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        XK2316/5數(shù)控鏜銑床的故障分析與處理

        2017-04-08 23:53:16張金紅
        設(shè)備管理與維修 2017年10期
        關(guān)鍵詞:百分表絲杠編碼器

        張金紅

        (中冶陜壓重工設(shè)備有限公司,陜西富平 711711)

        XK2316/5數(shù)控鏜銑床的故障分析與處理

        張金紅

        (中冶陜壓重工設(shè)備有限公司,陜西富平 711711)

        XK2316/5鏜銑床采用了西門子840D,611D數(shù)字伺服系統(tǒng)。在加工過(guò)程中出現(xiàn)了報(bào)警“電機(jī)編碼器零標(biāo)記丟失”,“伺服故障”等問(wèn)題,經(jīng)過(guò)分析與處理,保證了生產(chǎn)的正常運(yùn)行。

        數(shù)控機(jī)床;故障分析;排除

        10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.10.14

        0 概述

        中冶陜壓重工設(shè)備有限公司購(gòu)買的XK2316/5數(shù)控鏜銑床,采用了西門子840D數(shù)控系統(tǒng),配裝NCK模塊,611UD數(shù)字伺服系統(tǒng),PLC型號(hào)采用S7-300,I/O模塊等,主傳動(dòng)采用德國(guó)西門子主軸伺服電機(jī),進(jìn)給系統(tǒng)采用全數(shù)字西門子交流伺服電機(jī),并裝有HEIDENHAIN光柵尺,構(gòu)成位置和速度信息反饋全閉環(huán)伺服控制系統(tǒng),保證了機(jī)床加工時(shí)定位精度和工作精度。設(shè)備結(jié)構(gòu)合理,性能優(yōu)越,廣泛應(yīng)用于精密數(shù)控加工及相關(guān)行業(yè)中。

        1 問(wèn)題的提出

        XK2316/5數(shù)控鏜銑床幾種故障現(xiàn)象:①在進(jìn)行加工扇形板零件時(shí),加工的扇形板零件精度誤差過(guò)大。②運(yùn)行較長(zhǎng)時(shí)間后,主軸轉(zhuǎn)速運(yùn)行<1000 r/min時(shí),轉(zhuǎn)速正常。主軸轉(zhuǎn)速運(yùn)行>1000 r/min時(shí),經(jīng)常報(bào)警電機(jī)編碼器零點(diǎn)標(biāo)記丟失伺服故障。③重新啟動(dòng)后運(yùn)行時(shí)主軸故障依舊。④X軸在移動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)抖動(dòng)現(xiàn)象,Z軸在移動(dòng)過(guò)程中報(bào)警輪廓監(jiān)控。開展了一系列故障分析與處理的技術(shù)攻關(guān)等活動(dòng),取得了較好效果。

        2 故障分析

        2.1 誤差過(guò)大及處理方法

        (1)故障現(xiàn)象。機(jī)床在進(jìn)行加工扇形板零件時(shí),加工的扇形板零件精度誤差過(guò)大。

        (2)分析和處理方法。扇形板的工藝要求要進(jìn)行很多斜面的加工,在對(duì)工件加工過(guò)的斜面進(jìn)行測(cè)量時(shí),發(fā)現(xiàn)加工第二個(gè)斜面時(shí)候Z軸的進(jìn)刀位置相對(duì)于加工第一個(gè)斜面的位置有偏差,并且加工精度不達(dá)標(biāo),機(jī)床X軸和Z軸聯(lián)動(dòng)加工斜面,分析原因是否為Z軸和X軸有間隙引起的加工精度差,用百分表吸在Z軸上,移動(dòng)Z軸將百分表表針壓在工作臺(tái)上,百分表對(duì)零,將Z軸進(jìn)行±1 mm正反向移動(dòng),監(jiān)測(cè)Z軸間隙的大小。相反,用百分表吸在Z軸上,移動(dòng)Z軸將百分表壓在放置在X軸的工件上,百分表表針對(duì)在垂直于X軸的工件端面上,百分表對(duì)零,將X軸進(jìn)行±1 mm正反向移動(dòng),監(jiān)測(cè)X軸間隙的大小。發(fā)現(xiàn)X軸與Z軸間隙都不大,符合正常要求范圍。進(jìn)一步分析X軸和Z軸聯(lián)動(dòng)加工斜面出現(xiàn)此故障,懷疑X軸與Z軸幾何精度有問(wèn)題。配合機(jī)械用直尺打X軸與Z軸的垂直度,發(fā)現(xiàn)X軸與Z軸不垂直,將其重新調(diào)至垂直度后,故障消失。

        2.2 編碼器故障及處理方法

        (1)故障現(xiàn)象。主軸轉(zhuǎn)速運(yùn)行<1000 r/min,轉(zhuǎn)速正常。主軸轉(zhuǎn)速運(yùn)行>1000 r/min,主軸經(jīng)常報(bào)警電機(jī)編碼器零點(diǎn)標(biāo)記丟失伺服故障。

        (2)分析和處理方法。數(shù)控機(jī)床報(bào)警顯示電機(jī)編碼器零點(diǎn)標(biāo)記丟失伺服故障,結(jié)合數(shù)控機(jī)床的結(jié)構(gòu),產(chǎn)生報(bào)警的原因有機(jī)械原因和電氣原因,接下來(lái)需要對(duì)這兩方面逐個(gè)排查。機(jī)械過(guò)載,造成電機(jī)的溫度升高,編碼器的溫度也升高,電子元件性能不好造成報(bào)警。需要檢查主軸箱與主電機(jī)連接的聯(lián)軸器是否同心,主軸變速箱的軸承的好壞,主軸齒輪間隙是否過(guò)大,電機(jī)旋轉(zhuǎn)時(shí)電機(jī)軸有無(wú)擺動(dòng)等。電氣原因主要檢查電機(jī)編碼器的好壞,電機(jī)編碼器反饋電纜是否完好,控制電路板是否正常等。首先確認(rèn)電氣原因:停電后拆除電機(jī)編碼器,檢查編碼器的軸承有沒(méi)有死點(diǎn),給編碼器加5 V電源,用示波器檢測(cè)編碼器的輸出信號(hào)是否正確。更換一新編碼器后,在MDI方式下編寫M03S1000,運(yùn)行后故障依舊。運(yùn)行M03S900機(jī)床運(yùn)行正常,則說(shuō)明編碼器反饋電纜和控制板沒(méi)有問(wèn)題。在運(yùn)行M03S900的程序中,觀察電機(jī)編碼器,發(fā)現(xiàn)電機(jī)編碼器有擺動(dòng)的現(xiàn)象,分析原因可能是電機(jī)軸承或機(jī)械原因造成的電機(jī)軸擺動(dòng)。拆除電機(jī)和變速箱,由于主軸電機(jī)具有三相異步電機(jī)的特征,將拆下的電機(jī)加380 V電源,旋轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)主軸電機(jī)內(nèi)部有間斷的響聲,停電后分解電機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)電機(jī)的前后軸承與端蓋的軸承間隙太大,電機(jī)在高速旋轉(zhuǎn)時(shí),由于間隙的原因造成電機(jī)軸旋轉(zhuǎn)時(shí)擺動(dòng)量大,在同軸安裝的高精度的編碼器擺動(dòng)量也大,所以報(bào)警“電機(jī)編碼器零點(diǎn)標(biāo)記丟失”等。將電機(jī)的端蓋進(jìn)行鑲套處理,安裝完成后試車,故障消除。

        2.3 X軸抖動(dòng)及處理方法

        (1)故障現(xiàn)象。機(jī)床在加工工件時(shí),執(zhí)行G0X…時(shí),或正向動(dòng)快速移動(dòng)X軸時(shí),機(jī)床X軸出現(xiàn)嚴(yán)重的抖動(dòng)現(xiàn)象。

        (2)分析和處理方法。X軸采用滾動(dòng)支撐,滾珠絲杠驅(qū)動(dòng)工作臺(tái)運(yùn)行,分析X軸的傳動(dòng)機(jī)構(gòu),產(chǎn)生快速移動(dòng)抖動(dòng)的原因可能有:X軸的滾珠絲杠的間隙太大;X軸的動(dòng)態(tài)特性參數(shù)設(shè)置不合理;X軸的讀數(shù)頭安裝不牢,或者光柵尺受污染;因機(jī)床使用的乳化液黏度大,機(jī)床的潤(rùn)滑不好,造成摩擦力大。

        根據(jù)先易后難的原則,對(duì)有可能產(chǎn)生故障的電氣原因做了檢查,由于機(jī)床出現(xiàn)的故障時(shí)間較長(zhǎng),動(dòng)態(tài)性能參數(shù)設(shè)置可能不適合現(xiàn)有的傳動(dòng)鏈,修改動(dòng)態(tài)性能參數(shù)位置環(huán),電流環(huán)的增益參數(shù)MD32200,MD1407和積分時(shí)間MD1409,改變后故障依舊。檢查反饋回路上讀數(shù)頭的安裝和光柵尺的清潔情況,將機(jī)床改為半閉環(huán),使用HEIDENHAIN檢測(cè)光柵尺的工具PWT18檢測(cè)光柵尺的信號(hào),檢測(cè)確定光柵尺沒(méi)有受到污染。再對(duì)X軸的滾珠絲杠進(jìn)行間隙檢查,將百分表吸在機(jī)床Z軸,±1 mm移動(dòng)X軸來(lái)檢測(cè)X軸的滾珠絲杠的間隙,發(fā)現(xiàn)X軸的間隙約0.2 mm,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷X軸的間隙太大,造成在移動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)抖動(dòng)現(xiàn)象。根據(jù)滾珠絲杠的特點(diǎn),要消除絲杠的間隙,得重新配合絲母中間的消隙的墊片,配合合適的墊片后,安裝完成后,將機(jī)床改為全閉環(huán)后試車,故障消除。

        2.4 Z軸報(bào)警及處理方法

        (1)故障現(xiàn)象。機(jī)床Z軸在移動(dòng)過(guò)程中,經(jīng)常出現(xiàn)報(bào)警25050“輪廓監(jiān)控”現(xiàn)象。

        (2)分析和處理方法。Z軸采用雙閉環(huán)控制,機(jī)械采用電機(jī)皮帶連接滾珠絲杠驅(qū)動(dòng)主軸箱運(yùn)行,利用平衡缸來(lái)平衡主軸箱的自重,減少Z軸電機(jī)的輸出力矩。機(jī)床出現(xiàn)輪廓監(jiān)控,首先需對(duì)輪廓監(jiān)控的概念有所了解,輪廓監(jiān)控就是對(duì)于一個(gè)機(jī)床軸測(cè)量的實(shí)際位置值和從NC位置設(shè)定值計(jì)算出來(lái)的實(shí)際位置值進(jìn)行比較,大于參數(shù)MD36400的值,就報(bào)警“輪廓監(jiān)控”。根據(jù)Z軸的傳動(dòng)原理,控制原理和輪廓監(jiān)控的原理,分析出現(xiàn)此故障的原因有:聯(lián)軸器松動(dòng)或者皮帶打滑;機(jī)械部分潤(rùn)滑不好,機(jī)械阻力大;機(jī)械傳動(dòng)機(jī)構(gòu)絲母的固定松動(dòng);平衡缸的油壓調(diào)整得不合適;伺服電機(jī)的制動(dòng)器故障;驅(qū)動(dòng)器的性能不好或者信號(hào)異常;動(dòng)態(tài)性能參數(shù)位置環(huán)的增益設(shè)定不合適。

        根據(jù)輪廓監(jiān)控的原理分析,出現(xiàn)此類報(bào)警的原因大多是機(jī)械故障。首先對(duì)有可能產(chǎn)生故障的機(jī)械原因進(jìn)行檢查,檢查聯(lián)軸器和皮帶,正常;檢查機(jī)床的潤(rùn)滑系統(tǒng),油路通暢;檢查平衡缸的壓力,發(fā)現(xiàn)油壓有點(diǎn)偏高,調(diào)整壓力到機(jī)床要求的基礎(chǔ)壓力,試運(yùn)行后故障依舊,判斷不是平衡壓力的故障;將Z軸改為半閉環(huán),對(duì)Z軸進(jìn)行間隙檢查,將百分表吸在Z軸上,移動(dòng)Z軸將百分表表針壓在工作臺(tái)上,百分表對(duì)零,對(duì)Z軸進(jìn)行±1 mm正反向移動(dòng)來(lái)監(jiān)測(cè)間隙的大小,如果間隙大,則說(shuō)明機(jī)械傳動(dòng)機(jī)構(gòu)絲母的松動(dòng)。檢查并緊固絲母和絲杠座,試車后故障依舊。檢查機(jī)械后故障未消除,有可能是電氣故障由于機(jī)床使用時(shí)間較長(zhǎng),傳動(dòng)鏈磨損,動(dòng)態(tài)性能參數(shù)設(shè)置不適合現(xiàn)有的傳動(dòng)鏈。為此修改動(dòng)態(tài)性能參數(shù)位置環(huán),電流環(huán)的增益參數(shù)MD32200,MD1407和積分時(shí)間MD1409,改變后故障依舊。故障基本確定在Z軸的驅(qū)動(dòng)裝置,更換Z軸的驅(qū)動(dòng)裝置并安裝完成后,將機(jī)床改為全閉環(huán)后試車,故障消除。打開Z軸的裝置檢查,發(fā)現(xiàn)功率元件的焊點(diǎn)虛接,造成整流逆變沒(méi)有輸出。

        3 總結(jié)

        通過(guò)對(duì)XK2316/5鏜銑床的主軸旋轉(zhuǎn)經(jīng)常報(bào)警,電機(jī)編碼器零點(diǎn)標(biāo)記丟失伺服故障進(jìn)行分析,在X軸移動(dòng)抖動(dòng),Z軸運(yùn)行時(shí)報(bào)警“輪廓監(jiān)控”等故障的排除過(guò)程中,不但總結(jié)出維修和排除此類故障的維修流程,縮短了維修時(shí)間,也保證了設(shè)備能夠長(zhǎng)時(shí)間正常和順利地運(yùn)行。

        TH17

        B

        〔編輯 王永洲〕

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