廖雪華
(貴港市建設(shè)投資發(fā)展有限公司,廣西 貴港 537100)
脈沖吹灰器在硫鐵礦制酸余熱鍋爐的應(yīng)用
廖雪華
(貴港市建設(shè)投資發(fā)展有限公司,廣西 貴港 537100)
硫鐵礦制酸余熱鍋爐脈沖吹灰器,其能量以定向沖擊波方式有效作用于積灰受熱面,使積灰與受熱表面分離、脫落,并能減少對(duì)爐墻的沖擊,解決了硫鐵礦制酸余熱鍋爐過熱器與對(duì)流管束積灰問題,保證鍋爐機(jī)組的良好運(yùn)行,起到提高蒸汽產(chǎn)量,增加發(fā)電量,提高制酸產(chǎn)量的作用。裝置還可提高余熱鍋爐對(duì)原料變化的適應(yīng)性,可提高硫鐵礦制酸企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)保效益,實(shí)現(xiàn)高中低品位硫鐵礦的綜合利用,對(duì)企業(yè)降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟(jì)效益和增加競(jìng)爭(zhēng)力非常有利。
脈沖吹灰器;余熱鍋爐;硫鐵礦制酸
廣西西江化工有限責(zé)任公司年產(chǎn)12萬t·a-1硫酸生產(chǎn)裝置,采用兩轉(zhuǎn)兩吸流程,原料硫鐵礦在沸騰爐和空氣經(jīng)過焙燒生成SO2。沸騰爐產(chǎn)生的高溫氣體經(jīng)余熱鍋爐換熱生產(chǎn)蒸汽發(fā)電。原隨機(jī)配套的是機(jī)械振動(dòng)除灰裝置,其振桿夾小,受熱面連接爐內(nèi)高溫部位,經(jīng)常燒壞,導(dǎo)致除灰效果下降,受熱面積灰。隨著余熱鍋爐運(yùn)行時(shí)間增長(zhǎng),余熱鍋爐過熱器與對(duì)流管束產(chǎn)生嚴(yán)重的積灰問題,余熱鍋爐換熱效果下降,阻力增加,造成發(fā)電負(fù)荷減小,制酸產(chǎn)量下降。近年來,因原材料價(jià)格不斷上漲,硫酸價(jià)格暴跌,企業(yè)生產(chǎn)成本遠(yuǎn)大于銷售價(jià)格,因此,企業(yè)不得不摻燒低品位礦、高雜質(zhì)礦或改燒磁硫鐵礦。由于這些礦種含雜質(zhì)多且高,余熱鍋爐過熱器與對(duì)流管束的積灰問題更加嚴(yán)重,導(dǎo)致鍋爐出口溫度升高,硫酸生產(chǎn)后續(xù)工序設(shè)備工作負(fù)荷增加,工藝控制指標(biāo)超標(biāo),生產(chǎn)不正常,嚴(yán)重影響了系統(tǒng)的運(yùn)行工藝及開機(jī)率,增加了生產(chǎn)成本,降低了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。為了提高余熱鍋爐對(duì)焙燒低品位硫鐵礦、磁硫鐵礦的適應(yīng)性,解決硫鐵礦制酸余熱鍋爐過熱器與對(duì)流管束的積灰問題,提高蒸汽產(chǎn)量,增加發(fā)電量,提高制酸產(chǎn)量,哈爾濱世紀(jì)電站鍋爐輔機(jī)廠依據(jù)鍋爐的結(jié)構(gòu)情況,提出吹灰系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案,并針對(duì)本公司鍋爐的具體情況進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造脈沖吹灰系統(tǒng)。
熱爆脈沖吹灰器簡(jiǎn)稱脈沖吹灰器,又名激波吹灰器、沖擊波吹灰器、爆炸波吹灰器,其基本原理是:燃料與氧化劑氣體(如空氣)的混合氣在與煙道連通的脈沖發(fā)生器內(nèi)點(diǎn)火爆炸,利用爆炸產(chǎn)生的壓縮沖擊波的“交變沖壓吸拉效應(yīng)”、“物理微爆效應(yīng)”和高速脈沖射流的“吹掃效應(yīng)”,吹除鍋爐受熱面和煙道壁面的各種積灰,兼具振動(dòng)、聲波、高溫?zé)峤馊N清灰效應(yīng)。哈爾濱世紀(jì)電站鍋爐輔機(jī)廠開發(fā)的適用于硫鐵礦原料焙燒的燃?xì)饷}沖吹灰裝置,將可燃?xì)怏w(本項(xiàng)目采用乙炔氣)與空氣在特殊結(jié)構(gòu)的混配點(diǎn)火裝置中混合,在脈沖發(fā)生器內(nèi)被高能點(diǎn)火器點(diǎn)燃,燃?xì)馐芟到y(tǒng)特殊結(jié)構(gòu)的調(diào)制瞬間產(chǎn)生沖擊波,沖擊波以球面波的形式沿噴嘴出口法線方向傳播,可使其能量有效作用于積灰受熱面,減少對(duì)爐墻的沖擊。脈沖噴嘴采用定向曲型設(shè)計(jì),使沖擊波導(dǎo)向積灰管束,可使脈沖氣流準(zhǔn)確作用于積灰部位,聲能和動(dòng)能對(duì)灰粒子產(chǎn)生沖擊和加速擾動(dòng),使之與受熱表面分離,從而脫落。
1.1 脈沖發(fā)生器
脈沖發(fā)生器是燃?xì)忸A(yù)混合氣體進(jìn)行爆燃的罐體,用于組織和加速爆燃過程,建立高湍流路線,調(diào)制、發(fā)射沖擊波。脈沖發(fā)生器內(nèi)部為有隔板分離的罐體,且用混合氣導(dǎo)管(火焰導(dǎo)管)與混配點(diǎn)火裝置連接。脈沖噴嘴通過爐墻密封盒及其中心的穿墻管伸入爐內(nèi),脈沖發(fā)生器和鍋爐的固定采取雙重固定,使脈沖發(fā)生器能與爐墻整體膨脹[1]。
1.2 脈沖噴嘴
脈沖噴嘴用于控制爆燃沖擊波的氣流方向,是吹灰器工作的關(guān)鍵部件。沖擊波以球面波的形式沿噴嘴出口法線方向傳播,為了使其能量有效作用于積灰受熱面,減少對(duì)爐墻的沖擊,脈沖噴嘴采用定向曲型噴嘴,以使脈沖氣流準(zhǔn)確作用于積灰部位。
1.3 混合點(diǎn)火柜
混合點(diǎn)火柜內(nèi)設(shè)置有混合阻火器、混和點(diǎn)火器裝置、反沖裝置等設(shè)施,具有分路開/閉、混合、點(diǎn)火、防沖擊等功能。每支路設(shè)置1臺(tái)混合點(diǎn)火裝置。
1.4 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
控制系統(tǒng)以西門子S7-200可編程控制器作為控制核心,設(shè)置DCS接口,吹灰程控系統(tǒng)的邏輯和監(jiān)控功能由DCS設(shè)置,具有手動(dòng)控制、自動(dòng)控制、工況監(jiān)控、群控、就地操作控制及遠(yuǎn)程監(jiān)控等智能運(yùn)行控制功能。
年產(chǎn)12萬t·a-1硫鐵礦制硫酸裝置,余熱鍋爐型號(hào)為QCF33/940-17-3.82/450,設(shè)計(jì)蒸發(fā)量17t·h-1,過熱蒸汽壓力3.82MPa,過熱蒸汽溫度450℃,沸騰爐焙燒面積34m2。為了確保吹灰效果,保證機(jī)組的良好運(yùn)行,提高蒸汽產(chǎn)量,增加發(fā)電量,提高制酸產(chǎn)量,裝置配備脈沖吹灰器的型號(hào)為HDZ-325/159-16/16-ZJ,主要包括脈沖發(fā)生器16臺(tái)、混合點(diǎn)火柜8臺(tái)、電氣控制柜1臺(tái)。脈沖吹灰器在過熱器位置布置6臺(tái)吹灰器,對(duì)流管束位置共布置10臺(tái)吹灰器,脈沖吹灰器及噴嘴位置、數(shù)量、規(guī)格見表1。吹灰器布置圖見圖1、圖2。
表1 脈沖吹灰器及噴嘴位置、數(shù)量、規(guī)格
圖1 吹灰器立面布置圖
圖2 吹灰器立面截面圖
2013年8月初生產(chǎn)系統(tǒng)停機(jī)技改,2013年8~9月拆除原機(jī)械振動(dòng)除灰裝置,進(jìn)行吹灰器設(shè)備安裝,2013年10月底生產(chǎn)系統(tǒng)開機(jī)調(diào)試,2013年11月吹灰裝置及整個(gè)硫酸生產(chǎn)系統(tǒng)正常運(yùn)行。表2為吹灰器技改前后余熱鍋爐運(yùn)行數(shù)據(jù)、汽輪機(jī)發(fā)電負(fù)荷對(duì)照表。
從表2可看出,技改前隨著余熱鍋爐運(yùn)行時(shí)間增長(zhǎng),由于鍋爐過熱器與對(duì)流管束產(chǎn)生嚴(yán)重的積灰,余熱鍋爐換熱效果下降,阻力增加,鍋爐出口溫度不斷升高,造成蒸汽產(chǎn)量(與給水流量對(duì)應(yīng))、發(fā)電負(fù)荷逐漸下降。生產(chǎn)一定周期后生產(chǎn)系統(tǒng)必須停車清理才能繼續(xù)生產(chǎn)。余熱鍋爐安裝脈沖吹灰器后,沸騰爐、余熱鍋爐工藝參數(shù)運(yùn)行比較穩(wěn)定,鍋爐進(jìn)出口阻力降相對(duì)穩(wěn)定,鍋爐出口溫度、發(fā)電負(fù)荷變化不大,說明吹灰器較好地解決了硫鐵礦制酸余熱鍋爐過熱器與對(duì)流管束的積灰問題,保證了鍋爐機(jī)組的良好運(yùn)行。從2013年11月開機(jī)一直到2014年8月停機(jī),期間余熱鍋爐進(jìn)出口阻力降、鍋爐出口溫度、發(fā)電負(fù)荷相對(duì)穩(wěn)定,系統(tǒng)沒有專門停機(jī)以清理余熱鍋爐積灰,延長(zhǎng)了硫酸生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)周期,提高了系統(tǒng)開機(jī)率,蒸汽產(chǎn)量提高,發(fā)電量增加,制酸產(chǎn)量提高。
3.1 應(yīng)用效果
1)余熱鍋爐機(jī)組工藝運(yùn)行穩(wěn)定,系統(tǒng)發(fā)電量、制酸產(chǎn)量提高。從2013年11月鍋爐機(jī)組試運(yùn)行至2014年8月生產(chǎn)系統(tǒng)停機(jī)檢修,期間不用停機(jī)清理余熱鍋爐積灰。運(yùn)行期間,由于清灰效果較好,余熱鍋爐進(jìn)出口阻力降、鍋爐出口溫度、鍋爐蒸發(fā)量、發(fā)電負(fù)荷相對(duì)穩(wěn)定,相比機(jī)械振動(dòng)除灰裝置,發(fā)電負(fù)荷平均增加300~500kWh·h-1。安裝脈沖吹灰器后,避免了停機(jī)清灰,增加了系統(tǒng)開機(jī)天數(shù),延長(zhǎng)了硫酸生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)周期,經(jīng)測(cè)算,年發(fā)電及制酸產(chǎn)量增加即可增產(chǎn)342.4萬元。
表2 吹灰器技改前后余熱鍋爐運(yùn)行數(shù)據(jù)、汽輪機(jī)發(fā)電負(fù)荷對(duì)照表
2)減少因鍋爐列管與集箱連接焊縫拉裂引起鍋爐漏水的現(xiàn)象。原隨機(jī)配套的機(jī)械振動(dòng)除灰裝置直接安裝在爐墻上,其振桿夾小,受熱面連接爐內(nèi)高溫部位,其振桿、夾具經(jīng)常燒壞,隨著余熱鍋爐運(yùn)行時(shí)間增長(zhǎng),積灰加劇。為了減輕積灰,鍋爐操作工便加強(qiáng)振打,由于高溫與震動(dòng)應(yīng)力的作用,鍋爐列管與集箱連接焊縫薄弱處會(huì)發(fā)生拉裂現(xiàn)象,引起鍋爐漏水。改裝脈沖吹灰器后,脈沖發(fā)生器和鍋爐之間采取雙重固定,脈沖噴嘴通過爐墻密封盒及其中心的穿墻管伸入爐內(nèi),不與爐墻直接接觸,運(yùn)行過程中沒有發(fā)生因鍋爐列管與集箱連接焊縫拉裂而引起鍋爐漏水的現(xiàn)象。
3)清灰效果好。安裝脈沖吹灰器后,余熱鍋爐機(jī)組工藝運(yùn)行穩(wěn)定,鍋爐停機(jī)吹冷后,打開鍋爐爐門檢查,發(fā)現(xiàn)余熱鍋爐過熱器、對(duì)流管束間基本沒有積灰及無法清理的積灰死角,可看出脈沖吹灰器設(shè)計(jì)布置比較合理,定向噴嘴產(chǎn)生的沖擊波能傳播到各個(gè)方位,脈沖氣流能準(zhǔn)確作用于各個(gè)積灰部位。且沖擊波本身具有“交變沖壓吸拉效應(yīng)”、“物理微爆效應(yīng)”和高速脈沖射流的“吹掃效應(yīng)”,并兼具振動(dòng)、聲波、高溫?zé)峤馊N清灰效應(yīng),所以鍋爐過熱器、對(duì)流管束間基本沒有積灰,死角積灰也同樣因高溫?zé)峤?、振?dòng)、吸拉而消除。采用燃?xì)饷}沖吹灰裝置后,由于清灰效果較好,不必專門停車清灰,據(jù)測(cè)算,此一項(xiàng)每年節(jié)約轉(zhuǎn)化觸媒升溫電費(fèi)、沸騰爐點(diǎn)火費(fèi)用約17萬元。
3.2 環(huán)境效益分析
安裝吹灰器后,隨著余熱鍋爐出口溫度的降低,鍋爐出口氣體顯熱下降,凈化氣體時(shí)稀酸蒸發(fā)量相應(yīng)減小,據(jù)測(cè)算凈化崗位稀酸循環(huán)量由230m3·h-1下降至200m3·h-1,每年可減排1200m3。此外減少清理鍋爐時(shí)礦塵飛揚(yáng)影響環(huán)境20天。
3.3 原料硫鐵礦適應(yīng)性分析
近年來,由于原材料價(jià)格不斷上升,硫酸價(jià)格暴跌,企業(yè)虧損嚴(yán)重。為了降低成本,企業(yè)實(shí)施摻燒低品位礦、高雜質(zhì)礦或改燒磁硫鐵礦。由于低品位硫礦、高雜質(zhì)礦、磁硫鐵礦來源不穩(wěn)定,含雜質(zhì)種類多、含量高,焙燒工況起伏很大。特別是鉛鋅在焙燒過程中熔點(diǎn)較低,易使焙燒沸騰爐產(chǎn)生結(jié)疤,余熱鍋爐過熱器與對(duì)流管束產(chǎn)生積灰等問題。技改后,由于脈沖吹灰器有效的除灰作用,沸騰爐、余熱鍋爐運(yùn)行的工藝參數(shù)、鍋爐進(jìn)出口阻力降相對(duì)比較穩(wěn)定,鍋爐出口溫度、蒸汽產(chǎn)量、發(fā)電負(fù)荷變化不大。生產(chǎn)期間該公司原料來源、礦種、原料庫(kù)存量變化很大,為達(dá)到礦渣質(zhì)量要求,生產(chǎn)車間也經(jīng)常調(diào)整各種原料礦配比,但余熱鍋爐進(jìn)出口阻力降、鍋爐出口溫度、蒸汽產(chǎn)量、發(fā)電負(fù)荷還是相對(duì)穩(wěn)定,說明該吹灰裝置對(duì)原料變化的適應(yīng)性很強(qiáng),能有效解決原料變化引起的過熱器與對(duì)流管束積灰問題,保證鍋爐機(jī)組的良好運(yùn)行。
1)安裝硫鐵礦制酸余熱鍋爐脈沖吹灰器,有效解決了硫鐵礦制酸余熱鍋爐過熱器與對(duì)流管束的積灰問題,保證了鍋爐機(jī)組的良好運(yùn)行,延長(zhǎng)了硫酸生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)周期,提高了蒸汽產(chǎn)量,增加了發(fā)電量,提高了制酸產(chǎn)量,由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)保效益可觀,對(duì)企業(yè)降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟(jì)效益和增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力非常有利。
2)該脈沖吹灰器可提高硫鐵礦制酸企業(yè)余熱鍋爐對(duì)原料變化的適應(yīng)性,對(duì)硫鐵礦制酸企業(yè)改變?cè)蟻碓唇Y(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)高中低品位硫鐵礦的綜合利用,進(jìn)而降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟(jì)效益和增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,也是非常有利的。
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[3] 李澤.燃?xì)饷}沖吹灰器的工業(yè)應(yīng)用[D].大連:大連理工大學(xué),2009.
Application of Pulse Soot Blow in Afterheat Boiler of Pyritebased Sulphuric Acid Plant
LIAO Xuehua
(Guigang Construction Investment Development Ltd., Guigang 537100, China)
B
1671-9905(2017)03-0045-04
廖雪華(1968-),男,漢族,廣西貴港市人,工程師,主要從事化工生產(chǎn)設(shè)計(jì)、管理、產(chǎn)品研發(fā)工作,E-mail:Lxhxh968@163.com
2017-01-13