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        夾持式高速交叉鋪網(wǎng)機控制的研究

        2017-03-09 07:23:18山東日發(fā)紡織機械有限公司何旭平彭國印石懷海
        紡織機械 2017年1期
        關(guān)鍵詞:纖網(wǎng)編碼器小車

        山東日發(fā)紡織機械有限公司 何旭平 彭國印 石懷海/文

        產(chǎn)品開發(fā)

        夾持式高速交叉鋪網(wǎng)機控制的研究

        山東日發(fā)紡織機械有限公司 何旭平 彭國印 石懷海/文

        通過分析鋪網(wǎng)小車的往返相對運動,用PLC控制與各個監(jiān)測信號的相互配合,建立起全新的交叉鋪網(wǎng)控制系統(tǒng)。在保證成網(wǎng)質(zhì)量的同時,提高出網(wǎng)速度。

        鋪網(wǎng)小車 PLC 控制

        1 引言

        傳統(tǒng)鋪網(wǎng)機生產(chǎn)的產(chǎn)品所具有的現(xiàn)象是中間略薄、兩端較厚,而且所生產(chǎn)的非織造布產(chǎn)品的克重越大,邊部兩端與中間的厚度所產(chǎn)生的差異就越大。高速鋪網(wǎng)機運動速度快,部件的運動質(zhì)量大,慣性力也隨之增大,在鋪網(wǎng)的往復(fù)過程中,為減少兩邊換向時纖網(wǎng)的超喂影響,必須精確控制上下小車及前簾驅(qū)動電機與后簾驅(qū)動電機的頻繁起停的加減速時間。如果小車加減速時間過短,就會造成動態(tài)沖擊力很大,導(dǎo)致運動過程的不穩(wěn)定,這將直接影響鋪網(wǎng)的速度。對此,需規(guī)劃出最優(yōu)的加減速控制規(guī)律曲線,在減小小車沖擊的同時也將保證小車平穩(wěn)的運行。

        傳統(tǒng)的梳理機出網(wǎng)速度相對恒定,在鋪網(wǎng)小車運動過程中翻轉(zhuǎn)反向加速/減速使纖網(wǎng)超喂,導(dǎo)致纖網(wǎng)兩邊厚,中間薄,在后續(xù)的加固過程中,由于張力因素而使纖網(wǎng)產(chǎn)生橫向收縮以及針刺機對纖網(wǎng)中部針刺作用強的緣故,也造成產(chǎn)品邊部重量較高。這說明在鋪網(wǎng)時,若將邊部鋪網(wǎng)較薄、中間鋪較厚,經(jīng)過纖網(wǎng)的橫向收縮以及后面的針刺加工,就有望得到橫向均勻的非織造布。

        圖1 纖網(wǎng)在鋪網(wǎng)機的運動方式

        2 鋪網(wǎng)機運動控制

        纖網(wǎng)從梳理機輸出后,經(jīng)皮簾送到前簾上,有上簾壓持,進入前簾和后簾的V型夾口中,因兩簾呈傾斜狀態(tài),逐漸將薄纖夾緊。兩簾夾持的纖網(wǎng)經(jīng)傳動羅拉后改變方向,在鋪網(wǎng)小車A中被前簾和后簾夾持,經(jīng)鋪網(wǎng)小車A的往復(fù)運動鋪疊在成網(wǎng)簾上,由成網(wǎng)簾輸出。纖網(wǎng)的運動方式如圖1。

        鋪網(wǎng)層數(shù)等于輸出纖網(wǎng)的總面積除成網(wǎng)后的總面積:

        N:鋪網(wǎng)層數(shù);

        V2:鋪網(wǎng)簾的往復(fù)速度(m/min);

        W:道夫輸出的薄網(wǎng)寬度(m);

        V3:成網(wǎng)簾的薄網(wǎng)速度(m/min);

        L:成網(wǎng)簾上鋪疊成的纖網(wǎng)寬度(m);

        為避免由于兩端梳理纖網(wǎng)的張力及鋪網(wǎng)完成后續(xù)加固過程中因牽伸導(dǎo)致的纖維橫向收縮,造成纖網(wǎng)厚度在幅寬方向上呈類似二次曲線的凹形不勻分布,即兩端厚中間薄,影響產(chǎn)品的質(zhì)量。需要對各運動部件的速度曲線進行優(yōu)化調(diào)整,改變纖網(wǎng)截面厚度分布,即控制鋪網(wǎng)百分比的曲線變化,實現(xiàn)纖網(wǎng)截面輪廓修整功能。下圖2為鋪網(wǎng)各驅(qū)動速度檢測曲線,本設(shè)計采用積分算法+凸輪控制算法,實現(xiàn)鋪網(wǎng)換向的均勻性和同步性。

        圖2 鋪網(wǎng)各驅(qū)動速度檢測曲線

        3 上位機介紹

        上位機采用工控機+組態(tài)模式,全部用戶操作通過觸摸按鈕及對話框來實現(xiàn)完成。系統(tǒng)使用虛擬主軸及梳理機的喂入速度作為所有軸運行的參考速度;系統(tǒng)曲線通過SIMOTION運動控制軟件規(guī)劃每根軸的CAM運動曲線;組態(tài)軟件中預(yù)留CAM曲線規(guī)劃點設(shè)定,以方便現(xiàn)場根據(jù)不同材質(zhì)及克重需求對運行曲線進行修調(diào);組態(tài)軟件具有配方設(shè)定、存儲、調(diào)用等功能。

        上位機控制所能完成的要求具體如下:

        1、各執(zhí)行機構(gòu)可以在手動模式下進行獨立操作;

        2、各監(jiān)測點及執(zhí)行機構(gòu)所有的狀態(tài)在人機界面內(nèi)均可以觀察顯示;

        3、小車零點校準可以在斷電后儲存,并且在絕對值編碼器配合下長期保持;

        4、各傳動機構(gòu)生產(chǎn)相關(guān)的參數(shù)都可以進行獨立的調(diào)修及聯(lián)機修調(diào);

        5、曲線可以實時規(guī)劃、儲存、調(diào)用和修改;

        6、工藝相關(guān)參數(shù)具有配方記錄及調(diào)用功能;

        7、生產(chǎn)速度:最高車速≤120m/min,出網(wǎng)速度≤80m/min;

        8、預(yù)留一定比例的控制點,以便于后期加裝、更改門保護類產(chǎn)品或產(chǎn)品升級改動。

        4 控制系統(tǒng)介紹

        高速鋪網(wǎng)機控制系統(tǒng)采用西門子SIMOTION控制器控制,驅(qū)動器要求性能穩(wěn)定,便于維護,控制精度高,執(zhí)行速度快,滿足大慣量大扭矩輸出需求。

        底簾升降調(diào)節(jié)電機具有供電檢測、過載保護功能;張力調(diào)節(jié)氣缸控制具有雅鹿檢測及設(shè)定功能;上下小車實時位置由絕對值編碼器檢出;糾偏調(diào)節(jié)由氣缸及光電檢測傳感器組合控制。

        4.1 CPU配置

        本系統(tǒng)采用西門子SIMATIC S7-300系列6ES7315-6TG10-0AB0作為PLC控制平臺,輸入點數(shù)8,輸出點數(shù)8,擴展方便,分布式模型控制,運算能力非常強大,目前伺服的控制周期為1ms,可滿足高速的控制要求。通訊模塊完成與上位機的數(shù)據(jù)傳輸,該模塊主要檢測輸入上下小車的零點及前限位,輸出檢測伺服使能信號及指示燈,并同時將電機的編碼器信息、上下車的絕對編碼器位置及設(shè)備的輸入/輸出狀態(tài),返回到觸摸屏。整套系統(tǒng)完成人機界面、運動規(guī)劃、I/O邏輯運算、故障診斷及通訊等功能;

        4.2 擴展模塊

        擴展DI模塊選用6SE7321-1BH02-0AA0,輸入點數(shù)16,主要檢測前后糾偏,碳簾限位,小車后限位,伺服驅(qū)動報警等信號;擴展DO模塊選用6SE7322-1BF01-0AA0,輸出點16,主要控制前后簾糾偏升降,手動喂入反轉(zhuǎn)及故障停車等執(zhí)行信號;擴展AI模塊選用6SE7331-7KB02-0AB0,主要接收并處理糾偏信號及設(shè)備的速度信號;擴展AO模塊選用6SE7322-5HF00-0AB0,主要負責(zé)喂入輸出等動作的速度給定。

        4.3 接口模塊

        接口模塊選用IM174模塊,控制器與IM174之間的通信專門通過PROFIBUS使用IM174特定額消息幀類型來進行,主要作用是完成CPU與伺服驅(qū)動器之間的數(shù)據(jù)通訊。

        下圖3為系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖,

        圖3 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖

        4.4 光電傳感器的選用

        碳簾糾偏所用的光電傳感器使用洞頭耀星電子生產(chǎn)的GUX-UD4524PA/4L(3L),PNP常開,具有四個檢測點,可根據(jù)檢測信號數(shù)來設(shè)定糾偏電機的糾偏程度。

        4.5 伺服控制系統(tǒng)

        采用西門子推出的SINAMICS S120伺服驅(qū)動器。CPU集成SIMOTION控制器內(nèi)核,通過PROFIBUS-DP通訊口等時同步通訊模式,實現(xiàn)總線、分布式運動控制系統(tǒng)。伺服電機選用西門子FK和FT系列,組態(tài)時通S7TConfig調(diào)試軟件,使用自動配置方式,可以自動將所有西門子伺服電機及驅(qū)動器參數(shù)讀取,免去繁瑣的伺服參數(shù)配置過程。減速機選用弗蘭德,性能穩(wěn)定,故障率低,速度位置控制精度高,往復(fù)運行沖擊小,滿足可靠運行速度至少達120m/min。伺服控制結(jié)構(gòu)圖如圖4。

        5 系統(tǒng)軟件設(shè)計

        位于STEP 7編程庫中的T-CPU運動控制專用指令功能塊,通過簡單調(diào)用運動控制指令功能塊,完成復(fù)雜的運動控制任務(wù)。同時,可以借助強大的SIMATIC 平臺,順利完成SIMATIC HMI操作畫面的開發(fā),SIMATIC NET通訊工作的開發(fā),遠程診斷維護工作的開發(fā),等等。本系統(tǒng)采用PLC梯形圖編程控制實現(xiàn)各種的邏輯順序。

        下圖5為鋪網(wǎng)系統(tǒng)主控制檢測流程,

        圖4 伺服控制結(jié)構(gòu)圖

        圖5 鋪網(wǎng)系統(tǒng)主控制檢測流程

        6 結(jié)束語

        整個系統(tǒng)采用全位置閉環(huán)控制,外部使用絕對值編碼器或磁致伸縮尺檢測鋪網(wǎng)小車實時絕對位置可以有效的解決鋪網(wǎng)小車因為皮帶打滑而引起的位置偏差及累計偏差。在設(shè)定及校準好基準點后可以長期保持,簡化開機動作。該控制系統(tǒng)可以保證性能穩(wěn)定,故障率低,速度位置控制精度高,往復(fù)運行沖擊小,滿足鋪網(wǎng)工藝需求。

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