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        馬鋼30 000 m3/h空分裝置氮氣增產(chǎn)改造

        2017-03-24 11:43:09位天時蔣衛(wèi)兵
        低溫與特氣 2017年1期
        關(guān)鍵詞:空分液氮氮氣

        位天時,蔣衛(wèi)兵,韓 林

        (馬鞍山鋼鐵有限公司 氣體銷售分公司,安徽 馬鞍山 243000)

        ·工藝與設(shè)備·

        馬鋼30 000 m3/h空分裝置氮氣增產(chǎn)改造

        位天時,蔣衛(wèi)兵,韓 林

        (馬鞍山鋼鐵有限公司 氣體銷售分公司,安徽 馬鞍山 243000)

        介紹30 000 m3/h內(nèi)壓縮空分裝置氮氣增產(chǎn)改造整體方案、工藝設(shè)計思路、施工過程、產(chǎn)品調(diào)試。

        氮氣增產(chǎn);空分改造;工藝調(diào)試

        1 項目背景

        馬鞍山鋼鐵股份有限公司(以下簡稱馬鋼)KDON-30000/35000型空分設(shè)備于2005年12月成功調(diào)試投產(chǎn),該工藝整套制氧流程采用內(nèi)壓縮(其中氧產(chǎn)品采用液體泵內(nèi)壓縮,氮產(chǎn)品采用外壓縮),氬系統(tǒng)采用全精餾提氬技術(shù)。其中下塔采用篩板塔,上塔、粗氬Ⅰ、粗氬Ⅱ塔和精氬塔采用填料塔。近年來馬鋼公司氮氣需求量的不斷增加,氧、氮生產(chǎn)工藝配比不協(xié)調(diào),造成氧氣高放散率走高的問題日益突出。通過對現(xiàn)有空分工藝對比研究,充分挖掘設(shè)備精餾潛力,故開展此次氮氣增產(chǎn)改造項目。

        2 改造方案

        2.1 總體方案

        KDON-30000/35000型空分設(shè)備原純氮氣3 5000 m3/h,污氮氣92 000 m3/h(其中用于分子篩再生32 700 m3/h,其余污氮氣送入水冷塔)。對空分工藝參數(shù)調(diào)整摸索,下塔污液氮抽取量在一定范圍內(nèi)能減少了氧氣產(chǎn)品中的氬損失,當氬餾分提升至15%后含氮量仍≤0.1%。出上塔污氮氣92 000 m3/h(其中用于分子篩再生32 700 m3/h,其余污氮氣送入水冷塔),含氧保持0.15%(一般空分裝置控制2%~5%),污氣氮中的氧損失被大大降低,實際運行中產(chǎn)品氧的提取率高達98%(見表1)。所以在利用原有的空壓機、增壓機、分子篩純化系統(tǒng)、空冷塔、主換熱器、下塔以及主冷等設(shè)備對上塔進行增高改造。

        通過對上塔頂部精餾物料平衡的設(shè)計核算,使原污氮氣抽口處污氮純度提升,達到純氮氣質(zhì)量要求。改造后出上塔低壓氮氣從35 000m3/h提高至89 000m3/h。空氣預(yù)冷系統(tǒng)需增加一臺冷水機組,彌補原污氮氣攜帶的部分冷量。分子篩冷吹管線需增加液氮噴射器,以保證冷吹峰值的實現(xiàn)。

        表1 30 000 m3/h空分設(shè)備實際運行物料平衡估算

        2.2 改造前后產(chǎn)品性能對比(見表2)

        表2 KDON-30000/35000型空分設(shè)備改造前后產(chǎn)品性能對比

        2.3 改造設(shè)計思路

        1.因為氮氣產(chǎn)量增加,故需對上塔頂部輔塔進行替換加高。改造后,原上塔污氮氣出口管走氮氣,作為產(chǎn)品氮氣出口管;原上塔氮氣出口管走污氮氣,作為污氮氣出口管。粗氬液化器氮氣、精氬冷凝器氮氣匯集管接至原氮氣管線。上塔氮氣出口管、上塔污氮氣出口管在合適的標高處從上塔斷開,然后接至替換后的上塔污氮氣、氮氣出口位置。

        2.因冷箱加高,頂層密封氣管道需相應(yīng)上移,頂蓋部分增加兩路密封氣。

        3.原側(cè)出板式污氮氣去分子篩管路變成產(chǎn)品氮氣,該管路上增設(shè)旁通閥門V121至原污氮頂出板式管線(現(xiàn)走純氮氣),并調(diào)整相應(yīng)測點。

        4.原頂出板式污氮氣連接至產(chǎn)品氮氣總管上,并增設(shè)三通及閥門。使富余的產(chǎn)品氮氣旁通至水冷塔污氮管道回收冷量。

        5.原產(chǎn)品氮氣連接至進水冷塔原污氮總管上,并在該管路上增加流量計。

        6.改造后污氮氣變成頂出板式進分子篩系統(tǒng),溫度較以前有所升高。所以去在V8閥前引出一路管線Φ55×3mm的管線送入液氮噴射蒸發(fā)器,并增加DN25的低溫調(diào)節(jié)閥,確保冷吹時污氮氣進分子篩的溫度,從而不影響切換時冷箱進氣溫度。同時將主換熱器側(cè)抽氮氣與分子篩污氮氣混合降低污氮氣溫度從而減小液氮噴射量。

        2.4 改造工藝流程簡圖

        圖1 增氮改造工藝流程簡圖

        3 項目實施

        3.1 新增35 000 m3/h氮壓機安裝調(diào)試

        確保四萬空分工況穩(wěn)定的前提下,尚有25 000~28 000 m3/h低壓氮氣富余。為了實現(xiàn)三萬、四萬空分產(chǎn)品低壓氮氣有效利用,新增DN600低壓氮氣調(diào)節(jié)閥連通至三萬產(chǎn)品氮氣管道。使得新35 000 m3/h氮壓機能夠“一機兩用”。并在進口增設(shè)低壓氮放空閥,氮透出口增設(shè)高壓氮放空閥。若發(fā)生氮透跳車,可工藝聯(lián)鎖打開低壓氮放空閥及高壓放空閥,并通知四萬調(diào)整低壓氮送氣閥,從而確保四萬空分工況穩(wěn)定。氮壓機技術(shù)參數(shù)見表3。

        2014年1月下旬對新氮透進行負載試車,并采用單獨壓縮來自四萬空分的低壓氮氣,試車達到預(yù)期效果。

        3.2 空分冷箱內(nèi)改造

        2014年2月12日對三萬空分冷箱進行扒砂作業(yè),后期發(fā)現(xiàn)塔頂有大片凍塊。因放砂較快,導(dǎo)致凍塊未能及時搗散,落下時對塔器附屬管道砸損較為嚴重。后期對變形的管道進行了更換,并對液氧泵泄漏凍裂的冷箱壁板進行了補焊加固。冷箱內(nèi)儀表管線按照新工藝標準進行改造。

        3.3 外部管道改造

        外部管道施工與冷箱內(nèi)改造同步進行,由于改造基于原有管道,新管道彎頭較多,施工空間小,嚴重制約了工程進度??紤]到管道阻力的增加,所屬閥門均采用大口徑調(diào)節(jié)閥,舍棄原有的孔板流量計采用均速管(威力巴)流量計。

        表3 35 000 m3/h氮氣透平壓縮機性能參數(shù)

        3.4 冷凍機安裝

        冷凍機工藝流程簡圖見圖2。

        圖2 冷凍機工藝流程簡圖

        冷凍機采購國內(nèi)某廠螺桿式大溫差水冷冷水機組,并對小水泵后管道去空冷塔水管需進行改造,以便冷水機組的安裝和運行。

        4 工藝調(diào)試

        1.2014年4月26日改造后首次熱開車,44 h后產(chǎn)品氧氣合格并網(wǎng),47 h產(chǎn)品氮氣純度合格。在進行帶氬操作過程中,當氬餾分高于6%時粗氬塔就出現(xiàn)氮塞跡象(改造前8%~15%),富氧液空純度在32%~34%,污液氮節(jié)流閥V2開度在13%~15%,液氮節(jié)流閥V3開度在65%~67%。通過反復(fù)調(diào)試并分析斷定,上塔精餾段氣液兩相組分有變影響氬餾分富集。改造增加輔塔后,雖然氬餾分抽口位置沒有發(fā)生變化,但是氬富集區(qū)較以前有很大變化。確保氧、氮純度不受影響的前提下,逐步開大污液氮節(jié)流閥V2提高富氧液空純度至38%~40%。當氬餾分含氬量高達18.7%未出現(xiàn)氮塞,主塔工況穩(wěn)定,一舉“攻克氬關(guān)”。

        2.實際運行中低壓氮氣產(chǎn)量可達99 000 m3/h,純度≤1×10-6O2,因此采取全關(guān)V126閥(側(cè)抽氮氣單獨作為再生氣),簡化了液氮噴射器的操作。

        3.由于塔器加高,空壓機出口壓力增加約1%,再加上冷水機組電耗,電耗較改造前有所增加。初步測算制氧機單耗增加約1200 kW,相比氮氣增產(chǎn)帶來的綜合效益,還是非??捎^的。

        5 改造總結(jié)

        氮氣增產(chǎn)改造充分挖掘三萬制氧機設(shè)備潛力,結(jié)合制氧廠氧氮供需矛盾現(xiàn)狀,通過對冷箱內(nèi)塔器加高、外部管道改造、循環(huán)氮壓機安裝,大幅提升氮氣產(chǎn)量,減小了氧氣的放散,可謂花小錢而辦大事。

        位天時(1986),助理工程師,2010年畢業(yè)于北京科技大學(xué)熱能系低溫工藝與裝置專業(yè),現(xiàn)馬鋼氣體銷售分公司從事空分工藝技術(shù)、安全標準化、設(shè)備可靠性等工作。郵箱:2079464655@qq.com

        Masteel 30 000m3/h Air Separation Plant Nitrogen Output Reform

        WEI Tianshi,JIANG Weibing,HAN Lin

        (Gas Sales Division, Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Maanshan 243000,China)

        The article introduces 30 000m3/h air separation plant nitrogen output reform overall idea,construction process scheme,process design, product debugging.

        nitrogen increase; ASP reform;debugging process

        2016-12-14

        TQ116.15

        B

        1007-7804(2017)01-0023-05

        10.3969/j.issn.1007-7804.2017.01.006

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