李明++李建靜
摘 要:我國許多液氨制冷設(shè)備還在使用傳統(tǒng)控制系統(tǒng),由于方法過于陳舊,監(jiān)控困難,工人的操作往往要靠經(jīng)驗,所以供水與供氨配合不夠而導(dǎo)致冷卻失常的情況時有發(fā)生。該系統(tǒng)增加了PLC及觸摸屏等裝置,充分考慮了可靠性和易維護的需求,大大提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性,也大大地簡化了系統(tǒng)設(shè)備;同時利用模擬量可以精確控制水池水位的位置,可以在觸摸屏上顯示實時水位情況報警信息,有助于了解制冷設(shè)備的運行情況。改造后的設(shè)備運行穩(wěn)定性得到很大的提高,冷卻效果得到了明顯改善。
關(guān)鍵詞:液氨制冷設(shè)備 PLC 模擬量控制 觸摸屏
中圖分類號:X701 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2016)11(b)-0058-02
液氨,又稱為無水氨,是一種無色液體,工業(yè)上廣泛使用在大型制冷設(shè)備上,具有成本低、制冷效果好、自然環(huán)保等優(yōu)點,據(jù)統(tǒng)計以氨作為制冷劑的冷庫,占到全國冷庫總?cè)萘康?0%以上。筆者所在地區(qū)水產(chǎn)品加工廠眾多,大多數(shù)使用液氨制冷設(shè)備。如何保障制冷系統(tǒng)始終得到適量的制冷劑供給以及制冷系統(tǒng)的壓力、液位水平等進行精準的控制與調(diào)節(jié),使制冷系統(tǒng)在最經(jīng)濟的工況下運行,傳統(tǒng)的控制系統(tǒng)難以完善地解決以上問題。隨著自動控制技術(shù)的發(fā)展,PLC及擴展模塊的控制技術(shù)的日臻完善,以PLC為核心的自動供水及供氨控制系統(tǒng),由于系統(tǒng)穩(wěn)定,通過模擬量的控制,可精確定位水位,另外可以通過設(shè)置氨泵的保護時間,以避免出現(xiàn)過多地加注氨的情況;由于系統(tǒng)本身的自動調(diào)節(jié)功能,不但性能可靠,而且降低綜合經(jīng)營管理費用。
1 控制系統(tǒng)需求分析
接到晨信電氣設(shè)備有限公司的任務(wù)后,通過現(xiàn)場考察,了解到控制系統(tǒng)的需求,主要有如下幾方面:(1)供水電磁閥控制系統(tǒng)的進水,根據(jù)實際情況自動把水注到冷卻塔里:當水位低于生產(chǎn)設(shè)置的下限水位,則自動向冷卻塔注水;當水位高于生產(chǎn)需要所設(shè)置的高水位,則自動停止注水,當超過上下限后如果沒有執(zhí)行相應(yīng)工作要馬上發(fā)出報警信號,通知工作人員。(2)冷卻塔水位的高低最好能夠直觀明白,應(yīng)有百分比顯示。讓操作人員實時了解當前運行情況。(3)氨泵啟動后,壓差達到一定值后,要停止供氨。為了安全,當氨泵啟動后,在設(shè)定時間內(nèi)壓信號還沒達到一定值也一樣停止工作,并且報警。(4)報警信號要直觀顯示。
2 系統(tǒng)組成和控制要求
2.1 系統(tǒng)組成
根據(jù)以上的需求分析,設(shè)計此系統(tǒng)由以下設(shè)備組成:以可編程序控制器PLC作為核心部件,起到CPU的作用,并添加模擬量輸入及觸摸屏器件,控制輸出為2臺4.5 kW的氨泵、一臺5.5 kW的水泵及3臺5.5 kW風機。以自動控制為目標通過模擬量水位傳感器,將系統(tǒng)處理成半閉環(huán)系統(tǒng)。根據(jù)系統(tǒng)的輸入信號,傳給PLC后,經(jīng)過內(nèi)部運算,實現(xiàn)半閉環(huán)自動調(diào)整供水加氨。
2.2 系統(tǒng)控制要求
(1)能精準定位水池的水位;(2)能實時顯示水池里面的水量; (3)要有完善的報警功能;(4)對泵的操作要加手動控制功能。
3 設(shè)備選型
3.1 PLC選型
PLC選用德國西門子的S7200系列的224CN產(chǎn)品。在此項目中,氨泵1壓差信號、氨泵2壓差信號以及急停其需要3個輸入點,1#水泵、1#風機、2#風機、3#風機、1#氨泵、2#氨泵、進水電磁閥共需PLC的7個輸出信號控制。設(shè)定水壓的上、下限位置以及保護設(shè)置、啟停信號均由觸摸屏進行操作,此系統(tǒng)有10個I/O點。
3.2 觸摸屏選型
與S7200的224CPU配合的為西門子觸摸屏為SMART系列。SMART700IE是西門子2012年8月全新推出的新一代SMSART LINE觸摸屏之一,與以前不同的是現(xiàn)在支持強大的工業(yè)以太網(wǎng)以及MODBUS協(xié)議。
3.3 模擬量輸入輸出模塊
模擬量輸入/輸出模塊采用西門子EM231,該模塊是最常用的模擬量擴展模塊,可實現(xiàn)4路模擬量輸入和1路模擬量輸出功能。連接控制系統(tǒng)的模擬量過程信號向過程控制系統(tǒng)輸出模擬量控制信號。
3.4 水位傳感器
安裝水池里面的水位傳感器,用于實時監(jiān)測冷水塔的水位,將位置信號轉(zhuǎn)化為4~20 mA的電流信號,反饋到西門子EM231進行處理。傳感器可以使用開關(guān)量的浮球控制器,也可以使用模擬量的水位傳感器。該項目采用德國HELM公司的HM21水位傳感器。
3.5 壓力變送器
控制兩個氨泵的壓差信號由壓力變送器完成,需要選用性能可靠元器件,現(xiàn)采用德國HELM的HM25工業(yè)型壓力變送器。
4 控制設(shè)計
4.1 系統(tǒng)控制原理
合上空氣開關(guān),供水系統(tǒng)投入運行。將手動、自動開關(guān)打到自動上,QF01合上,系統(tǒng)進入自動運行狀態(tài)。在觸摸上設(shè)置上下限百分比及氨泵報警時間后開始運行后,供水電磁閥控制系統(tǒng)的進水,根據(jù)實際情況自動把水注到水池上,只要水位低于生產(chǎn)設(shè)置的下限水位,則自動向水池注水。只要水位高于生產(chǎn)需要所設(shè)置的高水位,則自動停止注水。水池的高低水位信號在觸摸屏上根據(jù)百分比進行顯示,當超過上下限后進水均無反應(yīng)便傳回PLC作為報警。而氨泵啟動后,壓差達到一定值后,便停止工作。為了安全,當氨泵啟動后,在設(shè)定時間內(nèi)壓信號還沒達到一定值也一樣停止工作,并且報警。所有報警均通過觸摸屏進行顯示。
4.2 系統(tǒng)的觸摸屏設(shè)計
觸摸屏具有功能完善、操作簡便、可視性好、可維護性強的突出特點,在與其他人機交換設(shè)備相比,觸摸屏的操作更為簡捷方便。表1為觸摸屏與PLC通迅的內(nèi)部地址。
4.3 系統(tǒng)PLC梯形圖程序
程序分為程序1、程序2、程序3及程序4。程序1為主程序,程序2和3為控制程序,對氨泵壓差信號進行處理,其中程序3用到了西門子非常實用有效地模擬量運算指令,程序4通過液位傳感器送來控制電磁閥的打開和關(guān)閉。
5 結(jié)語
該系統(tǒng)采用PLC為核心控制,使用方便,工作可靠,系統(tǒng)定位穩(wěn)定,加氨可靠,具有較好的控制效果。具有較強的實用性,整個系統(tǒng)自動化程度高,故障時可以自動保護并發(fā)出報警信號。通過觸摸屏控制的頁面可隨意查看事件。另外,根據(jù)不同控制要求和工作要求,程序便于修改,有較大的靈活性和通用性,有一定的推廣應(yīng)用價值。
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