亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        自整定PID在塑料包裝機同步控制系統(tǒng)中的應用

        2017-04-27 16:14:23董超鄭芳琴
        科技創(chuàng)新與應用 2017年11期
        關鍵詞:同步控制

        董超+鄭芳琴

        摘 要:文章介紹了自整定PID在塑料包裝機同步控制系統(tǒng)中的應用。針對塑料包裝機生產線頻繁啟停廢品率高的特點,提出了基于自整定PID算法并結合西門子S7_300 PLC,實現(xiàn)了多電機同步控制的方案。應用結果表明,該系統(tǒng)能明顯提高產品的成品率,降低成本。

        關鍵詞:自整定PID;塑料包裝機;同步控制;PLC

        1 塑料包裝機工藝簡介

        塑料包裝機從塑料卷開始,經過染色并烘干,然后根據(jù)客戶需求把袋子剪切陳需要長度,經過傳送轉向,在粘貼部分打開封口擠壓并折疊粘貼,最后成型出袋,如圖1所示。

        為保證袋子從開始印刷到最后的成品具有較高的成品率,所以機器每個部位都要嚴格地按線速度同步,而且不同部分的驅動電機功率大小差異比較大,特別在剪切的部位。由于機械上要產生大剪切力,所以安裝了凸輪裝置,這使得電機的負載變化是一個非線性的,對變頻器的控制影響很大。因此,提出了基于自整定PID算法并結合西門子S7_300 PLC,實現(xiàn)了各個電機之間相同線速度的控制方案。

        2 方案設計

        2.1 工藝要求和總體方案

        依據(jù)上述工藝的描述,為了提高產品質量以及成品率,如何設計控制系統(tǒng)是主要關鍵點。根據(jù)塑料包裝機的特點,在本工藝中,我們必須要保證傳動部各個電機之間要同時啟動和停止,并且各個電機之間的線速度差不超過0.5MM/S 。

        因此,我們采取以西門子300PLC(6ES7 315-2EH13-0AB0)為核心的集散控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)軟件以STEP7為基礎,人機畫面通過軟件Flexible來實現(xiàn)。硬件部分以西門子觸摸屏OP270-10作為人機交互界面,完成了參數(shù)的修改和監(jiān)視, PLC負責所有數(shù)據(jù)采集和算法實現(xiàn)。電機的速度控制,我們使用ABB的ACS880系列變頻器。變頻器的速度控制等參數(shù)通過DP總線和PLC之間進行通訊,以實現(xiàn)每臺電機的同步控制。

        2.2 自整定PID

        由于塑料包裝機生產線機械動作比較多,在生產過程中各個機械設備都帶有不規(guī)則的凸輪機構。每次停機后,機械系統(tǒng)的負載都不能做到完全一直。因此,在下一次開機時,我們的控制對象就有所變化。這就使得我們常規(guī)的PID參數(shù)不能適應這種變化的控制對象,不能達到最優(yōu)化的控制理念,因此產品的成品率就很難提高。為此,我們將工程師經驗庫與常規(guī)PID相結合,使其PID參數(shù)在每次開機后都能自我調整,以便達到最優(yōu)控制。

        自整定PID控制器是一種在常規(guī)PID控制器的基礎上,結合工程師經驗根據(jù)被控對象在線修改參數(shù),這樣可以根據(jù)被控對象不同的絕對誤差和絕對誤差率,在線調整參數(shù)kp、ki和kd,使其根據(jù)被控對象的變化而變化,以滿足工業(yè)控制的要求,其結構如圖2所示。

        基于塑料包裝機的特點,我們選用自整定PID的基本可以解決機械負載不恒定的問題,以提高產品的合格率。我們將變頻器和編碼器組成閉環(huán)控制回路,提高變頻器的輸出精度。變頻器之間的速度匹配,我們通過DP總線與PLC通訊來實現(xiàn)。PLC根據(jù)變頻器實際的速度誤差變化和誤差變化率,根據(jù)工程師經驗整定PID參數(shù),在通過DP總線傳輸給變頻器,以實現(xiàn)變頻器速度環(huán)PID參數(shù)的自整定,從而達到控制目的。

        對于PID參數(shù)的制定,需要根據(jù)工程師的經驗,有以下三點要求:

        (1)當絕對誤差較大時,為了使控制系統(tǒng)響應快速,超調量小,而且也不能出現(xiàn)積分飽和的現(xiàn)象,我們使比例較大和縮小微分,并取消積分時間。

        (2)當絕對誤差和絕對誤差率是一般大小時,我們?yōu)榱藴p少控制系統(tǒng)的超調量, 應該減小比例值。積分時間和微分時間要選擇合適大小,這樣才可以保證控制系統(tǒng)的相應速度。

        (3)當絕對誤差較小時,我們需要提高比例值和積分時間,而且微分時間需要根據(jù)絕對誤差率的大小來選擇。當絕對誤差率比較大時,微分要取小點,反之取大點,這樣才能保證控制系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)性能和震蕩。

        在現(xiàn)場工程師調試完成后,把各種負載情況下的最優(yōu)化PID參數(shù)通過列表的方式建立數(shù)據(jù)塊。PLC可以根據(jù)不同的絕對誤差和絕對誤差率,按照規(guī)則If |e| is A and |ec| is B, then kP is C, ki is D, kd is E.(其中:A和B為實際速度和給定速度比較值,C,D,E為新的PID參數(shù))來選擇PID參數(shù)。

        2.3 軟件設計

        2.3.1 程序設計

        本次應用設計借助于西門子300編成軟件Step7,編程采用結構化的方式,相同的功能塊,采用統(tǒng)一FB塊,所有的子系統(tǒng)通過總的OB1組織塊來統(tǒng)一調用。這樣編寫可以大大減少相同功能程序的編寫量,提高代碼人員的工作效率。由于本塑料包裝機對實時性要求比較高,所以我們采用優(yōu)先級最高的硬件中斷來接受各個電機的位置傳感器信號。PLC拿到這個信號后,經過計算得出來電機的位置差并調節(jié)電機的速度,實現(xiàn)同步控制。

        2.3.2 同步控制實現(xiàn)

        根據(jù)本工藝的特點,每臺電機配備一個ACS880變頻器和一個旋轉編碼器。生產時,我們按照傳動功率最大的電機作為主電機,其他作為從電機,并且在每個電機的機械傳動處安裝位置開關。電機旋轉一周發(fā)出一個脈沖信號,其信號由帶診斷功能的SM321采集并送給PLC。

        當位置開關發(fā)出信號時,SM321接收信號并硬件中斷,PLC判斷信號是否同時到達。通過計算時間差,計算出實際應該調節(jié)的速度并通過DP傳輸給變頻器,變頻器根據(jù)PLC傳輸過來的目標值與實際自動調整電機速度使其同步。

        根據(jù)主電機和從電機采用相同給定值,主電機的為主,從電機的位置和其比較得到誤差值,再將誤差值相加到從電機上,電機速度調節(jié)大小有同步系數(shù)來控制,其原理如圖3所示。

        圖3中:S1和S2為一組位置信號,;VSP為主電機給定速度;TA根據(jù)生產要求所設定的從電機同步時間;KP為主從電機速度比,KP=P1/P2(P1和P2分別為兩臺電機速度給定值);BP為變頻器;M三相異步交流電機;FB為編碼器。

        如果△ES為允許誤差范圍,那么當電機的同步絕對誤差小于此值時,變頻器不做調整,反之需要調整,調整的方法可以根據(jù)下列計算公式計算:

        根據(jù)最終的速度公式,PLC計算出來后,同過DP總線給變頻器控制電機的速度給定,并且編碼器與變頻器形成閉環(huán)控制。PLC通過通訊修改變頻的速度環(huán)PID參數(shù),從而解決了負載變化較大的問題,實現(xiàn)了自整定PID控制。

        3 結束語

        現(xiàn)場應用結果表明,通過此控制方案,使得產品的成品率從70%提高到了95%以上,取得了較好應用效果,值得推廣,為企業(yè)帶來了良好的經濟效果。

        參考文獻

        [1]劉乘,李曉鋼.PLC在包裝機械上的應用[J].包裝工程,2004,

        25(2):4-6.

        [2]王孟效,孫瑜,湯偉,等.紙漿造紙過程測控系統(tǒng)及工程[M].北京:化學工業(yè)出版社,2003.

        [3]西門子(中國)有限公司.S7_300可編成序控制器系統(tǒng)手冊[Z].2005.

        [4]ABB(中國)有限公司.ACS800固件手冊[Z].

        [5]溫玉春基.于模糊PID的包裝機熱封切刀溫度控制[J].包裝工程,2016,38(3):109-113.

        作者簡介:董超(1981,7-),男,漢族,陜西咸陽人,陜西西微測控工程有限公司,碩士研究生,主要研究方向:控制理論與控制工程。

        猜你喜歡
        同步控制
        基于EtherCAT網絡的金剛線多線切割機雙主軸同步控制
        T BM 刀盤驅動系統(tǒng)單神經元模糊同步控制
        基于FANUC系統(tǒng)IO-LINK通信的曲軸磨床頭尾架同步控制
        基于云模型的舵機同步控制
        基于廣義預測的雙轉動掃描系統(tǒng)同步控制
        一個具有完全四翼形式的四維混沌系統(tǒng)同步控制
        丰满大爆乳波霸奶| 日韩一卡2卡3卡4卡新区亚洲| 中文无码一区二区不卡αv| 少妇高潮潮喷到猛进猛出小说| 91网站在线看| 亚洲专区一区二区在线观看| 老熟女一区二区免费| 美女草逼视频免费播放| 国产不卡av一区二区三区| 国产情侣自拍在线视频 | 国产亚洲人成在线观看| 亚洲精品少妇30p| 精品三级av无码一区| 中文字幕日韩精品无码内射| 久久亚洲伊人| 在线你懂| 久久亚洲精品成人av观看| 成人国产精品三上悠亚久久| 隔壁老王国产在线精品| 国产影片中文字幕| 国产视频在线一区二区三区四区 | 加勒比无码专区中文字幕| 国产精品一区二区三区蜜臀| 免费精品人妻一区二区三区| 国产情侣真实露脸在线| 国产一女三男3p免费视频| 国产精品一区二区三级| 亚洲二区精品婷婷久久精品| 亚洲啪啪视频一区二区| 漂亮人妻被中出中文字幕久久| 亚洲中文字幕无码二区在线| 毛片色片av色在线观看| 成人av资源在线观看| 日韩人妻中文字幕高清在线| 品色堂永远免费| 熟女人妻在线视频| 久久精品中文字幕极品| 成人精品国产亚洲av久久| 国产色第一区不卡高清| 国产香港明星裸体xxxx视频| 亚洲一线二线三线写真|