李明波
摘 要:該文通過對某電廠#5機(jī)組脫硫制漿系統(tǒng)出力不足的問題,進(jìn)行了包括下料系統(tǒng)、石灰石漿液旋流器、濕式球磨機(jī)本體、系統(tǒng)配置的儀器儀表、化驗(yàn)檢測方法等方面的具體分析,并提出了一些改進(jìn)措施。希望能對廣大采用石灰石濕式制漿系統(tǒng)的火電廠的正常運(yùn)行提供一定的參考。
關(guān)鍵詞:濕法脫硫 制漿系統(tǒng) 出力不足 原因分析 措施
中圖分類號:X701 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)11(b)-0058-02
目前,我國的大多數(shù)火電廠都采用了石灰石/石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng),而石灰石漿液制備系統(tǒng)作為石灰石/石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)的重要組成部分,是影響整個(gè)脫硫系統(tǒng)正常運(yùn)行的關(guān)鍵。幾乎所有導(dǎo)致脫硫制漿系統(tǒng)出力不足的原因都是由石灰石漿液制備系統(tǒng)的相關(guān)問題引發(fā)的。因此,對脫硫制漿系統(tǒng)出力不足原因的分析和改進(jìn)措施,也都是針對石灰石漿液制備系統(tǒng)進(jìn)行的。
1 石灰石濕式制漿系統(tǒng)簡介
在火電廠脫硫制漿系統(tǒng)中,石灰石漿液制備系統(tǒng)的工作方式主要有干粉(石灰石粉)制漿、干式球磨機(jī)制粉后制漿、濕式球磨機(jī)直接制漿等3種方式。文章主要針對石灰石濕式制漿系統(tǒng)的相關(guān)問題進(jìn)行了分析探討。
想要實(shí)現(xiàn)對火電廠脫硫制漿系統(tǒng)出力不足原因的分析,首先需要對脫硫制漿系統(tǒng)中石灰石濕式制漿系統(tǒng)的工藝流程進(jìn)行詳細(xì)了解。
脫硫制漿系統(tǒng)中石灰石濕式制漿系統(tǒng)的工藝流程為:通過稱重皮帶給料機(jī),將粒徑小于20 mm的石灰石塊運(yùn)送至濕式球磨機(jī)入口,加入一定量的工藝水或?yàn)V液水混合后,在濕式球磨機(jī)內(nèi)打磨成石灰石漿液,并通過濕式球磨機(jī)末端的出口進(jìn)入磨機(jī)內(nèi)的漿液循環(huán)箱;與此同時(shí),在磨機(jī)漿液循環(huán)箱內(nèi)另外注入一定量的工藝水或?yàn)V液水,使石灰石漿液被稀釋到一定濃度,再通過磨機(jī)漿液循環(huán)泵,進(jìn)入石灰石漿液旋流器,將石灰石漿液進(jìn)行粗細(xì)顆粒的分離,使?jié){液達(dá)到合乎使用的標(biāo)準(zhǔn),并被送至石灰石漿液箱。而未達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn)的粗顆粒石灰石漿液則被送回濕式球磨機(jī)的入口進(jìn)行重新研磨。
2 制漿系統(tǒng)配置
文章進(jìn)行分析的某電廠#5機(jī)組,裝機(jī)容量為2×300 MW,原本已建有脫硫系統(tǒng),然而由于其原有系統(tǒng)中的制漿系統(tǒng)生產(chǎn)能力不足,加之生產(chǎn)用煤的煤質(zhì)變化,為了更順利地開展工作,需對其原有的脫硫系統(tǒng)進(jìn)行增容。因此,在原有的基礎(chǔ)上,增設(shè)了一套石灰石濕式制漿系統(tǒng)。
3 系統(tǒng)存在問題
在相關(guān)工程完成以后,該機(jī)組在最初的試運(yùn)行中,因負(fù)荷較低,且生產(chǎn)用煤的含硫量較低,石灰石漿液用量較少,并沒有出現(xiàn)明顯的問題。隨著電廠發(fā)電量的逐漸上升,該機(jī)組達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),同時(shí)采用的生產(chǎn)用燃煤含硫量較之以往有明顯增加,繼而出現(xiàn)了石灰石漿液量無法滿足使用要求,不能維持系統(tǒng)物料的平衡,經(jīng)常出現(xiàn)石灰石漿液從漿液循環(huán)箱溢流而出的現(xiàn)象,漿液的品質(zhì)也無法達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
4 問題分析及處理
4.1 系統(tǒng)存在的問題分析
通過對相關(guān)的石灰石漿液取樣進(jìn)行數(shù)據(jù)分析顯示,該機(jī)組的脫硫制漿系統(tǒng)中的制漿系統(tǒng)存在諸多問題,如循環(huán)箱、旋流器溢流漿液密度偏低;旋流器底流漿液密度偏高;旋流器溢流漿液中石灰石顆粒粒徑分布不合格等。
通過以上問題分析得出需要進(jìn)行問題原因的查找方向:系統(tǒng)中的石灰石塊下料量是否準(zhǔn)確;粒徑分布是否合理;系統(tǒng)補(bǔ)充水量是否準(zhǔn)確;球磨機(jī)內(nèi)的鋼球量及級配比是否合理;石灰石旋流器分級水平是否存在問題;化驗(yàn)結(jié)果是否準(zhǔn)確。
4.2 問題的處理
4.2.1 進(jìn)料系統(tǒng)檢查
首先,通過取樣對電廠使用于系統(tǒng)中的石灰石塊的粒徑分布進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)相關(guān)數(shù)據(jù)滿足設(shè)計(jì)要求。其次,在對石灰石進(jìn)料量進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),稱重皮帶給料機(jī)顯示的給料量與控制室DCS顯示的給料量出現(xiàn)較大偏差,可以確定實(shí)際下料量存在問題。通過對稱重皮帶機(jī)進(jìn)行重新校核后,成功排除了下料量問題。
4.2.2 球磨機(jī)本體鋼球量檢查
在進(jìn)行系統(tǒng)中的球磨機(jī)本體初裝時(shí),機(jī)體內(nèi)的鋼球量是嚴(yán)格按照廠家要求進(jìn)行添加的,在投產(chǎn)后,通過DCS顯示發(fā)現(xiàn),球磨機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的電流僅為40 A,明顯小于設(shè)計(jì)要求。通過對其進(jìn)行鋼球補(bǔ)充后,將電流控制在45 A左右。在對系統(tǒng)進(jìn)料和球磨機(jī)本體鋼球量進(jìn)行檢查、調(diào)整后,對該機(jī)組的石灰石漿液再次進(jìn)行取樣分析發(fā)現(xiàn),以上問題依然存在,可見造成脫硫制漿系統(tǒng)出力不足的原因還沒有找到,需進(jìn)行進(jìn)一步查找。
4.2.3 系統(tǒng)補(bǔ)水量檢查
在原系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,對石料與補(bǔ)水量的比例制定為1∶2.3。而在進(jìn)行相關(guān)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),循環(huán)箱實(shí)測漿液密度低于設(shè)計(jì)要求,結(jié)合循環(huán)箱經(jīng)常出現(xiàn)溢流現(xiàn)象,可以斷定,實(shí)際的補(bǔ)水量超出了系統(tǒng)設(shè)計(jì)值。通過對制漿系統(tǒng)的工藝水系統(tǒng)管道、閥門及測量儀表進(jìn)行排查發(fā)現(xiàn),相關(guān)設(shè)備沒有內(nèi)漏問題,能夠滿足系統(tǒng)對補(bǔ)水量的調(diào)節(jié)要求。而在對濾液水電磁流量計(jì)進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),電磁流量計(jì)就地顯示數(shù)值比DCS顯示數(shù)值高出了兩倍。經(jīng)過進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),電磁流量計(jì)的就地顯示數(shù)值為正確數(shù)值,而由于操作人員是根據(jù)DCS顯示數(shù)值進(jìn)行的操作,由此造成了系統(tǒng)補(bǔ)水量明顯超出設(shè)計(jì)值的問題。
4.2.4 石灰石漿液旋流器
通過對石灰石漿液旋流器的檢查發(fā)現(xiàn),旋流器的分級、旋流器底流沉沙嘴安裝均出現(xiàn)錯(cuò)誤,導(dǎo)致了石灰石漿液旋流器底流漿液密度超過設(shè)計(jì)值,且旋流器漿液入口壓力過大的問題。隨后通過在漿液循環(huán)泵出口管道上加裝孔板對旋流器入口壓力進(jìn)行控制,使壓力從原本的120 kPa降至設(shè)計(jì)要求的90 kPa,并對旋流器底流沉沙嘴進(jìn)行了重新安裝。此后,對石灰石漿液進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn),石灰石顆粒粒徑分布依然不達(dá)標(biāo)。通過進(jìn)一步排查發(fā)現(xiàn),問題出在電廠脫硫化驗(yàn)室的檢測方法上。
4.2.5 石灰石漿液中石灰石顆粒粒徑分布檢測
該廠選用的脫硫檢測方法是將相關(guān)樣品通過微孔濾膜紙進(jìn)行分離,隨后取出濾紙,進(jìn)行烘箱烘干、稱重,再采用手工篩分法過篩,通過對其中325目的樣品進(jìn)行稱量得出重量,再進(jìn)行計(jì)算。然而由于其中≤44 μm的石灰石顆粒會(huì)因?yàn)檫@種方法而結(jié)塊,無法通過325目篩子,從而影響檢測結(jié)果。通過對檢測方法進(jìn)行改進(jìn),將樣品在325目篩中用洗瓶小心沖洗,再將附著石灰石顆粒的濾紙取出進(jìn)行烘干、稱重,再進(jìn)行計(jì)算發(fā)現(xiàn)旋流器溢流的漿液細(xì)度達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
5 改進(jìn)措施
以上檢查中多次出現(xiàn)DCS顯示數(shù)值不準(zhǔn)確而對系統(tǒng)正常運(yùn)行造成不良影響,使之處于紊亂狀態(tài)。因此,為保證系統(tǒng)正常運(yùn)行,應(yīng)定期對相關(guān)儀表進(jìn)行校驗(yàn),以保證測量的準(zhǔn)確性。在進(jìn)行系統(tǒng)給料時(shí),應(yīng)確保90%的石灰石粒徑小于10 mm,最大的粒徑也不應(yīng)超過20 mm。該次檢查中,旋流器出現(xiàn)的問題較多,因此應(yīng)加強(qiáng)對旋流器運(yùn)行狀況的監(jiān)測,密切關(guān)注其工作壓力和沉沙嘴尺寸,并及時(shí)更換受損的部件。及時(shí)對球磨機(jī)進(jìn)行鋼球補(bǔ)充,使鋼球量達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)行要求,滿足正常運(yùn)行的狀態(tài)。
參考文獻(xiàn)
[1] 王樹東,胡三高,劉玲,等.600 MW機(jī)組脫硫系統(tǒng)中循環(huán)漿液泵的運(yùn)行優(yōu)化與改造研究[J].中國電力,2010(11):46-49.
[2] 蔣洪強(qiáng),馬向春,楊玲玲.基于GIOWA算子的大型水利水電工程項(xiàng)目環(huán)境管理成熟度評價(jià)研究[J].長江流域資源與環(huán)境,2010(S1):172-177.
[3] 岳濤,莊德安,楊明珍,等.我國燃煤火電廠煙氣脫硫脫硝技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀[J].能源研究與信息,2008(3):125-129.