【摘要】立式水輪發(fā)電機組風(fēng)罩內(nèi)透平油霧重,主要是上導(dǎo)和推力抽承甩油及油霧外溢引起,嚴(yán)重時會影響機組的運行性能并威脅機組安全。通過對福堂電站水輪發(fā)電機組的上導(dǎo)、推力油槽甩油和油霧外溢情況分析處理的過程介紹,希望能對其他電站的同類型機組出現(xiàn)相同情況時有一定的借鑒意義。
【關(guān)鍵詞】上導(dǎo);推力軸承;甩油;油霧;處理
1、前言
福堂電站位于四川省阿壩州汶川縣境內(nèi),是岷江上游梯級開發(fā)繼映秀灣電站、太平驛電站上的第三個梯級電站;電站距離成都市111km。電站為單一發(fā)電樞紐工程。電站由首部樞紐、引水系統(tǒng)和廠區(qū)樞紐三部分組成。電站為徑流引水式;枯水期運行時水庫具有不完全日調(diào)節(jié)能力;電站設(shè)計水頭為159.3m,最大工作水頭184.02m,最小工作水頭146.10m,發(fā)電引用流量為251m3/s,裝機容量為4×90MW,保證出力為133.4MW(P=95%),設(shè)計多年平均發(fā)電量為22.7億kWh,年利用小時數(shù)為6305h。水輪機型號為HLD307-LJ-290,額定出力92.3MW,轉(zhuǎn)速為272.7r/min。發(fā)電機型號為SF90-22/6000,單機容量90MW /105.88MVA,額定功率因數(shù)0.85(滯后),額定電壓13.8kV。
2、設(shè)備甩油現(xiàn)象
福堂電站的發(fā)電機上導(dǎo)和推力軸承為組合式軸承結(jié)構(gòu),整體布置在轉(zhuǎn)子上方,上導(dǎo)和推力軸承合用一個油槽,下導(dǎo)軸承單獨布置在轉(zhuǎn)子下方,電站自2004年1月至7月四臺機組相繼投運發(fā)電,投運后不久,運行過程中發(fā)現(xiàn)發(fā)電機風(fēng)罩內(nèi)即上導(dǎo)、推力軸承油槽蓋板上集油嚴(yán)重,風(fēng)罩內(nèi)油霧重,透平油氣味大,發(fā)電機轉(zhuǎn)子滑環(huán)及支架碳粉吸附多,碳刷打火頻繁,轉(zhuǎn)子絕緣值下降。在夏季環(huán)境溫度高的時候尤為突出,維護人員需要經(jīng)常清潔風(fēng)罩內(nèi)的油槽蓋和轉(zhuǎn)子滑環(huán),以保證機組的安全運行。
3、通過運行觀察和分析,可能造成的主要危害
3.1 風(fēng)罩內(nèi)大量集油,溫度越高,油霧越大,油霧混合碳粉污染轉(zhuǎn)子滑環(huán)和轉(zhuǎn)子支架,造成轉(zhuǎn)子絕緣降低,嚴(yán)重時造成轉(zhuǎn)子正、負(fù)極短路,危害發(fā)電機安全運行,油霧混合碳粉吸附于風(fēng)洞內(nèi)壁,造成污染,維護清潔難度大。
3.2 長期甩油加上油霧外溢,造成蓋板大量集油,進一步滲漏到發(fā)電機風(fēng)洞內(nèi),嚴(yán)重污染發(fā)電機運行環(huán)境,油霧受冷卻風(fēng)流的帶動,易吸附于發(fā)電機定、轉(zhuǎn)子線圈上,影響發(fā)電機散熱,腐蝕發(fā)電機絕緣,降低發(fā)電機絕緣強度,減短發(fā)電機使用壽命,嚴(yán)重時還降低發(fā)電機效率。
3.3 透平油產(chǎn)生的油霧冷凝后形成油滴,對橡膠制品具有較強的腐蝕性,被油霧污染的線纜絕緣會因老化而下降,減短了使用壽命,嚴(yán)重時危害相關(guān)設(shè)備的安全運行。
3.4 甩出和外溢的透平油造成不必要的浪費,既污染生產(chǎn)環(huán)境,又給運行人員的巡視檢查工作帶來一定的安全隱患,消耗大量的清潔材料,加大維護人員的工作量,增加了企業(yè)生產(chǎn)的經(jīng)營成本。
4、甩油原因分析
福堂電站機組上導(dǎo)、推力油槽的滲漏油主要來自于油槽蓋邊沿密封以及上導(dǎo)油盆蓋與主軸之間的間隙外溢,具體有如下原因:
4.1 吸排油霧裝置的原因:福堂電站每臺機組設(shè)計制造時就每臺機組配置了兩套吸排油霧裝置,安裝在風(fēng)罩內(nèi)的推力油槽上,用于對機組運行中油槽內(nèi)產(chǎn)生的油霧進行抽取并回收,該裝置投運后,由于裝置自身管路連接及電機安裝上的原因,造成裝置自身滲漏油情況嚴(yán)重,加大了上導(dǎo)、推力油槽的甩、漏油,后來只有將其停運。
4.2 推力油槽蓋甩油:由于機組運行,油槽內(nèi)的透平油在推力頭高速旋轉(zhuǎn)作用下,在油槽內(nèi)快速流動,加上旋轉(zhuǎn)離心力的作用,飛濺、涌動的油流和油滴有部分會從油槽蓋的外邊沿密封不嚴(yán)處滲出,當(dāng)機組軸承溫度升高后,油溫會升高,溫度升高后部分油槽內(nèi)就會形成一定的油霧,使得油霧進一步汽化,油槽內(nèi)的壓力升高,在內(nèi)壓作用下,油槽內(nèi)的油霧就會以油氣的形態(tài)從蓋板的密封不嚴(yán)處溢出。
4.3 上導(dǎo)油盆蓋密封原因:福堂電站機組的上導(dǎo)和推力軸承共用一個油槽,上導(dǎo)油盆蓋與旋轉(zhuǎn)的主軸之間本身存在設(shè)計間隙:0.5~1mm,油盆蓋是分半組合蓋,密封采用的是迷宮環(huán)的結(jié)構(gòu),迷宮環(huán)填充毛氈保證與主軸之間的擋油,上導(dǎo)瓦的潤滑是靠機組運行時推力頭旋轉(zhuǎn)的油泵作用從推力頭的徑向孔供油給上導(dǎo)瓦提供潤滑油,當(dāng)機組運行,推力頭旋轉(zhuǎn),帶動油面爬升,加上徑向泵油孔的高速油流與上導(dǎo)瓦的相對運動形成大量的油霧,上導(dǎo)瓦溫升高的同時油溫升高,內(nèi)壓增大,使得上導(dǎo)油盆蓋的迷宮環(huán)密封擋油效果差,造成大量的油滴和油霧從油盆蓋沿主軸密封處滲漏出來。
4.4 其他原因:油盆蓋制造材質(zhì)是鋁合金,本身硬度低,由于制造安裝過程中與設(shè)計間隙值偏差較大;安裝或運輸過程中造成油盆蓋變形,無法校正,等固有缺陷原因造成滲漏油。
5、缺陷處理
福堂電站針對4臺機組上導(dǎo)油盆存在的甩油缺陷,積極查找原因,為了徹底消除機組甩油缺陷,咨詢了設(shè)備制造廠家,并認(rèn)真考察了同類型機組的運行和改造情況,在全面分析了甩油原因和參考同類型機組處理經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,電站有針對性的選擇了與哈爾濱通能電氣有限公司合作,為電站的機組上導(dǎo)油盆專門設(shè)計制造了隨動耐壓接觸式密封油盆蓋。結(jié)構(gòu)如圖示2
5.1 油盆蓋接觸式擋油板總成的結(jié)構(gòu)及特點:
該類型接觸式密封蓋其密封齒與轉(zhuǎn)軸表面接觸,實現(xiàn)無間隙運行;密封蓋其密封齒沿圓周為多等分結(jié)構(gòu),每瓣均能與軸形成徑向跟蹤,徑向前 進量1mm,后退量2.5mm,因此在轉(zhuǎn)軸偏心運行時,可以自動跟蹤,實現(xiàn)無間隙運行;與轉(zhuǎn)軸接觸材料采用特種復(fù)合材料,具有自潤滑特性;密封蓋在運行中不損傷轉(zhuǎn)軸,不引起轉(zhuǎn)軸震動及軸溫升高;由于密封蓋與轉(zhuǎn)軸接觸運行,因此在安裝時無需調(diào)整間隙,安裝十分方便;密封蓋在檢修時可根據(jù)密封情況更換密封齒。
5.2 油盆蓋油霧過濾呼吸器的結(jié)構(gòu)及特點:
油霧過濾呼吸器是由本體、折流板、集油器等組成。它可使油霧在通過折流板到集油器的過程中,由油霧凝結(jié)成油滴,返流回油槽內(nèi),經(jīng)過過濾的空氣被排出。使油槽內(nèi)外壓差保持一致。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含有大量固體微粒的油煙、油霧氣體進行了有效的分離,保障生產(chǎn)操作的正常進行和人員的身體健康,有效解決現(xiàn)場的空氣污染問題;油霧呼吸器最顯著的作用是平衡油槽壓力。因油槽內(nèi)油霧不斷產(chǎn)生,使油霧大量聚集,勢必使油霧對各處密封產(chǎn)生壓力,壓力過大可破壞密封,因此采用油霧過濾呼吸器,可平衡油霧壓力,又可阻止油霧溢出。
6、改造后效果
福堂電站2007年通過對第一臺機組進行改造,安裝使用了接觸式密封油盆蓋,經(jīng)過較長時間的運行觀察,發(fā)現(xiàn)該接觸式密封油盆蓋針對機組上導(dǎo)、下導(dǎo)油盆甩油缺陷處理效果非常好,在以后的兩年時間內(nèi),電站對其余的3臺機組陸續(xù)進行了改造更換,運行至今,接觸式密封油盆蓋的成功運用很好的改善了機組的運行環(huán)境和人員的工作環(huán)境,減少了維護人員的工作量和節(jié)約了設(shè)備維護成本。
7、結(jié)語
福堂電站上導(dǎo)、下導(dǎo)油盆蓋甩油缺陷的成功處理,可以看出當(dāng)前科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,體現(xiàn)了科學(xué)技術(shù)研發(fā)成果的實際應(yīng)用,是科學(xué)知識與生產(chǎn)經(jīng)驗總結(jié)的充分結(jié)合。隨著先進工藝和新型材料運用,相信未來的電站電氣設(shè)備設(shè)計制造和運行會越來越安全、可靠、經(jīng)濟。希望通過此文,能給其他同類型機組的缺陷消除提供參考。
參考文獻:
[1]劉云 水輪發(fā)電機故障處理與檢修 中國水利水電出版社
[2]盛國林 水輪發(fā)電機組安裝與檢修 中國電力出版社