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        均衡裝載系統(tǒng)在盤南電廠的應(yīng)用

        2017-03-16 09:28:15代傳海
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年5期
        關(guān)鍵詞:粉煤灰定位

        代傳海

        摘 要:采用以PLC邏輯控制為樞紐、以工控機、觸摸屏、手柄等控制方式為手段的多系統(tǒng)集成方式,實現(xiàn)了針對GF1MK型罐車的自動化控制均衡裝載系統(tǒng),能夠使電廠粉煤灰裝載、稱量實現(xiàn)了流水線的作業(yè)方式,提高了作業(yè)效率,降低了生產(chǎn)風(fēng)險和成本。

        關(guān)鍵詞:粉煤灰;均衡裝載;定位;PLC;GF1MK型罐車

        1 概述

        粉煤灰作為一種非常好的建筑材料已經(jīng)被廣泛的應(yīng)用于建筑行業(yè),現(xiàn)在許多電廠都將粉煤灰對外銷售,并獲得了可觀的經(jīng)濟效益。但隨著這項工作的廣泛開展新的問題相應(yīng)產(chǎn)生,如盤南電廠罐車的稱重和裝車操作模式是首先將罐車空車拖至靜態(tài)衡稱重,再將稱重后的空車拖至粉煤灰儲灰?guī)爝M行裝灰,然后將裝灰后的罐車拖至靜態(tài)衡稱重。這種工作方式需要大量的人力物理,裝載與稱重不能同時兼顧,效率低下。同時由于粉煤灰儲灰?guī)煜蚬捃噧?nèi)裝灰時,由于泄漏或過滿產(chǎn)生了大量的粉塵,嚴重影響現(xiàn)場的衛(wèi)生狀況及操做人員的身體健康。基于這種情況我公司與武漢利德公司聯(lián)合研制了粉煤灰自動均衡裝載系統(tǒng)。

        該系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)粉煤灰裝載與計量同時自動進行,是集牽引控制、罐車定位、自動裝載、精確計量為一體的新型自動化裝載系統(tǒng)。

        2 系統(tǒng)原理

        系統(tǒng)基本原理是由PLC控制鐵牛牽引罐車到指定位置,散裝機按照指定重量裝灰,一輛罐車根據(jù)裝灰口分兩次裝灰,整車作業(yè)完成后由鐵牛牽引移出罐車。

        2.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        均衡裝載系統(tǒng)按照功能可以分為稱重系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和定位系統(tǒng)三個部分。稱重系統(tǒng)主要用于實時煤灰裝載稱重計量,監(jiān)視和控制裝載狀態(tài);稱重系統(tǒng)在標定時可以調(diào)節(jié)個傳感器的參數(shù),達到實時標定??刂葡到y(tǒng)主要用于裝載的自動化控制,包括鐵牛牽引控制,散裝機控制及設(shè)備電流、電壓、風(fēng)干、互鎖等各狀態(tài)量的監(jiān)控。定位系統(tǒng)主要用于精確定位罐車位置及監(jiān)控列車運行狀態(tài)。該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖2、圖3所示:

        2.2 系統(tǒng)流程

        首先由鐵路機頭將空罐車推到裝載作業(yè)軌道上,將鐵牛牽引機頭與罐車連接,啟動自動裝載按鈕,自動裝載系統(tǒng)啟動報警系統(tǒng)提醒作業(yè)開始,罐車在牽引機車的作用下,開始向裝載設(shè)備移動,在定位系統(tǒng)的指示下,指定將罐車1#裝灰口運行至筒倉散裝機,到位系統(tǒng)記下罐車皮重,啟動散裝機開始裝灰,當罐車裝車重量到達設(shè)定重量時,停止散裝機,鐵牛牽引機頭將罐車2#裝灰口運行至筒倉散裝機當罐車裝車總重量到達設(shè)定重量時,停止散裝機,鐵牛牽引機頭將罐車移出,同時將下一個罐車1#裝灰口運行至筒倉散裝機進行稱重裝車,如此反復(fù)知道罐車全部作業(yè)完成后,將整組罐車牽引到原來位置。(如圖4所示)

        3 系統(tǒng)設(shè)計

        3.1 稱重系統(tǒng)設(shè)計

        稱重系統(tǒng)由4個臺面,臺面長度為2700mm,其中兩個臺面組合為一個整體的稱重臺面,每個臺面由10個高精度板式稱重傳感器組成。稱重系統(tǒng)精度能夠優(yōu)于2‰,系統(tǒng)實現(xiàn)了自檢,零點自動跟蹤,數(shù)據(jù)可遠距離傳輸,零點漂移:系統(tǒng)零點漂移60min不大于1d(20Kg),檢測范圍:18t~150t。列車通過時,傳感器將車輛的實時重量信號轉(zhuǎn)換成的電壓信號,經(jīng)過放大、濾波及A\D轉(zhuǎn)換后獲得的數(shù)字信號,最后將數(shù)據(jù)送入到自動控制系統(tǒng)。

        3.2 定位系統(tǒng)

        定位系統(tǒng)由20個接近開關(guān)組成,列車車輪接近接近開關(guān)時,激活開關(guān)信號,從而將車輪位置信息傳遞給PLC控制中心。定位精度為70mm。

        3.3 PLC控制系統(tǒng)

        PLC控制系統(tǒng)相當于智能控制終端,是控制的樞紐部分,通過RS485總線連接稱重系統(tǒng)、定位系統(tǒng)、鐵牛系統(tǒng)、散裝機系統(tǒng)等設(shè)備,同時用以太網(wǎng)形式連接工控機軟件控制系統(tǒng)和觸摸屏控制系統(tǒng)。通過內(nèi)部邏輯模塊實現(xiàn)所有設(shè)備的連鎖機動控制。(如圖5所示)

        3.4 軟件系統(tǒng)

        軟件系統(tǒng)主要包括工控機控制系統(tǒng)和觸摸屏控制系統(tǒng)。

        3.4.1 工控機控制系統(tǒng)

        工控機控制系統(tǒng)軟件主要包括設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控、數(shù)據(jù)庫管理、報表打印編輯、語音報警、波形管理、手動設(shè)備控制等幾大模塊。(如圖6所示)

        3.4.2 觸摸屏控制系統(tǒng)

        觸摸屏控制系統(tǒng)主要功能同工控機功能類似,只是觸摸屏與PLC之間采用的是1-1的對應(yīng)關(guān)系。觸摸屏控制系統(tǒng)主要提供給現(xiàn)場工作人員操作使用,與工控機控制系統(tǒng)之間實現(xiàn)互鎖。(如圖8所示)

        4 結(jié)束語

        通過引入該套自動控制均衡裝載系統(tǒng),實現(xiàn)了粉煤灰稱重與裝載的自動化控制,解決我公司粉煤灰罐車稱重偏差帶來的重復(fù)作業(yè),自動控制裝載,節(jié)省了人力,提高了作業(yè)工作效率,由于現(xiàn)場作業(yè)人員減少,工作人員工只需在室內(nèi)通過軟件對作業(yè)進行監(jiān)控和執(zhí)行簡單的操作,誤操作事故率大大降低,員工安全干凈的工作環(huán)境也得到保障。

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