唐少臣++韓屹威++毛行星
摘要:基于PLC控制的機(jī)械手具有顯著的優(yōu)點(diǎn),已經(jīng)成為工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)的不可缺少的關(guān)鍵技術(shù)。本文通過(guò)借鑒傳統(tǒng)機(jī)械手的設(shè)計(jì)方案,對(duì)適用于工廠鍛件搬運(yùn)的機(jī)械手PLC控制系統(tǒng)進(jìn)行了相關(guān)模擬仿真和設(shè)計(jì)。在對(duì)機(jī)械手液壓機(jī)構(gòu)進(jìn)行了深入的分析的基礎(chǔ)上,認(rèn)為機(jī)械手的設(shè)計(jì)需要考慮回轉(zhuǎn)原點(diǎn)、點(diǎn)動(dòng)控制和自動(dòng)化控制三個(gè)因素;然后對(duì)適合機(jī)械手的PLC控制器、壓力和位移傳感器進(jìn)行了相關(guān)技術(shù)參數(shù)選擇,同時(shí)還對(duì)整體程序的設(shè)計(jì)進(jìn)行了相關(guān)闡述,希望能夠給以后的機(jī)械手PLC控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)提供借鑒意義。
關(guān)鍵詞:PLC;機(jī)械手;控制
中圖分類號(hào):TP241 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1007-9416(2017)02-0013-02
隨著工業(yè)機(jī)械手的廣泛應(yīng)用,其已經(jīng)成為自動(dòng)化控制領(lǐng)域的重要技術(shù)。在制造業(yè)不斷發(fā)展的今天,機(jī)械手一方面可以代替人工進(jìn)行生產(chǎn)線的作業(yè),另外一方面機(jī)械手可以按照實(shí)際生產(chǎn)工藝的要求,按照一定的時(shí)間和程序設(shè)置來(lái)完成工作的卸載和傳送。機(jī)械手的廣泛應(yīng)用可以大大的提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,加快我國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型與升級(jí)。如果機(jī)械手采用傳統(tǒng)的繼電器進(jìn)行控制,則會(huì)直接造成系統(tǒng)原件比較繁雜、穩(wěn)定性差以及出現(xiàn)故障概率高的特點(diǎn)。隨著PLC技術(shù)的廣泛應(yīng)用,通過(guò)使用PLC來(lái)設(shè)計(jì)機(jī)械手的控制系統(tǒng),可以保證較高的可靠性和較低的故障率,使用起來(lái)也相對(duì)簡(jiǎn)單。本文通過(guò)采用可編程控制器PLC來(lái)實(shí)現(xiàn)機(jī)械手的控制系統(tǒng)設(shè)計(jì),使得控制過(guò)程精確可靠,使得在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中變得明確和清晰。
1 機(jī)械手機(jī)構(gòu)的液壓系統(tǒng)分析
本文的機(jī)械手設(shè)計(jì)案例以鍛造車間的機(jī)械手為例,該機(jī)械手處在高溫的操作環(huán)境之中,機(jī)械手所要實(shí)現(xiàn)的功能就是將高溫的鍛件棒材加持到鍛造工位的傳送帶上。實(shí)現(xiàn)對(duì)棒料準(zhǔn)確的搬運(yùn),替代人工操作,改善工作環(huán)境。機(jī)械手的液壓系統(tǒng)主要包括了液壓驅(qū)動(dòng)、手臂的升降和收縮等系統(tǒng),再加上液壓馬達(dá)。液壓換向回路使用三位四通閥進(jìn)行控制。在機(jī)械手設(shè)計(jì)的過(guò)程中應(yīng)該考慮以下幾個(gè)方面的問(wèn)題:(1)鍛件的重量較大,機(jī)械手應(yīng)該具備較大的夾緊力。同時(shí)工件在移動(dòng)的過(guò)程中還會(huì)出現(xiàn)較大的慣性,保證工件不會(huì)脫落。(2)機(jī)械手的手指應(yīng)該具備一定的夾角,手指的開閉角直接影響著工件能否順利的加持到鍛造工位上,對(duì)于手指的開閉幅度具有嚴(yán)格的要求;(3)機(jī)械手應(yīng)該保證工件在搬運(yùn)過(guò)程中的準(zhǔn)確定位,必須要根據(jù)鍛造工件的形狀來(lái)選擇機(jī)械手手指的形狀;(4)由于鍛件處在高溫狀態(tài),在加持過(guò)程中應(yīng)該保證機(jī)械手具有較高的強(qiáng)度,另外機(jī)械手的結(jié)構(gòu)應(yīng)該盡量緊湊,使得機(jī)械手的重心能夠維持在手臂的回轉(zhuǎn)軸線上。(5)在機(jī)械手設(shè)計(jì)的過(guò)程中,應(yīng)該考慮到被抓工件的要求。如果是圓柱形鍛件,則應(yīng)該考慮使用V型手指,圓球形的工件考慮采用三指狀的手指,方便加持工件。對(duì)于那些表面質(zhì)量要求比較高的工件,應(yīng)該在機(jī)械手的手指上加上泡沫墊片,防止加持部位的損壞。
2 機(jī)械手PLC控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
2.1 PLC可編程控制器介紹
機(jī)械手所使用的PLC控制器主要包括了CPU、信號(hào)輸入模塊、數(shù)據(jù)輸出模塊、CPU擴(kuò)展單元以及編程模塊。CPU相當(dāng)于PLC的心臟,完成對(duì)輸入信號(hào)和數(shù)據(jù)的處理,將這些數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在存儲(chǔ)器中。對(duì)于輸入和輸出模塊而言,輸入的信號(hào)主要有分為兩個(gè)類別,分別為電壓信號(hào)和電流信號(hào),如果外在的信號(hào)比較尖銳,則會(huì)造成PLC的CPU損壞。另外為了控制外來(lái)的負(fù)載的額度,可以通過(guò)小型繼電器的使用,來(lái)實(shí)現(xiàn)外來(lái)負(fù)載的隔離。在PLC中編程器主要是用來(lái)檢測(cè)各種信號(hào)的運(yùn)行狀態(tài),一般使用編程器的狀況為邏輯輸入有誤或者需要檢修的時(shí)候。本文中的PLC電源使用的是24V直流電源或者220V的交流電源,機(jī)械手的PLC控制器選擇類型為西門子20EDR-1,有兩個(gè)輸入和輸出模塊,在A/D轉(zhuǎn)換方面選擇AD041型號(hào),所設(shè)計(jì)的PLC框架如圖1所示。
其中PLC的基本參數(shù)如表1所示。
本系統(tǒng)的輸入電流信號(hào)范圍是5-23mA,對(duì)應(yīng)的十六位進(jìn)制為0000-1770。用于補(bǔ)碼的轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)范圍是3.2-4mA,當(dāng)輸入電流信號(hào)小于3.2mA時(shí),斷線檢測(cè)的功能將會(huì)被充分啟用,并且將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為8000。首先對(duì)于模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)的轉(zhuǎn)換方面,在CPU模塊中不能進(jìn)行量程控制字符的改變,如果需要改變,則必須進(jìn)行斷電后重新操作。
2.2 機(jī)械手位移傳感器的選擇
位移傳感器的選擇對(duì)于機(jī)械手的設(shè)計(jì)具有重要的意義,機(jī)械手臂的升降和旋轉(zhuǎn)都需要位移傳感器的作用,還應(yīng)該把位移數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的顯示在屏幕上,主要目的就是滿足機(jī)械手臂的位移和速度測(cè)定。目前通用的傳感器為光柵位移傳感器,當(dāng)傳感器的兩塊光柵的位置發(fā)生相對(duì)變化時(shí),光敏電阻發(fā)生變化,實(shí)現(xiàn)了電信號(hào)傳遞,從而轉(zhuǎn)變?yōu)槲灰菩盘?hào),實(shí)現(xiàn)了位移的精確測(cè)量。除了直線位移傳感器外,還需要安裝角位移傳感器,角位移傳感器的類型為E6W5-2014。最后機(jī)械手指在加持工件的過(guò)程中,需要安裝壓力傳感器,其中輸出信號(hào)范圍是5-60mA,電源選擇24V直流電源。在機(jī)械手觸摸屏的選擇方面,要求有兩個(gè),首先就是要內(nèi)存要大,能夠存儲(chǔ)較多的數(shù)據(jù),分辨率要大和較高的顯示亮度;其次PLC觸摸屏要有串行通信功能,更好的方便PLC與機(jī)械手臂之間的通信。
3 PLC控制系統(tǒng)的程序設(shè)計(jì)與步進(jìn)電機(jī)選擇
3.1 機(jī)械手PLC總控制程序的設(shè)計(jì)
在機(jī)械手臂的下降和上升的程序設(shè)計(jì)中,只是兩者的輸入和輸出的地址不同。在壓力檢測(cè)方面,只有檢測(cè)到鍛件毛坯夾緊以后才可以進(jìn)行下一步的位移動(dòng)作,所以首先應(yīng)該進(jìn)行壓力的檢測(cè),實(shí)現(xiàn)了壓力數(shù)值的顯示。本文還通過(guò)CAE的仿真優(yōu)化設(shè)計(jì),為了進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)機(jī)械手臂的啟停與位移控制,減少PLC控制器的安裝面的位置,可以將啟動(dòng)按鈕與停止按鈕進(jìn)行合并。同時(shí)為了確定機(jī)械手臂是處于手動(dòng)工作模式還是處在連續(xù)工作模式,需要進(jìn)行連續(xù)工作模式按鈕,可以根據(jù)實(shí)際的運(yùn)行情況來(lái)調(diào)整機(jī)械手臂的位置。同時(shí)為了保證機(jī)械手的正常運(yùn)行,機(jī)械手在每一個(gè)工作周期內(nèi)都要進(jìn)行初始位置的檢驗(yàn),如果不是回到初始位置,則應(yīng)該執(zhí)行回到回轉(zhuǎn)原點(diǎn)的操作。和啟動(dòng)的程序一樣,機(jī)械手臂工作的運(yùn)行方式也是通過(guò)按鈕來(lái)實(shí)現(xiàn)的,手動(dòng)按鈕可以實(shí)現(xiàn)機(jī)械手的各種動(dòng)作操作,從而滿足實(shí)際生產(chǎn)的需求,只需要對(duì)步進(jìn)電機(jī)的脈沖時(shí)間進(jìn)行調(diào)整,盡量減少機(jī)械手的行程。在經(jīng)過(guò)CAE軟件操作的優(yōu)化的過(guò)程中,可以通過(guò)以下結(jié)果步驟來(lái)進(jìn)行,首先應(yīng)該對(duì)機(jī)械手臂的模型進(jìn)行優(yōu)化,建立相應(yīng)的機(jī)械傳動(dòng)機(jī)構(gòu),包括各種零件的設(shè)計(jì)以及機(jī)械手自由度的設(shè)計(jì);其次,對(duì)機(jī)械手的模型進(jìn)行運(yùn)動(dòng)仿真模擬,測(cè)試模型設(shè)計(jì)是否能夠滿足生產(chǎn)需求;然后細(xì)化設(shè)計(jì)模型,建立設(shè)計(jì)變量和目標(biāo)函數(shù)之間的關(guān)系,得到性能最優(yōu)的設(shè)計(jì)參數(shù)。本文根據(jù)機(jī)械手的運(yùn)動(dòng)要求將機(jī)械手的抓取機(jī)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,從而繪制PLC控制流程圖,通過(guò)對(duì)梯形圖控制程序的編寫,滿足了實(shí)際生產(chǎn)機(jī)械手的工位需求。
3.2 步進(jìn)電機(jī)選擇
三相步進(jìn)電機(jī)通常將電脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)榻俏灰菩盘?hào),步進(jìn)電機(jī)的旋轉(zhuǎn)是依靠角度的不斷移動(dòng)而進(jìn)行的。通過(guò)對(duì)電脈沖數(shù)量的控制,來(lái)實(shí)現(xiàn)位移的控制。在步進(jìn)電機(jī)的選擇方面,本文采用的是三菱公司的橫軸和縱軸位移的機(jī)械手升降機(jī)構(gòu),最大使用電流為3A。另外PLC啟動(dòng)技術(shù)的控制與傳統(tǒng)的控制技術(shù)相比,具有價(jià)格低廉和結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)?,F(xiàn)代化的PLC啟動(dòng)技術(shù)可以分為感知系統(tǒng)、控制程序、主機(jī)CPU部分以及執(zhí)行機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)部分。在使用CAE進(jìn)行軟件仿真模擬的過(guò)程中,通過(guò)使用鍛件的抓取機(jī)構(gòu)為實(shí)際性能的優(yōu)化目標(biāo),通過(guò)連桿機(jī)構(gòu)的數(shù)次優(yōu)化和坐標(biāo)位置優(yōu)化,使得機(jī)械手臂的抓緊力由3.5MN轉(zhuǎn)變?yōu)?0.56MN。通過(guò)采用虛擬樣機(jī)技術(shù)可以有效的模擬機(jī)械手在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中的抓取行為,實(shí)現(xiàn)夾緊力的不斷提高,具有較大的實(shí)際成產(chǎn)意義。表2位本PLC系統(tǒng)中A/D轉(zhuǎn)換器的基本參數(shù)。
四個(gè)自由度的機(jī)械手臂的設(shè)計(jì)具有一定的普遍性和實(shí)用性,在PLC控制的模式下,實(shí)現(xiàn)鍛件從一個(gè)位置運(yùn)送至另一個(gè)位置,準(zhǔn)確的實(shí)現(xiàn)位置定位和完成各項(xiàng)動(dòng)作。在實(shí)際操作的過(guò)程中可以通過(guò)觸摸屏完成各項(xiàng)操作和讀取機(jī)械手實(shí)際的運(yùn)行狀態(tài),包括壓力和位移數(shù)值等信息,方便對(duì)機(jī)械手進(jìn)行很好的控制。
4 結(jié)語(yǔ)
PLC控制技術(shù)在機(jī)械手設(shè)計(jì)領(lǐng)域中已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用,從而使得機(jī)械手在工業(yè)領(lǐng)域中得到了廣泛的應(yīng)用。本文在分析參考文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,借鑒傳統(tǒng)機(jī)械手的設(shè)計(jì)方案,對(duì)適用于工廠鍛件搬運(yùn)的機(jī)械手PLC控制系統(tǒng)進(jìn)行了CAE模擬仿真和設(shè)計(jì)。首先對(duì)機(jī)械手液壓機(jī)構(gòu)進(jìn)行了深入的分析,得到機(jī)械手控制的三個(gè)關(guān)鍵因素;然后對(duì)適合機(jī)械手的PLC控制器、壓力和位移傳感器進(jìn)行了相關(guān)技術(shù)參數(shù)選擇,同時(shí)還對(duì)整體程序的設(shè)計(jì)進(jìn)行了相關(guān)闡述,希望能夠給以后的機(jī)械手PLC控制設(shè)計(jì)提供參考價(jià)值
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