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        一起鍋爐跳閘事故的原因分析及應(yīng)對(duì)措施

        2017-03-16 15:58:06王彥領(lǐng)吳三超王山彥陳蘭鵬
        電力安全技術(shù) 2017年2期

        王彥領(lǐng),吳三超,王山彥,陳蘭鵬

        (1.國(guó)家電投河南電力有限公司平頂山發(fā)電分公司,河南 平頂山 467312;2.河南九龍環(huán)保有限公司,河南 平頂山 467312)

        一起鍋爐跳閘事故的原因分析及應(yīng)對(duì)措施

        王彥領(lǐng)1,吳三超1,王山彥2,陳蘭鵬1

        (1.國(guó)家電投河南電力有限公司平頂山發(fā)電分公司,河南 平頂山 467312;2.河南九龍環(huán)保有限公司,河南 平頂山 467312)

        介紹了一起1 000 MW超超臨界機(jī)組鍋爐水冷壁出口蒸汽過(guò)熱度高而導(dǎo)致跳閘的事故,分析了在事故發(fā)生前和事故過(guò)程中的鍋爐狀態(tài),發(fā)現(xiàn)高加疏水控制不當(dāng)是造成鍋爐水冷壁過(guò)熱度高的主要原因,并提出了針對(duì)性的應(yīng)對(duì)措施,有效保障了鍋爐安全穩(wěn)定地運(yùn)行。

        超超臨界機(jī)組;水冷壁;過(guò)熱度;高壓加熱器

        0 引言

        某電廠1 000 MW超超臨界機(jī)組型號(hào)為DG3000/26.15-Ⅱ1,鍋爐在運(yùn)行期間發(fā)生垂直水冷壁出口蒸汽過(guò)熱度高,引發(fā)保護(hù)動(dòng)作、機(jī)組跳閘事故。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、資料查詢、事故分析,最終確定事故原因?yàn)樵O(shè)備故障及運(yùn)行操作處理不當(dāng)。為避免同類事故的發(fā)生,針對(duì)1 000 MW超超臨界鍋爐過(guò)熱度提出了改進(jìn)措施和建議。

        1 事故發(fā)生前狀態(tài)

        1號(hào)機(jī)組負(fù)荷790 MW,CCS(Coordination Control System,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng))方式運(yùn)行,主汽壓25.11 MPa,主汽溫597 ℃,給煤量372 t/h,給水量2 304 t/h,水燃比6.12,水冷壁出口過(guò)熱度28.4 ℃,1號(hào)爐1B,1C,1D,1E,1F磨煤機(jī)運(yùn)行,1號(hào)主汽輪機(jī)雙背壓A/B凝汽器真空為-90.9/-92.3 kPa,A/B小汽輪機(jī)調(diào)門開(kāi)度為73 %/49.9 %,1號(hào)主汽輪機(jī)4只主汽調(diào)閥開(kāi)度分別為17 %,100 %,100 %,0。

        2 事故過(guò)程

        2015-06-19T15:04,1號(hào)機(jī)組單列高壓加熱器(以下簡(jiǎn)稱“高加”)2號(hào)高加危急疏水一次電動(dòng)門故障,聯(lián)系維護(hù)人員檢查該門故障性質(zhì),提前關(guān)閉危急疏水二次電動(dòng)門,試開(kāi)關(guān)動(dòng)作1次。

        15:05,檢查確認(rèn)2號(hào)高加危急疏水二次電動(dòng)門在關(guān)閉位后,試開(kāi)啟一次電動(dòng)門。

        15:06,2號(hào)高加危急疏水一次門開(kāi)到位,聯(lián)鎖2號(hào)高加正常疏水調(diào)門超馳由80 %關(guān)至56 %,2號(hào)高加水位上升。

        15:07,2號(hào)高加水位高二值(80 mm),聯(lián)開(kāi)危急疏水一、二次電動(dòng)門,A側(cè)凝汽器真空開(kāi)始下降,1號(hào)機(jī)主汽壓力,機(jī)組負(fù)荷開(kāi)始下降。2號(hào)高加水位高一值報(bào)警消失,聯(lián)關(guān)高加危急疏水電動(dòng)一次、二次門(后經(jīng)查實(shí)2道門均未關(guān)閉)。

        15:09,A側(cè)凝汽器真空降至-86.2 kPa,1號(hào)高調(diào)門開(kāi)度開(kāi)大至40 %,A/B小機(jī)調(diào)門開(kāi)度100 %/60 %,切除A小機(jī)遙控方式,機(jī)組由協(xié)調(diào)控制方式自動(dòng)切為基本方式,由滑壓運(yùn)行方式自動(dòng)切換為定壓運(yùn)行方式。

        15:10,1號(hào)高調(diào)門開(kāi)度開(kāi)大至49 %,主汽壓下降到22.49 MPa,并持續(xù)下降,各抽汽壓力持續(xù)下降。操作員將基本方式切換為協(xié)調(diào)控制方式,由定壓運(yùn)行方式切換為滑壓運(yùn)行方式。

        15:13,協(xié)調(diào)控制方式自動(dòng)切換為汽機(jī)跟隨方式,1號(hào)高調(diào)門自動(dòng)快速關(guān)閉至0。

        15:15,主給水流量持續(xù)下降至1 552 t/h,水冷壁出口過(guò)熱度37 ℃,并快速上升。聯(lián)系臨機(jī)2號(hào)機(jī)組投入輔汽聯(lián)箱聯(lián)絡(luò)門,提高輔汽聯(lián)箱壓力,開(kāi)輔汽至小機(jī)汽源門,提高給水流量。

        15:16,手動(dòng)停運(yùn)1D磨。

        15:17,手動(dòng)停運(yùn)1C磨。

        15:18,手動(dòng)停運(yùn)1E磨,投入相關(guān)油槍助燃,快速減燃料。燃料減至243 t/h,主給水提高至1 697 t/h(在此期間給水流量最低下降至900 t/h)。

        15:19,水冷壁出口過(guò)熱度快速上升到100℃,延時(shí)10 s后鍋爐MFT(Main Fuel Trip,主燃料跳閘)保護(hù)動(dòng)作,首出“水冷壁出口過(guò)熱度高”,汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)跳閘,廠用電切換正常。

        3 事故原因分析

        3.1 主要原因

        (1) 在處理1號(hào)機(jī)組2號(hào)高加危急疏水電動(dòng)一次門缺陷開(kāi)啟時(shí),聯(lián)鎖超馳關(guān)閉2號(hào)高加正常疏水調(diào)門,2號(hào)高加水位快速上升,聯(lián)開(kāi)危急疏水一、二次電動(dòng)門。2號(hào)高加水位正常后聯(lián)關(guān)危急疏水一、二次門,但實(shí)際并未關(guān)閉,由于緊急疏水一直處于導(dǎo)通狀態(tài),而且緊急疏水管徑和閥門通徑較大,大量蒸汽直接排放至疏水?dāng)U容器,造成A凝汽器真空下降、機(jī)組負(fù)荷驟減、主汽壓力、再熱蒸汽量及各段抽汽壓力持續(xù)下降。

        在協(xié)調(diào)控制下,為維持機(jī)組負(fù)荷,1號(hào)高調(diào)門自動(dòng)快速開(kāi)大,加劇了機(jī)組負(fù)荷及主汽壓力的下降。汽泵小汽機(jī)汽源為四抽供汽,進(jìn)汽壓力下降后轉(zhuǎn)速指令與實(shí)際偏差大,汽泵退出遙控方式,導(dǎo)致機(jī)組由協(xié)調(diào)控制模式自動(dòng)切換為汽機(jī)跟隨模式,1號(hào)高調(diào)門又自動(dòng)快速關(guān)閉。汽機(jī)進(jìn)汽量減少后,再次加劇了四抽壓力的降低,小機(jī)進(jìn)汽門全開(kāi)后仍不能維持給水泵正常轉(zhuǎn)速,給水流量迅速降低。雖運(yùn)行值班員相繼停運(yùn)2臺(tái)磨煤機(jī),但水冷壁出口汽溫仍持續(xù)升高,最終達(dá)到鍋爐MFT保護(hù)動(dòng)作條件。

        (2) DCS接收到2號(hào)高加危急疏水電動(dòng)門開(kāi)到位信號(hào)后觸發(fā)2號(hào)高加緊急疏水電動(dòng)門開(kāi)超馳動(dòng)作,正常疏水調(diào)節(jié)閥邏輯將2號(hào)高加正常疏水調(diào)節(jié)閥由80 %超馳關(guān)至56 %,導(dǎo)致2號(hào)高加水位升高。當(dāng)2號(hào)高加水位升高至高二值,聯(lián)鎖開(kāi)啟了2號(hào)高加緊急疏水二次門;在該門開(kāi)啟過(guò)程中,2號(hào)高加水位快速下降;當(dāng)2號(hào)高加水位低于高一值時(shí),發(fā)出指令聯(lián)鎖關(guān)閉2號(hào)高加緊急疏水一、二次門。

        2號(hào)高加緊急疏水一次門由于閥門故障未能關(guān)閉,二次門正在開(kāi)啟過(guò)程中無(wú)法執(zhí)行關(guān)閉指令(2號(hào)高加危急疏水一、二次電動(dòng)門全行程開(kāi)關(guān)時(shí)間需84 s,高加水位正常后聯(lián)關(guān),聯(lián)關(guān)信號(hào)是1個(gè)2 s的脈沖信號(hào),發(fā)送聯(lián)關(guān)信號(hào)時(shí)該二次門仍在開(kāi)啟過(guò)程中,無(wú)法接受關(guān)閉指令),最終導(dǎo)致2號(hào)高加緊急疏水一、二次門均沒(méi)有關(guān)閉,緊急疏水一直處于導(dǎo)通狀態(tài),大量抽汽泄漏,機(jī)組負(fù)荷下降,造成給水泵小汽輪機(jī)汽源壓力下降。調(diào)閥全開(kāi)后汽泵出力不足、給水流量低是本次跳機(jī)的主要原因。

        3.2 次要原因

        (1) 當(dāng)2號(hào)高加危急疏水一次門開(kāi)啟時(shí),超馳動(dòng)作于2號(hào)危急疏水門后狀態(tài)反饋不對(duì),高加正常疏水調(diào)門關(guān)閉到一定范圍(函數(shù)關(guān)系),邏輯設(shè)置不合理。

        (2) 給水泵小汽輪機(jī)設(shè)計(jì)汽源有3路:一路正常供應(yīng)汽源為四抽提供;一路低負(fù)荷汽源為冷再切換閥提供;另一路調(diào)試汽源由輔汽聯(lián)箱提供。冷再切換閥因基建期無(wú)法吹管,未進(jìn)行調(diào)試,無(wú)法使用;冷再至輔汽聯(lián)箱壓力自動(dòng)調(diào)節(jié)品質(zhì)差,壓力設(shè)定值為0.44 MPa。在事故過(guò)程中,冷再至輔汽調(diào)節(jié)門最大僅開(kāi)至12.9 %,輔汽聯(lián)箱壓力最低降至0.29 MPa,供汽不足。

        (3) 機(jī)組協(xié)調(diào)控制中汽機(jī)跟隨控制方式下,汽機(jī)主控自動(dòng)調(diào)節(jié)品質(zhì)差造成汽機(jī)高調(diào)門動(dòng)作過(guò)快,機(jī)組負(fù)荷驟減,四抽壓力降低汽泵出力無(wú)法滿足給水需求。

        (4) 二段抽汽管徑為DN377,但危急疏水管徑為DN450,危急疏水僅設(shè)置2道電動(dòng)門,全開(kāi)時(shí)造成機(jī)組主汽壓力、負(fù)荷、真空等參數(shù)變化大。值班人員對(duì)危急疏水調(diào)門調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控不到位。

        (5) 值班人員對(duì)2號(hào)高加疏水控制及真空下降原因判斷不準(zhǔn)確,采取措施不及時(shí);對(duì)2臺(tái)小汽輪機(jī)調(diào)門監(jiān)視不及時(shí),申請(qǐng)鄰機(jī)供汽較為遲緩。

        4 應(yīng)對(duì)措施

        針對(duì)以上故障原因,提出以下幾點(diǎn)改進(jìn)措施。

        (1) 對(duì)高加危急疏水一次門開(kāi)啟時(shí),超馳動(dòng)作于2號(hào)高加正常疏水調(diào)門關(guān)閉到一定范圍(函數(shù)關(guān)系)的邏輯進(jìn)行優(yōu)化。

        (2) 徹底處理2號(hào)高加危急疏水一、二次電動(dòng)門經(jīng)常故障缺陷,保證設(shè)備可靠性。

        (3) 對(duì)2號(hào)高加危急疏水電動(dòng)門進(jìn)行改造,將1道電動(dòng)門更換為真空型調(diào)節(jié)門。對(duì)一、二段抽汽危急疏水管徑和閥門系統(tǒng)重新進(jìn)行匹配性檢查,如有必要,對(duì)其進(jìn)行技術(shù)改造。

        (4) 修改和優(yōu)化冷再至輔汽調(diào)門自動(dòng)調(diào)節(jié)參數(shù),確保各負(fù)荷工況下輔汽聯(lián)箱壓力穩(wěn)定。利用合適機(jī)會(huì)進(jìn)行小機(jī)高壓汽源切換閥的調(diào)試。

        (5) 全面排查和梳理機(jī)組控制邏輯,優(yōu)化協(xié)調(diào)控制中汽機(jī)主控PID參數(shù),確保各種工況下,對(duì)機(jī)組負(fù)荷、主汽壓力等參數(shù)的控制正確、平穩(wěn),不出現(xiàn)大幅波動(dòng)。

        (6) 提高值班人員操作技能水平,尤其是機(jī)組負(fù)荷快速下降時(shí)給水調(diào)節(jié)能力。針對(duì)機(jī)組高加疏水閥門故障,進(jìn)行事故分析,必要時(shí)切除高加運(yùn)行。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        對(duì)于1 000 MW超超臨界機(jī)組,鍋爐水冷壁出口蒸汽過(guò)熱度作為主蒸汽溫調(diào)節(jié)的前饋信號(hào),控制著鍋爐水燃比,是直流鍋爐監(jiān)視和跳閘的重要參數(shù)。它的變化直接影響鍋爐蒸汽溫度調(diào)節(jié)品質(zhì),甚至影響鍋爐受熱面氧化皮的生成,關(guān)系鍋爐壽命。針對(duì)與過(guò)熱度有關(guān)的系統(tǒng)和設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造和缺陷處理,優(yōu)化設(shè)備動(dòng)作邏輯,可以有效提高鍋爐安全穩(wěn)定的運(yùn)行。

        1 樊泉桂.超臨界鍋爐中間點(diǎn)溫度控制問(wèn)題分析[J].鍋爐技術(shù),2005,36(6):1-4.

        2 沈邱農(nóng),程鈞培.超超臨界機(jī)組參數(shù)和熱力系統(tǒng)的優(yōu)化分析[J].動(dòng)力工程,2004,24(3):305-310.

        3 沈翔宇.集控運(yùn)行規(guī)程[M].北京:高等教育出版社,2010.

        2016-08-25。

        王彥領(lǐng)(1979-),男,工程師,主要從事火力發(fā)電廠運(yùn)行管理工作,email:winnerwyl@163.com。

        吳三超(1974-),男,工程師,主要從事火力發(fā)電廠管理工作。

        王山彥(1989-),男,助理工程師,主要從事火力發(fā)電廠運(yùn)行工作。

        陳蘭鵬(1978-),男,助理工程師,主要從事火力發(fā)電廠運(yùn)行工作。

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