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        基于綜合應(yīng)力的壓縮機(jī)可靠性增長摸底試驗(yàn)研究

        2017-03-19 09:18:20盧浩賢范建波
        流體機(jī)械 2017年5期
        關(guān)鍵詞:回油冷媒油位

        肖 彪,何 林,盧浩賢,張 威,范建波

        1 前言

        可靠性研制試驗(yàn)是通過向受試產(chǎn)品施加應(yīng)力,將產(chǎn)品中存在的缺陷激發(fā)成為故障,進(jìn)行故障定位后,采取糾正措施加以排除,是一個(gè)試驗(yàn)、分析、改進(jìn)的過程[1,2]。可靠性增長摸底試驗(yàn)作為可靠性研制試驗(yàn)的一種,主要方法是模擬實(shí)際使用的綜合應(yīng)力條件,用較短的時(shí)間和費(fèi)用暴露產(chǎn)品的潛在缺陷,并及時(shí)采取糾正措施,保證產(chǎn)品具有一定的可靠性,同時(shí)為后續(xù)的可靠性增長試驗(yàn)、可靠性驗(yàn)證試驗(yàn)、壽命試驗(yàn)、加速壽命試驗(yàn)提供信息。國內(nèi)外學(xué)者對(duì)制冷空調(diào)系統(tǒng)壓縮機(jī)可靠性方面的研究主要有:胡浩等對(duì)滾動(dòng)轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)回油問題進(jìn)行了研究[3];朱鵬等對(duì)渦旋壓縮機(jī)系統(tǒng)回油進(jìn)行了分析[4];趙遠(yuǎn)揚(yáng)對(duì)熱泵用渦旋壓縮機(jī)可靠性進(jìn)行了研究[5]。以上研究大部分是針對(duì)壓縮機(jī)的某一失效點(diǎn)進(jìn)行分析。另外,文獻(xiàn)[6~8]介紹了壓縮機(jī)壽命試驗(yàn)有關(guān)情況加速壽命試驗(yàn)作為壽命試驗(yàn)的一種,美國羅姆航空發(fā)展中心1967年首次給出了統(tǒng)一定義[9]。以上研究主要是利用可靠性加速的模型對(duì)壓縮機(jī)進(jìn)行耐久試驗(yàn)研究。由于制冷壓縮機(jī)其運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)部件相對(duì)較多,壓縮過程的受力、冷媒、潤滑油等可靠性影響因素較多,在建立可靠性加速模型前,要在綜合應(yīng)力條件下進(jìn)行全面的可靠性摸底試驗(yàn)研究,充分地暴露壓縮機(jī)可靠性的失效點(diǎn),對(duì)主要失效問題點(diǎn)進(jìn)行分析和改進(jìn),有助于壓縮機(jī)可靠性的提高和為后續(xù)的加速試驗(yàn)提供充分的信息,這種壓縮機(jī)可靠性摸底增長試驗(yàn)的研究相對(duì)空白,本文將對(duì)此進(jìn)行試驗(yàn)研究,同時(shí)對(duì)壓縮機(jī)主要失效點(diǎn)提出分析和改進(jìn)方案。

        2 壓縮機(jī)可靠性與壽命試驗(yàn)的研究思路

        通過對(duì)壓縮機(jī)故障數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和失效機(jī)理的分析,試驗(yàn)應(yīng)力的選擇和綜合試驗(yàn)剖面的建立,提出一套可行的方案,通過方案的驗(yàn)證進(jìn)行詳細(xì)的可靠性對(duì)比數(shù)據(jù)分析,為壓縮機(jī)可靠性驗(yàn)證和壓縮機(jī)在空調(diào)系統(tǒng)的應(yīng)用提供方法??傮w的設(shè)計(jì)流程如圖1所示。

        圖1 設(shè)計(jì)流程示意

        2.1 制冷系統(tǒng)原理及壓縮機(jī)回油,回液失效原理

        圖2 制冷空調(diào)系統(tǒng)潤滑油及冷媒二層分離溫度線和冷凍循環(huán)的動(dòng)態(tài)示意

        分析

        根據(jù)場(chǎng)內(nèi)外壓縮機(jī)故障的統(tǒng)計(jì)和分析,壓縮機(jī)可靠性增長摸底試驗(yàn)主要研究的是壓縮機(jī)回液、回油、系統(tǒng)缺氟幾類故障率占比較大情況下的可靠性及壽命,而系統(tǒng)缺氟情況下的驗(yàn)證方案相對(duì)簡單,壓縮機(jī)的回油、回液失效機(jī)理相對(duì)復(fù)雜,需要結(jié)合空調(diào)系統(tǒng)的原理和二層分離特性進(jìn)行分析[10],如圖 2。

        制冷系統(tǒng)循環(huán)在蒸發(fā)器低溫狀態(tài)和冷凝器高溫狀態(tài)存在冷媒和潤滑油的分層現(xiàn)象導(dǎo)致潤滑油難以回到壓縮機(jī),而不同的油溫狀態(tài)下壓縮機(jī)排油量的影響,連接管長度和冷媒灌注量等應(yīng)力都會(huì)影響制冷系統(tǒng)的回油、回液效果,需要在綜合應(yīng)力條件下研究最容易缺油和最容易回液的具體工況點(diǎn)。

        2.2 試驗(yàn)應(yīng)力條件的選取

        確定試驗(yàn)條件應(yīng)考慮實(shí)際使用條件下不同應(yīng)力因素引起的故障的可能性,對(duì)于大多數(shù)機(jī)電產(chǎn)品而言,GJB 899A-2009推薦試驗(yàn)中施加的環(huán)境應(yīng)力主要有溫度、振動(dòng)、濕度等,因?yàn)樯鲜霏h(huán)境應(yīng)力對(duì)產(chǎn)品的可靠性影響最大。

        2.3 試驗(yàn)應(yīng)力的確定及施加方式的選取

        在制定試驗(yàn)方案時(shí),對(duì)產(chǎn)品施加的應(yīng)力及應(yīng)力水平,應(yīng)按照實(shí)測(cè)應(yīng)力→估計(jì)應(yīng)力→參考應(yīng)力的順序來選取。有充足的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)時(shí),應(yīng)該優(yōu)先選取實(shí)測(cè)應(yīng)力,本文的研究方法是將所規(guī)定的實(shí)用應(yīng)力綜合于同一試驗(yàn)時(shí)間和空間進(jìn)行施加,采取綜合試驗(yàn)應(yīng)力的方法,試驗(yàn)臺(tái)和相關(guān)設(shè)備的控制及檢測(cè)如圖3所示,能夠?qū)崿F(xiàn)空調(diào)系統(tǒng)模擬實(shí)際使用的不同環(huán)境溫濕度條件,電源條件進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,同時(shí)能夠模擬安裝和監(jiān)控運(yùn)行過程中的機(jī)組振動(dòng)和應(yīng)變情況,便于可靠性及壽命試驗(yàn)的分析。

        圖3 綜合試驗(yàn)應(yīng)力及檢測(cè)臺(tái)示意

        3 可靠性增長摸底綜合試驗(yàn)剖面模型的建立及試驗(yàn)過程分析

        3.1 試驗(yàn)樣品、試驗(yàn)時(shí)間的確定

        試驗(yàn)樣品選取6.5 kW定速空調(diào)器,電子膨脹閥系統(tǒng),連接管標(biāo)稱長度5 m,R22冷媒額定灌注量2 kg,潤滑油SAY-56T,充注量1050 mL,壓縮機(jī)自身帶有能夠觀察油位的視油鏡,同時(shí)在外面標(biāo)注了對(duì)應(yīng)油位的刻度。試驗(yàn)過程中通過溫度檢測(cè)傳感器和壓力檢測(cè)傳感器檢測(cè)空調(diào)系統(tǒng)的排氣、吸氣的溫度及壓力,壓縮機(jī)油溫,吸氣壓力,排氣壓力等。樣品已經(jīng)滿足產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài),經(jīng)過了全面的性能、功能試驗(yàn),最終狀態(tài)滿足試驗(yàn)要求,隨機(jī)抽取樣品1臺(tái)進(jìn)行試驗(yàn)。根據(jù)工程經(jīng)驗(yàn),可靠性增長摸底試驗(yàn)的試驗(yàn)時(shí)間取100~200 h較為合適,北京航空航天大學(xué)航空可靠性綜合重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室對(duì)1998~2008年期間開展的152項(xiàng)具有代表性的各種可靠性試驗(yàn)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,得出48.7%故障發(fā)生在試驗(yàn)前100 h內(nèi),66.4%發(fā)生在200 h內(nèi),統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明200 h時(shí)間較為合理。本次試驗(yàn)在以下試驗(yàn)剖面一個(gè)周期50 h,共做3個(gè)循環(huán)周期,試驗(yàn)總時(shí)間150 h左右。

        3.2 試驗(yàn)運(yùn)行剖面的建立

        根據(jù)空調(diào)的基本任務(wù)剖面和環(huán)境剖面,運(yùn)行的溫度范圍包含空調(diào)宣稱和實(shí)際使用的大部分制冷和制熱范圍,濕度主要考慮對(duì)蒸發(fā)器結(jié)霜的影響,試驗(yàn)的運(yùn)行剖面應(yīng)力條件溫濕度考慮:高溫制冷(32/23 50/-)、常溫制冷(27/19 35/24)、低溫制冷(27/19 35/24)、高溫制熱(27/- 24/RH40%)、常溫制熱(20/- 7/ RH80%)、低溫制熱(15/-20/ RH80%);連接管長度分別為5,10,15,20,25,30 m;冷媒灌注量為額定灌注量的100%、80%、120%。試驗(yàn)研究的內(nèi)外機(jī)落差高度為0 m。

        3.3 試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析

        3.3.1 不同環(huán)境剖面條件下回油情況對(duì)比分析

        (1)5 m連接管,100%額定灌注量,80%額定灌注量,0 m落差高度

        在低溫制熱、常溫制熱、高溫制熱、低溫制冷和常溫制冷的情況下壓縮機(jī)的油位通過視油鏡觀察都能夠滿足要求,均為滿油狀態(tài)。在高溫制冷(32/23 50/-)試驗(yàn)條件下出現(xiàn)了最低油位狀態(tài),距離壓縮機(jī)底部90 mm左右,高于最低安全油位,主要原因是高溫制冷啟動(dòng)前的油溫較高,油的黏度變小,曲軸泵油量增加,氣體流量增加,排氣中油氣混合比例增加。進(jìn)一步對(duì)高溫制冷負(fù)荷進(jìn)行80%額定冷媒的回油試驗(yàn)驗(yàn)證,壓縮機(jī)油位高度距離壓縮機(jī)底部74 mm左右,高于最低安全油位。主要是冷媒減少的情況下制冷系統(tǒng)的流速降低,油溫進(jìn)一步升高,導(dǎo)致壓縮機(jī)的排油率升高而回油相對(duì)困難。

        對(duì)試驗(yàn)過程中不同油溫壓縮機(jī)排油進(jìn)行仿真分析,結(jié)果表明油溫的高低直接影響?zhàn)ざ鹊拇笮?,油溫高,黏度變小,流量增加,使壓縮機(jī)供油量增加,含油量增加,使?jié)櫥透嗟呐懦鰤嚎s機(jī)體外,而導(dǎo)致油池的潤滑油量減少,仿真結(jié)果顯示在油溫40 ℃時(shí),曲軸入口的潤滑油為0.665 g/s,而油溫60 ℃為0.8703 g/s,在油溫70 ℃則快速上升到1.678 g/s。

        潤滑油的黏度通常使用動(dòng)黏度進(jìn)行表示,其中動(dòng)粘度包括運(yùn)動(dòng)黏度ν及動(dòng)力黏度μ。動(dòng)力黏度受溫度和壓力的影響,滿足以下關(guān)系式:

        式中 μ—— 溫度為t,計(jì)示壓強(qiáng)為p時(shí)的潤滑油動(dòng)力黏度 ,N·s/m2

        μ0——溫度為t0,計(jì)示壓強(qiáng)為0 Pa時(shí)的潤滑油動(dòng)力黏度,N·s/m2

        α——潤滑油粘壓指數(shù)

        ρ——壓強(qiáng)

        λ——潤滑油的黏溫指數(shù)

        t,t0——時(shí)間

        張也影指出液體黏度受壓強(qiáng)的影響較?。?2],只有在壓強(qiáng)大于1×107Pa的情況下才考慮壓強(qiáng)的影響,而空調(diào)系統(tǒng)的壓力均低于1×107Pa,潤滑油的黏度主要受溫度的影響,故將上式簡化為:

        因此,在相同的密度下,當(dāng)潤滑油的溫度升高時(shí),無論是動(dòng)力黏度還是運(yùn)動(dòng)黏度均有明顯的下降。仿真結(jié)果和理論分析相符。

        (2)15 m連接管,120%額定灌注量

        回液指壓縮機(jī)運(yùn)行過程中蒸發(fā)器的液態(tài)制冷劑通過吸氣管路回到壓縮機(jī),試驗(yàn)中判斷系統(tǒng)回液的量,大部分轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)在穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)主要通過吸氣過熱度和油溫過熱度的對(duì)比,吸氣過熱度要求大于0 ℃,油溫過熱度大于5 ℃,試驗(yàn)結(jié)果表明低溫制熱的油溫過熱度和吸氣過熱度最低,主要是由于系統(tǒng)的制冷劑蒸發(fā)不完全導(dǎo)致回液量增大,壓縮機(jī)在低溫情況下難以建立過熱度,在15 m連接管情況下,試驗(yàn)結(jié)果表明在120%額定冷媒情況下,系統(tǒng)在試驗(yàn)剖面的各個(gè)負(fù)荷下回液情況仍然符合設(shè)計(jì)要求。

        3.3.2 連接管長度對(duì)系統(tǒng)回油、回液的影響

        在0 m落差高度,5 m連接管的條件下,已經(jīng)得出高溫制冷80%額定冷媒灌注量是系統(tǒng)最易缺油的條件,在該條件下,進(jìn)行不同連接管長度的應(yīng)力條件變化試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明:隨著連接管長度的增加,制冷劑流速變慢,回油更加困難,油位呈逐漸下降的趨勢(shì),在連接管加長到20 m的情況下壓縮機(jī)油位已經(jīng)低于最低安全油位要求,壓縮機(jī)處于缺油狀態(tài),如圖4所示。在低溫制熱,120%額定灌注量、不同連接管條件下進(jìn)行試驗(yàn)研究,結(jié)果表明系統(tǒng)油溫過熱度、吸氣過熱度,在最長連接管30 m條件下最低,吸氣過熱度-0.5 ℃,油溫過熱度-1.5 ℃,不滿足可靠性設(shè)計(jì)要求的吸氣過熱度大于0 ℃,油溫過熱度大于5 ℃,變化趨勢(shì)如圖5所示。

        圖4 高溫制冷,80%額定灌注量工況下壓縮機(jī)油位隨連接管長的變化

        圖5 低溫制熱工況下不同連接管長度時(shí)的過熱度變化

        4 壓縮機(jī)可靠性問題改進(jìn)方案

        針對(duì)高溫制冷80%額定冷媒灌注量,20 m以上長連接管的缺油問題,采取增加100 mL的潤滑油,壓縮機(jī)的吸油管,加長2 cm的措施,最終30 m最長連接管,在高溫制冷80%額定冷媒灌注量下壓縮機(jī)最低油位75 mm,高于安全油位,回油可靠性得到增長。

        在低溫制熱,120%額定灌注量,在最長連接管30 m條件下吸氣過熱度-0.5 ℃,油溫過熱度-1.5 ℃,不滿足可靠性設(shè)計(jì)要求的吸氣過熱度大于0 ℃,油溫過熱度大于5 ℃問題,最有效的整改方式是減小電子膨脹閥的步數(shù)來提高過熱度和減少長連管的冷媒追加量,通過對(duì)30 m長連接管低溫制熱狀態(tài)下開機(jī)時(shí)電子膨脹閥的步數(shù)由205B降低到175B,每米冷媒追加量由18 g減少到10g,同時(shí)確認(rèn)過負(fù)荷制冷和制熱狀態(tài)下的排氣溫度符合可靠性要求,低溫制熱穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)的油溫過熱度提高到6.5 ℃,吸氣過熱度提高到1.5℃,滿足壓縮機(jī)可靠性設(shè)計(jì)要求,以上摸底試驗(yàn)需要在產(chǎn)品開發(fā)初期進(jìn)行,以便出現(xiàn)問題及時(shí)對(duì)系統(tǒng)配置進(jìn)行整改;

        對(duì)于制冷劑泄漏,壓縮機(jī)繞組溫升的試驗(yàn)研究本文未進(jìn)行論述,由于其整改方案相對(duì)簡單,如果出現(xiàn)繞組溫升超標(biāo)影響壓縮機(jī)可靠性,可以通過過載保護(hù)器的選型,系統(tǒng)上增加制冷劑泄漏的判斷邏輯進(jìn)行改善。

        5 結(jié)論

        (1)本文提供了一種制冷空調(diào)系統(tǒng)壓縮機(jī)可靠性研究的綜合應(yīng)力試驗(yàn)方法,能夠在綜合試驗(yàn)應(yīng)力條件下,結(jié)合空調(diào)系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)運(yùn)行剖面,對(duì)壓縮機(jī)進(jìn)行較為全面的可靠性摸底試驗(yàn)驗(yàn)證和分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正措施提高其固有可靠性。

        (2)在制冷系統(tǒng)壓縮機(jī)的綜合試驗(yàn)應(yīng)力條件下,研究結(jié)果表明在高溫制冷80%額定冷媒灌注量,最長連接管狀態(tài)下最容易出現(xiàn)缺油狀態(tài),并通過仿真分析模擬了不同油溫狀態(tài)下的壓縮機(jī)排油速率,為制冷系統(tǒng)壓縮機(jī)回油可靠性提供實(shí)驗(yàn)和改善方向。

        (3)研究結(jié)果表明在低溫制熱,120%額定灌注量,在最長連接管狀態(tài)下系統(tǒng)最容易出現(xiàn)回液問題,通過減小電子膨脹閥的步數(shù)和減少冷媒追加量,能夠提高油溫過熱度和吸氣過熱度,保證壓縮機(jī)回液可靠性。

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