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        冬季運(yùn)營時(shí)高寒動(dòng)車組外風(fēng)擋縫隙問題分析

        2017-03-13 05:40:47
        城市軌道交通研究 2017年2期
        關(guān)鍵詞:風(fēng)擋縫隙動(dòng)車組

        (中車長春軌道客車股份有限公司車體研發(fā)部,130062,長春∥第一作者,高級(jí)工程師)

        冬季運(yùn)營時(shí)高寒動(dòng)車組外風(fēng)擋縫隙問題分析

        劉青波 邢海英 安 哲

        (中車長春軌道客車股份有限公司車體研發(fā)部,130062,長春∥第一作者,高級(jí)工程師)

        針對(duì)高寒動(dòng)車組外風(fēng)擋在冬季低溫環(huán)境下存在縫隙的問題,從外風(fēng)擋材料性能及制造公差等方面進(jìn)行原因分析,并通過相應(yīng)的結(jié)構(gòu)改進(jìn)及優(yōu)化設(shè)計(jì)加以解決。試驗(yàn)情況表明,結(jié)構(gòu)改進(jìn)及優(yōu)化設(shè)計(jì)后的外風(fēng)擋能有效解決高寒動(dòng)車組冬季運(yùn)營過程存在的縫隙問題。

        高寒動(dòng)車組;外風(fēng)擋;縫隙;結(jié)構(gòu)優(yōu)化

        Author′saddressCRRC Chanchun Railway Vehicles Co.,Ltd.,130062,Changchun,China

        高速動(dòng)車組的風(fēng)擋分為內(nèi)風(fēng)擋和外風(fēng)擋兩部分,共同承載著車輛之間的擠壓和相對(duì)運(yùn)動(dòng)。內(nèi)風(fēng)擋主要作為旅客通過的安全通道并起到隔音隔熱的作用,外風(fēng)檔用來降低車輛運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪聲,同時(shí)減少高速動(dòng)車組運(yùn)行時(shí)的空氣阻力。本文主要研究高寒地區(qū)動(dòng)車組外風(fēng)擋在冬季運(yùn)營時(shí)容易存在的縫隙問題。

        1 動(dòng)車組外風(fēng)擋形式

        目前,我國CRH系列動(dòng)車組采用的外風(fēng)擋型式主要有壓縮式外風(fēng)擋和非接觸式外風(fēng)擋兩種(見圖1)。車輛在平直線路上聯(lián)掛后,兩車輛間的減阻部件無直接接觸,通過減少車端間距降低列車空氣阻力的風(fēng)擋屬于非接觸式外風(fēng)擋。非接觸式外風(fēng)擋主要用于CRH1型動(dòng)車組,主要優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡單、維護(hù)方便,缺點(diǎn)是減阻效果差。車輛在平直線路上聯(lián)掛后,兩車輛間的橡膠件通過相互壓縮形成能減少列車空氣阻力的風(fēng)擋屬于壓縮式外風(fēng)擋。壓縮式外風(fēng)擋主要用于CRH2型動(dòng)車組和CRH3型動(dòng)車組,主要優(yōu)點(diǎn)是減阻效果好、車體外形流暢,缺點(diǎn)是維護(hù)不方便、曲線通過性能差。

        圖1 CRH系列動(dòng)車組外風(fēng)擋結(jié)構(gòu)形式

        2 高寒動(dòng)車組外風(fēng)擋縫隙產(chǎn)生原因

        高寒動(dòng)車組外風(fēng)擋采用壓縮式外風(fēng)擋。該外風(fēng)擋是通過引進(jìn)日本新干線技術(shù),消化吸收后開發(fā)的產(chǎn)品,其結(jié)構(gòu)、材質(zhì)均與原產(chǎn)品基本相同。為了適應(yīng)高寒環(huán)境的需要,針對(duì)外風(fēng)擋的橡膠膠囊材料及表面涂層進(jìn)行了改進(jìn)。由于此類風(fēng)擋之前沒有在高寒地區(qū)環(huán)境下(-40℃)的運(yùn)用經(jīng)歷,故2012年冬季高寒動(dòng)車組在低溫環(huán)境下運(yùn)行時(shí),發(fā)現(xiàn)本應(yīng)相互擠壓的兩膠囊之間存在一定的縫隙(見圖2、圖3)。當(dāng)外風(fēng)擋存在縫隙時(shí),縫隙起到了導(dǎo)流作用,將高速氣流導(dǎo)入兩車連接處,導(dǎo)致列車風(fēng)阻增加,并可能增強(qiáng)了氣動(dòng)噪聲。

        圖2 常溫狀態(tài)下外風(fēng)擋情況

        圖3 低溫狀態(tài)下外風(fēng)擋情況

        結(jié)合該外風(fēng)擋產(chǎn)品特性及低溫試驗(yàn)數(shù)據(jù),判斷外風(fēng)擋膠囊出現(xiàn)縫隙主要原因是在低溫環(huán)境下外風(fēng)擋膠囊形狀不能有效保持,膠囊高度不能有效回彈,具體情況如下:

        (1)在高寒環(huán)境下,外風(fēng)擋膠囊擠壓之后,低溫狀態(tài)下膠囊不能短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)到原有的形狀,導(dǎo)致風(fēng)檔高度降低。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,由于膠囊形狀不能及時(shí)恢復(fù),造成單個(gè)風(fēng)擋高度的降低最大達(dá)到20 mm,每個(gè)連接部位的縫隙影響最大達(dá)到40mm。

        (2)在高寒環(huán)境下,由于橡膠本身熱脹冷縮的特性,膠囊自身收縮也是導(dǎo)致風(fēng)擋高度降低因素之一,造成單個(gè)風(fēng)擋高度的降低達(dá)到3~5mm,每個(gè)連接部位的縫隙影響約6~10mm。

        (3)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,動(dòng)車組車端距公差也是造成外風(fēng)擋之間出現(xiàn)縫隙的原因之一。正常工況下車端距為650mm,而部分車端距在660mm左右(最大670mm),因此,每個(gè)連接部位的縫隙影響約20mm。

        正常狀態(tài)下單個(gè)外風(fēng)擋高度為345mm,車端距為650mm,車輛聯(lián)掛后單個(gè)外風(fēng)擋膠囊擠壓量為20mm。由于上述原因,導(dǎo)致高寒動(dòng)車組外風(fēng)擋兩膠囊之間出現(xiàn)縫隙。

        3 高寒動(dòng)車組外風(fēng)擋改進(jìn)與優(yōu)化

        對(duì)于在低溫環(huán)境下外風(fēng)擋存在縫隙狀況,需要對(duì)外風(fēng)擋進(jìn)行結(jié)構(gòu)改進(jìn)及采取相應(yīng)優(yōu)化措施。改進(jìn)與優(yōu)化方案可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行。

        3.1 改進(jìn)外風(fēng)擋膠囊材質(zhì)

        在確保外風(fēng)擋各項(xiàng)性能指標(biāo)符合技術(shù)規(guī)范的前提下,提高其在低溫環(huán)境下的回彈性能,保證在低溫環(huán)境下,膠囊擠壓變形后能夠迅速恢復(fù)。為此,需要對(duì)膠囊橡膠材料進(jìn)行材質(zhì)改進(jìn)及一系列的分析、試驗(yàn)和驗(yàn)證。

        該方案不改變產(chǎn)品形狀和結(jié)構(gòu),故可以利用現(xiàn)有產(chǎn)品的模具,但適合的橡膠材料難以尋找,需要進(jìn)行反復(fù)的橡膠材料配試,試驗(yàn)周期較長。

        3.2 改進(jìn)外風(fēng)擋膠囊截面形狀

        根據(jù)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品調(diào)查,膠囊形狀最難保持的部位是頂部最薄之處,因此,可以考慮采用改變膠囊截面形狀、增加支撐部位高度的改進(jìn)措施。

        該方案不改變現(xiàn)有產(chǎn)品材質(zhì),易于實(shí)現(xiàn)。但由于現(xiàn)有膠囊形狀通過大量的運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)已證明了其結(jié)構(gòu)的合理性,因此,對(duì)其進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整,在常溫狀態(tài)下會(huì)增加膠囊之間的擠壓力,這對(duì)表面涂層及膠囊的使用壽命將造成不利影響。另外,采用此種方案,需要重新開發(fā)模具。

        3.3 外風(fēng)擋內(nèi)部增加支撐件

        根據(jù)分析可知,外風(fēng)擋膠囊在高寒環(huán)境下不能保持形狀的部位主要發(fā)生在最薄之處,因此,可以在外風(fēng)擋膠囊內(nèi)部增加能在低溫環(huán)境下保持良好彈性的支撐件,以有效保持膠囊運(yùn)用時(shí)的形狀,這能有效解決現(xiàn)有產(chǎn)品縫隙問題。具體支撐件可選擇形式見圖4。

        該方案不改變產(chǎn)品的形狀和結(jié)構(gòu),通過選擇合適的材料做支撐件,能比較有效地解決現(xiàn)有問題。同樣,該方案會(huì)在常溫狀態(tài)下增加膠囊之間的擠壓力,這對(duì)表面涂層以及膠囊的使用壽命將造成不利影響。

        3.4 調(diào)整外風(fēng)擋框架高度

        通過調(diào)整外風(fēng)擋框架高度,增加外風(fēng)擋整體高度,能在一定程度上減少低溫條件下縫隙產(chǎn)生的可能性。

        圖4 外風(fēng)擋膠囊內(nèi)部支撐件形式

        該方案不改變膠囊的形狀和結(jié)構(gòu),通過增加安裝墊或調(diào)整型材,調(diào)整膠囊相互擠壓值,以避免低溫情況下產(chǎn)生縫隙。但該方案改變了外風(fēng)擋擠壓值,對(duì)整體結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整,因此,需要重新進(jìn)行計(jì)算、試驗(yàn)以及長時(shí)間運(yùn)行來驗(yàn)證其可行性,故該方案存在較大風(fēng)險(xiǎn)。

        4 試驗(yàn)驗(yàn)證

        針對(duì)上述幾種外風(fēng)擋結(jié)構(gòu)或膠囊材質(zhì)的改進(jìn)和優(yōu)化方案,選取最容易改進(jìn)、最能解決問題的兩種方案進(jìn)行相關(guān)樣件制作及試驗(yàn)驗(yàn)證。

        4.1 外風(fēng)擋膠囊內(nèi)部增加支撐件

        在外風(fēng)擋膠囊內(nèi)部分別填充厚度6mm和10 mm橡膠板進(jìn)行相關(guān)低溫功能試驗(yàn)。對(duì)于厚度6 mm支撐材料,列車曲線通過能力合格,但低溫試驗(yàn)后膠囊回彈量效果不明顯,故放棄。對(duì)于厚度10 mm支撐材料,低溫試驗(yàn)后膠囊回彈量效果明顯,相關(guān)數(shù)據(jù)見表1。

        表1 外風(fēng)擋膠囊增加內(nèi)部支撐(厚10mm)時(shí)回彈量試驗(yàn)結(jié)果mm

        試驗(yàn)結(jié)果表明,在-40℃低溫環(huán)境下,外風(fēng)擋膠囊內(nèi)部增加厚10mm支撐,單個(gè)風(fēng)擋壓縮后回彈高度與常溫時(shí)相差近20mm,每個(gè)連接部位的縫隙影響仍然近40mm。外風(fēng)擋安裝后膠囊相互擠壓為40mm,考慮到車端距存在公差問題,外風(fēng)擋內(nèi)部增加支撐不能保證高寒動(dòng)車組存在的縫隙問題。

        4.2 改進(jìn)外風(fēng)擋膠囊材質(zhì)

        原高寒動(dòng)車組外風(fēng)擋膠囊材質(zhì)采用三元乙丙橡膠,在低溫環(huán)境下膠囊形狀不能有效保持。通過對(duì)外風(fēng)擋膠囊材料配方的大量篩選和試驗(yàn),開發(fā)出一種高耐寒性的改性三元乙丙橡膠(AR-01-EPDM)。通過試驗(yàn)驗(yàn)證,此種外風(fēng)擋膠囊在低溫(-40℃)環(huán)境下,回彈高度與常溫時(shí)高度相差僅7 mm左右(見表2),能夠解決高寒動(dòng)車組外風(fēng)擋冬季運(yùn)行存在的縫隙問題。

        表2 外風(fēng)擋膠囊材質(zhì)改進(jìn)后的回彈量試驗(yàn)結(jié)果mm

        5 結(jié)語

        通過對(duì)動(dòng)車組高寒地區(qū)冬季運(yùn)行存在外風(fēng)擋縫隙的原因分析,提出了對(duì)外風(fēng)擋相應(yīng)結(jié)構(gòu)與材質(zhì)改進(jìn)及優(yōu)化措施。經(jīng)過相應(yīng)試驗(yàn)和對(duì)比分析,優(yōu)化設(shè)計(jì)后的外風(fēng)擋能夠滿足低溫(-40℃)環(huán)境下的運(yùn)行的條件,解決了高寒動(dòng)車組外風(fēng)擋冬季運(yùn)行存在的縫隙問題。

        [1] 張寶祥,袁彩霞,高軍.高速動(dòng)車組外風(fēng)擋橡膠的涂裝工藝[J].現(xiàn)代涂料與涂裝,2011,14(9):54.

        [2] 中國鐵路總公司.動(dòng)車組外風(fēng)擋:TJ/CL 303—2013[S].北京:中國鐵道出版社,2013.

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