中國特種設(shè)備檢測(cè)研究院 徐光明 楊喜勝 華能汕頭電廠 林志福蘇州熱工研究院有限公司 彭學(xué)文
某電廠2號(hào)機(jī)組鍋爐型號(hào)為S G-3093/27.46-M533,是上海電氣集團(tuán)上海鍋爐廠有限公司生產(chǎn)的1000MW超超臨界參數(shù)直流鍋爐,最大連續(xù)蒸發(fā)量3093t/h,過熱器出口額度蒸汽壓力27.46MPa,過熱器出口額定蒸汽溫度605℃,再熱器出口額定蒸汽壓力5.85MPa,再熱器出口額定蒸汽溫度603℃。
2014年9月26日,2號(hào)機(jī)組鍋爐運(yùn)行中發(fā)生泄漏,泄漏報(bào)警位置在低溫再熱器出口集箱附近。經(jīng)停爐檢查,發(fā)現(xiàn)爐后側(cè)低溫再熱器左數(shù)第10屏爐前向后數(shù)第2根管子與出口集箱管座對(duì)接接頭處開裂。圖1為開裂位置割管取樣實(shí)物照片。
圖1 低溫再熱器焊接接頭開裂
圖2 表面裂紋長(zhǎng)度測(cè)量
2號(hào)機(jī)組鍋爐于2010年至2011年安裝,2011年4月投入運(yùn)行。截止至2014年9月26日,累計(jì)運(yùn)行約2.2萬小時(shí)。2012年2月累計(jì)運(yùn)行約為6000小時(shí),對(duì)該鍋爐進(jìn)行了首次內(nèi)部檢驗(yàn),低溫再熱器系統(tǒng)未發(fā)現(xiàn)明顯缺陷。在同年12月進(jìn)行的鍋爐外部檢驗(yàn)過程中,也未發(fā)現(xiàn)有低溫再熱器出口集箱附近的蒸汽泄漏情況。
該焊縫為鍋爐廠制造異種鋼焊接接頭,其坡口型式為V型,采用GTAW全位置焊接方式,管側(cè)材質(zhì)為12Cr1MoVG,管座側(cè)材質(zhì)為SA-213T91,規(guī)格均為Φ63.5×4.5mm,設(shè)計(jì)壓力5MPa,設(shè)計(jì)蒸汽溫度為500℃。
對(duì)于12Cr1MoVG/T91焊接材料的選擇,國外傾向采用高匹配,國內(nèi)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)推薦采用低匹配[1-2],實(shí)際上國內(nèi)鍋爐廠制造時(shí)采用高匹配較多,而國內(nèi)安裝現(xiàn)場(chǎng)采用低匹配較多,一般都能滿足其性能要求,但有其各自特點(diǎn)[3-4]。
為分析泄漏原因,特取該開裂焊口及其管側(cè)200mm母材作為分析用樣管,并進(jìn)行下列試驗(yàn)。
經(jīng)測(cè)量,樣管母材外徑為63.8mm,壁厚為4.6mm,表面可見裂紋的長(zhǎng)度約150mm,見圖2。從圖1、圖2可以看出,裂紋位置位于焊接接頭管側(cè)熔合線附近,焊縫成形外觀良好,焊縫寬度8~10mm,焊縫余高約2mm。
對(duì)樣管母材及焊縫金屬進(jìn)行化學(xué)成分分析,分析結(jié)果見表1和表2。
從表1樣管母材化學(xué)成分分析結(jié)果可見,樣管管側(cè)母材化學(xué)成分符合GB5310-2008中12Cr1MoVG化學(xué)成分標(biāo)準(zhǔn)(管座側(cè)母材尺寸較小,無法進(jìn)行化學(xué)成分檢測(cè))。
從表2樣管焊縫金屬與T91焊絲化學(xué)成分對(duì)比可以看出,焊縫金屬化學(xué)成分與T91焊絲化學(xué)成分相符,即采用了高匹配形式。
對(duì)管樣焊接接頭縱剖面進(jìn)行焊接接頭硬度分布檢測(cè),測(cè)點(diǎn)距離試樣外表面1mm,檢測(cè)結(jié)果如圖3所示。
從圖3可以看出,該異種鋼焊縫金屬硬度均在320HV左右(布氏硬度約303HB),超過了DL/T752-2001中對(duì)該異種
表1 樣管母材化學(xué)成分分析結(jié)果
表2 樣管焊縫金屬與T91焊絲化學(xué)成分對(duì)比
圖3 焊接接頭硬度分布
對(duì)樣管母材、焊縫金屬以及裂紋進(jìn)行金相檢測(cè),結(jié)果見圖4~圖8。
圖4 管側(cè)母材金相組織
圖5 管座側(cè)母材金相組織
圖6 焊縫金相組織
圖7 裂紋截面
圖8 衍生裂紋
從圖4可以看出,管側(cè)母材組織為鐵素體+珠光體+少量貝氏體,符合GB5310-2008對(duì)12Cr1MoVG材料的組織規(guī)定,母材球化評(píng)級(jí)為I級(jí)。
從圖5可以看出,管座側(cè)母材組織為回火馬氏體。
從圖6可以看出,焊縫金相組織為馬氏體。
從圖7可以看出,熱影響區(qū)組織為馬氏體+鐵素體+珠光體組織,裂紋產(chǎn)生在12Cr1MoVG側(cè)熔合線外貼近熔合線的熱影響區(qū)內(nèi),主裂紋拓展形式為沿晶開裂,裂紋方向平行于熔合線。
從圖8可以看出,在裂紋旁邊的熱影響區(qū)內(nèi),也存在多條垂直于熔合線方向的沿晶開裂的衍生裂紋。
根據(jù)DL/T752-2001規(guī)定,12Cr1MoVG與SA-213T91異種鋼焊接焊材選用應(yīng)采用就低原則或中間原則,但該異種鋼焊縫實(shí)際采用了高匹配焊材。
通過樣管硬度檢測(cè)結(jié)果可以看出,該焊接接頭整體硬鋼焊縫硬度的規(guī)定范圍(不超過高合金側(cè)母材硬度值加100HB且不超過270HB),同時(shí)T91側(cè)熱影響區(qū)硬度高達(dá)到了350HV(布氏硬度約330HB)。度偏高。從焊縫硬度可以看出,該焊接接頭未經(jīng)過熱處理或熱處理效果未達(dá)到要求,造成焊縫和熱影響區(qū)具有較大的脆性,斷裂傾向比較高。而對(duì)于異種鋼的焊接接頭,由于兩種鋼在化學(xué)成分、組織結(jié)構(gòu)、機(jī)械性能及熱物理性能上有較大差異,導(dǎo)致焊接接頭內(nèi)通常存在較高的焊接殘余應(yīng)力[5-7],因而焊縫和熱影響區(qū)硬度值出現(xiàn)明顯偏高現(xiàn)象。
通過樣管焊縫金相組織檢測(cè)結(jié)果可以看出,該焊接接頭焊縫組織為淬火馬氏體組織,與該焊縫采用高匹配焊材一致。采用高匹配焊材焊接時(shí),由于[Cr]與[C]有更高的親和力,在焊接過程中,12Cr1MoVG母材中碳原子向熔池?cái)U(kuò)散,凝固冷卻后在焊縫形成了碳過飽和的淬火馬氏體組織,在12Cr1MoVG側(cè)熱影響區(qū)內(nèi)含碳量減少而形成脫碳層,在未進(jìn)行焊后熱處理或熱處理不當(dāng)?shù)那疤嵯?,該?cè)熱影響區(qū)強(qiáng)度降低,同時(shí),焊接熱循環(huán)造成的平直的晶界也加劇了該區(qū)域強(qiáng)度的下降而成為焊接接頭薄弱位置。
從裂紋形態(tài)、產(chǎn)生部位、裂紋方向,結(jié)合圖6焊縫金相組織,可以綜合判斷該裂紋屬于應(yīng)力開裂。在承載、膨脹、變形過程中,晶粒粗大、晶界平直的低合金側(cè)熱影響區(qū)產(chǎn)生微裂紋,隨后微裂紋沿晶界擴(kuò)展形成宏觀裂紋。
通過上述試驗(yàn)及分析可知,該低溫再熱器管焊接接頭開裂原因?yàn)殄仩t廠家生產(chǎn)時(shí)錯(cuò)將T91專用焊絲用于12Cr1MoVG與SA-213T91異種鋼焊口,同時(shí)在焊接完成后并沒有進(jìn)行相應(yīng)的熱處理或熱處理不當(dāng),導(dǎo)致12Cr1MoVG側(cè)熱影響區(qū)出現(xiàn)脫碳層,降低了強(qiáng)度,同時(shí),熱影響區(qū)平直的晶界也導(dǎo)致了該區(qū)域承載能力的降低,受鍋爐的啟停、負(fù)荷波動(dòng)等影響,該焊接接頭在該部位形成微裂紋,隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),微裂紋沿著平直的粗晶區(qū)晶界擴(kuò)展形成主裂紋,主裂紋擴(kuò)展導(dǎo)致泄漏事故發(fā)生。
通過上述試驗(yàn)及分析,綜合判斷出該焊縫裂紋屬于應(yīng)力開裂。
根據(jù)該焊接接頭開裂的失效原因,提出如下建議:
(1)對(duì)低溫再熱器同類型焊接接頭進(jìn)行100%光譜檢測(cè)與表面無損檢測(cè)抽查;
(2)對(duì)開裂焊接接頭進(jìn)行返修處理,在返修過程中應(yīng)選擇正確的焊接工藝和熱處理工藝,并進(jìn)行光譜復(fù)查和無損檢測(cè);
(3)后續(xù)檢修加強(qiáng)對(duì)此類焊縫的金屬監(jiān)督檢查。
[1].DLT752-2010.火力發(fā)電廠異種鋼焊接技術(shù)規(guī)程[S].
[2].葛兆祥,王學(xué).高強(qiáng)匹配T91/12Cr1MoV異種鋼焊接接頭力學(xué)性能[J].焊接,2004,3(11):18-21.
[3].陳欣.T91與12Cr1MoV異種鋼焊接分析[J].焊接技術(shù),2002,3(1):16-18.
[4].張倫,袁啟民,張懷曾.T91+12Cr1MoV異種鋼焊接工藝的試驗(yàn)研究[J].河北電力技術(shù),2003,22(2):24-26.
[5].Gao W,Jiang Y,Gong J,et al. Numerical Simulation and Analysis of Welding Residual Stress in T91/12Cr1MoV Dissimilar Welded Joint[J].Proceedings of the CSEE,2012(26):018.
[6].高巍,姜勇,鞏建鳴,等.T91/12Cr1MoV異質(zhì)接頭殘余應(yīng)力模擬與分析[J].中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2012,32(26):126-130.
[7].楊新宇,姜勇,高巍,等.焊接順序及熱處理對(duì)T91/12Cr1MoV異質(zhì)接頭殘余應(yīng)力影響的數(shù)值分析[J].電焊機(jī),2016(4):17-21.