摘 要:錦99塊經(jīng)過多年的注水開發(fā),平面上,油層的非均質性強,主體砂巖方向性強烈,盡管注采井網(wǎng)趨于合理,但油井見效具有明顯的方向性??v向上非均質性嚴重,注水開發(fā)過程中層間矛盾較大,單層突進現(xiàn)象嚴重,油層動用極為不均。從吸水剖面顯示,吸水厚度占射開厚度的67.2%,主力吸水層的厚度占總厚度的31.0%。這樣客觀上造成了見效的高滲透層含水高,產(chǎn)能高;而注水效果差的低滲透層地層壓力低,產(chǎn)液能力低。通過開展納米微球調驅,改善了吸水剖面,提高了中、低滲透層的動用程度,到達了提高水驅波及體積,提高區(qū)塊采收率的目的,具有很好的推廣前景。
關鍵詞:錦99塊;調驅;聚合物納米微球
1 錦99塊總體概況
1.1 地質概況
錦99塊位于遼河斷陷盆地西部凹陷西斜坡的西南部,北靠千12塊,南鄰錦7塊。開發(fā)目的層為杜家臺油層,是一個被斷層遮擋的邊底水油藏,斷塊被五條正斷層切割為三個獨立的四級斷塊,即東塊、西塊和中塊。東塊為斷鼻構造,高點在11-01井處;中塊為東南向西北方向抬起,高點在13-502井和16-5204井處;西塊是被兩條斷層夾持的斷鼻構造,高點在18-03井處。
1.2 生產(chǎn)現(xiàn)狀
本次調驅部署集中在錦99塊中東塊,下面重點對錦99塊中東塊進行調驅部署研究。
截止到2015年7月錦99塊中東塊共有油井42口,開井33口,日產(chǎn)油40.4t,日產(chǎn)水612.2t,含水93.8%,累產(chǎn)油236.9698×104t,累產(chǎn)水923.1196×104t,采油速度0.16%,采出程度26.51%。注水井17口,開井16口,日注水量1392m3,累注水1419.3962×104t,月注采比2.13,累注采比1.21。
2 存在的主要問題
2.1 局部注采系統(tǒng)不完善,油水井井況差,限制挖潛措施
錦99塊目前共有油井83口,開井56口,共有水井39口,開井20口,開井注采井數(shù)比1:2.8,注采井數(shù)比偏低。局部無注水井控制。
錦99杜中東塊目前該塊共有油水井59口,有18口井的井況有問題,占油水井總數(shù)的30.5%,井況差加大了實際注采井網(wǎng)的不完善,限制了挖潛措施的實施。
2.2 目前開發(fā)方式達不到預測水驅采收率
錦99杜中東塊內部油水井間主流線方向水淹嚴重。目前開發(fā)方式下,采收率僅為29.5%,井間剩余油無法動用,很難達到預測水驅采收率32.6%(表1)。
2.3 非均質較強,致使縱向上動用差異較大
該塊層間非均質性較強,隨著開發(fā)的逐漸深入,單層突進現(xiàn)象嚴重,層間矛盾突出,統(tǒng)計錦99塊吸水剖面,吸水厚度占射開厚度的56.8%,動用程度極不均衡,錦99塊整體采出程度27.1%,而中西塊的采出程度高達50.44%。
2.4 低部位油井水淹嚴重、高部位尖滅帶附近油井低產(chǎn)液現(xiàn)象
該塊投產(chǎn)以來,受構造儲層條件制約,注水主要采用邊部注水加內部點狀注水方式開發(fā),位于高部位尖滅帶附近的井,由于物性較差,且注采不完善普遍存在低產(chǎn)液現(xiàn)象。
3 調驅工藝方案設計
3.1 配方設計
調驅采用聚合物納米球調驅體系。
依據(jù)公式,計算調驅半徑25m,調驅井距1/3~2/3處。
R-調驅半徑,m;h-調驅層段厚度;
單井組注入量設計按照下式計算。
注入量Q注=πR2φh
3.2 聚合物納米球機理
聚合物納米球具有良好的調驅效果,注入過程中壓力變化不大,對于非均質油藏,注入的化學劑優(yōu)先進入高滲層,起到封堵調驅的作用,后續(xù)注水進入中低滲透層,改善水的波及效率,同時能夠在地層深處封堵孔喉,改變注入流體的方向進一步改善水驅效果。特點:選擇孔喉作為工作部位,實現(xiàn)液流改向,具體表現(xiàn)在:
(1)利用微米尺寸材料,解決注入性與封堵能力問題。
(2)解決了以往凝膠類調剖劑地下交聯(lián)控制困難問題。
(3)解決了材料穩(wěn)定性和耐久性問題。
(4)對地下水礦化度、溫度不敏感——適用于各類油藏。
(5)著眼于孔喉,用量相對較少。
(6)可以與各種表活劑等復合使用,提高驅替效率。
(7)在各類油田污水溶解分散迅速。
室內研究表明,單管模擬驅替實驗,注入0.3PV,納米驅驅油效率8.92%,封堵率為92.16%。
前置段塞主要封堵高滲流通道,調整縱向矛盾;主段賽調整平面矛盾,實現(xiàn)深部調驅。
4 應用效果
錦2-13-502水井調驅自2015年12月10開始施工,2016年4月23日施工結束,累注納米微球54070kg。通過對全井組的跟蹤分析,已初步取得調驅效果,主要體現(xiàn)在以下幾個方面。
4.1 調驅井效果評價
注水壓力提高,措施前注水壓力為5.6MPa,措施后壓力上升到8.8MPa,提高了3.2MPa。調剖劑有效地封堵了地層的水流通道,高滲透層的吸水量受到限制,迫使液流改向,中低滲透層得到了一定程度的動用,從而提高了水驅波及體積。
4.2 對應油井效果評價
調驅井對應7口油井,日產(chǎn)油量由措施前的5.8t,措施后井組日產(chǎn)最高達到13.5t,平均日產(chǎn)9.8t,日增油量4t;綜合含水由措施前的96.9%下降到目前的95.7%,降水量達到1.2個百分點,到目前為止,累積增油1697t。說明注入的堵劑封堵了部分水流通道,達到了調驅的目的。
5 結束語
鑒于在錦2-13-502井上實施大劑量深部調驅試驗所取得的初步成效,建議在錦99塊進行推廣試驗,從而改善吸水剖面,提高中、低滲透層的動用程度,到達提高水驅波及體積,提高區(qū)塊采收率的目的。
參考文獻
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[2]王鳳剛.調堵結合技術可行性研究及參數(shù)優(yōu)化[J].科學技術與工程,2014.
作者簡介:梁海波,助理工程師,2013年畢業(yè)于遼寧工程技術大學電氣工程及其自動化專業(yè),學士學位,現(xiàn)任遼河油田錦州采油廠工藝研究所技術員。