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        油套管接箍噴涂設(shè)備改造與管理

        2017-04-12 05:30:14張彥東盧主飛李勇劉樹(shù)嶺崔富安
        設(shè)備管理與維修 2017年3期

        張彥東,盧主飛,李勇,劉樹(shù)嶺,崔富安

        (河北華油一機(jī)圖博涂層有限公司,河北滄州062658)

        油套管接箍噴涂設(shè)備改造與管理

        張彥東,盧主飛,李勇,劉樹(shù)嶺,崔富安

        (河北華油一機(jī)圖博涂層有限公司,河北滄州062658)

        油套管內(nèi)涂層接箍生產(chǎn)設(shè)備及其在實(shí)際使用中存在的問(wèn)題,通過(guò)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的分析,結(jié)合設(shè)備的實(shí)際情況對(duì)供粉系統(tǒng)進(jìn)行全面改造。

        油套管接箍;涂層防腐;改造

        0 概述

        油套管接箍噴涂工序是油套管內(nèi)涂層質(zhì)量控制的重要工序之一,接箍噴涂質(zhì)量和效率的高低直接影響到油套管整體防腐性能,也直接關(guān)系到油套管接頭的連接強(qiáng)度和密封性能。接箍粉末噴涂大都采用手工噴涂,由于員工手工操作時(shí)存在一定差異性和不穩(wěn)定性,生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)膜厚不均勻的問(wèn)題,產(chǎn)品一次通過(guò)率僅為90.95%,導(dǎo)致質(zhì)量成本居高不下。因此,急需對(duì)油套管接箍噴涂設(shè)備進(jìn)行改造,以提高產(chǎn)品一次通過(guò)率,降低質(zhì)量成本。

        1 存在問(wèn)題

        經(jīng)過(guò)對(duì)2015年7~12月接箍產(chǎn)品不合格原因進(jìn)行統(tǒng)計(jì)(表1),可以看出膜厚不符數(shù)量占到不合格品總數(shù)的73.83%,所以膜厚不符是產(chǎn)品合格率低的主要原因。

        1.1 原因分析

        (1)確認(rèn)膜厚不符為主要問(wèn)題后,經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和分析得出造成膜厚不符的末端因素共有6個(gè),分別是操作水平低、噴槍運(yùn)行速度不均勻、供粉壓力不穩(wěn)、爐子熱平衡不好、粉末受潮結(jié)塊、膜厚標(biāo)準(zhǔn)不明確。原因分析框圖見(jiàn)圖1。

        表1 接箍涂層產(chǎn)品不合格原因統(tǒng)計(jì)表

        圖1 原因分析框圖

        (2)對(duì)末端因素進(jìn)行分別確認(rèn)。噴涂崗位操作人員的工作時(shí)間都超過(guò)3年,經(jīng)驗(yàn)豐富,實(shí)際操作水平較高,而且經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查提問(wèn),操作人員也知道膜厚標(biāo)準(zhǔn)。

        現(xiàn)場(chǎng)查看噴槍運(yùn)行情況時(shí),噴槍前進(jìn)和后退速度由人工操作,運(yùn)行速度變化較大,較難控制,運(yùn)行時(shí)間最快和最慢相差5 s,不符合運(yùn)行速度誤差≤1 s的要求。根據(jù)統(tǒng)計(jì)情況,第一次運(yùn)行時(shí)間15,第二次12 s,第三次16 s,第四次11 s,平均運(yùn)行時(shí)間13.5 s。

        現(xiàn)場(chǎng)使用手工噴壺噴涂粉末,出粉量和供粉壓力關(guān)系較大,而供粉壓力隨操作人員握力變化而變化,通過(guò)讀取噴壺上的壓力表讀數(shù)顯示,供粉壓力波動(dòng)≥0.05 MPa,不符合要求,具體統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),第一次壓力讀數(shù)0.28 MPa,第二次0.37 MPa。第三次0.33 MPa,第四次0.26 MPa,平均壓力讀數(shù)0.31 MPa。

        1.2 確定問(wèn)題原因

        根據(jù)SOP規(guī)定,接箍的加熱溫度要均勻,要求爐子熱平衡誤差應(yīng)≤±5.5℃,經(jīng)查閱2014年6月?tīng)t子熱平衡記錄,記錄表明,爐子熱平衡平均誤差為±4.3℃,符合要求。另外,現(xiàn)場(chǎng)查看了崗位人員從冷庫(kù)取出粉末,到粉末加入噴壺的整個(gè)過(guò)程,未發(fā)現(xiàn)粉末結(jié)塊現(xiàn)象,粉末經(jīng)噴頭噴出霧化效果良好。由此得出:噴槍運(yùn)行速度不均勻、供粉壓力不穩(wěn)定是造成膜厚不符的主要原因。

        2 改造措施

        2.1 制作噴槍固定支架及運(yùn)行軌道

        設(shè)計(jì)了噴槍固定支架、運(yùn)行軌道(滾珠絲桿),與噴槍平行,軌道由兩支不銹鋼管加上絲桿導(dǎo)軌組成,在絲桿上安裝了型號(hào)為86BYGH250C的步進(jìn)電機(jī),使用KH-01步進(jìn)電機(jī)控制器,該控制器可以進(jìn)行編程,用來(lái)控制前進(jìn)和后退的速度,并使速度保證勻速。

        2.2 制作可調(diào)壓力供粉裝置

        原有的粉末噴壺為壓吸式,難以保證出粉量均勻,通過(guò)制作流化床供粉桶,在桶上安裝粉泵,粉泵和噴槍由軟管連接,粉泵的吸粉管插入懸浮的粉末涂料顆粒中,通過(guò)調(diào)整連接粉泵的壓縮空氣壓力可以實(shí)現(xiàn)出粉量的穩(wěn)定調(diào)節(jié)。改進(jìn)前后情況(圖2、圖3)。

        3 改造效果

        實(shí)施改造措施后,對(duì)2016年1~6月接箍粉末噴涂合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì),膜厚不符問(wèn)題由73.83%下降至8.82%,整體合格率由90.95%上升到97.75%,生產(chǎn)效率極大提高,生產(chǎn)成本和能源消耗降低,產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升。

        〔編輯 王永洲〕

        圖2 改進(jìn)前

        圖3 改進(jìn)后

        10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.03.04

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