張西巍,儲招節(jié),陸 勇,郭 明,羅以東
(安徽華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 技術(shù)中心,馬鞍山 243061)
基于上位機和PLC的泵房多種控制解決方案及應(yīng)用
張西巍,儲招節(jié),陸 勇,郭 明,羅以東
(安徽華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 技術(shù)中心,馬鞍山 243061)
華菱汽車在新生產(chǎn)基地建設(shè)中在水泵房采用了上位機+PLC的自動化集中控制系統(tǒng)設(shè)計,并針對其內(nèi)多個系統(tǒng)不同的工藝和生產(chǎn)需求采用了不同的自動化控制解決方案,分區(qū)控制、集中管理,提高了系統(tǒng)的自動化程度,保證了所有設(shè)備根據(jù)生產(chǎn)和工藝需要自動調(diào)節(jié)、控制,保證最佳運行狀態(tài),方便統(tǒng)一調(diào)度和集中管理,實現(xiàn)無人值守,同時節(jié)約了能源,取得了較好的經(jīng)濟效益。
水泵房;上位機+PLC;多種解決方案;PID恒壓控制;壓力帶
水泵房一直是重型汽車制造廠生產(chǎn)公用設(shè)施中一個重要的環(huán)節(jié),以往的水泵房沒有集中控制系統(tǒng),主要采用單一繼電器加接觸器的方式,由人工手動控制,這種控制方式自動化程度低,水泵的啟停及選擇切換等均需要人工完成,也做不到根據(jù)水位、壓力等參數(shù)自動啟停水泵;在管理上相當落后,水泵的管理、記錄和統(tǒng)計等都是手工完成,這已經(jīng)遠遠不能滿足現(xiàn)有設(shè)備安全穩(wěn)定運行、生產(chǎn)工藝要求及發(fā)展的需要,也極大的影響了水泵房系統(tǒng)的管理和經(jīng)濟效益的提高。
為此,華菱汽車在新生產(chǎn)基地建設(shè)中在水泵房采用了上位機+PLC+儀表、傳感器的自動化集中控制系統(tǒng)設(shè)計,并針對其內(nèi)多個系統(tǒng)不同的工藝和生產(chǎn)需求采用了不同的自動化控制解決方案,分區(qū)控制、集中管理,不僅有效的實現(xiàn)了資源共享,也提高了人員對設(shè)備的綜合調(diào)度能力,同時為公司信息化系統(tǒng)提供了數(shù)據(jù)采集依據(jù),保證了所有設(shè)備根據(jù)生產(chǎn)需要自動調(diào)節(jié)和控制,保證了設(shè)備的最佳運行狀態(tài),實現(xiàn)了無人值守,并確保安全運行。系統(tǒng)運行平穩(wěn)故障率低,也降低了運營成本和能耗,取得了較好的經(jīng)濟效益。
水泵房自動化集中控制系統(tǒng)采用主控PLC+上位機的控制方式,由上、下位機組成主從式控制系統(tǒng),通過以太網(wǎng)進行數(shù)據(jù)交換,設(shè)自動、手動兩種基本操作模式。
下位機PLC作為主要邏輯控制單元,選用AB CompactLogix 1769-L35E PLC,完成數(shù)據(jù)采集、狀態(tài)判斷、邏輯控制和信號輸入輸出等功能;系統(tǒng)上位機選用DELL公司產(chǎn)品,通過連接主控PLC的通訊模塊,上位機能夠?qū)Ω鞅媒M進行聯(lián)鎖控制、集中顯示整個泵站設(shè)備的工作狀態(tài)、各系統(tǒng)的液位、壓力等參數(shù)及故障報警,完成采集數(shù)據(jù)信息的存儲、分析處理,并用于狀態(tài)和現(xiàn)場操作顯示、運行參數(shù)顯示及I/O狀態(tài)顯示等功能(如圖1所示)。二者結(jié)合實現(xiàn)了對水泵房系統(tǒng)的實時監(jiān)控,這種控制系統(tǒng)充分利用了上位機和PLC的各自特點,實現(xiàn)了優(yōu)勢互補,具有很高的性價比。
圖1 上位機界面圖
同時在現(xiàn)場電氣柜上配置操作按鈕、警報燈、狀態(tài)燈等電氣元件,根據(jù)實際情況或維修需要,可實現(xiàn)就地操作,大大提高了水泵房自動化系統(tǒng)運行的可靠性。系統(tǒng)內(nèi)配備以太網(wǎng)交換機,系統(tǒng)數(shù)據(jù)能經(jīng)交換機通過光纖傳至中控室,實現(xiàn)遠程監(jiān)控。
圖2 系統(tǒng)架構(gòu)圖
系統(tǒng)控制對象為水泵,其中包含多系統(tǒng)的各類水泵,如消防水系統(tǒng)、焊裝循環(huán)水系統(tǒng)、涂裝循環(huán)水系統(tǒng)、空壓機循環(huán)水系統(tǒng)等,各系統(tǒng)之間相互獨立,每組水泵參數(shù)功率均不一致,工藝設(shè)計要求不同,啟動方式也略有不同,統(tǒng)一設(shè)計為:水泵功率小于18.5kW(不含18.5kW)的直接啟動,水泵功率18.5kW~37kW為星-三角起動,水泵功率37kW以上(含37kW)為軟起動器啟動,部分特別要求的采用變頻器方式啟動。每組泵體都配有獨立的閥門,管路經(jīng)分支后匯總成一個主管,當泵組中的一個管路或是泵體發(fā)生故障時,可繼續(xù)啟用其他相關(guān)泵組,而不至于給水中斷,導致末端設(shè)備停機(如圖2所示)。
系統(tǒng)在自動狀態(tài)下,可實現(xiàn)無人值守,由上位機監(jiān)控顯示整體工作狀態(tài)、系統(tǒng)參數(shù)顯示及設(shè)置等,PLC檢測水位、壓力、溫度等信號,自動完成各泵組啟停、水池補水及冷卻塔風機、噴淋泵啟停等操作,泵房內(nèi)每個系統(tǒng)都根據(jù)各自的工藝生產(chǎn)要求和工藝特殊性,采用了不同的自動化控制方案。
2.1 消防水系統(tǒng)控制
消防水系統(tǒng)是整個泵房所有泵組中要求最高、相對復雜的系統(tǒng),由獨立的消防水池、超聲波液位計、穩(wěn)壓泵(2臺)、消防主泵(2臺)、壓力傳感器、電接點壓力表、變頻器等組成。
系統(tǒng)采用了2套自動控制模式,正常情況下,系統(tǒng)采用PID恒壓控制模式控制穩(wěn)壓泵和主泵,PLC通過管道壓力傳感器的反饋,利用變頻器控制穩(wěn)壓泵,恒定管道壓力在0.82MPa,如果出現(xiàn)壓力低于0.72MPa,PLC再啟動主泵進行補壓(如圖3所示);當壓力傳感器或PID控制故障時,PLC自動切換到利用電接點壓力表上下限壓力帶的方式來控制管道壓力;另在自動控制模式失效的情況下,還可以通過現(xiàn)場或者遠程手/自切換開關(guān)將系統(tǒng)轉(zhuǎn)為手動控制,這樣就完全保證了消防系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。
圖3 PID恒壓控制系統(tǒng)圖
系統(tǒng)還采用二路供電,兩套系統(tǒng)對立供電方式控制,設(shè)雙電源自動切換裝置。當一路供電故障或斷電時,另一路自動切換投入工作。
2.2 焊裝循環(huán)水系統(tǒng)
焊裝循環(huán)水系統(tǒng)主要用于焊機的冷卻循環(huán)水,支管多、水質(zhì)要求高,采用閉式水循環(huán)系統(tǒng),即循環(huán)水管路為封閉的,使用純水作為介質(zhì),僅通過閉式冷卻塔冷卻(不設(shè)水池),由臥式循環(huán)水泵(3臺)、電接點壓力表、軟啟動器等組成。
圖4 焊裝循環(huán)水控制系統(tǒng)圖
這三臺主泵設(shè)定為兩用一備,按時間順序互為主從,均通過軟啟動器啟動,采用電接點壓力表上下限壓力帶方式控制,即系統(tǒng)管道壓力控制在0.35MPa~0.25MPa之間,當實際值低于0.25MPa時,系統(tǒng)啟動1臺泵至工頻,如果壓力仍然不夠,系統(tǒng)會自動啟動后續(xù)的1臺泵,直到壓力值達到或超出上限壓力,系統(tǒng)則逐步停止后面的泵??諌簷C循環(huán)水系統(tǒng)也采用了同樣方式(如圖4所示)。
2.3 涂裝循環(huán)水系統(tǒng)
涂裝循環(huán)水系統(tǒng)主要用于車間內(nèi)設(shè)備空調(diào)冷卻循環(huán)水,采用開式循環(huán)系統(tǒng),即循環(huán)水管路經(jīng)過循環(huán)水池和橫流式冷卻塔,使用市政用水,由立式循環(huán)水泵(2臺)、電接點壓力表、軟啟動器等組成。
組內(nèi)兩臺主泵設(shè)定為一用一備,按時間順序互為主從,均通過軟啟動器方式啟動,采用電接點壓力表上下限壓力帶方式控制,即系統(tǒng)壓力控制在0.4MPa~0.3MPa之間,當實際值低于0.3MPa時,系統(tǒng)啟動1臺泵至工頻,管道主管壓力上升,直到壓力值達到或超出上限壓力,系統(tǒng)停泵,如一直未能滿足壓力要求,系統(tǒng)水泵一直運行。
2.4 其他功能
冷卻塔啟停:PLC根據(jù)工藝生產(chǎn)所需設(shè)定溫度進行冷卻塔自動啟??刂疲鐚嶋H溫度值高于設(shè)定值,則逐步增加冷卻塔的開啟數(shù)量,如實際值低于設(shè)定值,則逐步減少冷卻塔的開啟數(shù)量;控制冷卻塔時,會同時控制其進水管道閥門的開啟和關(guān)閉,要與循環(huán)水泵的開啟互為聯(lián)鎖關(guān)系;其中閉式冷卻塔還依據(jù)管道溫度情況,適時自動啟停噴淋泵以增強冷卻效果。
液位控制:通過超聲波液位傳感器對各水池液位進行實時監(jiān)測,當水池液位處于低液位時,調(diào)節(jié)氣動閥門的開關(guān),自動補水,使水位控制在相應(yīng)液位值區(qū)。當水池液位低于警戒值時,停用所有水泵,并進行聲光報警。
水泵運行管理:根據(jù)水泵運行時間平衡原則,自動實現(xiàn)水泵的輪換工作,避免同一水泵長期使用,而其他水泵閑置,延長水泵運行壽命。
本系統(tǒng)在華菱汽車新生產(chǎn)基地中的實際應(yīng)用,完全改變了原有的水泵手動控制、管理落后、信息傳遞不暢的局面,基于上位機+PLC的自動化系統(tǒng)運行多種控制方案控制靈活,根據(jù)各工藝生產(chǎn)的不同需求自如分系統(tǒng)獨立控制、集中管理,編程、修改、調(diào)試方便,大大縮短了調(diào)試時間,提高了系統(tǒng)的自動化程度,降低了硬件的復雜程度,系統(tǒng)運行平穩(wěn),故障率低,提高了運行效率,實現(xiàn)了無人值守,降低了運營成本,提高了設(shè)備運轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性、可靠性和安全性,方便統(tǒng)一調(diào)度和集中管理,節(jié)約了能源,取得了較好的經(jīng)濟效益,水泵房自動化集中控制多種解決方案也成為現(xiàn)代化汽車制造企業(yè)規(guī)劃建設(shè)的發(fā)展趨勢。
[1] 毛開清,汪祥支,馬明,等.基于PLC的發(fā)動機試驗室水泵房自動化設(shè)計[J].自動化應(yīng)用,2014(11):39-40.
[2] 吳同性.基于PLC及以太環(huán)網(wǎng)平臺的井下中央泵房自動化系統(tǒng)設(shè)計[J].煤炭技術(shù),2010,29(5):45-46.
[3] 陳敏.基于PLC控制的泵房自動化改造[J].凈水技術(shù),2014, 33(A01):177-181.
[4] 周力.基于PLC的變頻恒壓供水模糊控制系統(tǒng)設(shè)計[J].機電工程,2005,22(3):14-17.
A variety of control solutions and application of pumping station based on host computer and PLC
ZHANG Xi-wei, CHU Zhao-jie, LU Yong, GUO Ming, LUO Yi-dong
TB495
:B
1009-0134(2017)03-0032-03
2016-11-30
張西?。?987 -),男,安徽馬鞍山人,工程師,本科,主要從事汽車工廠機電自動化控制系統(tǒng)及工廠信息化系統(tǒng)的設(shè)計和開發(fā)。