常征,張振華,趙文波,萬(wàn)逵芳,高智溥
亞臨界機(jī)組提升參數(shù)與跨代升級(jí)改造方案比較
常征,張振華,趙文波,萬(wàn)逵芳,高智溥
(中國(guó)大唐集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司,北京102206)
提升參數(shù)改造和跨代升級(jí)改造是近年亞臨界等級(jí)機(jī)組提效改造研究的熱點(diǎn)。通過(guò)對(duì)比兩種改造技術(shù)路線方案,對(duì)其技術(shù)經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行了比較分析,結(jié)果表明,對(duì)于600MW亞臨界濕冷純凝機(jī)組,提升參數(shù)方案和跨代升級(jí)方案分別可降低煤耗至298.67g/(kW·h)、277.3g/(kW·h),但前者改造范圍較小、實(shí)施工期較短,投資相對(duì)較少,技術(shù)經(jīng)濟(jì)性更優(yōu)。
提升參數(shù);跨代升級(jí);通流改造
2014年9月三部委印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》,文件要求至2020年,“現(xiàn)役60萬(wàn)千瓦及以上機(jī)組改造后平均供電煤耗低于300克/千瓦時(shí)”。當(dāng)前業(yè)內(nèi)亞臨界600M W等級(jí)國(guó)產(chǎn)機(jī)組,原設(shè)計(jì)均采用早期引進(jìn)吸收技術(shù),通流設(shè)計(jì)理念及技術(shù)水平都相對(duì)較落后[1-3],加之制造安裝偏差、運(yùn)行老化等因素[4-8],使得機(jī)組實(shí)際運(yùn)行能效水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)值[9-11]。秉著節(jié)能減排社會(huì)效益及響應(yīng)相關(guān)政策要求,各大發(fā)電企業(yè)及研究機(jī)構(gòu)紛紛開展亞臨界機(jī)組的提效改造研究[12-16]。因此,針對(duì)某廠600M W等級(jí)亞臨界濕冷機(jī)組,分析提升參數(shù)和跨代升級(jí)改造兩種方案,比較其技術(shù)經(jīng)濟(jì)性。
某廠600M W亞臨界濕冷機(jī)組,鍋爐型號(hào)為:2028/17.5-M,型式為自然循環(huán)、一次中間再熱、前后墻對(duì)沖、單爐膛平衡通風(fēng)、中速磨直吹式、固態(tài)排渣π型燃煤鍋爐。鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量2028t/h,過(guò)熱蒸汽出口壓力17.5M Pa、出口溫度541℃,再熱蒸汽出口溫度541℃、流量1717.3t/h,鍋爐保證效率93.43%。
該機(jī)組汽輪機(jī)型號(hào)為:N 600-16.7/538/538,型式為亞臨界、單軸、三缸四排汽、雙背壓、凝汽式汽輪機(jī)。TH A工況下主汽進(jìn)汽壓力16.67M Pa、溫度538℃、流量1770.7t/h,再熱蒸汽進(jìn)汽壓力3.30M Pa、溫度538℃、流量1512.39t/h,低壓缸排汽壓力5.33kPa,熱耗率7773kJ/(kW·h)。
該機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電已經(jīng)十余年,最近一次性能試驗(yàn)熱耗率為8181kJ/(kW·h)、供電煤耗率319.31g/(kW·h),分別較原設(shè)計(jì)值高408kJ/(kW·h)、19.7g/(kW·h)。
2.1 提升參數(shù)改造方案
業(yè)內(nèi)開展的亞臨界機(jī)組提升參數(shù)改造,分為只提高主汽或再熱蒸汽參數(shù)的“單提”方案、同時(shí)提高主汽和再熱蒸汽參數(shù)的“雙提”方案共兩種。此處僅討論“雙提”方案。
2.1.1改造技術(shù)路線
采用“雙提”改造方案,改后汽輪機(jī)額定參數(shù)為:N 630-16.7/566/566。
(1)維持汽輪機(jī)組外形尺寸不變、主蒸汽壓力保持不變、機(jī)組背壓不變、熱力系統(tǒng)回?zé)峒?jí)數(shù)不變,將主蒸汽溫度從538℃提升至566℃、再熱汽溫從538℃提升至566℃。
(2)維持鍋爐BM CR工況參數(shù)基本不變,采用最新通流技術(shù)改造汽輪機(jī),同步實(shí)現(xiàn)機(jī)組增容至630M W。
(3)利用主機(jī)改造時(shí)機(jī),對(duì)機(jī)組進(jìn)行系統(tǒng)性綜合提效、深度挖潛,盡量在一次性改造中實(shí)現(xiàn)綜合升級(jí)改造收益最大化。
2.1.2主要改造方案
(1)汽輪機(jī)
汽輪機(jī)進(jìn)汽參數(shù)提高,需更換相關(guān)通流部件,與本體提效改造一并考慮。在原有軸承座跨距不變、進(jìn)汽抽汽口位置基本不變、基礎(chǔ)不變和保留外缸前提下,采用廠家最新技術(shù)全新設(shè)計(jì)高效通流部分。主要改造范圍如下:
更換高中壓轉(zhuǎn)子,高中壓隔板、靜葉及動(dòng)葉,高中壓內(nèi)缸,且通流部件全新設(shè)計(jì),高中壓部分增加級(jí)數(shù);更換低壓隔板、靜葉及動(dòng)葉,低壓內(nèi)缸,低壓缸導(dǎo)流環(huán),且通流部件全新設(shè)計(jì);
更換葉頂汽封、隔板汽封、軸端汽封。
(2)鍋爐
采用“雙提”方案后,鍋爐主汽溫度、再熱蒸汽溫度從原設(shè)計(jì)值541℃、541℃分別提高至571℃、569℃。經(jīng)廠家校核計(jì)算,改造范圍如下:
更換屏過(guò)、二過(guò)、高再管組及其附件,確保在材料安全許用溫度范圍內(nèi);
為滿足改后材料強(qiáng)度要求,更換屏過(guò)出口集箱、二過(guò)分集箱、二過(guò)出口集箱、高再出口集箱以及高再出口延伸段管道、二過(guò)出口延伸段管道;
更換相關(guān)安全閥、PCV閥,相關(guān)連接管道材質(zhì)升級(jí)。
(3)熱力系統(tǒng)及其他
“雙提”改造后,主再熱蒸汽溫度及高壓段抽汽溫度提高,校核相關(guān)熱力系統(tǒng),對(duì)系統(tǒng)實(shí)際管壁進(jìn)行測(cè)厚核實(shí),確定改造范圍如下:
主蒸汽及高溫再熱蒸汽干管、支管、彎管;
高旁入口管道,低旁入口干管、支管。
同時(shí),考慮改前鍋爐排煙溫度高達(dá)156℃,在空預(yù)器出口和脫硫塔入口共設(shè)置兩級(jí)低溫省煤器裝置回收煙氣余熱,低溫級(jí)用于加熱空預(yù)器進(jìn)風(fēng),高溫級(jí)用于加熱熱力系統(tǒng)凝結(jié)水,以提高機(jī)組效率。
2.1.3改造效果
“雙提”方案改造前后TH A工況下機(jī)組技術(shù)指標(biāo)對(duì)比見表1。
“雙提”方案對(duì)機(jī)組提升參數(shù)綜合改造后,熱耗率可從改前的8181kJ/(kW·h)降低至7788kJ/(kW·h),由于采用高低溫兩級(jí)低溫省煤器回收煙氣余熱,使得機(jī)組熱耗率可繼續(xù)降低至7712kJ/(kW·h)。
由改后指標(biāo)與改前指標(biāo)對(duì)比可見,熱耗率下降469kJ/(kW·h),供電煤耗率下降20.64g/(kW·h)。改后指標(biāo)中供電煤耗率達(dá)298.67g/(kW·h),可滿足《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》中相關(guān)改造要求。
表1 提升參數(shù)改造效果
2.2 跨代升級(jí)改造方案
600M W亞臨界機(jī)組跨代升級(jí)改造也有多種方法,常見有跨代升級(jí)為一次再熱超超臨界方案、跨代升級(jí)為二次再熱超超臨界方案這兩種。由于前者方案降耗空間有限、投資回收期偏長(zhǎng),此處僅討論后者。
2.2.1跨代升級(jí)改造技術(shù)路線
采用“跨代升級(jí)為二次再熱超超臨界”方案,改后汽輪機(jī)額定參數(shù)為:N 800-31/600/566/538。
(1)新增一套超高壓缸超高壓缸作為前置汽缸其排汽進(jìn)入原有汽輪機(jī)高壓缸。
(2)設(shè)置與超高壓缸同軸的抽汽背壓發(fā)電機(jī)組,其抽汽用于高加系統(tǒng)加熱、排汽用于加熱除氧器;同時(shí)設(shè)置同軸驅(qū)動(dòng)給水泵,剩余不平衡功率用以發(fā)電。
(3)原有鍋爐拆除,并還建一臺(tái)超超臨界二次再熱鍋爐。
(4)通過(guò)跨代升級(jí)改造,同步將機(jī)組增容至800M W。
(5)盡量利舊原有機(jī)組主機(jī)及輔助系統(tǒng),以降低項(xiàng)目造價(jià)。
2.2.2跨代升級(jí)改造主要方案
(1)汽輪機(jī)
一是新增加前置機(jī)組,二是對(duì)原有汽輪機(jī)組采用最新設(shè)計(jì)技術(shù)進(jìn)行通流改造。主要改造范圍如下:
新設(shè)前置超高壓缸及同軸抽汽背壓發(fā)電機(jī)組,并布置于新建鍋爐一側(cè)的前置機(jī)房?jī)?nèi),前置機(jī)組發(fā)電機(jī)額定功率約200M W;
對(duì)原有汽輪機(jī)進(jìn)行通流改造,由于改后高壓缸進(jìn)汽溫度提升至566℃,在原有軸承座跨距不變、進(jìn)汽抽汽口位置基本不變、基礎(chǔ)不變和保留外缸前提下,更換相關(guān)通流部件;原機(jī)組低壓缸、低加系統(tǒng)及600M W發(fā)電機(jī)保持基本不變。
(2)鍋爐
由于跨代升級(jí)至二次再熱超超臨界參數(shù),原有鍋爐需要拆除,在原地新建一臺(tái)二次再熱鍋爐,BM CR工況參數(shù)為2500-32.9/605/569/541;
由于鍋爐容量增加,制粉系統(tǒng)需增加一套中速磨系統(tǒng),相應(yīng)改造輸煤系統(tǒng);
原有三大風(fēng)機(jī)需改造或更換;
原有環(huán)保設(shè)施需擴(kuò)容改造或者新建,煙囪利舊。
(3)熱力系統(tǒng)及其他
由于升級(jí)為二次再熱超超臨界參數(shù),給水壓力提高,原有抽汽及高加系統(tǒng)拆除,并新設(shè)單列布置高加,采用前置抽汽背壓機(jī)的中間抽汽作為高加加熱汽源;拆除原有給泵及小機(jī)系統(tǒng),新設(shè)超超臨界參數(shù)給水泵系統(tǒng),該給泵由前置機(jī)組同軸驅(qū)動(dòng);
前置機(jī)組中超高壓缸排汽經(jīng)過(guò)鍋爐一次再熱之后進(jìn)入原機(jī)組高壓缸繼續(xù)做功,同軸抽汽背壓機(jī)排汽進(jìn)入除氧器;
原主機(jī)主再熱管道、旁路系統(tǒng)進(jìn)行更換改造,并針對(duì)二次再熱新增加相關(guān)管道系統(tǒng);
為提高機(jī)組循環(huán)熱效率,結(jié)合超低排放改造,新設(shè)置0號(hào)高加系統(tǒng)和煙氣余熱利用系統(tǒng);
此外,因?yàn)樾略黾忧爸冒l(fā)電機(jī)系統(tǒng),機(jī)組廠用電及出線系統(tǒng)需進(jìn)行相關(guān)升級(jí)改造。
2.2.3跨代升級(jí)改造效果
跨代升級(jí)方案改造前后TH A工況下機(jī)組技術(shù)指標(biāo)對(duì)比見表2。
跨代升級(jí)后機(jī)組參數(shù)及容量均大幅提升,考慮同步采用煙氣余熱利用等降耗措施,改造后熱耗率可從改前的8181kJ/(kW·h)降低至7296kJ/(kW·h)。由改后指標(biāo)與改前指標(biāo)對(duì)比可見,熱耗率下降885kJ/(kW·h),供電煤耗率下降約42g/(kW·h)。改后指標(biāo)中供電煤耗率達(dá)277.3g/(kW·h),遠(yuǎn)超過(guò)《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》相關(guān)改造要求。
表2 跨代升級(jí)改造效果
3.1 改造范圍比較
提升參數(shù)和跨代升級(jí)改造方案均涉及主機(jī)改造,由于技術(shù)路線不同,改造范圍差異較大。主要的改造范圍比較見表3。
由比較可見,跨代升級(jí)方案由于新增加前置機(jī)組、參數(shù)跨代提高,需還建一臺(tái)新的超超臨界二次再熱鍋爐,還需新增前置機(jī)組廠房,改造范圍相對(duì)較大。
3.2 節(jié)能收益與技術(shù)經(jīng)濟(jì)性比較
通過(guò)前述600M W等級(jí)亞臨界濕冷純凝機(jī)組提升參數(shù)和跨代升級(jí)兩種改造技術(shù)方案對(duì)比,可見該兩種改造方案的最終供電煤耗率技術(shù)指標(biāo)均可滿足《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》相關(guān)要求。具體改造效果比較見表4。
表3 改造范圍比較
其中,跨代升級(jí)方案相對(duì)提升參數(shù)方案,額定發(fā)電容量多170M W,同時(shí)熱耗率降低416kJ/(kW·h),供電煤耗率降低21.37g/(kW·h),節(jié)能降耗效果更好。
表4 改造節(jié)能收益比較
但從表5的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析角度而言,跨代升級(jí)改造方案單位投資及投資總額都相對(duì)較大,投資回收期和項(xiàng)目建設(shè)周期都較長(zhǎng),項(xiàng)目不確定性因素及風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)也增加。
表5 改造技術(shù)經(jīng)濟(jì)性比較
通過(guò)對(duì)某600M W亞臨界濕冷純凝機(jī)組的改造研究方案比較分析表明:
(1)“雙提”升參數(shù)改造方案可降低供電煤耗率至298.67g/(kW·h),跨代升級(jí)改造方案可降低供電煤耗率至277.3g/(kW·h)。
(2)兩種方案均可滿足《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》中相關(guān)改造要求,“雙提”升參數(shù)改造方案相對(duì)改造范圍較小、項(xiàng)目投資較低、實(shí)施工期較短,更具備實(shí)施的可操作性。
(3)對(duì)于該兩種者方案,均為基本方案分析,仍有進(jìn)一步節(jié)能降耗的采取措施空間,但也會(huì)增加系統(tǒng)復(fù)雜性及項(xiàng)目投資,應(yīng)在具體實(shí)施階段進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證。
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Upgrade Scheme Comparison Between Parameter-increase and Cross-Generation for Subcritical Units
CHANG Zheng,ZHANG Zhen-hua,ZHAO Wen-bo,WAN Kui-fang,GAO Zhi-pu
(China Datang Corporation Science and Technology Research Institute,Beijing 102206,China)
Increasing param eters forsubcriticalunits upgrade is a hotissue recently as w ellas cross-generation.By technicaland econom ic com parison between these two retrofitting program s,the resultfor 600M W wetcooling subcritical unitshows thatthe form er can reduce coalconsum ption to 298.67g/(kW·h)while the latter 277.3g/(kW·h).H owever, param eter-increase schem e hasm ore advantagessuch assm allretrofitting scale,shortduration and also costfew.
increasing param eters;cross-generational upgrade;turbine retrofitting
TM 621
B
2095-3429(2017)01-0021-04
2016-11-09
修回日期:2017-12-27
常征(1965-),男,黑龍江哈爾濱人,碩士,高級(jí)工程師,黨組書記兼副院長(zhǎng),主要研究方向?yàn)楦咝Сl(fā)電及熱力系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化。
D O I:10.3969/J.ISSN.2095-3429.2017.01.005