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        膠黏劑真空脫水系統(tǒng)的技術(shù)改進(jìn)*

        2017-04-27 03:54:36陳文淵葉啟玲王友華黃家毅黃忠良
        林產(chǎn)工業(yè) 2017年1期
        關(guān)鍵詞:反應(yīng)釜盤管冷凝水

        陳文淵 葉啟玲 王友華 黃家毅 黃忠良

        近年來,隨著我國定制家具的迅猛發(fā)展,環(huán)保刨花板供不應(yīng)求。為了生產(chǎn)甲醛釋放量為E1級和E0級環(huán)保刨花板,我國大多數(shù)刨花板企業(yè)用濃度為37%的低濃度甲醛為原料制備環(huán)保脲醛樹脂膠黏劑,按照生產(chǎn)工藝要求需要把甲醛與尿素的摩爾比調(diào)整為0.98~1.05[1],并且生產(chǎn)時(shí)需要真空脫水,使膠黏劑的固含量由不脫水前的50%~52%提高到60%~65%(行業(yè)平均要求,包含多層壓機(jī)線和連續(xù)壓機(jī)線,均質(zhì)刨花板生產(chǎn)線要求波動(dòng)幅度小些,固含量在63%~65%),提高樹脂的濃度和黏度,減少拌膠后刨花的含水率,防止熱壓時(shí)爆板,提高壓機(jī)運(yùn)行效率。刨花板生產(chǎn)企業(yè)的制膠車間一般都要配備真空脫水系統(tǒng)[2],真空脫水是膠黏劑制備的最后一道工序,脫水系統(tǒng)運(yùn)行效果直接影響膠黏劑的產(chǎn)量和質(zhì)量。

        1 原真空脫水系統(tǒng)的主要問題

        圖1 制膠車間原真空脫水系統(tǒng)示意圖Fig.1 The vacuum dehydration system schematic diagram of glue workshop before innovation

        廣西國旭集團(tuán)高峰桂山分公司年產(chǎn)30萬 m3刨花板生產(chǎn)線制膠車間的真空脫水系統(tǒng)是為30 m3反應(yīng)釜配套的,主要設(shè)備包括冷凝器、冷凝水儲(chǔ)罐、真空緩沖罐、水環(huán)式真空泵、汽水分離器(如圖1所示)。該套設(shè)備設(shè)計(jì)使用濃度為37%的甲醛和工業(yè)級尿素為原料生產(chǎn)脲醛樹脂膠黏劑,在膠黏劑制備后期每噸膠需要脫水約200 kg,膠黏劑固含量才會(huì)達(dá)到生產(chǎn)均質(zhì)刨花板所要求的63%~65%,膠黏劑的質(zhì)量指標(biāo)如表1所示。

        表1 改造前膠黏劑質(zhì)量指標(biāo)Tab.1 Adhesive quality indicators before innovation

        真空脫水的工藝流程是:脲醛樹脂膠需要脫水時(shí),將膠液調(diào)節(jié)到中性,密封反應(yīng)釜的加料孔,關(guān)閉冷凝器的回流閥,打開連向真空泵的閥門,開啟真空泵,真空泵產(chǎn)生的負(fù)壓使反應(yīng)釜內(nèi)膠液的沸點(diǎn)降為70 ℃左右,在較低的溫度下將反應(yīng)釜膠液里的水分脫出,以保證膠黏劑的固體含量符合生產(chǎn)要求[1]。如圖1所示,正常的脫水系統(tǒng),一般每釜膠黏劑脫水時(shí)間不應(yīng)超過4 h,但試生產(chǎn)時(shí)公司制膠車間的脫水系統(tǒng)脫水效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到預(yù)期效果:試生產(chǎn)30 t膠黏劑時(shí),脫除5.5 t水需要5~8 h,遠(yuǎn)未達(dá)到脫水時(shí)間不應(yīng)超過4 h的工藝要求。同時(shí),該系統(tǒng)未設(shè)計(jì)反應(yīng)釜蒸汽管道冷凝水回收利用裝置,蒸汽管道產(chǎn)生的冷凝水如直接外排,將造成水資源的浪費(fèi)。通過排查發(fā)現(xiàn),脫水速度慢的主要原因是冷凝器換熱面積太小,冷卻效率低,冷凝器冷卻效果不理想,降低了系統(tǒng)脫水效率[3]。實(shí)際生產(chǎn)時(shí),開啟真空泵后反應(yīng)釜內(nèi)膠液在72~75 ℃沸騰,經(jīng)冷凝器冷卻的冷凝液流至冷凝水儲(chǔ)罐時(shí)溫度高達(dá)65 ℃以上,比正常溫度45 ℃度高了20 ℃左右,過高的冷凝液溫度使真空泵溫度遠(yuǎn)高于正常水平,真空泵發(fā)熱,溫度可高達(dá)60 ℃,溫度過高的真空泵在運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生嚴(yán)重的氣蝕,泵的極限真空度急劇降低,反應(yīng)釜真空度只達(dá)0.068 MPa,導(dǎo)致脫水時(shí)間明顯延長。

        2 脫水冷凝系統(tǒng)的技術(shù)改進(jìn)

        針對制膠真空脫水系統(tǒng)脫水時(shí)間太長及反應(yīng)釜蒸汽管道冷凝水直接外排將造成水資源浪費(fèi)的狀況,筆者進(jìn)行了如下技術(shù)改進(jìn):1)反應(yīng)釜脫水系統(tǒng)冷凝水儲(chǔ)罐加裝冷凝盤管;2)反應(yīng)釜蒸汽管道冷凝水回用改造。兩項(xiàng)改進(jìn)技術(shù)均取得了明顯的效果。

        2.1 冷凝水儲(chǔ)罐的改進(jìn)

        對于真空脫水系統(tǒng)冷凝器冷卻效果不理想、冷卻效率低的狀況,如直接多加裝一臺(tái)冷凝器或更換換熱面積較大的冷凝器將導(dǎo)致設(shè)備購置成本大大增加,同時(shí)新設(shè)備占地面積大、吊裝困難。權(quán)衡利弊后采用了在冷凝水儲(chǔ)罐內(nèi)加裝冷凝盤管,直接降低冷凝水溫度的方法。如圖2所示,在冷凝水儲(chǔ)罐內(nèi),加裝冷凝盤管,通過冷凝盤管的換熱作用,冷卻從反應(yīng)釜抽出的蒸汽,并使冷凝水儲(chǔ)罐維持90%的儲(chǔ)水量,達(dá)到降低冷凝水溫度的目的。需要強(qiáng)調(diào)的是,上述的改進(jìn),冷凝水儲(chǔ)罐對所抽蒸汽進(jìn)行冷卻,不僅是單純靠加裝的蛇形盤管冷卻,同時(shí)也依靠罐里所存有的水量進(jìn)行過濾冷卻,當(dāng)脫水結(jié)束后,蛇形盤管會(huì)繼續(xù)冷卻罐里所存有的過濾水,這樣即使蛇形管換熱效率較低,也能達(dá)到降低真空泵水環(huán)溫度的效果。

        圖2 改造后制膠車間真空脫水系統(tǒng)示意圖Fig.2 The vacuum dehydration system schematic diagram of glue workshop after innovation

        2.2 冷凝水回用改造

        圖3 反應(yīng)釜蒸汽管道冷凝水回用改造示意圖Fig.3 Innovation schematic diagram of condensed water recycling of steam pipe in reaction kettle

        針對反應(yīng)釜加熱盤管內(nèi)蒸汽冷凝水如直接外排將造成水資源浪費(fèi)的問題,加裝了體積為6 m3冷凝水箱,讓冷凝水流入冷凝水箱,并用高溫水泵打回?zé)崮芄ざ蔚能浰A水罐,使水資源得到有效利用。如圖3所示,改造后,反應(yīng)釜蒸汽管道冷凝水通過疏水器進(jìn)入冷凝水箱,冷凝水箱內(nèi)的水達(dá)到一定儲(chǔ)量后,開啟高溫循環(huán)泵把水抽到鍋爐車間的軟水儲(chǔ)罐進(jìn)行回收利用。蒸汽冷凝水回收系統(tǒng)為開放式系統(tǒng),設(shè)有冷凝水箱通過排汽管與大氣直接相連,從而排放二次閃蒸汽,通過冷凝水箱緩沖過渡以減少二次閃蒸汽產(chǎn)生的氣蝕對泵的影響;減少溶氧對管路的腐蝕;水箱設(shè)有溢水管,可排放過多的冷凝水。

        3 改造效果

        1)改進(jìn)后,反應(yīng)釜真空度由原來的0.068 MPa提高到0.086 MPa,反應(yīng)釜真空泵泵體溫度由60 ℃降到40 ℃左右;在使用少量冷卻水補(bǔ)水的情況下,真空泵運(yùn)行效率顯著提高。在膠黏劑固體含量不變的情況下,脫水時(shí)間由5.5 h以上縮短為3.3 h,提高了脫水效率,從而增加了膠黏劑生產(chǎn)效率,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度;同時(shí),通過提高脫水效率,縮小了膠黏劑固化時(shí)間和黏度的波動(dòng)幅度,提高了膠黏劑水溶性,延長了膠黏劑的儲(chǔ)存期,提高了膠黏劑質(zhì)量。改造后膠黏劑質(zhì)量指標(biāo)如表2所示。

        表2 改造后膠黏劑質(zhì)量指標(biāo)Tab.2 Adhesive quality indicators after innovation

        2)對反應(yīng)釜蒸汽管道冷凝水回收利用,既降低了水資源的浪費(fèi),也提高了生產(chǎn)線熱能工段軟水處理工作效率,緩解了供熱壓力。

        4 結(jié)語

        1)采用在反應(yīng)釜脫水系統(tǒng)冷凝水儲(chǔ)罐內(nèi)加裝冷凝盤管的方法,降低了冷凝水的溫度和水環(huán)式真空泵的水環(huán)溫度,在使用少量冷卻水補(bǔ)水的條件下,提高了真空泵的運(yùn)行效率,減少了脫水時(shí)間。改造后,生產(chǎn)30 t膠黏劑脫水時(shí)間減少了2.2 h,節(jié)省水6 t,電160 kW·h,蒸汽3 t,節(jié)能降耗效果明顯。

        2)反應(yīng)釜加熱盤管內(nèi)蒸汽冷凝水回用后,顯著減少水資源消耗,生產(chǎn)30 t膠黏劑可回收水3 t。不僅減少水資源浪費(fèi),還緩解了熱能中心供熱不足的問題。

        3)反應(yīng)釜脫水系統(tǒng)的冷凝水儲(chǔ)罐加裝冷凝管后,脫水時(shí)間顯著縮短,提高了膠黏劑質(zhì)量,減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,只需補(bǔ)充少量的冷卻水就可以使真空泵溫度冷卻到40 ℃以下,顯著提高了真空泵的運(yùn)行效率。

        [1]李東光.脲醛樹脂膠黏劑[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2002:7.

        [2]趙臨五,王春鵬.脲醛樹脂膠黏劑:制備配方分析與應(yīng)用[M].第2版.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2009:1.

        [3]唐忠榮,劉欣,張士成.木材工業(yè)工廠設(shè)計(jì)[M].北京:中國林業(yè)出版社,2009:10.

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