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        FANUC系統(tǒng)數(shù)控車床常見故障診斷與排除

        2017-03-17 15:03:45張強魏廣元
        科學(xué)與財富 2017年1期
        關(guān)鍵詞:故障排除數(shù)控車床

        張強 魏廣元

        摘 要:通過對FANUC系統(tǒng)數(shù)控車床的幾種故障案例進(jìn)行分析,列出導(dǎo)致故障的原因和解決方法,為同類型產(chǎn)品的故障排除提供借鑒。

        關(guān)鍵詞:FANUC系統(tǒng);數(shù)控車床;故障排除

        引言

        數(shù)控車床是一種高效的車床類產(chǎn)品,其能夠很大程度降低勞動者的工作強度,并提高生產(chǎn)效率,在國內(nèi)市場中已經(jīng)逐漸替代普通車床成為市場上的主導(dǎo)產(chǎn)品。盡管目前的產(chǎn)品可靠性一直處于不斷提高的階段,但隨著市場占有率的逐年上升,其偶發(fā)故障還是在所難免,因此可借助系統(tǒng)的自診斷功能,分析故障原因,解決排除故障點,快速的使機床恢復(fù)工作狀態(tài)?,F(xiàn)以ETC36d數(shù)控車床為例,F(xiàn)ANUC系統(tǒng)配CTB伺服主軸,精誠HST伺服刀架為例,對其偶發(fā)的故障進(jìn)行分析,列出具體的診斷過程并提出解決方法。

        1.系統(tǒng)零點故障

        當(dāng)機床發(fā)生零點位置不準(zhǔn)的問題后,操作者會發(fā)現(xiàn)機床走刀位置不正確,首件工件廢品,嚴(yán)重的會出現(xiàn)撞刀事故。以下幾種原因會導(dǎo)致機床零點不準(zhǔn)的情況:

        故障一,機床再發(fā)生碰撞或連接伺服電機與絲杠的聯(lián)軸節(jié)松動。

        當(dāng)機床發(fā)生碰撞時,由于扭力瞬間增大使連接伺服電機與絲杠的聯(lián)軸節(jié)發(fā)生相對滑動,導(dǎo)致機械坐標(biāo)出現(xiàn)偏移,此時加工的零件會出現(xiàn)超差;聯(lián)軸節(jié)松動的情況會導(dǎo)致加工尺寸總是偏小,通過手輪操作將機床軸移動到機械硬限位處,繼續(xù)搖動手輪如果發(fā)現(xiàn)刀架已經(jīng)停止運動但系統(tǒng)坐標(biāo)還在變化則說明聯(lián)軸節(jié)松動,否則系統(tǒng)會發(fā)出“位置超差”報警。

        故障二,驅(qū)動器電池沒電。

        在系統(tǒng)發(fā)出“驅(qū)動器電池電壓過低”的報警后,如果不及時更換電池系統(tǒng)會在每次開機后機械坐標(biāo)都會顯示為0,而不是機床關(guān)機前的位置,此時必須更換電池否則機床將無法使用,可以通過系統(tǒng)診斷參數(shù)202#2如果為1便可以確定電池電壓為0,更換電池后,參照使用說明書,將車床X軸,Z軸移至機床制造商指定的固定位置,把參數(shù)NO.1815#4設(shè)為1,機床便會重新建立機械坐標(biāo)。在設(shè)置參數(shù)時,有時系統(tǒng)會報300號報警,此時將報警軸移動到一個螺距以外的位置,下電重新啟動機床,重復(fù)回零動作即可。

        2.車削螺紋故障

        故障一,車削螺紋發(fā)生亂扣現(xiàn)象。

        車削螺紋發(fā)生亂扣現(xiàn)象時,最先考慮刀具選型是否正確,連接主軸和編碼器的齒形帶是否松動,系統(tǒng)參數(shù)NO.1622切削進(jìn)給的加減速時間常數(shù)是否過大(推薦值20),觀察編碼器外觀,判斷是否進(jìn)了油污導(dǎo)致1轉(zhuǎn)信號不穩(wěn)定,如果油污過多需要拆開編碼器外殼將內(nèi)部碼盤用酒精進(jìn)行清洗。

        故障二,在車削螺紋時刀具停止在工件前端不執(zhí)行程序。

        在車削螺紋時刀具停止在工件前端不執(zhí)行程序時,通過診斷頁面查看等待1轉(zhuǎn)信號是否為1,如果為1則說明主軸編碼器1轉(zhuǎn)信號有故障,車床在執(zhí)行螺紋車削時會停止在工件前端不向下執(zhí)行程序。如果1轉(zhuǎn)信號正確,可將參數(shù)N0.1826每個軸的到位寬度和NO.1827每個軸切削進(jìn)給時的到位寬度中的數(shù)值改大一點(推薦值20)。

        故障三,車削大螺距螺紋時尺寸不對而車削小螺距螺紋尺寸正確。

        車削大螺距螺紋時尺寸不對而車削小螺距螺紋尺寸正確時,只需更改系統(tǒng)參數(shù)NO.1430每個軸的最大切削進(jìn)給速度,將該數(shù)值改大可以參照螺紋切削進(jìn)給速度計算,如果進(jìn)給速度大于電機的額定轉(zhuǎn)速,該機床就不能滿足類似螺紋的車削技術(shù)要求。

        3.系統(tǒng)“SV0433 變頻器DC LINK電壓低”報警

        在系統(tǒng)維修維護(hù)手冊中提示導(dǎo)致“SV0433 變頻器DC LINK電壓低”報警的原因是,共同電源DC LINK電壓下降,伺服放大器DC LINK電壓下降。這里共同電源DC LINK電壓指的是伺服放大器CX19B接口的直流24V(允許波動范圍+10%,-10%),先用萬用表確認(rèn)CX19B接口的電源是否為24V,再檢查插頭有無虛連松動的跡象,確認(rèn)無誤的情況下,再分析伺服放大器DC LINK電壓是否正常,伺服放大器DC LINK電壓指的是驅(qū)動器內(nèi)部直流300V的轉(zhuǎn)換電壓,產(chǎn)生直流300V的電壓必須滿足伺服放大器的動力電壓滿足交流200V~240V(允許波動范圍+10%,-15%),三相電壓之間的相電壓必須保證一致,曾經(jīng)有一案例經(jīng)過變壓器后三相200V電壓的相間電壓不一致導(dǎo)致“變頻器DC LINK電壓低”報警。

        4.伺服電機過熱

        在數(shù)控車床中430伺服電機過熱報警也是出現(xiàn)概率較高,經(jīng)常是電機軸與絲杠不同心,導(dǎo)致電機長期處于與絲杠憋勁的狀態(tài),在進(jìn)行金屬加工過程中,電機連續(xù)工作導(dǎo)致溫升過快過高出現(xiàn)報警,通過系統(tǒng)診斷電機監(jiān)控頁面,在機床靜止時觀察電機的電流值,如果電流過大,證明電機一直處于發(fā)力狀態(tài),此時可以松開電機與絲杠之間的聯(lián)軸節(jié),如果電流減小可以進(jìn)一步證明電機在裝配時誤差過大,調(diào)節(jié)電機支座解決故障。

        5.刀架故障

        精誠HST伺服刀架是沈陽機床與意大利最新合作研發(fā)的新型伺服刀架,以換刀時間短,響應(yīng)快,重復(fù)定位精度高而聞名,但由于上市時間短可靠性有待提高,最常發(fā)生的故障是刀架非法松開,刀具不在正位。

        故障一,刀具非法松開報警。

        該伺服刀架通過液壓來實現(xiàn)松開和鎖緊動作,電磁閥YV1得電刀架松開,電磁閥YV2得電刀架鎖緊,再確認(rèn)電磁閥YV2動作正常,電磁閥沒有堵塞的情況下,檢查刀架內(nèi)部的松開到位檢測開關(guān)S1和鎖緊到位檢測開關(guān)S2,當(dāng)鎖緊到位檢測開關(guān)S2位置不正時,刀架雖然處于鎖緊狀態(tài)但系統(tǒng)檢測不到開關(guān)S2反饋的鎖緊信號,系統(tǒng)就會發(fā)出“刀架非法松開”報警,調(diào)整開關(guān)S2的位置就可以解決該故障。

        故障二,刀具不在正位報警。

        該伺服刀架采用絕對值伺服電機進(jìn)行選刀和定位控制,當(dāng)?shù)都苁艿酵饬Ω蓴_后,系統(tǒng)發(fā)出換刀指令進(jìn)行換刀到位,刀架執(zhí)行鎖緊后,系統(tǒng)檢測到刀架伺服電機的位置編碼器反饋脈沖數(shù)與之前記憶的不一致,系統(tǒng)就會發(fā)出“刀具不在正位”報警,更改系統(tǒng)參數(shù),切換到刀架修調(diào)模式,在修調(diào)模式下微調(diào)刀盤位置,在按下手動選刀,直到報警不再出現(xiàn)為止。

        另外當(dāng)?shù)都艿乃欧?qū)動器電池沒電后,在換刀過后系統(tǒng)也會發(fā)出“刀具不在正位”報警,更換電池后,進(jìn)入刀架修調(diào)模式,確認(rèn)鎖緊信號正常并把刀盤調(diào)整到1工位,驅(qū)動參數(shù)P2-08改為271,P2-71改為1,故障解決。

        結(jié)束語

        數(shù)控車床的故障種類很多,有的是人為誤操作,有的是設(shè)備可靠性有缺陷,但有很多故障是類似接線端子虛連等小問題所導(dǎo)致,作為維修人員排除故障時,使用從簡到繁,由易到難地方法逐層排查往往會節(jié)約很多時間和精力。

        參考文獻(xiàn):

        [1]FANUC系統(tǒng)維修說明書。

        作者簡介:

        張強,1983年,男,電氣中級工程師,主要研究方向為數(shù)控機床的設(shè)計及調(diào)試。

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