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        兩步驟分段空場嗣后充填采礦法充填體混入研究

        2017-04-13 07:06:04王愛民
        采礦技術(shù) 2017年2期
        關(guān)鍵詞:探孔礦房礦柱

        王愛民

        (河北崇禮紫金礦業(yè)有限責(zé)任公司, 河北 崇禮縣 076350)

        兩步驟分段空場嗣后充填采礦法充填體混入研究

        王愛民

        (河北崇禮紫金礦業(yè)有限責(zé)任公司, 河北 崇禮縣 076350)

        東坪金礦井下厚大礦體采用兩步驟分段空場嗣后充填采礦法,在礦房回采過程中,礦柱尾砂充填體不同程度混入采下的礦石中,增加了采礦貧化率,并導(dǎo)致選廠礦漿pH值變大,浮選跑槽,尾礦品位居高不下,選礦回收率降低等問題。通過原因分析,提出了“鉆”“探”結(jié)合、預(yù)留礦壁等多種措施使混入率由15%降低到2%以下,有效減少了充填體混入,降低了礦石損失率和貧化率,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

        嗣后充填;爆破震動(dòng);充填體;礦壁

        1 概 述

        東坪金礦井下厚大礦體主要采用兩步驟分段空場嗣后充填采礦法,礦塊垂直礦體走向布置,長為礦體的水平厚度,寬30 m,礦柱寬10 m,礦房寬20 m;底柱10 m(含巷道),分段高10 m,中段高度40 m;底部結(jié)構(gòu)采用塹溝底部結(jié)構(gòu),鏟運(yùn)機(jī)出礦。一步驟先回采10 m寬礦柱,尾砂膠結(jié)充填后,二步驟再回采20 m礦房采場。目前所用的采礦方法在東坪金礦工藝成熟,操作便捷。

        東坪金礦在回采二步驟礦房時(shí),礦柱尾砂充填體不同程度混入采下的礦石中,導(dǎo)致選廠礦漿pH值變大,浮選跑槽,選礦回收率降低,尾礦品位居高不下,最高達(dá)到0.8~0.9 g/t,造成了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。選廠技術(shù)人員通過分析研究,最終確定是由于入選原礦中混入充填體,造成礦漿pH值變大,并呈不穩(wěn)定變化,影響了整個(gè)浮選工藝。因此,為保持浮選工藝穩(wěn)定,提高選礦回收率,必須減少原礦中充填體的混入。

        2 充填體混入的原因分析

        針對原礦中混入充填體的問題,通過對整個(gè)回采工藝、現(xiàn)場作業(yè)各環(huán)節(jié)進(jìn)行仔細(xì)研究分析后,得出充填體混入的主要原因有以下幾點(diǎn):

        (1) 充填體強(qiáng)度不達(dá)標(biāo)。根據(jù)對礦房回采過程中,片幫落入采場中的充填體強(qiáng)度的分析結(jié)果,發(fā)現(xiàn)充填體強(qiáng)度沒有達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度,造成一步驟膠結(jié)充填的礦柱固結(jié)性不強(qiáng),礦房回采時(shí)導(dǎo)致礦柱部分充填體塌落。

        (2) 一步驟礦柱回采超挖。一步驟礦柱回采時(shí),在裂隙及結(jié)構(gòu)面發(fā)育的地方,由于礦體不穩(wěn)固,實(shí)際爆下的礦體范圍超出了礦柱的設(shè)計(jì)范圍,即一步驟礦柱回采時(shí)超挖了二步驟礦房開采范圍。一步驟回采后,由于沒有對礦柱回采后的空區(qū)進(jìn)行測量,造成二步驟回采時(shí),設(shè)計(jì)炮孔進(jìn)入到充填體里面,從而導(dǎo)致二步驟回采時(shí)爆下一步驟超挖部分的充填體,造成礦石的貧化。

        (3) 爆破震動(dòng)破壞礦柱充填體。礦房采場回采時(shí),通過現(xiàn)場觀察,礦柱充填體有被爆破震動(dòng)破壞的現(xiàn)象,在礦房回采周期內(nèi),礦柱充填體因爆破震動(dòng)原因,完整性受到影響,部分充填體脫落混入崩落礦石中,導(dǎo)致回采的二次貧化。

        (4) 充填跑漿及管理不到位導(dǎo)致回采貧化。由于裂隙發(fā)育,充填礦柱采場時(shí)容易出現(xiàn)跑漿現(xiàn)象,在礦房各分層鑿巖巷道中出現(xiàn)大量充填體,由于管理不到位,跑漿充填體未得到有效的處理,隨著放炮一起混入礦石中;另外,在充填一步驟礦柱采場時(shí),部分二步驟采場中探礦穿脈也被充填,沒有對其進(jìn)行有效的處理,出礦時(shí),隨礦石被鏟運(yùn)至溜井運(yùn)至選廠。

        3 解決充填體混入的方法研究

        3.1 優(yōu)化充填體配比,提高充填體強(qiáng)度

        為盡量模擬井下的實(shí)際環(huán)境,在井下進(jìn)行充填體配比及養(yǎng)護(hù)試驗(yàn)。分別測試了1∶6,1∶8,1∶10等灰砂比在7,14,28 d以及更長養(yǎng)護(hù)時(shí)間內(nèi)的充填體單軸抗壓強(qiáng)度。

        試驗(yàn)結(jié)果表明,1∶10的充填體單軸抗壓強(qiáng)度尚未達(dá)到室內(nèi)實(shí)驗(yàn)時(shí)的1.5 MPa,充填料漿濃度對充填體強(qiáng)度影響較大,高濃度料漿充填體強(qiáng)度大,因此,充填時(shí),在保證自流的情況下,需盡量提高充填體的濃度;此外,充填體強(qiáng)度隨養(yǎng)護(hù)時(shí)間的延長而逐漸增大,特別是在28 d內(nèi)強(qiáng)度提高較快。因此,在回采二步驟采場時(shí),應(yīng)提前做好一步驟采場的充填,確保礦柱充填體充足的養(yǎng)護(hù)時(shí)間,保證充填體強(qiáng)度。水泥強(qiáng)度越大充填體強(qiáng)度也越大,試驗(yàn)中,采用標(biāo)號42.5復(fù)合硅酸鹽水泥、1∶6灰砂比的充填體強(qiáng)度高于采用標(biāo)號32.5復(fù)合硅酸鹽水泥、1∶4灰砂比的充填體強(qiáng)度(見圖1~圖2),綜合成本測算,為保證礦柱充填體的整體穩(wěn)定性及完整性,可適當(dāng)降低灰砂比1∶10的充填體高度。

        圖1 標(biāo)號32.5水泥、1∶4灰砂比的充填體強(qiáng)度曲線

        圖2 標(biāo)號42.5水泥、1∶6灰砂比的充填體強(qiáng)度曲線

        3.2 “鉆”“探”結(jié)合,確定礦房邊界

        針對礦柱采場超挖問題,二步驟回采時(shí),通過“鉆”“探”結(jié)合方式,確定礦房實(shí)際邊界,重現(xiàn)圈定礦房。每個(gè)分層每隔9.80 m設(shè)計(jì)中深孔探孔重新圈定礦房邊界,探孔在剖面上盡量保證在一條直線上,有利于進(jìn)行后續(xù)圈定邊界工作,探孔在底部處理后,可作為爆破的中深孔鉆孔利用,做到“鉆”“探”結(jié)合,節(jié)約工程。同時(shí)施工過程中,設(shè)計(jì)人員到井下進(jìn)行跟班作業(yè),確保記錄每排探孔真實(shí)的施工距離,在到達(dá)設(shè)計(jì)終孔邊界,沒有見到充填體時(shí),進(jìn)行探孔加深,直至打到充填體;根據(jù)探孔情況,重新圈定礦房的邊界,再進(jìn)行合理的中深孔炮孔設(shè)計(jì),這樣可以精準(zhǔn)的確定礦房爆破界限,盡量保證不爆下充填體。同時(shí),還可以回收原來礦柱采場由于放炮不到位而損失的礦石。

        3.3 預(yù)留礦壁,保護(hù)礦柱充填體

        針對放炮過程中,爆破震動(dòng)破壞礦柱采場充填穩(wěn)定導(dǎo)致充填體混入的問題,提出預(yù)留礦壁,保護(hù)礦柱充填體的措施。為保護(hù)礦柱,避免預(yù)留礦壁造成礦體損失,試驗(yàn)設(shè)計(jì)了0.5,0.7,0.8,1.0 m四組試驗(yàn),在1224中段15S-28采場分別進(jìn)行了留0.5 m礦壁試驗(yàn)以及留1.0 m礦壁試驗(yàn)、在1264中段17S-8采場分別進(jìn)行了留0.7 m礦壁試驗(yàn)以及留0.8 m礦壁試驗(yàn)。通過觀察并統(tǒng)計(jì)各組試驗(yàn)條件下的充填體破壞及混入情況,以及礦體損失率,結(jié)果表明,在礦壁留0.7 m厚的情況下,既能有效地保護(hù)好礦柱充填體,又不影響礦房回采。

        3.4 加強(qiáng)管理,預(yù)防跑漿

        針對充填體出現(xiàn)跑漿,在礦房各分層鑿巖巷道中出現(xiàn)大量充填體的問題,采取對采礦班組加強(qiáng)管理。二步驟回采前,必須清理完各個(gè)分層的充填體,包括以前探礦穿脈的充填體,經(jīng)技術(shù)人員驗(yàn)收合格后,方可進(jìn)行中深孔爆破作業(yè);加強(qiáng)對出礦工人的培訓(xùn)教育,制定獎(jiǎng)懲制度,保證在充填體混入較多時(shí),及時(shí)進(jìn)行礦碴的分離,避免出礦時(shí)大量充填體混入礦石中。

        4 結(jié) 論

        通過技術(shù)攻關(guān),采取上述措施,礦柱充填體穩(wěn)定性得到了提高,充填體混入率大大降低,混入率由15%降低到2%以下。入選礦石質(zhì)量大為提高,浮選礦漿pH值基本穩(wěn)定,選礦回收率明顯提高,尾礦品位得到了有效控制,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益提升顯著。

        [1]周愛民.礦山廢料膠結(jié)充填(第二版)[M].北京:冶金工業(yè)出版社.

        [2]秦麗娜,尚志輝.PH值對浮選過程的影響[J].酒鋼科技,2013(4).

        [3]王施璐,袁錦鋒,王志鴻.嗣后充填法礦柱穩(wěn)定性分析[J].銅業(yè)工,2014(2).

        [4]黃明發(fā).分段空場嗣后充填采礦法在龍江亭銅礦的應(yīng)用[J].采礦技術(shù),2015,15(7).

        [5]于潤倉.采礦工程師手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2009.

        馬啟彪(1975-),男,吉林榆樹人,碩士,工程師,研究方向?yàn)榻饘俚V床開采及優(yōu)化,Email:herongxing@mail.neu.edu.cn。

        2016 ̄12 ̄01)

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