陳學(xué)習(xí),劉志強(qiáng),陳 鵬
(1.河北省礦井災(zāi)害防治重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 東燕郊 065201;2.華北科技學(xué)院 安全工程學(xué)院,北京 東燕郊 065201)
煤層瓦斯壓力是指煤層孔隙中所含游離瓦斯呈現(xiàn)的壓力,即瓦斯作用于孔隙壁的壓力。煤層瓦斯壓力是瓦斯涌出和突出的動(dòng)力,決定了煤層瓦斯含量和涌出量的大小。準(zhǔn)確測(cè)定煤層瓦斯壓力對(duì)礦井有效而合理的防治瓦斯災(zāi)害、預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)煤與瓦斯突出危險(xiǎn)性、合理制定防突消突措施等均具有十分重要的意義[1]。
國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)煤層瓦斯壓力測(cè)定封孔技術(shù)進(jìn)行了大量研究,按封孔方式大致分為三類(lèi):非帶壓封孔、“兩堵一注”帶壓封孔和二次封孔。非帶壓封孔包括機(jī)械式封孔器封孔、水泥漿封孔和高分子發(fā)泡材料封孔等;“兩堵一注”帶壓封孔包括有機(jī)-無(wú)機(jī)材料組合封孔、賽瑞壓注式封孔、囊袋式封孔、“強(qiáng)弱強(qiáng)”封孔和氣囊延時(shí)膨脹帶壓注漿封孔等;二次封孔可分為聚氨酯二次封孔和囊袋式二次封孔[2]。以上方法只適用于不穿含水層鉆孔煤層瓦斯壓力測(cè)定,對(duì)于有含水層影響的煤層瓦斯壓力測(cè)定仍然是一個(gè)難題。隨著礦井開(kāi)采深度的延伸以及地質(zhì)條件的復(fù)雜化,我國(guó)很多礦井煤層中均存在含水層,且含水層處于承壓狀態(tài),通常使用的封孔方式很難排除承壓水的影響,如果未能成功堵水,水將進(jìn)入測(cè)壓氣室,充滿測(cè)壓管且被煤層吸收,抑制煤層瓦斯解吸和封存瓦斯,最終將測(cè)得水壓而非煤層瓦斯壓力,致使鉆孔作廢。井下測(cè)定煤層瓦斯壓力時(shí),測(cè)壓鉆孔造價(jià)相對(duì)較高,若無(wú)法準(zhǔn)確測(cè)出該處煤層瓦斯壓力,對(duì)人力、物力、財(cái)力和時(shí)間等將造成極大浪費(fèi),同時(shí)給礦井瓦斯治理工作帶來(lái)困擾[3],本文提出雙級(jí)套管帶壓注漿封孔方式,應(yīng)用該工藝對(duì)界溝礦72煤層進(jìn)行的瓦斯壓力測(cè)定試驗(yàn)結(jié)果表明,該工藝徹底填充了鉆孔圍巖裂隙、含水通道,使得測(cè)壓鉆孔堅(jiān)固、穩(wěn)定,排除了承壓水對(duì)測(cè)壓結(jié)果的干擾,并解除了由于鉆孔垮塌對(duì)封孔測(cè)壓方式適用的限制,準(zhǔn)確地測(cè)出界溝煤礦72煤層的瓦斯壓力[4]。
界溝煤礦隸屬于安徽宿州煤電(集團(tuán))有限公司,位于安徽省濉溪縣境內(nèi),東北距宿州市約35 km,北距淮北市約65 km,礦井核定生產(chǎn)能力為90萬(wàn)噸,目前礦井可采范圍內(nèi)-275~-600 m共獲保有資源儲(chǔ)量15794.6萬(wàn)噸,含各類(lèi)煤柱6018.8萬(wàn)噸,其中工廣煤柱1834.8萬(wàn)噸,防水煤柱2429.4萬(wàn)噸,斷層煤柱1754.6萬(wàn)噸。
本井田3層主要可采煤層頂?shù)装鍘r石力學(xué)性質(zhì)測(cè)試資料表明:72煤層頂板絕大所數(shù)為泥巖,僅局部為少量的砂巖和粉砂巖,多屬中等穩(wěn)定-不穩(wěn)定頂板;82煤層頂板主要為砂巖,少量粉砂巖和泥巖,多屬中等穩(wěn)定-穩(wěn)定類(lèi)頂板,2014年度經(jīng)省經(jīng)信委批準(zhǔn)礦井瓦斯等級(jí)鑒定結(jié)果為高瓦斯礦井,絕對(duì)瓦斯涌出量為4.72 m3/min,相對(duì)瓦斯涌出量為2.57 m3/t,最大絕對(duì)二氧化碳涌出量為5.80 m3/min,最大相對(duì)二氧化碳涌出量為3.16 m3/min。由于測(cè)試范圍內(nèi)無(wú)72煤層開(kāi)拓開(kāi)采巷道,因此本次壓力測(cè)定利用目前東一采區(qū)8223底板抽放巷道進(jìn)行穿層測(cè)試鉆孔布置,鉆孔過(guò)82煤層,穿過(guò)含水層施工至目標(biāo)72煤層。
界溝礦地質(zhì)條件復(fù)雜,82煤層煤質(zhì)松軟易跨落,過(guò)砂巖含水層,含水層巖溶裂隙發(fā)育,涌水量較大,給72煤層瓦斯壓力測(cè)定帶來(lái)困難,72、82煤層部分綜合柱狀圖如圖1所示。
圖1 72、82煤層部分綜合柱狀圖
對(duì)于松軟煤層,在測(cè)壓鉆孔施工后,卸壓煤體容易收縮失穩(wěn),孔壁易出現(xiàn)垮塌現(xiàn)象[5]。穿松軟煤層施工鉆孔測(cè)定瓦斯壓力極易造成煤壁垮塌,一方面可能會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)誤的技術(shù)判斷,極易造成事故隱患,另一方面會(huì)造成封孔儀器被埋,使測(cè)壓成本大大提高。當(dāng)煤巖體含水時(shí),水壓將影響瓦斯壓力的測(cè)定,使得測(cè)壓結(jié)果不準(zhǔn)確[6]。雙級(jí)套管帶壓注漿聯(lián)合膠囊—聚氨酯封孔工藝,利用鋼質(zhì)套管對(duì)鉆孔壁形成支撐作用,保護(hù)鉆孔的完整形狀;鉆孔前端用膠囊封孔器形成密閉氣室,孔口用聚氨酯進(jìn)行二次封堵,鉆孔中間通過(guò)高壓注漿泵對(duì)套管內(nèi)外壁全程注水泥砂漿,漿液凝固后在裂隙面上形成有機(jī)塑性網(wǎng)絡(luò)骨架[7],充填破碎巖體細(xì)小裂縫,封堵、隔絕含水裂隙通道,使含水層變?yōu)楦羲畬?,達(dá)到徹底封堵圍巖裂隙、隔絕承壓水對(duì)鉆孔測(cè)壓影響的目的。鉆孔完成后的剖面圖如圖2[8]。
圖2 雙級(jí)套管帶壓注漿封孔鉆孔剖面圖
(1) 用直徑φ127 mm鉆頭開(kāi)孔,施工至82煤層頂板后退鉆,清除孔內(nèi)鉆屑,將一級(jí)套管(φ108 mm)送入至孔底處固定,孔口套管外露0.5 m,然后在φ108 mm套管與孔壁之間導(dǎo)入一趟φ20 mm的注漿鋼管,注漿管上安裝控制閘閥,套管孔口安裝悶盤(pán),悶盤(pán)口留有安裝壓力表用的φ15 mm絲眼,套管與注漿管下置后,利用注漿泵高壓對(duì)套管內(nèi)外壁全程注入膨脹水泥砂漿。待孔內(nèi)水泥凝固達(dá)到設(shè)計(jì)要求24小時(shí)后,卸除孔口悶盤(pán)用φ94 mmPVC鉆頭掃孔至到82煤前約2~3 m后,停止鉆孔施工,退出鉆具,孔口重新安裝悶盤(pán)連接注漿泵向孔內(nèi)注入清水進(jìn)行耐壓試驗(yàn),試驗(yàn)壓力取1 MPa,穩(wěn)定30分鐘,孔口周?chē)宦┧?,套管牢固不?dòng)為合格。
(2) 用直徑φ94 mm鉆頭沿原鉆孔中心繼續(xù)鉆進(jìn)至72煤層底板,換壓風(fēng)吹凈鉆屑,退出鉆桿,將二級(jí)套管(φ83 mm)送入至孔底處固定,然后進(jìn)行高壓注漿,凝固24小時(shí)后重復(fù)(1)耐壓試驗(yàn),鉆孔孔口無(wú)漏水說(shuō)明套管牢固合格。
(3) 兩級(jí)套管試驗(yàn)合格后,用直徑φ75 mm鉆頭掃孔鉆進(jìn),鉆進(jìn)至72煤層頂板位置,然后采用膠囊—水泥漿—聚氨酯聯(lián)合帶壓注漿封孔法進(jìn)行煤層瓦斯壓力的測(cè)定,雙級(jí)套管帶壓注漿封孔技術(shù)工藝圖見(jiàn)圖3。
圖3 雙級(jí)套管帶壓注漿封孔技術(shù)工藝圖
由于測(cè)試范圍內(nèi)無(wú)72、82煤層開(kāi)拓開(kāi)采巷道,利用目前東一采區(qū)8223底板抽放巷道進(jìn)行穿層測(cè)試鉆孔布置,1號(hào)鉆孔布置于8223底板抽排巷W46處(標(biāo)高-472.5),2號(hào)鉆孔布置于8223底板抽排巷XW29點(diǎn)以北20 m處(標(biāo)高-477.3 m),本次測(cè)壓過(guò)程鉆孔布置均按照《煤礦井下煤層瓦斯壓力的直接測(cè)定方法》(AQ1047—2007)的要求,測(cè)壓鉆孔避開(kāi)了地質(zhì)構(gòu)造斷層帶,并保證測(cè)壓鉆孔與其距離不小于50 m,鉆孔參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 測(cè)壓鉆孔參數(shù)
本次測(cè)試1號(hào)鉆孔使用“兩堵一注”膠囊—聚氨酯封孔工藝,1號(hào)鉆孔由于未能成功封堵含水層,在鉆孔封孔后的第二天壓力表數(shù)值迅速達(dá)到0.8 MPa,在觀測(cè)鉆孔壓力表數(shù)值期間卸掉壓力表發(fā)現(xiàn)測(cè)壓管線中有水噴出,并且間隔半個(gè)小時(shí),壓力表又從0迅速增至0.8 MPa,說(shuō)明單純的膠囊—聚氨酯封孔工藝未能成功隔絕72煤層與82煤層之間的含水層,測(cè)壓過(guò)程中水壓參與并且影響了瓦斯壓力的測(cè)定結(jié)果,測(cè)試鉆孔瓦斯壓力記錄曲線如圖4所示。
圖4 1號(hào)測(cè)壓試驗(yàn)孔壓力變化曲線
2號(hào)鉆孔使用雙級(jí)套管帶壓注漿聯(lián)合膠囊—聚氨酯封孔工藝,在封孔后觀察記錄瓦斯壓力變化期間多次檢測(cè),均未發(fā)現(xiàn)鉆孔有漏水漏氣現(xiàn)象,通過(guò)20 d的觀測(cè),2號(hào)鉆孔瓦斯壓力最終穩(wěn)定在0.5 MPa,觀察發(fā)現(xiàn)2號(hào)鉆孔瓦斯壓力隨時(shí)間變化規(guī)律符合鉆孔煤層瓦斯解吸規(guī)律,且該恢復(fù)曲線較好地表現(xiàn)了氣體的可壓縮性,2號(hào)鉆孔壓力穩(wěn)定后,安全卸除壓力表時(shí),測(cè)壓管中無(wú)涌水。因此判定2號(hào)鉆孔所測(cè)壓力為該處的煤層瓦斯壓力。
本次測(cè)壓結(jié)果利用含量反算壓力來(lái)進(jìn)行驗(yàn)證[9],反算過(guò)程如下:
煤層瓦斯含量包括游離瓦斯含量和吸附瓦斯含量;在計(jì)算中,一般應(yīng)分別進(jìn)行計(jì)算。
(1) 煤的游離瓦斯量
式中:
V—單位重量煤的孔隙容積,m3/t;
P—瓦斯壓力,MPa;為未知量
T0、P0—標(biāo)準(zhǔn)狀況下絕對(duì)溫度(273 K)與壓力(0.101325 MPa);
T—瓦斯絕對(duì)溫度,K;
ξ—瓦斯壓縮系數(shù);
Xy—煤的游離瓦斯含量,m3(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下)/t(煤)。
(2) 煤的吸附瓦斯含量
(1)
式中:
a、b—吸附常數(shù);
b、p—煤層瓦斯壓力,MPa;未知量
t0—實(shí)驗(yàn)室測(cè)定煤的吸附常數(shù)時(shí)的實(shí)驗(yàn)溫度,℃;
t—煤層溫度,℃;n—系數(shù),按下式計(jì)算:
A、W—煤中得灰分和水分,%;
Xx—煤的吸附瓦斯含量,m3(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下)/t(煤);
(3) 煤的瓦斯含量
煤的瓦斯含量等于游離瓦斯含量與吸附瓦斯含量之和,故而有:
(2)
式中:
X——煤層原始瓦斯含量,m3/t,其余符號(hào)意義同前;
表2 測(cè)壓點(diǎn)瓦斯參數(shù)
利用煤層瓦斯含量間接計(jì)算法計(jì)算出煤層瓦斯壓力,對(duì)雙級(jí)套管帶壓注漿聯(lián)合膠囊—聚氨酯封孔工藝測(cè)定的煤層瓦斯壓力結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn),計(jì)算結(jié)果為0.6 MPa。煤層瓦斯壓力的真實(shí)測(cè)定結(jié)果0.5 MPa,分析誤差接近20%的原因在于煤層瓦斯含量測(cè)試取樣過(guò)程中,所取煤樣含水,在井下未能充分解吸,以及在實(shí)驗(yàn)室解吸過(guò)程中損失量計(jì)算有一定的誤差,綜合對(duì)比發(fā)現(xiàn),計(jì)算結(jié)果與測(cè)試結(jié)果基本相符,因此,可以判斷利用雙級(jí)套管帶壓注漿聯(lián)合膠囊—聚氨酯封孔工藝測(cè)定的煤層瓦斯壓力能夠有效封堵含水層裂隙,并能準(zhǔn)確測(cè)定煤層瓦斯壓力。
(1) 對(duì)國(guó)內(nèi)外瓦斯壓力測(cè)定封孔方式分析發(fā)現(xiàn),大多數(shù)封孔工藝對(duì)于含水層測(cè)壓存在封堵含水層裂隙困難的問(wèn)題,在煤層含水的情況下無(wú)法準(zhǔn)確測(cè)出煤層瓦斯壓力。
(2) 針對(duì)界溝煤礦72煤層與82煤層間存在砂巖含水層影響煤層瓦斯壓力測(cè)定結(jié)果的難題,分別利用“兩堵一注”膠囊—聚氨酯封孔工藝和雙級(jí)套管帶壓注漿聯(lián)合膠囊—聚氨酯封孔工藝進(jìn)行試驗(yàn)。
(3) 單純的膠囊—聚氨酯封孔工藝由于水壓影響測(cè)得0.8 MPa的壓力,雙級(jí)套管帶壓注漿聯(lián)合膠囊—聚氨酯封孔工藝測(cè)得界溝礦72煤層純瓦斯壓力為0.5 MPa。
(4) 利用雙級(jí)套管帶壓注漿聯(lián)合膠囊—聚氨酯封孔工藝,可以有效封堵圍巖含水層裂隙,消除傳統(tǒng)測(cè)壓方法受復(fù)雜地質(zhì)條件影響、無(wú)法保證測(cè)壓成功率的現(xiàn)象。
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