋弧操作,可以提高電能利用率。在泡沫渣中,充足的一氧化碳?xì)怏w溢出與擴(kuò)散使得鋼液熔池起泡。泡沫渣良好的埋弧效果可以降低電弧對爐襯的輻射作用,延長爐襯耐火材料的使用壽命,并有效防止鋼液對氮?dú)獾鹊奈鼩狻9╇娗€、爐渣堿度、渣量、配碳量、溫度、吹氧強(qiáng)度等因素都對泡沫渣的發(fā)泡質(zhì)量有重要影響。

        1 泡沫渣發(fā)泡原理

        電弧爐[1]冶煉的泡沫渣一般在熔化末期和氧化期形成,通過碳氧反應(yīng)生成一氧化碳,或向爐渣中噴入一定粒度的焦炭粉并以氧氣吹掃熔渣,反應(yīng)生成的一氧化碳分散于渣中,使熔渣發(fā)泡,實(shí)現(xiàn)爐渣的泡沫化[2]。

        在電爐條件下,爐渣泡沫化的氣體主要來源途徑有以下幾種: ① 吹入氧氣與碳作用,發(fā)生碳氧反應(yīng);② 渣中不穩(wěn)定氧化物與鋼中的碳反應(yīng);③ 渣中不穩(wěn)定氧化物與渣中的碳反應(yīng)。

        2 100t高阻抗電弧爐主要設(shè)備參數(shù)

        為了滿足大型鑄鍛件的產(chǎn)品需求,鑄鍛公司于2006年投產(chǎn)使用重機(jī)行業(yè)內(nèi)首臺100t級高阻抗偏心爐底電弧爐,該電弧爐主要技術(shù)參數(shù)如表1~表3所示。

        表1 100t電弧爐基本技術(shù)參數(shù)

        表2 100t電弧爐變壓器供電參數(shù)

        表3 100t電弧爐爐門自耗式炭氧槍機(jī)構(gòu)參數(shù)

        爐門炭氧槍機(jī)構(gòu)中,主氧槍最大流量為 20Nm3/min,爐壁第四孔下方配置小氧槍,氧槍和炭槍均可獨(dú)立控制。

        3 現(xiàn)有泡沫渣工藝與操作存在的問題

        根據(jù)電弧爐參數(shù),制定了100t電弧爐相應(yīng)的供電曲線工藝操作方法,如圖1所示。

        圖1 100t電弧爐供電曲線工藝操作方法

        在熔煉的不同階段,分別設(shè)置了相應(yīng)的輸入功率,以匹配起弧、穿井、氧化等需求。但是,在實(shí)際操作中,卻存在一些問題。

        從運(yùn)行效率和能耗看,經(jīng)多年的實(shí)際生產(chǎn)統(tǒng)計(jì),變壓器的功率因數(shù)cosφ為0.6~0.7,電弧爐的噸鋼電耗平均值為 560kWh,噸鋼電極消耗量為 4.5kg。功率因數(shù)cosφ、最大功率利用率C2和時(shí)間利用率tu依次如式(1)~式(3)所示:

        (1)

        (2)

        (3)

        式中:P為有功功率;U為變壓器二次電壓;I為電極電流;Pr為熔化期平均輸入功率;Po為氧化期平均輸入功率;Pe為變壓器額定功率;t1為上爐出鋼至下爐通電的間隔時(shí)間;t2為熔化時(shí)間;t3為精煉時(shí)間;t4為熱停工時(shí)間。

        結(jié)合實(shí)際運(yùn)行參數(shù),并經(jīng)統(tǒng)計(jì)取平均值,得到如表4所示的數(shù)據(jù)。

        表4 100t電弧爐數(shù)據(jù)

        當(dāng)功率因數(shù)cosφ=0.6時(shí),雖然時(shí)間利用率達(dá)到0.81,處于較高的水平,但是最大功率利用率只有0.50,遠(yuǎn)低于高功率高阻抗電弧爐功率利用率0.70的平均水平。優(yōu)化供電曲線、提高功率因數(shù)是非常關(guān)鍵的問題。當(dāng)功率因數(shù)提高到0.8時(shí),將會顯著提高有功功率,也即提高最大功率利用率。

        從電耗看,20世紀(jì)80年代,電弧爐功率水平不斷提高,工藝不斷優(yōu)化,電耗可以降低到400kWh/t,結(jié)合廢鋼預(yù)熱、煤氧噴吹等技術(shù),還可以將電耗降至350kWh/t[3]。雖然100t電弧爐使用方式不同于冶金行業(yè)的連續(xù)生產(chǎn),存在間斷性生產(chǎn)的特點(diǎn),加之產(chǎn)品對象復(fù)雜多變,客觀上存在電耗較高的不利因素,但是平均560kWh/t的電耗表明供電曲線、泡沫渣工藝存在不合理的情況。根據(jù)泡沫渣質(zhì)量保守估計(jì),若泡沫渣質(zhì)量良好,可以將電耗降低30kWh/t。

        泡沫渣工藝與操作不合理還造成了電極消耗量的增加。電極消耗量與電流的平方成正比,較大的電流會帶來較大的電極消耗量,因此要求輸入有功功率保證大電壓、小電流。大電壓會帶來電弧的拉長,長弧操作需要相匹配的泡沫渣技術(shù),進(jìn)而起埋弧作用。同時(shí),埋弧操作會形成對電極的有效包裹,降低電極在高溫環(huán)境下的氧化性損耗。

        除上述分析,在氧化階段,為去磷、去碳,會進(jìn)行過量的吹氧操作。由于沒有有效的泡沫渣操作,導(dǎo)致了鋼液的暴露,進(jìn)而造成鋼液過氧化、吸氣吸氮等。實(shí)際測定值顯示,針對氧化出鋼至精煉爐的鋼水,定氧儀器無法測出其含氧量,因?yàn)楹趿恳呀?jīng)超出儀器測定范圍。經(jīng)過預(yù)脫氧的鋼水氧含量也高于50mg/L,從而給后續(xù)的爐外精煉增加了時(shí)間,提高了難度。

        4 泡沫渣工藝優(yōu)化方法

        結(jié)合鑄鍛公司現(xiàn)有的設(shè)備、產(chǎn)品與參數(shù)設(shè)置,可以從幾方面進(jìn)行泡沫渣工藝優(yōu)化。

        4.1 爐渣堿度控制

        由于鑄鍛公司的產(chǎn)品對象中有較多對于硅成分的控制與要求,部分甚至要求小于0.05%,因此,渣中的二氧化硅含量很低。經(jīng)測定,熔化末期與氧化前期的堿度可以達(dá)到4.0及以上,即使在氧化期,堿度也一直高于3.0。許多研究都指出,堿度為2.0左右時(shí),發(fā)泡高度最高。堿度距離2.0的偏差越大,發(fā)泡高度就越低[4]。高堿度抑制了爐渣的發(fā)泡能力。同時(shí),高堿度帶來了極差的流動性,不僅產(chǎn)生不了一定高度與厚度的泡沫渣,甚至?xí)绊懽詣恿髟c脫磷,極端情況下會產(chǎn)生加入的氧化鈣有未溶解的情況。改善流動性的方式只能是不斷添加螢石,從而造成對爐襯的侵蝕。氧化中后期的過度吹氧,導(dǎo)致渣中氧化亞鐵含量急劇增加,也會抑制熔渣的表面張力,使發(fā)泡高度和壽命下降。從堿度角度看,現(xiàn)有的造渣工藝并不能保證造出良好的泡沫渣。利用現(xiàn)場觀察法,可以得出結(jié)論,大電壓配電操作導(dǎo)致了電弧光的裸露,電弧爐冶煉全過程都有嚴(yán)重的弧光反射至爐襯,且通電時(shí)期聲響持續(xù)在110db左右。

        基于堿度的需求,需要對現(xiàn)有的熔渣進(jìn)行重新配比,以堿度2.0為目標(biāo),在熔氧的不同階段進(jìn)行靈活調(diào)配[5]。100t電弧爐為純氧化法冶煉,需進(jìn)行偏心爐底留鋼留渣操作,合理的堿度控制不會造成鋼水中回硅的情況發(fā)生。

        4.2 渣量的控制與添加

        大渣量是形成泡沫渣高度和厚度的必要條件。沒有大渣量,就沒有泡沫渣高度。泡沫渣質(zhì)量不好,也就達(dá)不到埋弧要求。渣量與泡沫渣是線性關(guān)系,大渣量對于冶煉的各個階段都有好處。5%的渣量對于泡沫渣的形成至關(guān)重要,同時(shí)流渣與添渣的操作時(shí)機(jī)也非常重要。雖然當(dāng)前操作時(shí)有渣量添加,但是由于過早流渣、多次脫磷流渣,會使泡沫渣的高度和厚度得不到保證。熔化末期、氧化前期的低溫熔渣總量控制對于泡沫渣的形成較為關(guān)鍵,而氧化后期的泡沫渣則直接關(guān)系到升溫速度與熱效率利用,無論是采取照料配比,還是發(fā)泡劑添加,都可以隨料進(jìn)行3%左右的裝料入爐[6]。

        4.3 爐門氧炭槍的合理使用

        如表3所示,100t電弧爐配備的是爐門炭氧槍和爐壁小氧槍。在實(shí)際冶煉操作中,爐門炭氧槍存在較多問題。

        渣中的氧化亞鐵含量對泡沫渣的效果起重要作用,渣中20%的氧化亞鐵含量可以保證泡沫渣質(zhì)量,如圖2所示。由于配料中沒有配入氧化鐵皮,在熔氧結(jié)合階段,渣中的氧化亞鐵含量只有10%左右,即使配備較大的渣量也不能保證泡沫渣的有效形成。要增加渣中的氧化亞鐵,只能通過爐門吹氧。爐門自耗式氧槍在實(shí)際使用中發(fā)揮不出真正的作用,原因是液壓式氣動操作模式使精確控制氧槍變得困難,無論是角度控制、長度控制,還是搖擺控制,都不能得到及時(shí)、準(zhǔn)確的預(yù)期效果,達(dá)不到大強(qiáng)度供氧形成泡沫渣的要求,也不能產(chǎn)生脫碳去磷的效果。在氧化中后期,隨著進(jìn)一步的脫磷要求,一般要求小于0.003%的磷含量。由于渣量減少、堿度降低,強(qiáng)吹氧導(dǎo)致鋼液過氧化與渣乳化,渣黏度降低,沒有明顯的脫碳反應(yīng),時(shí)常還有跑鋼的情況發(fā)生。事實(shí)上,更多的脫碳任務(wù)依靠爐壁小氧槍持續(xù)供氧完成。不合理的氧槍使用還帶來了頻繁的氧槍更換,耗費(fèi)了大量的人力與熱能。

        圖2 供氧強(qiáng)度與泡沫渣高度的關(guān)系

        炭槍的使用也不盡合理,當(dāng)前的電爐噸鋼炭粉消耗為7kg左右,在實(shí)際觀察中發(fā)現(xiàn),炭槍只有約20°的操作角度,一方面導(dǎo)致電弧光下方區(qū)域燒損,另一方面導(dǎo)致第四孔除塵將炭粉吸走。

        可見,炭氧槍的不合理使用形成不了良好的泡沫渣,并會造成能耗損失。因此,需要對現(xiàn)有的爐門自耗式氧槍進(jìn)行結(jié)構(gòu)改造,甚至完全改造為水冷式超聲速氧槍。即使不進(jìn)行改造,也要在炭氧槍的操作技術(shù)上進(jìn)行改進(jìn),控制好操作角度,改善供氧操作,結(jié)合脫碳與脫磷任務(wù),合理造渣[7-8]。

        4.4 配碳量的優(yōu)化

        由于現(xiàn)有工藝將100t電弧爐定位為化鐵爐,更多關(guān)注終點(diǎn)碳與磷的控制,因此忽略了對配碳量和脫碳量的要求。此外,爐門氧槍作用小,也使得爐前操作人員不習(xí)慣高配碳量操作,會造成出鋼等脫碳的現(xiàn)象。現(xiàn)有的爐前配碳量只能通過15%~20%的生鐵帶入,熔清碳只有0.50%左右,甚至更低。加之爐門炭槍的效果不佳,因此缺少了大量一氧化碳?xì)怏w的來源,爐渣無法被氣體分散成泡沫狀。在現(xiàn)有基礎(chǔ)上,可以進(jìn)一步提高配碳量至0.80%,甚至更高。提高配碳量的方法相對簡單,將現(xiàn)有的廢舊電極加工成50~100mm電極塊隨料入爐即可。由此可見,合理利用廢舊物資、降低能耗也是一個重要課題[9-10]。

        5 結(jié)束語

        對實(shí)際生產(chǎn)中泡沫渣的分析、持續(xù)改進(jìn)是一個長期且重要的課題。影響泡沫渣質(zhì)量的因素很多,對于鑄鍛公司100t電弧爐而言,堿度、渣量、吹氧與配碳控制是比較突出、需要改進(jìn)的主要問題。

        在高功率電弧爐使用中,泡沫渣技術(shù)是一項(xiàng)成熟、關(guān)鍵的技術(shù),泡沫渣質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響冶煉的能耗與質(zhì)量。

        [1] 胡博,鄭飛,于威威,等.電弧爐自動加料車的設(shè)計(jì)與試驗(yàn)[J].機(jī)械制造,2015,53(7): 37-40.

        [2] 王新江.現(xiàn)代電爐煉鋼生產(chǎn)技術(shù)手冊[M].北京: 冶金工業(yè)出版社,2009.

        [3] 錢永輝.豎式電爐廢鋼預(yù)熱工藝[J].現(xiàn)代冶金,2010,38(6): 34-35.

        [4] 沈才芳,孫社成,陳建斌.電弧爐煉鋼工藝與設(shè)備[M].2版.北京: 冶金工業(yè)出版社,2001.

        [5] 上海五鋼有限公司.電爐煉鋼500問[M]. 2版.北京: 冶金工業(yè)出版社,1999.

        [6] 董中奇,時(shí)彥林.電弧爐煉鋼工[M].北京: 化學(xué)工業(yè)出版社,2012.

        [7] 魏鑫燕,朱榮,劉立德,等.100t轉(zhuǎn)爐氧槍的優(yōu)化設(shè)計(jì)[J].冶金設(shè)備,2011(4): 14-17,63.

        [8] GATES L, FUJIMOTO K, OKADA Y, et al. Installation of Praxair’s CoJet?Gas Injection System at Sumikin Steel and other EAFs with Hot Metal Charges[C]. AISTech 2008 Iron & Steel Technology Conference and Exposition, Pittsburgh,2008.

        [9] 張靈芳,陳永波,宋雷鈞,等.AP1000主管道大鍛件研究[J].裝備機(jī)械,2013(2): 14-18.

        [10] 張伯明.再議鑄造的能耗[C].2010全國機(jī)電企業(yè)工藝年會,上海,2010.

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