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        基于正交試驗設計的離心風機多因素優(yōu)化研究

        2017-03-21 08:19:30呂玉坤
        流體機械 2017年6期
        關鍵詞:效率優(yōu)化

        張 波,呂玉坤

        1 前言

        離心風機是火電廠的重要輔機,是僅次于泵的耗電大戶[1],其耗電量約占發(fā)電機組發(fā)電量的1.5%~3%,占廠用電的25%~30%[2]。因此,研究和改造風機,提高其性能,對火電廠的節(jié)能增效具有重要意義。

        國內外對離心風機的研究多集中于葉輪和蝸殼結構,而對蝸殼型線的優(yōu)化、葉輪與蝸殼之間軸向相對位置及徑向相對位置的研究不多。黃東濤、張建、王建等對葉片通流部分進行了改造[3~5]。Dawes、Nursen、楊靜等研究了蝸殼內部的三維旋轉流動[6~8]。區(qū)穎達、呂玉坤等研究得出了合適的蝸舌間隙,可較好地降低泄漏損失和噪聲[9,10]。宋寶軍、程博利用數值模擬手段,分別對蝸殼寬度和蝸殼型線優(yōu)化,提高了風機效率和全壓[11,12]。鄭金等提出多種節(jié)能改造方案,增壓風機節(jié)電效果顯著[13]。因此,耦合蝸殼寬度、蝸舌間隙及葉輪軸向相對位置三因素,探尋最優(yōu)耦合方案,就有可能提高風機性能。

        本文以G4-73№8D型離心風機為研究對象,在蝸殼型線優(yōu)化的基礎上,采用正交試驗設計方法耦合蝸殼寬度、蝸舌間隙及葉輪軸向相對位置三因素[14],利用Fluent數值模擬軟件,對耦合風機的內部三維流場進行數值模擬,研究其蝸殼內部流動特性,以提高風機性能。

        2 正交試驗

        正交試驗設計是利用正交性原理編制并已標準化的正交表,科學安排試驗方案,得到的試驗結果再用數理統(tǒng)計方法進行處理,使之得出科學結論。

        2.1 試驗目的

        探索基于蝸殼型線優(yōu)化,耦合蝸殼寬度A、蝸舌間隙B、葉輪軸向相對位置C(葉輪后盤與蝸殼后端的間距)三因素后,離心風機全壓與效率都提升的方案。

        2.2 試驗因素與試驗方案

        本文試驗因素為蝸殼寬度A、蝸舌間隙B、葉輪軸向相對位置C,通過文獻可知因素水平。選擇因素水平如表1所示。選用正L9(34)交表,確定試驗方案如表2所示。正交表安排試驗,理論試驗方案 9 組:A1B1C3、A2B1C1、A3B1C2、A1B2C2、A2B2C3、A3B2C1、A1B3C1、A2B3C2、A3B3C3;由于計算周期及模型建立耗時較長,本文實際選取G4-73原風機、A1B3C1(型線優(yōu)化風機)、A3B3C3(耦合風機)3組試驗方案。

        表1 因素水平

        表2 試驗方案

        3 幾何結構的對比和數值方法

        3.1 原風機和蝸殼型線優(yōu)化風機幾何結構對比

        蝸殼型線優(yōu)化風機減小了小旋轉角處的蝸殼型線半徑,增加了大旋轉角處的蝸殼型線半徑,其與原風機幾何結構對比,如圖1所示。

        圖1 原風機與蝸殼型線優(yōu)化風機幾何結構

        3.2 原風機和蝸殼寬度優(yōu)化風機幾何結構對比

        根據文獻[11]計算得到,當G4-73№8D型離心風機葉輪前盤與蝸殼前端面間的距離減小20mm,葉輪后盤與蝸殼后端面間的距離增加40mm時,與原風機相比,風機效率和全壓得到較大幅度提高,其與原風機幾何結構對比,如圖2所示。

        圖2 原風機與蝸殼寬度優(yōu)化風機幾何結構

        3.3 數值方法

        3.3.1 網格劃分

        本文將風機模型分為集流器、葉輪、蝸殼及進口延長段4個流動區(qū)域,對風機葉輪和風機蝸殼采用非結構網格,而集流器和進口延長段采用結構網格。經網格無關性驗證,風機的網格總數約為220萬個,如圖3所示。

        圖3 風機網格示意

        3.3.2 邊界條件設置

        (1)進口邊界條件:以進口延長段進口作為速度進口,進氣方向為軸向,速度大小是18 m/s,溫度是293 K。

        (2)出口邊界條件:蝸殼出口設置為壓力出口,出口靜壓為1.675kPa。

        (3)壁面邊界條件:風機模型包含旋轉的動邊界和靜止的靜邊界,將整個計算域劃分成定子和轉子2個子區(qū)域[15~20]。旋轉葉輪和靜止蝸殼之間的耦合采用多參考坐標系模型(簡稱MRF)。先設置轉子和靜子的交界面,然后設置對應實體的轉速,旋轉壁轉速為1450 r/min非旋轉壁面為0。

        4 計算結果分析

        4.1 蝸殼型線優(yōu)化風機與原風機結果分析

        以風機的全壓和效率作為衡量改造方案優(yōu)劣的指標。當風機處于額定轉速(1450 r/min),分別對蝸殼型線優(yōu)化和原風機在負荷為65%、75%、82%、86%、100%、105%和110%5個工況下進行數值計算,并對改造風機的全壓和效率與原風機的全壓和效率進行比較,如圖4,5所示。

        圖4 型線優(yōu)化風機與原風機的全壓對比

        圖5 型線優(yōu)化風機與原風機的效率對比

        表3為型線優(yōu)化風機相對于原風機在風機負荷為65%~110%內的全壓和效率的平均增長值。

        表3 全壓和效率的平均增長值

        從圖4、5和表3可以看出:在負荷為65%、75%、82%、86%、100%、105%和110%的7個工況下,型線優(yōu)化后風機的全壓和效率較原風機都提高了;從總體上,型線優(yōu)化風機與原風機比較,全壓平均提高57.3 Pa,相對提高了3.64%,效率平均提高了2.81%。

        4.2 耦合風機與原風機結果分析

        當風機處于額定轉速(1450 r/min),分別對原風機和耦合風機在風機負荷為65%、75%、82%、86%、100%、105%和110%的7個工況下進行數值計算,并對耦合風機的效率和全壓與原風機的效率與全壓進行比較,結果如圖6,7所示。表4為耦合風機相對于原風機在風機負荷為65%~110%內的效率和全壓的平均增長值。從圖6,7和表4可以看出:在負荷為65%、75%、82%、86%、100%、105%和110%的7個工況中,65%負荷的工況下,耦合風機較原風機,全壓和效率略微下降,其它負荷下耦合風機的全壓和效率都提高了;從總體上,耦合風機與原風機比較,全壓平均提高32.5 Pa,相對提高了2.07%,效率平均提高了1.36%。

        圖6 耦合風機和原風機的全壓對比

        圖7 耦合風機與原風機的效率對比

        表4 全壓和效率的平均增長值

        4.3 耦合風機內流場分析

        圖8為原風機、型線優(yōu)化風機和耦合風機的全壓對比云圖。

        圖8 3種風機全壓云圖

        從圖上可以看出,型線優(yōu)化風機和耦合風機蝸殼區(qū)域內全壓得到很大提高,主要是由于型線優(yōu)化風機和耦合風機都減小了蝸舌間隙,增加了蝸殼的擴壓區(qū)域,從而提高了風機全壓

        圖9所示為原風機、型線優(yōu)化風機和耦合風機的靜壓對比云圖,從圖上可以看出,在葉輪內,靜壓沿半徑方向是逐漸增大的;在蝸殼通道中,靜壓隨蝸殼半徑的增大亦增大,這表明速度在迅速減小,動能轉化為壓力能。在原風機的L處,存在壓力較低的區(qū)域,其形成是因為從葉輪出來的高速氣流沒有蝸殼環(huán)壁阻擋,不能馬上減速擴壓,而是通過一個緩慢過程減速升壓,從而該處壓力相對較低;另外,由于蝸殼出口通流截面積較小,導致速度增加,從而降低了靜壓。原設計蝸殼通流面積較窄小,而優(yōu)化后風機蝸殼通流面積變寬,氣流在蝸殼通道出口處加速不明顯,低壓區(qū)L也就縮小了。

        圖9 3種風機靜壓云圖

        圖10所示為原風機、型線優(yōu)化風機和耦合風機的速度對比云圖,從圖上可以看出原風機在蝸殼出口處流場較為混亂,低壓區(qū)域處的速度較高,此處部分壓能轉化為動能。比較型線優(yōu)化風機和耦合風機,風機出口速度場分布均勻。

        圖10 3種風機速度云圖

        4.4 性能曲線分析

        由圖11可看出,當相對流量在27%~110%之間時,優(yōu)化風機的全壓整體高于原風機。在相對流量為27%~65%時,耦合風機全壓高于型線優(yōu)化風機;當相對流量大于65%時,型線優(yōu)化風機全壓高于耦合風機,較原風機提高3.61%,較耦合風機提高1.54%。

        圖11 3種風機全壓曲線

        由圖12可看出,當相對流量在27%~110%之間時,優(yōu)化風機的靜壓亦整體高于原風機。在相對流量為27%~65%時,耦合風機靜壓高于型線優(yōu)化風機;當相對流量大于65%時,耦合風機靜壓和型線優(yōu)化風機靜壓相差不大。

        圖12 3種風機靜壓曲線

        由圖13可以看出,對風機進行型線優(yōu)化和耦合優(yōu)化改造,在相對流量處于30%~110%之間時,兩種優(yōu)化蝸殼后的風機,效率較原風機整體提高。當相對流量為22%~40%時,耦合風機的效率高于型線優(yōu)化風機。

        圖13 3種風機效率曲線

        綜合圖11~13,在小流量工況下,耦合風機的全壓、靜壓、效率高于原風機和蝸殼型線優(yōu)化風機,因而,變工況能力更強;當相對流量處在40%~110%之間時,耦合風機與型線優(yōu)化風機較原風機,全壓、靜壓、效率都提高,型線優(yōu)化風機提高的更多,因而,此段負荷區(qū)間,蝸殼型線優(yōu)化風機變工況能力更強。

        圖14為3種風機軸功率曲線。由圖14可以看出,隨著流量的增大,兩種風機的軸功率也隨之增大,且優(yōu)化風機功率均小于原風機;相對流量處在22%~30%時,耦合風機軸功率小于型線優(yōu)化風機;當相對流量處于30%~110%時,型線優(yōu)化風機軸功率小于耦合風機。從風機運行耗電量來考慮,小流量運行時,耦合風機較為節(jié)能;而在大流量運行時,型線優(yōu)化風機相對節(jié)能。

        圖14 3種風機軸功率曲線

        5 結論

        (1)正交試驗設計方法耦合蝸殼寬度、蝸舌間隙及葉輪軸向相對位置三因素,為離心風機優(yōu)化研究提供借鑒意義。

        (2)當風機負荷處于65%~110%之間,型線優(yōu)化后風機的全壓和效率較原風機都提高了,全壓平均提高57.3Pa,相對提高3.64%,效率平均提高2.81%;耦合風機在65%負荷的工況下,較原風機,全壓和效率略微下降,其它負荷下耦合風機的全壓和效率較原風機都提高了,全壓平均提高32.5Pa,相對提高2.07%,效率平均提高1.36%。

        (3)在小流量工況下,耦合風機變工況能力更強,其它工況下,型線優(yōu)化風機變工況能力較強。從風機運行耗電量來考慮,小流量運行時,耦合風機較為節(jié)能;而在大流量運行時,型線優(yōu)化風機相對節(jié)能。

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