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        礦井主通風(fēng)系統(tǒng)改造帶來雙重效果

        2017-03-09 02:02:54山東能源臨礦集團王樓煤礦呂鳳新
        中國設(shè)備工程 2017年1期
        關(guān)鍵詞:軸流旋風(fēng)風(fēng)量

        特約撰稿人:山東能源臨礦集團王樓煤礦呂鳳新

        礦井主通風(fēng)系統(tǒng)改造帶來雙重效果

        特約撰稿人:山東能源臨礦集團王樓煤礦呂鳳新

        安全是永恒的主題, 更是人類社會文明的標(biāo)志,主通風(fēng)系統(tǒng)是礦山企業(yè)的重中之重,而礦井通風(fēng)系統(tǒng)的優(yōu)劣不僅制約著礦井的生產(chǎn)能力,也直接影響著礦井的經(jīng)濟效益;通過改造礦井通風(fēng)系統(tǒng),不僅可以增加礦井的總進風(fēng)量,提高礦井的生產(chǎn)能力,解決礦井高溫濕熱問題,而且能降低電耗,提高經(jīng)濟效益。我礦結(jié)合礦井生產(chǎn)發(fā)展實際,擬定方案,對礦井通風(fēng)系統(tǒng)進行了改造優(yōu)化。本文系統(tǒng)介紹了王樓煤礦通風(fēng)系統(tǒng)改造的必要性,該礦注重新技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用,選用新型高效的節(jié)能風(fēng)機,采用變頻控制技術(shù),達到通風(fēng)系統(tǒng)節(jié)能降耗的目的, 滿足礦井安全生產(chǎn)的需要。

        增大礦井風(fēng)量迫在眉睫

        王樓煤礦位于山東省濟寧市以南,距濟寧市25km。礦井于2004年9月3日開工建設(shè), 2007年7月1日建成投產(chǎn)。設(shè)計生產(chǎn)能力0.90Mt/a,2013年核定生產(chǎn)能力1.30Mt/a, 礦井現(xiàn)采用中央并列抽出式通風(fēng),副井進風(fēng),主井回風(fēng)。主通風(fēng)機房安裝2臺BDK618Ⅱ-8-№28對旋式軸流通風(fēng)機,一臺運轉(zhuǎn),一臺備用,配備電機功率2×450kW,轉(zhuǎn)速740r/min。礦井主要通風(fēng)機系南陽防爆集團股份有限公司生產(chǎn),2006年1月出廠,額定流量為14280 m3/min,風(fēng)壓力為4850Pa。2015年7月實測,總進風(fēng)量為8828 m3/min,總回風(fēng)量為9364 m3/min,總排風(fēng)量為10284 m3/min,有效風(fēng)量為8261 m3/min,有效風(fēng)量率為93.57%,外部漏風(fēng)率為8.94%,負(fù)壓3150pa,礦井等積孔為3.63m2。

        礦井主要通風(fēng)機于2006年1月安裝運行,已經(jīng)正常運行近10年。隨著礦井開采的延伸,開采水平已達-1150米,其煤巖體溫度分別為41.6℃、44.9℃,采區(qū)進風(fēng)流溫度已達30多度,高溫濕熱災(zāi)害已嚴(yán)重影響到礦井的正常生產(chǎn),且通風(fēng)線路已達13320米,礦井通風(fēng)阻力越來越大,現(xiàn)有主要通風(fēng)機的通風(fēng)能力已不能滿足礦井安全生產(chǎn)需求,根據(jù)礦井采場接續(xù)情況,目前礦井需風(fēng)量為9636 m3/min,中長期規(guī)劃(5~10年)礦井需風(fēng)量為10098m3/min,現(xiàn)有主要通風(fēng)機風(fēng)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足要求。

        礦井為二級熱害礦井,采掘工作面的風(fēng)流溫度達30℃~32℃,礦井高溫濕熱已嚴(yán)重影響到礦井的安全、效益、采掘工作面的生產(chǎn)效率及井下員工的身心健康。據(jù)統(tǒng)計,在礦井6~9月份高溫季節(jié),掘進工作面效率降低約50%,回采工作面效率降低約1/3。手、腳、肌體腐爛、中暑現(xiàn)象時有發(fā)生,員工出勤率難以保障。增大礦井風(fēng)量迫在眉睫。

        因此,需要對主要通風(fēng)機進行技術(shù)升級改造。通風(fēng)降溫是礦井解決高溫?zé)岷Φ闹饕椒ㄖ?,增大礦井采掘工作面的風(fēng)量,可改善工作環(huán)境,有效降低工作面的溫度,為職工提供較為舒適的環(huán)境,提高全礦井風(fēng)量和員工的積極性,提高工作效率,確保安全生產(chǎn),為礦井穩(wěn)產(chǎn)增效、減虧增盈、節(jié)支增收打下堅實的基礎(chǔ)。

        風(fēng)機改造勢在必行

        王樓煤礦原風(fēng)機采用對旋風(fēng)機,風(fēng)機型號為BDK618 II-8-No28,風(fēng)機轉(zhuǎn)速為740rpm, 風(fēng)機配置兩臺,一用一備,風(fēng)機采用變頻調(diào)節(jié)。

        對旋風(fēng)機的結(jié)構(gòu)如下圖,其結(jié)構(gòu)設(shè)計比較簡單,流道設(shè)計不合理,從而對風(fēng)機性能影響也很大,因此,對旋風(fēng)機的效率比較低。長期以來,關(guān)于對旋裝置風(fēng)機效率的說法不一,效率相差50%左右,分歧極大(圖1)。

        圖1

        為了摸清對旋風(fēng)機的效率,特地進行了風(fēng)機的性能測試,測試的結(jié)果如下:測試結(jié)果表明,風(fēng)機的效率只有62.7%,比較低。測試的工況點見曲線圖,測試時風(fēng)機的轉(zhuǎn)速已經(jīng)是最高轉(zhuǎn)速740r/min(表1)。

        表1

        從上圖可以看出,該風(fēng)機的理論效率應(yīng)該在85%左右,但實際測試結(jié)果表明該風(fēng)機的效率只有62.7%,相差約22%。通過其它現(xiàn)場的對旋風(fēng)機的性能測試,結(jié)果表明實測效率平均低于理論效率26%左右,見下圖,王樓現(xiàn)場的測試結(jié)果與其他現(xiàn)場的測試結(jié)果基本一致。

        因此,對旋風(fēng)機的實際效率非常低,風(fēng)機的節(jié)能改造空間很大。

        另外,目前的對旋風(fēng)機已經(jīng)滿足不了井下通風(fēng)的需要,原因是隨著井下巷道的延伸,系統(tǒng)阻力增加,風(fēng)機的流量減少,就使用的對旋風(fēng)機而言,井下風(fēng)量的不足實質(zhì)上是由于風(fēng)阻的增加造成的,而風(fēng)機的出力已經(jīng)是最大,所以目前的風(fēng)機已經(jīng)滿足不了井下通風(fēng)的需求,風(fēng)機改造勢在必行。

        風(fēng)機改造方案論證

        經(jīng)過技術(shù)論證,風(fēng)機的改造采用整機更換的方案,改造后可帶來雙重效果:一是高效節(jié)能,二是提高風(fēng)機的出力。

        經(jīng)過調(diào)研,決定采用高效率的AN軸流風(fēng)機替代現(xiàn)有的對旋風(fēng)機,與對旋風(fēng)機相比,AN軸流風(fēng)機的效率高,而且高效區(qū)范圍寬,具有很好的節(jié)能效果,是煤礦主抽風(fēng)機的最佳產(chǎn)品。下圖2中,紅色為對旋風(fēng)機的性能曲線,黑色的是AN軸流風(fēng)機的性能曲線,通過比較可以明顯看出軸流風(fēng)機的高效區(qū)范圍比對旋風(fēng)機大很多。

        根據(jù)王樓礦井下通風(fēng)的需求,新風(fēng)機的參數(shù)如下:

        容易期:風(fēng)量Q1=183.3m2/s,負(fù)壓P1=3900Pa;

        困難期:風(fēng)量Q2=200 m2/s, 負(fù)壓P2=4700Pa。

        通過技術(shù)方案的比較,選用豪頓公司的AN系列礦用軸流風(fēng)機,該系列礦井通風(fēng)機是豪頓公司的最新產(chǎn)品,代表了目前世界通風(fēng)設(shè)備先進技術(shù);采用反轉(zhuǎn)返風(fēng),返風(fēng)量較大,返風(fēng)時間較短;風(fēng)機性能按國際最高標(biāo)準(zhǔn)考核,無負(fù)偏差,曲線準(zhǔn)確性高;結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,全壓效率較高,制造質(zhì)量好,維護量??;能在現(xiàn)場方便地更換葉片,對葉輪進行大中修,能確保備用風(fēng)機的安全性;該廠制造的軸流通風(fēng)機應(yīng)用情況良好,設(shè)備可靠性高,其設(shè)在國內(nèi)的制造廠有制造大型通風(fēng)機的豐富經(jīng)驗。

        該風(fēng)機的葉片可以停機調(diào)節(jié),采用葉片粗調(diào),轉(zhuǎn)速細(xì)調(diào)的方式使風(fēng)機在容易期和困難期的效率都在高效區(qū)運行,從而達到節(jié)能的目的。

        新風(fēng)機的型號為AN2660/1600,電機功率為1400kW。風(fēng)機的性能曲線如下圖3所示:

        通過上圖可以看出,對于困難期和容易期,葉片角度都是60度, 通過改變風(fēng)機的轉(zhuǎn)速,使困難期和容易期的風(fēng)機效率均在85%以上。

        風(fēng)機技改效果明顯

        風(fēng)機的改造采用整機更換模式,逐臺更換。先把備用的對旋風(fēng)機停機拆除,根據(jù)新風(fēng)機的要求修改基礎(chǔ),待基礎(chǔ)固化后,安裝新的風(fēng)機。豪頓的風(fēng)機采用模塊化設(shè)計,現(xiàn)場安裝非常方便,整個施工、調(diào)試在一個月內(nèi)完成。

        在2016年初已經(jīng)完成改造了一臺風(fēng)機,風(fēng)機運行非常好,風(fēng)機振動很小,振動值在0.5mm/s,目前該風(fēng)機已經(jīng)正式投入運行,風(fēng)機更換后,井下風(fēng)量由140m3/s 提高到了180m3/s,而且風(fēng)量穩(wěn)定,大大改善了井下的通風(fēng)條件,為煤礦的安全生產(chǎn)提供了保障。

        圖2 上圖為中國西部一煤礦的通風(fēng)機實例,風(fēng)量236 m2/s,負(fù)壓1172Pa

        圖3

        改造后的風(fēng)機還進行了性能測試,測試結(jié)果如下表2:

        測試時風(fēng)機轉(zhuǎn)速為990r/min(由于變頻器故障,無法調(diào)頻改變轉(zhuǎn)速),測試結(jié)果表明風(fēng)機效率為83%,比原來對旋風(fēng)機的62.7%大大提高,達到了節(jié)能的預(yù)期效果。測試工況點如下圖4:

        圖4

        根據(jù)目前的井下阻力,風(fēng)機還有一定的節(jié)能空間,可以通過調(diào)節(jié)頻率達到節(jié)能的目的,如前面的性能曲線所述,如果調(diào)節(jié)頻率到900r/ min, 風(fēng)機的效率會由83%提高到87%左右。

        從測試的結(jié)果看,豪頓AN礦用軸流風(fēng)機的實際效率達到了設(shè)計值,根據(jù)第三方的測試數(shù)據(jù),豪頓風(fēng)機的實際效率與理論效率基本一致,這就說明豪頓AN風(fēng)機的實際節(jié)能效果很好。

        節(jié)能情況分析

        新風(fēng)機的軸功率為930.6kW,按照對旋風(fēng)機62.7% 的效率,如果達到同樣的風(fēng)壓、風(fēng)量,對旋風(fēng)機的軸功率應(yīng)該為930.6X83%/62.7%=1232kW。

        如果按每年運行8000小時,每度電0.487元計算,每年的節(jié)能費用為:

        (1232-930.6)X8000X0.487= 117.4萬元

        可以看出,豪頓礦用AN風(fēng)機效率比對旋風(fēng)機高很多,節(jié)能效果非常明顯。

        王樓煤礦對旋風(fēng)機的改造,目前看來是非常成功的,通過采用豪頓AN風(fēng)機替代對旋風(fēng)機,達到了以下目的:

        1.豪頓AN礦用風(fēng)機效率高,對比對旋風(fēng)機,節(jié)能效果非常明顯,在兩年內(nèi)就可以收回初投資,在國家節(jié)能減排的大背景下,對旋風(fēng)機的節(jié)能改造很有意義。

        2.改造后的風(fēng)機性能提高,解決了井下風(fēng)量不足的問題,為煤礦的安全生產(chǎn)提供了保證。

        表2

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