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        關(guān)于某熱力發(fā)電廠1A粉倉自燃分析與防爆措施

        2017-04-10 04:31:00杜增城
        山東工業(yè)技術(shù) 2017年7期
        關(guān)鍵詞:磨煤機(jī)

        杜增城

        摘 要:某熱電廠自投運(yùn)以來兩臺爐的制粉系統(tǒng)爆燃的問題頻出,煤粉倉出現(xiàn)自燃。本文通過分析該電廠煤粉倉自燃的現(xiàn)象及原因,從安全生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的角度出發(fā),結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況,制定出合理的制粉系統(tǒng)及粉倉防止爆燃措施,較好的解決制粉系統(tǒng)爆燃的問題,并根據(jù)運(yùn)行情況進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性分析,提高機(jī)組安全運(yùn)行的可靠性,從而提高電廠的經(jīng)濟(jì)效益。

        關(guān)鍵詞:制粉系統(tǒng);磨煤機(jī);粉倉;自燃;配煤管理

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.07.161

        1 概況

        廣州市某熱電廠配有兩臺2×110MW供熱機(jī)組,其中配有東方鍋爐實(shí)業(yè)公司的兩臺型號為DG420/9.8-II2的高溫高壓自然循環(huán)煤粉爐。鍋爐采用鋼構(gòu)架懸吊結(jié)構(gòu)、單爐膛露天布置、平衡通風(fēng)、四角切圓燃燒方式、固態(tài)排渣方式。制粉系統(tǒng)采用中間儲倉乏氣送粉方式,每爐配置兩粉倉,兩臺MG-3560型鋼球磨煤機(jī),制粉系統(tǒng)主要設(shè)備有磨煤機(jī)、排粉風(fēng)機(jī)、給煤機(jī)、螺旋輸粉機(jī)、磨煤機(jī)高低壓油泵組成。兩臺機(jī)組自2005年投產(chǎn)以來已發(fā)生多次制粉系統(tǒng)及粉倉出現(xiàn)自燃爆炸現(xiàn)象,嚴(yán)重威脅了機(jī)組及人身的安全,增加了機(jī)組停運(yùn)率,增加了大量人工成本及維修費(fèi)用,降低了電廠的經(jīng)濟(jì)效益。

        2 某電廠1A粉倉自燃實(shí)例

        2017年2月6日一值4:00,運(yùn)行人員檢查發(fā)現(xiàn)1A粉倉粉尺處有濃煙冒出,立即匯報(bào)控長、值長,并拿紅外線測溫槍到現(xiàn)場測到130OC,控長命令投入粉倉蒸汽滅火,在投入蒸汽滅火時(shí),1A粉倉突然一聲悶響,粉倉防爆膜破損,粉倉打正壓,一團(tuán)火球從粉倉防爆膜破損處竄出地面,嚴(yán)重威脅正在上煤的皮帶運(yùn)行,皮帶若損壞,將嚴(yán)重影響其他煤倉的正常上煤,后果不堪設(shè)想,經(jīng)值長指令立即組織人員用消防水進(jìn)行噴淋滅火,火勢得以控制,皮帶安全了,但粉1A倉煤粉已泡濕,A粉倉所對應(yīng)的六臺經(jīng)粉機(jī)因煤粉太濕已無法正常下粉,值長令立即啟油泵投入三支大油槍及四支小油槍并聯(lián)系汽機(jī)關(guān)調(diào)門減負(fù)荷至鍋爐流量60T/H。因A、B粉倉前只有一個(gè)蒸汽滅火總門控制,在投入A粉倉蒸汽滅火的同時(shí),B粉倉也一起投了,導(dǎo)致1B粉倉對應(yīng)的給粉機(jī)下粉不暢,控長立即聯(lián)系檢修人員進(jìn)行掏粉處理,經(jīng)過近一天的奮戰(zhàn),1B粉倉對應(yīng)的六臺給粉機(jī)下粉趨于正常,鍋爐負(fù)荷從60 T/H帶至200 T/H,電負(fù)荷54MW。

        3 原因分析

        (1)當(dāng)時(shí)1A粉倉對應(yīng)的一臺B2給粉機(jī)經(jīng)常斷銷子,檢修處理后交待此給粉機(jī)葉輪下沉卡死,需更換葉輪,但無備品,暫無法處理。在給粉機(jī)故障期間,上方煤粉無法正常流通,導(dǎo)致該粉倉對應(yīng)的溫度測點(diǎn)在63~85度之間來回波動(dòng),幾天后另一測點(diǎn)從63度升至75度,之后一直維持在這溫度范圍。 其實(shí)此時(shí)粉倉里面已有自燃點(diǎn),但無法徹底消除,這是導(dǎo)致此A粉倉自燃的直接原因。

        (2)粉倉蒸汽滅火手動(dòng)門后連接1A、1B粉倉,并無分門,導(dǎo)致一粉倉自燃需投入蒸汽滅火時(shí),無法將另一粉倉隔絕,這種設(shè)計(jì)不合理,直接導(dǎo)致其另一粉倉給粉機(jī)下粉不暢。嚴(yán)重導(dǎo)致機(jī)組安全。

        (3)粉倉頂部水泥板投運(yùn)年限長工作環(huán)境惡劣導(dǎo)致部分有裂紋,粉倉內(nèi)部進(jìn)空氣,粉倉吸潮管吸力又不夠,吸潮不及時(shí)導(dǎo)致粉倉煤粉有結(jié)塊現(xiàn)象,特別是雨季時(shí)節(jié)。

        (4)DCS畫面里的粉倉溫度測點(diǎn)不能真實(shí)反映粉倉內(nèi)表面溫度,運(yùn)行人員不能第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)粉倉內(nèi)部異常現(xiàn)象。

        4 關(guān)于制粉系統(tǒng)改造及防爆措施

        (1)粉倉頂部水泥板部分有裂紋處應(yīng)進(jìn)行有效封堵。

        (2)為A、B粉倉投入蒸汽滅火時(shí)更有效的隔離,將A、B粉倉蒸汽滅火管前各加裝一手動(dòng)門。

        (3)將A、B粉倉潮管處及粉倉防膜附近加裝溫度測點(diǎn)并接入到DCS畫面中來,方便運(yùn)行人員第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)異常并及時(shí)處理。

        (4)發(fā)現(xiàn)給粉機(jī)卡澀或下粉不暢時(shí),第一時(shí)間聯(lián)系檢修人員掏粉或設(shè)備故障時(shí)及時(shí)更換。

        (5)嚴(yán)格執(zhí)行定期降粉位制度,如遇特殊情況,必說明原因并匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。發(fā)現(xiàn)粉倉有搭橋現(xiàn)象及時(shí)處理。

        (6)嚴(yán)格執(zhí)行配煤原則:控制到原煤斗的原煤基本參數(shù)應(yīng)為:全硫(St.ar小于1.0%);全水份(Mt.ar小于19%);(19.5MJ/Kg小于低位熱值,Qnet.ar小于23.MJ/Kg);(23%小于揮發(fā)份Var小于28%);且在配燒期間根據(jù)鍋爐燃燒情況,定期轉(zhuǎn)換煤種相互配燒,以防鍋爐嚴(yán)重結(jié)焦。

        (7)停爐五天以上需將粉倉燒空,并檢查粉倉四壁情況,防止粉倉積粉自燃。

        5 關(guān)于對制粉系統(tǒng)防爆的運(yùn)行建議

        (1)密切關(guān)注煤質(zhì)情況,如揮發(fā)份超過28%或其他異常時(shí)應(yīng)及時(shí)匯報(bào)并作出調(diào)整,同時(shí)加強(qiáng)對制粉系統(tǒng)的檢查、監(jiān)視。

        (2)加強(qiáng)對粉倉溫度的監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)異常升高及時(shí)處理,并嚴(yán)格執(zhí)行定期降粉位制度。加強(qiáng)對粉倉粉位的監(jiān)視,嚴(yán)格執(zhí)行旋轉(zhuǎn)格篩的定期清理和檢查,嚴(yán)禁粉倉粉位長期高于2.5米運(yùn)行,防止發(fā)生粉倉跑粉的現(xiàn)象。加強(qiáng)對螺旋輸粉機(jī)的檢查,經(jīng)常測量外部溫度,每次停止前必須進(jìn)行不少于10分鐘的空轉(zhuǎn),防止發(fā)生內(nèi)部積粉自燃。

        (3)監(jiān)盤人員應(yīng)將磨煤機(jī)出口溫度、磨煤機(jī)電流、磨煤機(jī)進(jìn)出口壓差等參數(shù)調(diào)出實(shí)時(shí)曲線進(jìn)行監(jiān)視,如發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)出口溫度有急升現(xiàn)象時(shí),應(yīng)立即投入磨煤機(jī)蒸汽滅火,同時(shí)開冷風(fēng),關(guān)熱風(fēng),停磨煤機(jī),以防爆燃。然后對制粉系統(tǒng)進(jìn)行詳細(xì)檢查,只有在確認(rèn)沒有燃點(diǎn)及無異常情況時(shí),才可重新啟動(dòng)磨煤機(jī)。

        (4)運(yùn)行中加強(qiáng)檢查,及時(shí)消除磨煤機(jī)入口積煤、積粉現(xiàn)象,尤其燃用水份較大的煤,應(yīng)增加檢查次數(shù),每次開磨前、停磨后都要對磨煤機(jī)入口落煤管進(jìn)行清理檢查,以防積煤自燃。運(yùn)行磨煤機(jī)每小時(shí)都要對入口落煤管情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。發(fā)現(xiàn)給煤機(jī)斷煤或落煤管堵煤時(shí),應(yīng)及時(shí)處理,處理時(shí)應(yīng)側(cè)對檢查口,防止發(fā)生意外人身傷害。

        (5)雨季期間,應(yīng)加強(qiáng)磨煤機(jī)入口落煤管積煤檢查與清理。若磨煤機(jī)進(jìn)出口壓差長期超過2.5kpa運(yùn)行,應(yīng)匯報(bào)部門專責(zé),及時(shí)調(diào)整配煤方式,并安排停磨煤機(jī)檢查清理磨煤機(jī)入口下方斜坡位置積煤。當(dāng)磨煤機(jī)入口落煤管積煤嚴(yán)重時(shí),應(yīng)先停止給煤機(jī)、磨煤機(jī)運(yùn)行,再進(jìn)行清理工作,避免清理積煤時(shí)發(fā)生爆燃。

        (6)發(fā)現(xiàn)制粉系統(tǒng)煤粉著火時(shí) ,立即開啟制粉系統(tǒng)蒸汽滅火,停止制粉系統(tǒng)的運(yùn)行,采取緊急措施進(jìn)行處理,待火源消除并對其進(jìn)行全面檢查后,方可重新啟動(dòng)。制粉系統(tǒng)發(fā)生漏粉時(shí),必須將現(xiàn)場積粉清理干凈后才允許驗(yàn)收缺陷。磨煤機(jī)發(fā)生滾筒漏粉時(shí),應(yīng)及時(shí)停下并通知檢修立即處理。

        參考文獻(xiàn):

        [1]旺隆熱電廠.鍋爐運(yùn)行規(guī)程[s].2015.

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