林雪松(黑龍江省大慶市東北石油大學(xué),黑龍江 大慶 163000)
電機直驅(qū)螺桿泵技術(shù)的應(yīng)用前景
林雪松(黑龍江省大慶市東北石油大學(xué),黑龍江 大慶 163000)
在2006年開始對電機直驅(qū)螺桿泵地面系統(tǒng)進行研究與試驗,取得了一定的技術(shù)成果。為了更好地使該系統(tǒng)運轉(zhuǎn)安全可靠、高效節(jié)能、利于維護、方便管理、減少工人的勞動強度、節(jié)約成本,今年選擇三個廠家進行研究與試驗。通過現(xiàn)場試驗和效果觀察,該系統(tǒng)(500型以下螺桿泵地面直驅(qū)系統(tǒng))克服了啟動力矩小,機械密封承壓低等問題。能夠順利軟起;達到高效節(jié)能的目的?,F(xiàn)場基本達到免維護,節(jié)約了成本,具有很好的經(jīng)濟效益和社會效益。
直驅(qū);螺桿泵;應(yīng)用前景
由于轉(zhuǎn)子上人工橡膠的使用,使得修井成本降低了50%。復(fù)合材料定子的抗磨性和抗腐蝕性都有所提高,這就保證了其下井時間延長。這種復(fù)合材料的螺桿泵的技術(shù)正在進行大范圍的室內(nèi)實驗與現(xiàn)場實驗。下一步的發(fā)展將會是全復(fù)合材料的定子和轉(zhuǎn)子。單螺桿液動機-單螺桿泵裝置、多頭螺桿泵:美國泵服務(wù)有限公司(American Pump Services,Inc.)研制了螺桿襯套副為4∶5頭的井下采油多頭單螺桿泵。與單頭單螺桿泵相比,多頭螺桿泵大大地減小了泵的幾何尺寸,提高了泵的排量和壓頭,降低了泵的轉(zhuǎn)速,減輕了泵的振動。新型大流量高粘度螺桿泵、無桿螺桿泵系統(tǒng)、金屬定子螺桿泵、多瓣螺桿泵、新型定子襯套副材料/轉(zhuǎn)子的表面處理.在腐蝕和磨蝕性環(huán)境下,表面硼化處理的轉(zhuǎn)子比表面鍍鉻的轉(zhuǎn)子壽命長得多。試驗已證明,在磨蝕性條件下,表面硼化處理的轉(zhuǎn)子壽命是表面鍍鉻轉(zhuǎn)子的5倍。表面具有碳化鎢層的轉(zhuǎn)子也比傳統(tǒng)鍍鉻的轉(zhuǎn)子好得多。目前國內(nèi)螺桿泵轉(zhuǎn)子的表面處理主要是鍍鉻。
兩年來,我廠共應(yīng)用了4個廠家11口井;通過歸類,在原理上有兩種,一種是直流力矩電機系統(tǒng),10口井;一種是交流力矩電機系統(tǒng),1口井;現(xiàn)在分別介紹:
2.1 直流電機直驅(qū)地面系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)
直流直驅(qū)螺桿泵地面系統(tǒng)由智能控制器和直流永磁力矩?zé)o刷電機組成;其中智能控制器由整流濾波、功率單元、智能控制和鍵盤顯示四個部分組成。
2.2 直流電機直驅(qū)地面系統(tǒng)的原理
將交流電源變成平滑穩(wěn)定的直流電源,提供給直流電機,直流電機緩慢轉(zhuǎn)動到設(shè)定的轉(zhuǎn)速,帶動井下泵舉升油液。
2.3 交流電機地面系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)
交流直驅(qū)螺桿泵地面系統(tǒng)由智能控制器和交流永磁力矩電機組成;其中智能控制器由整流濾波、逆變單元、系統(tǒng)控制、鍵盤顯示四個部分組成;
2.4 交流電機地面系統(tǒng)的原理
將三相交流電源變成直流電,通過逆變器后,又變成交流電,并將交流電加到交流電機的各項上,使交流電機不斷的旋轉(zhuǎn),帶動井下泵舉升油液。
2.5 電機直驅(qū)系統(tǒng)防反轉(zhuǎn)原理
當(dāng)系統(tǒng)停機(或停電以及系統(tǒng)故障)時,系統(tǒng)內(nèi)能耗電阻接通,阻值又一定,反轉(zhuǎn)速度越快,發(fā)電制動力矩越大,從而抑制了電機反轉(zhuǎn)速度,使抽油桿回到初始狀態(tài)。
3.1 電機直驅(qū)系統(tǒng)應(yīng)用情況
截止到目前,電機直驅(qū)螺桿泵系統(tǒng)500型以下在我廠共應(yīng)用11口井。2006年試驗山東生產(chǎn)的3口井,運轉(zhuǎn)時間最長的566天。目前已經(jīng)起出。
3.2 節(jié)能情況
(1)單井測試狀況
通過測試,4個廠家平均有功功率2.8 KW,平均功率因數(shù)0.987,平均噸液百米耗電0.71 KWh。
(2)各廠家耗能狀況
平均噸液百米耗電:東達3口井0.50KWh,采研1口井0.77 KWh,山東3口井平均0.79 KWh,力神1口井1.05 KWh。從圖上看東達噸液百米耗電較低,其次是采研生產(chǎn)的。
直流與交流兩種系統(tǒng)的耗能狀況,直流系統(tǒng)3個廠家7口井,平均噸液百米耗電0.67 KWh,交流系統(tǒng)1個廠家1口井噸液百米耗電1.05KWh,直流系統(tǒng)比交流系統(tǒng)的噸液百米耗電低0.38KWh。由于交流系統(tǒng)只有1口井,節(jié)能效果需要進一步論證。
(3)直驅(qū)系統(tǒng)與普通驅(qū)動裝置在同井況下耗能對比
電機直驅(qū)與普通驅(qū)動裝置在同井況下對比平均單井有功功率由4.17KW下降至2.86KW,下降1.31KW,節(jié)電率達到31.41%;噸液百米耗電下降25個百分點,節(jié)電效果明顯。
4.1 直驅(qū)系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)及形式
4.2 控制柜
采研生產(chǎn)的電控柜外形美觀,結(jié)構(gòu)尺寸合理。
4.3 管理方面
由于沒有皮帶、減速箱兩部分,電控箱還可以顯示電流、電壓、轉(zhuǎn)速,東達的還能顯示扭矩、功率,基本滿足了正常生產(chǎn)需要,管理非常方便;密封方式采用機械密封,無滲漏;
承載軸承三家在電機外部,油液潤滑,利于維護、無噪音,壽命長。山東在電機內(nèi)部,油脂潤滑,如果損壞,電機整體需要更換,增加成本,不利于維護。目前現(xiàn)場基本達到免維護。
4.4 直驅(qū)系統(tǒng)運轉(zhuǎn)狀況
現(xiàn)場應(yīng)用的8口井,都能順利的軟起軟停,替代普通機械式驅(qū)動裝置正常運轉(zhuǎn)。存在不足:一是采研、力神的直驅(qū)系統(tǒng)界面顯示的轉(zhuǎn)速與實際轉(zhuǎn)速不同,相差10-15轉(zhuǎn)/分;二是山東的直驅(qū)系統(tǒng)1口井運轉(zhuǎn)中有偷?,F(xiàn)象;三是力神0-60轉(zhuǎn)/分低轉(zhuǎn)速時井口震動。目前,東達的未發(fā)現(xiàn)問題。
4.5 調(diào)參方面
東達生產(chǎn)的電控箱調(diào)參方便,旋轉(zhuǎn)按鈕即可調(diào)參,利于崗位工人操作。
4.6 節(jié)電效果
從節(jié)能效果看,東達公司生產(chǎn)的直驅(qū)系統(tǒng)噸液百米耗電最低,其次為采研生產(chǎn)的直流直驅(qū)系統(tǒng)。
4.7 價格
兩種直驅(qū)系統(tǒng)的價格試驗階段都為6萬元,推廣后可下降為平均5.5萬元左右,小泵型在5.2-5.5萬元之間,大泵型在5.5-5.8萬元之間。
4.8 壽命
從結(jié)構(gòu)原理上分析:交流系統(tǒng)永磁電機的轉(zhuǎn)子是在硅鋼片的槽中用鋁鑄成的鼠籠式繞組,磁鋼采用面貼式結(jié)構(gòu),永磁材料為燒結(jié)釹鐵硼;而直流系統(tǒng)電機的轉(zhuǎn)子是在硅鋼片的槽中嵌入稀土永磁磁鋼,一旦受到高溫等因素的影響,可能退磁。交流系統(tǒng)的使用壽命長一些。實際壽命應(yīng)該進一步考察。
林雪松,男,黑龍江省齊齊哈爾市人,本科畢業(yè)于東北石油大學(xué)石油工程專業(yè),現(xiàn)就讀于東北石油大學(xué)油氣田開發(fā)專業(yè)。