廖少鵬
摘 要:本文(主要)介紹了變頻器在電渣冶煉爐的應用、調(diào)試與故障排除,并簡述了筆者對電渣冶煉爐電氣控制系統(tǒng)的調(diào)試與對故障排除的心得。
關鍵詞:電控系統(tǒng);變頻器;調(diào)試及故障排除
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.03.034
0 前言
電渣冶煉爐是冶金行業(yè)鑄鋼的一種大電流,低電壓的設備(見圖二及附錄一),設備要求冶煉電極的上下移動能有大范圍平滑調(diào)速,并具有良好的起動、制動的控制性能,以滿足冶煉電流的穩(wěn)定來提高生產(chǎn)鋼錠的質(zhì)量。
舊電渣爐電路中選用具有較大范圍可調(diào)壓的單相橋式可控整流電路及調(diào)速性能較好的直流電動機來控制冶煉電極的上下移動,基本上能滿足控制要求。但由于舊電渣爐控制電路較為簡單,長期處在高溫、多塵的環(huán)境、長時間工作、頻繁操作、操作過程復雜、耗能大、加之直流電動機的換向缺點使電渣爐控制電路故障多,以及該不能自動控制冶煉電極上升等缺點導致生產(chǎn)鋼錠的質(zhì)量差。所以,對于保證電渣爐的正常生產(chǎn)、提高鋼錠質(zhì)量、減少電能的消耗、增加效益、減少廢次品及保證科研工作正常進行,電渣爐變頻電控系統(tǒng)的應用有著很重要意義。
1 電渣爐的電氣設備和線路簡介
電渣爐的電氣線路有:主回路,保護回路和信號指示回路,計量電路,變頻式電極升降自動調(diào)節(jié)控制電路等。
1.1 電渣爐的主回路
其主要部件有進線隔離開關1DK(型號HD13—1500/20),負荷開關1ZK(型號DW10—1500/3),電爐變壓器(HD—630/0.38)和短網(wǎng)等。
(1)電爐變壓器:是電渣爐煉鋼的主要部件。其工作特點是二次電流很大(HD—630/0.38 I2N=12000A)并通過一次側(cè)通電線圈的匝數(shù)來改變二次側(cè)電壓等級 ,這種方式摒棄了傳統(tǒng)的在二次側(cè)進行抽頭變壓的供電方式,簡化了控制電路(如果在二次側(cè)進行變壓控制,則需要大容量的開關控制)。
(2)短網(wǎng):如圖1所示:主要由矩形銅母線排、水冷電纜、水冷銅管、電極夾頭等部件組成。在冶煉時短網(wǎng)的正常電流大(8KA左右),安裝時必須牢固可靠。
1.2 電渣爐主回路的保護裝置
為了減輕或避免因設備故障和非正常工作狀態(tài)對人身和設備造成的危害,本電路中裝有以下幾種保護裝置:
(1)瞬時動作的故障短路保護裝置和反時限過負荷保護裝置。
(2)電渣爐變壓器的氣體保護裝置。
如圖2所示:圖中:主回路的過負荷及短路保護分別由1ZK的瞬時過流脫扣器LJ1和長延時過流脫扣器LJ2完成,具體控制原理如下,當電渣爐變壓器電流過大時,瞬時過流脫扣器LJ1或長延時過流脫扣器LJ2線圈吸合,其瞬時過流脫扣器LJ1的觸頭或長延時過流脫扣器LJ2的觸頭閉合,使KA2線圈吸合,其觸頭閉合,接通1ZK的分勵線圈,負荷開關1ZK斷開,切斷電渣爐變壓器電源,起到過負荷及短路保護功能。當變壓器油箱內(nèi)部發(fā)生故障時,其產(chǎn)生足夠氣體時,氣體繼電保護(瓦斯繼電器)觸頭SP閉合,使KA2線圈吸合,其觸頭閉合,接通1ZK的分勵線圈,負荷開關1ZK斷開,切斷電渣爐變壓器電源,起到變壓器故障保護功能。
1.3 變頻式電極升降自動調(diào)節(jié)控制電路:
該電路是電渣爐電氣設備的重要部件之一,它對提高煉鋼的質(zhì)量減少電能的消耗,使電渣爐獲得較高的生產(chǎn)率起著極其重要的作用,也是衡量該電渣爐自動化水平高低的重要標志。
該電路主要由電壓取樣環(huán)節(jié),電流取樣環(huán)節(jié),比較放大和控制環(huán)節(jié),穩(wěn)壓電源,變頻器,控制電機,報警和轉(zhuǎn)換裝置等組成。
(1)電壓取樣環(huán)節(jié)(見附圖所示)。
電壓取樣環(huán)節(jié)的電壓輸入取自于電渣爐變壓器的二次側(cè),經(jīng)300Ω電阻及4*2CW134穩(wěn)壓管進行分壓與限幅后輸入10伏電壓,經(jīng)YY-1后輸出4伏直流電壓。四個穩(wěn)壓管采用反串聯(lián)聯(lián)接,是限制了變壓器二次側(cè)電壓不管是45伏還是55伏其YY—1輸入電壓都是10伏。
(2)電流取樣環(huán)節(jié)(見附圖所示)。
電流取樣環(huán)節(jié)的電壓輸入取自于電渣爐變壓器二次側(cè)電流,經(jīng)電流互感器TA(LYM—0.5 15000/5A)取出約0.1~0.2伏的輸入信號,輸出直流電壓約0.3~0.4伏(113—GND)。111端與內(nèi)電阻是整定標準電流和冶煉電流的最大值,在整定冶煉電流的最大值時需考慮變壓器的額定電流。
(3)比較放大和控制環(huán)節(jié)(見附圖所示)。
將電流取樣電路中的輸出電壓進行比較后放大實現(xiàn)輸出信號高低和控制觸頭的通斷,實現(xiàn)對變頻器的控制。即:當UV-UIU整時,則說明冶煉電流較小,需控制電極下降以增加冶煉電流達到設定值,達到保證冶煉電流的穩(wěn)定。
(4)變頻器:是電路的核心控制器件。本電路中采用了富士E9S的變頻器,該變頻器采用單相輸入、三相220V輸出。具體接線如附圖所示。
附圖中控制變頻電機的下降(上升)(3J復位)速度及上升或下降方向的信號由比較放大和控制環(huán)節(jié)的輸出信號提供,當電流環(huán)節(jié)和電壓環(huán)節(jié)比較的信號小于(大于),上升(下降)速度控制設定值時,比較放大和控制環(huán)節(jié)輸出下降(上升)信號使變頻器輸出電機反轉(zhuǎn)(正轉(zhuǎn)),下降(上升),下降(上升)的速度由比較后的信號經(jīng)放大后決定。該信號約在0 ~ 5V,當F40,F(xiàn)41設置參數(shù)均為“0”時,F(xiàn)MA端與CM端的表“A”為監(jiān)控輸出變頻頻率。
(5)報警電路:如圖3所示。
該電路中,如果變頻器發(fā)生故障時,側(cè)板或底板水溫過高時或冷卻水水壓不夠時,其輸出觸頭都閉合,各自故障指示燈亮并使3DG飽和導通,報警器發(fā)出報警聲。當上升、下降;左擺或右擺電極時,當壓到限位開關后,其各自限位指示燈亮并發(fā)出報警聲同時切斷控制電路。
2 電路的調(diào)試
2.1 調(diào)試與安裝電路時應注意事項
(1)調(diào)試與安裝該電路時,其安裝元器件規(guī)格號與數(shù)量等按武漢華美節(jié)能技術(shù)開發(fā)公司提供的購買。
(2)安裝控制臺應選擇在操作人員易于觀察生產(chǎn)現(xiàn)場的位置(在操作室),但又不能安裝得太近(在正常冶煉鋼鐵時溫度很高)。
(3)信號引入線:從電流互感器二次側(cè)引出的信號線應不小于2.5mm2。電壓信號引出線應不小于1.5mm2。
(4)控制臺至控制電極及電爐變壓器等的引線原則上應采用鋼管布線。
2.2 調(diào)試前的準備
調(diào)試前應做好如下檢查與準備。①了解和掌握變頻調(diào)節(jié)器的工作原理和各環(huán)節(jié)及開關的作用。② 檢查變頻電機和快速電機的接線是否正確,變頻器接線是否正確。③操作臺上各開關和轉(zhuǎn)換開關應相應地置于初始位置上。④檢查冷卻水是否暢通,水壓應不小于0.1MPa。⑤ 檢查主回路的接線與保護裝置,接線是否正確及是否緊固,檢查短網(wǎng)是否緊固及冷卻水是否有泄漏。⑥準備好電工常用工具和萬用表。
2.3 主電路的調(diào)試(I相變頻器、Ⅱ相變頻器、備用變頻器)
①將電極升降自動調(diào)節(jié)控制電路中所有的開關都處于初始位置上。②合上1DK、1ZK及SA1控制指示燈亮,檢查電壓、電流表指示是否正常。③將轉(zhuǎn)換開關1K轉(zhuǎn)向45V位置上,然后按下高壓送電按鈕SB1,控制接觸器KM1合,高壓送電指示燈亮,電爐變壓器得電,查看二次側(cè)電壓表應為45V。檢查變壓器一次側(cè)電流表1A是否指示正常(電流互感器變比為2000/5,1A滿值為5A,指示值不應超過1.2A左右)。④將轉(zhuǎn)換開關1K轉(zhuǎn)向55V位置上,查看二次側(cè)電壓表應為55V。⑤因無冶煉,所以與電流互感器變比為15000/5配套使用的電流表A無電流顯示(電渣爐變壓器二次側(cè)無電流)。⑥按下SB3(控制負荷開關1ZK的分勵線圈):負荷開關1ZK分斷,同時分斷指示燈亮。
2.4 變頻式電極升降調(diào)節(jié)電路的調(diào)試
①檢查控制電源,合上5K(低壓斷路器,C45N,三相,40A),面板電壓表5V應指示380~400伏,按下控制啟動按鈕1LA。
②檢查快速升降電機是否正常:合上6K(C45N,三相10A)。將萬能轉(zhuǎn)換開關2ZK(LW5-16,D型/6)旋轉(zhuǎn)到停止位置上。I相調(diào)試:將鈕子開關7K(KN1-223,自復式)向上推,1J上線圈合,1D電動機正轉(zhuǎn),帶動電極上升(如發(fā)現(xiàn)電極下降,則只需任意調(diào)反兩相電源相序即可),7K向下拉,1J下線圈合,1D電動機反轉(zhuǎn)帶動電極下降。上升或下降時如果電極機械部件碰壓到行程開關時,則行程開關分斷控制電路電源并報警,提示操作者。II相調(diào)試時:將8K向上推,動作與上一樣。需注意電機的響聲及溫升是否有異?,F(xiàn)象。
③檢查變頻器自動調(diào)節(jié)電路是否正常。
A.檢查變頻器的參數(shù)設置及調(diào)速頻率與輸入電壓間的比較。變頻器幾個主要參數(shù)的如下表:
B.合上開關1K、2K、3K(斷路器、PX200C1極16A),變頻器面板指示燈亮。將I相2ZK(LW5-16D)選擇“主用”位置上,I相3ZK選擇升降或旋轉(zhuǎn)位置上。此時,穩(wěn)壓電路指示燈,“放大插件”及變頻器的指示燈亮,此時3D或5D電機不應有蠕動現(xiàn)象
C.將“放大插件”上的開關4ZK手柄向下?lián)埽ㄌ幱谡{(diào)試位置上),變頻器運行指示燈RUN亮,當調(diào)試電位器R4處于中間位置時,RUN燈滅,變頻器沒輸出,電動機不應轉(zhuǎn)動。當R4向下調(diào)時,變頻器顯示上升運行狀態(tài),并輸出使電機1D或3D轉(zhuǎn)動,帶動電極向上或向左移動,移動速度與R4調(diào)整有關,當R4向上調(diào)整時,其動作與上相反。其端子輸入電壓與變頻器的輸出運行頻率的關系如下表:
如果變頻器輸出頻率達不到50HZ,則檢查變頻器預設的最高頻率參數(shù)或測量變頻器輸入端12與11端的電壓是否達到5V。
D.4K復位撥到運行位置上,手動調(diào)頻上升與下降。按下提升按鈕11LA或下降按鈕12LA,變頻器顯示正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn),并輸出帶動3D或5D,上升(下降)或左擺(右擺),變頻器輸出頻率可由轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器14R完成,最低輸出電壓為0~5伏,對應變頻器的輸出頻率為0~50Hz(最高頻率設為50Hz)。
E.Ⅱ相變頻器與備用相變頻器調(diào)試方法與上面相似。
2.5 模擬試驗音響報警電路
①分別人工短接線號為60~64和60~63(模擬變頻故障),BJ蜂鳴器發(fā)生報警信號,同時操作臺1BP、2BP故障報警指示燈亮,按3LA復位按鈕,消除報警。②分別人工短接60~62和60~66(模擬側(cè)板或底版高溫),報警狀態(tài)與上同。③人工短接YB(電接點水壓表)(模擬冷卻水無水壓),此時欠水壓指示燈亮并報警聲響
2.6 調(diào)試中的幾點故障與排除
當系統(tǒng)發(fā)生故障時,在熟悉系統(tǒng)電氣工作原理和機械傳動的基礎上,要搞清故障現(xiàn)象,分析故障產(chǎn)生的可能原因,用正確方法查尋和排除故障。而電渣爐在冶煉工作時,盡量不能停電的特點,一般檢查故障時只能在帶電情況下完成。
①故障一:冶煉系統(tǒng)工作后,過約半小時,變頻器突然停機報警,閃爍顯示OC1(輸出端短路)。
查找原因:變頻器無其它過熱現(xiàn)象,切換到備用相時,變頻器上也馬上發(fā)生停機報警,證明不是變頻器的原因。檢查變頻升降電機、轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動靈活,測量電機三相繞組時,有兩相電阻為零,拆除導線后繞組電阻正常,說明在三相電源線上已經(jīng)短路,經(jīng)查實,發(fā)現(xiàn)三相電源線的是采用Φ6的鋼管布線,鋼管與地短網(wǎng)距離接近,短網(wǎng)電流正常時為8KA左右,周圍存在有很強的磁場鋼管處于其中產(chǎn)生渦流,使鋼管發(fā)熱致使導線絕緣破壞而造成短路。
處理方法:更換電源導線并改為硬塑管布線。變頻器按復位按鈕后恢復正常。
②故障二:冶煉電流不斷增加,但變頻器控制的電極無上升現(xiàn)象
查找原因:將轉(zhuǎn)換開關轉(zhuǎn)到備用相變頻器后,冶煉電極馬上有上升現(xiàn)象,則故障原因極可能出在電流取樣環(huán)節(jié)或主用變頻器上 (見圖4附圖)。
用導線碰接CM與FWD端,主用變頻器有運行指示,說明變頻器沒有問題。問題就可能出在電流取樣環(huán)節(jié)上。電流取樣環(huán)節(jié)是決定電極上升與下降的一個主要環(huán)節(jié),當取樣輸出電壓較大時,則變頻器控制電極應該上升,如取樣輸出電壓較小或為零時,變頻控制電極應該下降的。備用相變頻器正常工作說明互感器回路正常,經(jīng)查是電流取樣環(huán)節(jié)的調(diào)節(jié)電流電位器4R接觸不良,導致無電流信號反饋。使變頻器無上升指示信號。
處理方法:更換4R(5W 10K),I相主用變頻器恢復正常。
③故障三:冶煉電流達不到正常值(8KA),變頻器控制的冶煉電極有下降頻率輸出,但下降速度緩慢。
查找原因(見圖4附圖):將萬能轉(zhuǎn)換開關1ZK旋轉(zhuǎn)到手動位置上,按下手動下降按鈕12LA,調(diào)節(jié)4R,變頻器下降速度變快,說明原因不在這。此時冶煉變壓器二次側(cè)冶煉電壓表4V指示為20伏,正常時應為55伏,檢查時發(fā)現(xiàn)熔斷器2BX燒斷,其電壓表通過其它的地網(wǎng)線構(gòu)成回路,所以電壓表指示不為零,2BX熔斷導致電壓取樣信號不正常。導致冶煉電極下降速度緩慢。
處理方法:更換2BX,變頻器恢復正常。
3 結(jié)束語
變頻電控系統(tǒng)運行時,故障少(變頻器無大故障出現(xiàn)),自動控制系統(tǒng)穩(wěn)定。所以,社會在進步,科技在發(fā)展,我們還需努力學習新知識,更好地將現(xiàn)代技術(shù)教會學生。
參考文獻:
[1]富士變頻器使用手冊[S].