劉利娟(青海鹽湖工業(yè)股份有限公司鉀肥分公司,青海 格爾木 816099)
淺析反浮選—冷結(jié)晶氯化鉀生產(chǎn)中的改造
劉利娟(青海鹽湖工業(yè)股份有限公司鉀肥分公司,青海 格爾木 816099)
本文針對我國主要生產(chǎn)鉀肥生產(chǎn)基地—青海鹽湖工業(yè)股份有限公司的生產(chǎn)現(xiàn)狀,對反浮選—冷結(jié)晶氯化鉀生產(chǎn)中工藝、設(shè)備改造事宜進(jìn)行了淺顯的解析,研究了鉀肥生產(chǎn)中廢棄物資源化利用的幾個(gè)案例,對于節(jié)約資源,保護(hù)環(huán)境,降低生產(chǎn)成本,提高收益具有重要意義。
工藝生產(chǎn);循環(huán)利用;改造
反浮選—冷結(jié)晶法是以光鹵石為原料制取氯化鉀的一條先進(jìn)工藝路線,生產(chǎn)的氯化鉀產(chǎn)品含量高、粒徑大、水份低。其主要原理是先用反浮選法分離光鹵石礦中的氯化鈉,得到高品位的精光鹵石,然后用結(jié)晶法制取氯化鉀產(chǎn)品。但低鈉光鹵石中的氯化鈉含量及冷結(jié)晶工序中加入母液量、攪拌速度,時(shí)間對氯化鉀質(zhì)量,粒度有很大影響。改造技術(shù)力求運(yùn)行穩(wěn)定費(fèi)用低、管理方便維護(hù)容易,采取各種有效措施,以盡可能少的資源消耗和盡可能小的環(huán)境代價(jià),實(shí)現(xiàn)資源的減量化、再利用和效益最大化。
(1)項(xiàng)目背景:工藝生產(chǎn)中結(jié)晶器、濃密機(jī)等廢棄污水改造前由污水泵輸送至結(jié)晶器溢流罐,根據(jù)工藝兌鹵工藝需求進(jìn)入濃密機(jī)進(jìn)行兌鹵(90%的污水隨著結(jié)晶器溢流在濃密機(jī)內(nèi)進(jìn)行兌鹵)或輸送至尾鹽池進(jìn)行灘曬處理。當(dāng)大量的污水隨著結(jié)晶器溢流進(jìn)入濃密機(jī)進(jìn)行兌鹵時(shí),使兌鹵工藝點(diǎn)嚴(yán)重偏離理論值嚴(yán)重影響到兌鹵工藝,另外也對水資源造成了嚴(yán)重的浪費(fèi)。
(2)改造后這些污水全部輸送至振動篩對大顆粒篩上物光鹵石進(jìn)行沖洗、分解,使得污水得到充分的二次利用。
(3)過濾帶機(jī)淋洗水改造前隨著低鈉帶機(jī)的濾液直接由尾鹽泵輸送至尾鹽池造成大量的水資源浪費(fèi)。改造后這些淋洗水被二次回收利用再次成為帶機(jī)濾布的淋洗水,節(jié)約水資源降低成本。
(1)項(xiàng)目背景:原結(jié)晶器溢流口呈鋸齒狀,其設(shè)計(jì)嚴(yán)重的阻礙了結(jié)晶器溢流泡沫(浮選藥劑滯后反應(yīng)所引起)的排放,使得泡沫不能及時(shí)排出結(jié)晶器溢流區(qū)從而在結(jié)晶器積攢大量的泡沫層。這種泡沫層的存在嚴(yán)重影響了操作員工對結(jié)晶器工藝的控制,同時(shí)為消除這種泡沫層要加大分解母液的循環(huán)量(鋸齒調(diào)平前循環(huán)量在550±50m3/h)強(qiáng)制排出,這種大循環(huán)量的工藝指標(biāo)嚴(yán)重破壞了結(jié)晶器的控速分解和控速結(jié)晶的工藝平衡,使結(jié)晶器溢流中鉀含量達(dá)到3.0%~3.5%,溢流比重只能調(diào)解到1.265~1.271,影響結(jié)晶器工序生產(chǎn)工藝的回收率。
(2)改造過程:對此車間做了結(jié)晶器溢流口鋸齒調(diào)平的改造,將結(jié)晶器鋸齒全部改造成水平口,使得結(jié)晶器溢流均勻的排出,解決了溢流泡沫在結(jié)晶器內(nèi)堆積現(xiàn)象。
(3)實(shí)施效果:結(jié)晶器生產(chǎn)工藝得了了進(jìn)一步優(yōu)化,循環(huán)量由改造前的550±50m3/h降到改造后的400±50m3/h;結(jié)晶器溢流比重由改造前的1.265~1.271提升到改造后1.268~1.273;結(jié)晶器溢流鉀含量由改造前的3.0%~3.5%降低到改造后的2.7%—3.3%。降低了分解母液的循環(huán)量,相應(yīng)減少了淡水量,提升了結(jié)晶器的比重,降低了結(jié)晶器溢流中的鉀含量:平均降低了0.25%,消除了泡沫對員工操作控制的影響,結(jié)晶器工藝的控速分解和控速結(jié)晶達(dá)到了較好的平衡,優(yōu)化了結(jié)晶器的生產(chǎn)工藝,提高結(jié)晶器生產(chǎn)工序的回收率。
(1)項(xiàng)目背景:水平帶機(jī)下料頭部與整體帶機(jī)水平角度向上傾斜30度,這種角度的設(shè)計(jì)在帶機(jī)過礦厚度達(dá)到3.5Cm時(shí),主動大膠輥和與之相鄰的從動托輥容易夾濾布,導(dǎo)致帶機(jī)正常壓死,嚴(yán)重時(shí)容易撕扯濾布,這就造成帶機(jī)在運(yùn)行時(shí)不能滿負(fù)荷運(yùn)行,且厚度在3.5cm以下時(shí)帶機(jī)濾餅含濕量較大,給下道工序帶來了多余的雜質(zhì),帶來了多余的負(fù)面影響。
(2)針對此缺陷,技術(shù)攻關(guān)小組決定對所有水平帶機(jī)下料頭部進(jìn)行局部改造,將下料頭部與整體帶機(jī)水平角度從向上傾斜30度改造為向下傾斜20度。此次改造未改動水平帶機(jī)的整體構(gòu)造,僅對水平帶機(jī)大膠輥后面的從動托輥進(jìn)行垂直下降10公分,從動托輥的尺寸、水平位置坐標(biāo)位置并未改動。
(3)實(shí)施效果:
★消除了帶機(jī)夾濾布、撕扯濾布現(xiàn)象,帶機(jī)運(yùn)行較未改造前更為平穩(wěn),帶機(jī)運(yùn)行效率提升,使生產(chǎn)工藝更為穩(wěn)定。
★消除了帶機(jī)夾濾布及撕扯濾布后的檢維修等多余的勞動消耗,大大降低了職工的勞動強(qiáng)度。
★降低了帶機(jī)濾餅的含濕量,進(jìn)一步凈化了下道工序的工藝環(huán)境,使下道工序的工藝更為穩(wěn)定。低鈉帶機(jī)濾餅含濕量的降低減小了結(jié)晶器工序的耗量,粗鉀帶機(jī)濾餅含濕量的降低不僅降低了調(diào)漿洗滌淡水的用量,并且使成品品位更為穩(wěn)定。
(1)項(xiàng)目背景:由于水平帶機(jī)物料含濕量及天氣反潮等原因,管式帶機(jī)表面附著的礦物在結(jié)晶器平臺漏料堆積嚴(yán)重,崗位員工每天需要大量時(shí)間去清理,為此耽誤了正常工藝控制調(diào)節(jié)。
(2)改造過程:為了更好的控制工藝生產(chǎn),讓員工充分的把時(shí)間花在工藝中,經(jīng)技術(shù)人員研究,決定從30m濃密機(jī)溢流中引出管線,在每條管帶機(jī)下料口主動輥下端安裝一根淋洗水管,沖洗輸送帶正面,大大節(jié)約了勞動時(shí)間和勞動強(qiáng)度。
(3)實(shí)施效果:此次改造充分利用了粗鉀濃密機(jī)溢流的回收,在工藝控制中并沒有存在沖突,大大節(jié)約了員工的勞動時(shí)間和勞動強(qiáng)度,充分利用有效時(shí)間來控制工藝生產(chǎn)。改造后設(shè)備運(yùn)行安全、平穩(wěn)、可靠。應(yīng)用情況良好,沒有負(fù)面影響。
節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境是工業(yè)發(fā)展的必然選擇。推行循環(huán)經(jīng)濟(jì)、清潔生產(chǎn)是當(dāng)今全球性的潮流,是改變我國目前粗放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的重要措施之一。
[1]汪貴元,反浮選—冷結(jié)晶生產(chǎn)氯化鉀工藝控制的探討,海湖鹽與化工,第31卷第3期.
[2]蔡生吉等,用鹽湖鹵水生產(chǎn)氯化鉀反浮選冷結(jié)晶工藝流程,無機(jī)鹽工業(yè),20050510~11.
[3]方勤升等,反浮選一冷結(jié)晶生產(chǎn)氯化鉀工藝過程的優(yōu)化,無機(jī)鹽工業(yè),20010933~34.