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        核電廠除鹽器問題分析與處理

        2017-03-07 08:59:45郝祥偉黃榮益
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2017年3期

        郝祥偉+黃榮益

        摘 要:調(diào)試期間除鹽器漏水和堵塞問題出現(xiàn)頻次較高,對調(diào)試的順利開展造成很大的影響,增加了許多工作量,制約主線計(jì)劃執(zhí)行。通過福清核電廠調(diào)試期間除鹽器的調(diào)試,分析認(rèn)為漏水問題是可以提前發(fā)現(xiàn)并避免的,堵塞問題可以通過放置臨時(shí)濾網(wǎng)簡化處理流程,從而節(jié)省大量工作量并縮短調(diào)試時(shí)間。

        關(guān)鍵詞:除鹽器;進(jìn)料濾頭;水溶紙

        中圖分類號:TK223 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

        1.概述

        核電廠除鹽器是為了滿足離子交換而建立的設(shè)備,主要作用是捕捉系統(tǒng)中的雜質(zhì)離子。調(diào)試的目的是為了驗(yàn)證設(shè)備在安裝之后是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求的性能;驗(yàn)證設(shè)備的主要運(yùn)行參數(shù)是否滿足運(yùn)行要求和系統(tǒng)功能。

        福清核電廠1、2、3號機(jī)組調(diào)試期間多個(gè)除鹽器出現(xiàn)問題,問題主要出現(xiàn)在單系統(tǒng)調(diào)試階段。多數(shù)問題處理較為繁瑣,耗費(fèi)大量人力、物力和時(shí)間,有時(shí)甚至?xí)蔀檎{(diào)試關(guān)鍵路徑,因此有必要進(jìn)行仔細(xì)分析和研究。

        2.除鹽器出現(xiàn)的主要問題

        在福清核電廠調(diào)試期間,除鹽器約有1/3出現(xiàn)過問題,主要分為漏水和堵塞兩類。漏水是指除鹽器上封頭人孔法蘭面處漏水,主要發(fā)生在系統(tǒng)初始進(jìn)水期間或者初次起泵系統(tǒng)帶壓期間;堵塞是指進(jìn)料濾頭堵塞,主要發(fā)生在系統(tǒng)起泵帶除鹽器調(diào)試期間。

        3.問題分析及處理

        3.1 除鹽器的結(jié)構(gòu)

        除鹽器為立式壓力容器,主要由上下封頭、筒體及進(jìn)出料濾頭組成。通體內(nèi)徑1000mm,上下各有一個(gè)封頭,上封頭設(shè)有帶封頭的內(nèi)徑為450mm的小筒體作為人孔,上下封頭連接進(jìn)出料濾頭。本文研究的問題集中發(fā)生在上封頭位置。

        除鹽器安裝在四周均為鋼筋混凝土墻的小房間中,上封頭與兩根管道相連,分別為樹脂填充管道和含氫堆冷卻劑入口管線。兩根管線及其支管均穿墻而過,管道孔洞使用高強(qiáng)度硅酮結(jié)構(gòu)密封膠封堵,使管道與墻壁固定在一起。

        3.2 上封頭漏水分析和處理

        3.2.1 上封頭漏水分析

        在福清核電廠調(diào)試期間,多個(gè)除鹽器出現(xiàn)漏水現(xiàn)象,漏水位置均為上封頭人孔螺栓連接處??偨Y(jié)多次漏水現(xiàn)象,分析漏水原因,分為以下3種:

        上封頭人孔處螺栓松動(dòng),螺栓力矩未達(dá)到設(shè)計(jì)和廠家要求值。

        上封頭人孔法蘭面連接處墊片破損或者墊片安裝有偏差,導(dǎo)致密封效果不滿足要求。

        封頭處螺栓力矩已達(dá)到要求,但是封頭密封面某個(gè)方向被強(qiáng)力拉開,密封面存在間隙,導(dǎo)致漏水。這個(gè)問題主要是因?yàn)樵诠艿篮附訒r(shí)強(qiáng)行組對造成,或者是在管道孔洞封堵時(shí)推拉管道,使得管道產(chǎn)生較大應(yīng)力,導(dǎo)致密封面產(chǎn)生間隙。

        3.2.2 上封頭漏水處理

        導(dǎo)致上封頭漏水的原因不同,對應(yīng)的處理方式也不相同。針對上述的3種漏水原因,相應(yīng)的處理方案分別如下:

        對于第一種原因漏水,根據(jù)設(shè)計(jì)或者廠家要求力矩值,重新把緊力矩即可。

        對于第二種原因漏水,上封頭的兩根管道其支管與旁邊的墻壁是剛性連接。需要將與上封頭相連的兩根管道割開,從而將上封頭移開,才能更換墊片。

        對于第三種原因漏水,因?yàn)楹蜕戏忸^連接管道存在應(yīng)力,需要將應(yīng)力釋放才能保證上封頭密封面的有效性。除鹽器無法移動(dòng),只能調(diào)整管道位置。首先將管道孔洞中的高強(qiáng)度硅酮結(jié)構(gòu)密封膠清除,然后對管道位置進(jìn)行調(diào)整,去除管道應(yīng)力。高強(qiáng)度硅酮結(jié)構(gòu)密封膠硬度很高,去除十分困難,至少需要一周時(shí)間才能把相關(guān)管道孔洞全部鑿開。

        3.3 進(jìn)料濾頭堵塞分析和處理

        3.3.1 進(jìn)料濾頭堵塞現(xiàn)象和分析

        進(jìn)料濾頭堵塞通常發(fā)生在系統(tǒng)初次起泵試驗(yàn)期間,此試驗(yàn)期間除鹽器未安裝樹脂。泵運(yùn)行一段時(shí)間后,除鹽器的壓差升高,超過設(shè)計(jì)定值。經(jīng)拆除進(jìn)料濾頭后發(fā)現(xiàn),堵塞進(jìn)料濾頭的大多是管道焊接時(shí)使用的水溶紙,有時(shí)會有少量膠帶紙。

        福清核電廠除鹽器濾頭結(jié)構(gòu)采用鋼絲纏繞式的縫隙式濾頭,進(jìn)料濾頭縫隙寬度為0.2±0.02mm,過流面積>0.007m2。除鹽器濾頭的功能主要是在保證含氫堆冷卻劑順暢流通的同時(shí),防止樹脂跑漏。

        在安裝期間,焊接不銹鋼管道時(shí)需要使用水溶紙建立氬氣室,管道焊接完成后如果水溶紙未及時(shí)清理,或者清理不徹底,水溶紙溶于水后的纖維結(jié)構(gòu)會在進(jìn)料濾頭處聚集,最終堵塞進(jìn)料濾頭。

        3.3.2 進(jìn)料濾頭堵塞處理

        堵塞濾頭的水溶紙為白色纖維狀物體,經(jīng)過現(xiàn)場驗(yàn)證,通過除鹽器反沖洗管道進(jìn)行反向沖洗,無法將堵塞濾頭的水溶紙沖出,只能將進(jìn)料濾頭拆卸進(jìn)行處理。進(jìn)料濾頭和除鹽器上封頭連為一體,拆卸進(jìn)料濾頭需要首先打開上封頭,打開上封頭的方法與第二種原因漏水的處理方式一致,需要將和上封頭相連的兩根管道切割。

        切割管道后,將上封頭連帶進(jìn)料濾頭一并取出。進(jìn)料濾頭拆下之后,需要用0.15mm的塞尺進(jìn)行清理。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)清理過程中要保持水溶紙濕潤狀態(tài),將進(jìn)料濾頭放在水中清理,最為便捷。如果水溶紙干燥后,則很難清理。

        4.建議改進(jìn)措施

        對于除鹽器漏水問題,建議改進(jìn)措施如下幾點(diǎn):

        除鹽器出廠驗(yàn)收時(shí)嚴(yán)格把關(guān),保證出廠質(zhì)量;

        現(xiàn)場安裝期間要對除鹽器進(jìn)行檢查,尤其是在上封頭管道焊接前,要認(rèn)真檢查上封頭螺栓是否把緊,有無明顯的缺陷等;

        在系統(tǒng)移交調(diào)試前的聯(lián)合檢查過程中,除鹽器本體也要在檢查范圍內(nèi),提前發(fā)現(xiàn)問題,提前處理。

        對于除鹽器堵塞問題,根據(jù)現(xiàn)場安裝和調(diào)試的經(jīng)驗(yàn)反饋,有以下兩點(diǎn)改進(jìn)措施:

        在安裝階段,管道焊接結(jié)束后,及時(shí)清理管道中的水溶紙,而且保證清理干凈。針對管道最后一道焊縫,可以改良焊接工藝,采取其他措施建立焊接時(shí)的氬氣腔,避免使用水溶紙。

        在調(diào)試階段,可以制作一個(gè)臨時(shí)濾網(wǎng),放入進(jìn)料濾頭頂部,在含氫堆冷卻劑進(jìn)入進(jìn)料濾頭之前會先通過臨時(shí)濾網(wǎng),將水溶紙、膠帶紙等雜物過濾掉。將上封頭頂部和含氫堆冷卻劑管道相連的三通頂部盲板拆下,即可放入臨時(shí)濾網(wǎng)。

        結(jié)論

        在系統(tǒng)移交調(diào)試之前認(rèn)真檢查,提前發(fā)現(xiàn)問題,可減少后續(xù)調(diào)試期間漏水事件發(fā)生的比例。對于堵塞問題,通過臨時(shí)濾網(wǎng),則可以簡單有效地解決此問題,避免每次堵塞都需要切割管道處理,可節(jié)省大量人力、物力和時(shí)間。

        參考文獻(xiàn)

        [1]閆啟亞,于冠瓊.核電廠用全焊式不銹鋼T型繞絲除鹽器濾頭功能性試驗(yàn)[J].科技傳播,2014,7(上):184-172.

        [2]李偉龍.核電站超低碳不銹鋼薄壁管焊接技術(shù)難點(diǎn)研究[J].應(yīng)用能源技術(shù),2015(3):35-38.

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