【摘要】在江西姚坊泵站安裝中,通過測量機(jī)組尺寸計算出抗重螺栓高度加快安裝速度,通過氧氣乙炔烘烤軸法解決機(jī)組擺度問題,從而在較緊的工期內(nèi)高質(zhì)量完成安裝工作。
【關(guān)鍵詞】立式水泵機(jī)組;安裝;解決關(guān)鍵問題
在長期從事中大型立式軸流泵及其配套電機(jī)的運行維護(hù)及檢修工作過程中,經(jīng)歷過較多疑難問題,現(xiàn)取一例,僅作為個人粗淺的技術(shù)思考及總結(jié)。
首先簡單介紹一下工程概況。江西省萬年縣姚坊排澇站地處于鄱陽湖湖濱地區(qū)的梓阜聯(lián)圩內(nèi),座落于萬年縣西北部、鄱陽湖東南岸。姚坊大站裝機(jī)容量為4×900 kW。姚坊泵站位于江西萬年縣湖云鄉(xiāng)境內(nèi),承擔(dān)萬年縣梓埠聯(lián)圩區(qū)內(nèi)十萬畝農(nóng)田的排澇和灌溉任務(wù),擔(dān)負(fù)著四萬人民群眾的生命財產(chǎn)安全。該站經(jīng)過多年的運行,設(shè)備陳舊,配套設(shè)施落后,暴露出很多問題。2007年經(jīng)江西省水利廳批準(zhǔn),決定對姚坊泵站進(jìn)行改造增容。姚坊泵站改造后選用無錫水泵廠生產(chǎn)的四臺套1600ZLQ9.5-8型立式全調(diào)節(jié)軸流泵,配套900kW TL900/2150型立式同步電機(jī)。拆除舊機(jī)組后仍使用原來的水泵、電機(jī)基礎(chǔ)以及進(jìn)出水流道。經(jīng)過長期投運,已達(dá)到設(shè)備輪換修試年限,由本單位中標(biāo)進(jìn)行2臺套主機(jī)組設(shè)備大修工作。在實施檢修的過程中,主要遇到以下幾個方面的困難。
1、檢修的主要困難
第一、時間緊迫。由于梓埠聯(lián)圩區(qū)“桃花汛”出現(xiàn)的比較早,2臺套機(jī)組的檢修時間壓縮到兩個月左右。
第二、由于設(shè)備運行環(huán)境較為惡劣,加之管理單位運行維護(hù)工作不到位,導(dǎo)致水泵泵體部分氣蝕現(xiàn)象較為嚴(yán)重、下導(dǎo)軸承及水導(dǎo)軸承部件大面積磨損。返廠重新加工消耗很多時間,嚴(yán)重影響工程的進(jìn)度。
第三、在安裝過程中,1臺機(jī)組盤車發(fā)現(xiàn)電機(jī)下導(dǎo)、水導(dǎo)擺度值過大(0.5mm以上),下導(dǎo)擺度數(shù)值偏向在電機(jī)軸槽一側(cè)。同時發(fā)現(xiàn)每拔套一次推力頭,下導(dǎo)擺度就變化一次,絕緣墊就要處理一次,即每拔套一次推力頭,鏡板面與軸線的垂直度就要反生變化。
2、如何克服困難
施工單位統(tǒng)籌安排,科學(xué)調(diào)度,大膽使用新技術(shù)、新方法,嚴(yán)格把好進(jìn)度關(guān),質(zhì)量關(guān),在計劃工期內(nèi)圓滿完成安裝工作?,F(xiàn)總結(jié)以下幾點檢修心得:
一、施工單位前期做了深入細(xì)致的情況診斷,針對可能發(fā)生的狀況,編制了詳盡的施工組織計劃書。在進(jìn)入施工現(xiàn)場后,立即對其各關(guān)鍵部位尺寸進(jìn)行了仔細(xì)的測量。
一方面,通過測量來檢驗水泵、電機(jī)廠家產(chǎn)品的尺寸是否與圖紙一致,是否與現(xiàn)場土建的尺寸相配合。
另一方面,通過測量相關(guān)方面的尺寸來計算電機(jī)抗重螺栓的高度,以此來高效、高質(zhì)的縮短檢修回裝的時間。一般的安裝,都是將抗重螺栓調(diào)整到螺紋行程的一半位置,在進(jìn)行推力瓦水平和抗重的時候,結(jié)合電機(jī)磁場中心的要求,對各抗重螺栓進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。這種方法需要進(jìn)行反復(fù)的調(diào)整,回裝速度較慢。在本次安裝中,采用精密的計算得到抗重螺栓的安裝高度。
二、針對每拔套一次推力頭下導(dǎo)擺度就變化一次的情況,通過認(rèn)真分析,基本可以推斷是由推力頭與主軸配合較松、電機(jī)軸彎曲、推力頭底面與軸線不垂直等諸多因素造成。鑒于工期要求緊、機(jī)組缺陷較嚴(yán)重等情況,經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主代表商議,一致建議安裝單位現(xiàn)場處理。
首先,分別在推力頭內(nèi)圓、軸外圓刷兩遍洋干漆,調(diào)整配合公差,盡量改善裝配條件,然后進(jìn)行壓裝。
其次,根據(jù)電機(jī)的下導(dǎo)擺度大多處在電機(jī)槽的一側(cè),分析認(rèn)為這種現(xiàn)象由于加工和運輸電機(jī)軸時,都是將鍵槽向上,造成因軸自重而產(chǎn)生撓度,長時間如此就會產(chǎn)生軸的微變形;泵軸也是由于較長時間的橫放在廠房內(nèi),其撓度產(chǎn)生永久變形導(dǎo)致軸微彎,在安裝后產(chǎn)生較大擺度。
針對這種情況,安裝單位通過分析大膽采用新方法——氧氣乙炔烘烤軸法,來解決由于軸微彎而產(chǎn)生的擺度。其主要步驟為:
(1)選點:用氧氣乙炔烘烤法,其烘的方位是擺度點的對應(yīng)點,在上油缸底部的電機(jī)軸頸處選取一點。
(2)烘烤程度:一般將軸烘至橘紅色,并在下導(dǎo)軸頸處的擺度點上架設(shè)一只百分表來監(jiān)視烘烤偏移值,烘烤時,軸受熱膨脹,擺度點的百分表向擺度方向偏移,偏移量通常是擺度值的5倍左右(即若下導(dǎo)擺度為0.5mm左右的擺度,烘到百分表讀數(shù)為+2.5mm左右則停止)。
(3)冷卻:用濕毛巾和自制水槍對準(zhǔn)加熱點澆水冷卻,直至軸頸處溫度下降至常溫為止,此時百分表讀數(shù)逐漸變小,最后將接近原值。
(4)盤車:兩個小時后,待電機(jī)軸或泵軸完全冷卻后,即可重新盤車測量擺度。
(5)擺度校正:若偏差較?。ㄏ嗖顜捉z左右),則可通過傳統(tǒng)的方法或千斤頂反頂法進(jìn)行調(diào)整;若偏差仍較大,可以再烘一次,烘的點在原烘的點向聯(lián)軸器側(cè)方向位移一個標(biāo)段即可。
同樣處理水導(dǎo)軸承擺度時,是在聯(lián)軸器與泵軸的結(jié)合處也就是聯(lián)軸器的下方軸頸處進(jìn)行烘烤。唯一不同的是烘烤倍數(shù)是8倍左右(即若水導(dǎo)擺度有1mm,烘時百分表讀數(shù)在8mm左右)。
采用烘烤要注意:1、烘烤時要做好人身設(shè)備安全工作,特別是下導(dǎo)擺度的處理,由于烘烤時溫度高,操作空間狹小,定轉(zhuǎn)子線圈裸露等,因此滅火器材應(yīng)準(zhǔn)備充分,定轉(zhuǎn)子線圈做防火保護(hù),操作人員應(yīng)持證上崗、操作謹(jǐn)慎,相關(guān)工作人員要配合到位。2、原始擺度數(shù)值要準(zhǔn)確,烘烤過程中百分表監(jiān)視要準(zhǔn)確,避免重復(fù)作業(yè)或方法失敗,造成不必要的損失。
通過對安裝過程中關(guān)鍵問題的有效快速處理,項目部按時保量的完成了安裝工作。
結(jié)論
以上為個人工作中的一次施工經(jīng)歷,雖然處理了一些特殊問題,但也暴露出個人能力以及技術(shù)方面的許多不足,深刻認(rèn)識到學(xué)無止境的含義。經(jīng)過后期回顧學(xué)習(xí),請教資深工程技術(shù)專家等方法,做出上述的總結(jié),不足之處,敬請批評指正。